張慎富
【摘要】隨著近年來國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,電力市場也持續(xù)升溫,火力發(fā)電項目建設(shè)取得了快速發(fā)展。與此同時,電力施工企業(yè)的競爭也越來越激烈,這就需要企業(yè)降低施工成本、提高施工質(zhì)量來增強(qiáng)競爭力,本文論述了如何縮短電廠的試運工期,從而降低成本。
【關(guān)鍵詞】凝汽器;清潔度
一、影響凝汽器試運工期的原因分析
凝汽器是汽機(jī)專業(yè)最大的輔助設(shè)備,具有安裝工作量大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜特點。是汽輪發(fā)電機(jī)組最重要的輔助設(shè)備之一,其主要功能是冷凝汽輪機(jī)及小機(jī)排放的蒸汽,排放熱井的積水,接收、分配和排放來自汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)的蒸汽和汽輪機(jī)抽汽管路以及其它各部分的疏水。凝汽器能否正常投運直接關(guān)系到機(jī)組的穩(wěn)定及安全經(jīng)濟(jì)運行。
通過以往的施工經(jīng)驗及對相關(guān)電廠試運過程中的調(diào)查,最終影響凝汽器試運工期的主要原因是凝汽器內(nèi)部清潔度差,因為凝汽器內(nèi)部若很臟的話,一個是造成水質(zhì)長期不合格,再一個就是就會造成管道及設(shè)備堵塞,之后整個試運工作都要停掉,清掃凝汽器,基本清掃一次要拖延四、五天的時間,直接影響到整個試運計劃,增加了試運費用。
通過現(xiàn)場調(diào)研,最終對凝汽器清潔度影響最大的幾個因素如下:
1、設(shè)備表面的油漆、油污、銹蝕影響:因設(shè)備到貨時,凝汽器底板、側(cè)板刷有防銹漆,隔板、管板、內(nèi)部支撐等涂有黃油,安裝完畢后進(jìn)行系統(tǒng)沖洗時不易沖刷掉,但機(jī)組運行時因蒸汽的沖刷及溫度的升高,油污和油漆會逐漸脫落,導(dǎo)致水質(zhì)長期不合格。
2、材料半成品多:廠家基本都是以零部件形式供貨,而且根據(jù)地域不同,有的更是千里迢迢運至施工現(xiàn)場,這樣材料進(jìn)場后,好多都存在變形、銹蝕等情況,在設(shè)備組合安裝時要進(jìn)行校正,切、磨、焊工序必不可少,過程產(chǎn)生額外的施工廢料;且在經(jīng)過安裝完畢至機(jī)組試運的這段時間,有的部位已經(jīng)銹蝕很嚴(yán)重,導(dǎo)致機(jī)組運行時銹蝕脫落而產(chǎn)生污染源。
3、與凝汽器相連系統(tǒng)影響:與凝汽器串聯(lián)的附屬管道系統(tǒng)非常多,總管線長度近萬米,管道內(nèi)如果有雜物,會在機(jī)組運行時流入凝汽器內(nèi)部,影響凝汽器水質(zhì)。
4、交叉作業(yè)面影響:因凝汽器是通過膨脹節(jié)連接在汽輪機(jī)低壓缸上,與汽輪機(jī)低壓缸組成密閉的容器,汽輪機(jī)低壓缸在施工時,難免會有雜物落入凝汽器,造成內(nèi)部清潔度下降,甚至有些比較大的施工垃圾墜入凝汽器,導(dǎo)致在設(shè)備通水時直接將進(jìn)出水口堵死。
二、影響凝汽器試運工期的原因解決措施
針對上述原因,逐條采取針對措施來保證凝汽器內(nèi)部清潔度問題。
首先,對于設(shè)備表面的油漆、油污、銹蝕影響問題,需在設(shè)備組合安裝前要對設(shè)備進(jìn)行噴砂處理,若設(shè)備表面有清理不凈的油漆、油污、銹蝕,則用電磨刷打磨,直至處理干凈,對于焊口部位,為了防止沒有焊完就生銹,所有焊口均刷清漆防護(hù),處理好的設(shè)備進(jìn)入廠房后,防止因空氣流通造成設(shè)備加速銹蝕的情況發(fā)生,在凝汽器的前端板側(cè)用塑料膜封住,以抵御潮濕的空氣進(jìn)入凝汽器內(nèi)部。
其次,針對到貨的設(shè)備材料存在不同程度的變形問題,嚴(yán)格按照規(guī)范及施工圖紙的要求進(jìn)行材料驗收,如果現(xiàn)場處理起來很困難,則要求廠家退貨,若變形不是很大,需要現(xiàn)場處理時,校正用的輔助材料在用完后及時清理掉,不留死角。如有銹蝕部位,應(yīng)及時除銹,必要時刷清漆防止再次銹蝕。不但徹底解決了后續(xù)清掃角落困難的問題,也間接提高了凝汽器內(nèi)部清潔度。
再次,關(guān)于與凝汽器相連系統(tǒng)影響的問題,施工前所有管道在組合場配管組合,所有焊口均打磨完畢,之后進(jìn)行噴砂除銹,噴砂過程派專人監(jiān)督,直至管道內(nèi)部清潔度達(dá)到要求,配制好的管道運至廠房后,當(dāng)天不能及時安裝的要統(tǒng)一封口,日后安裝時要經(jīng)過質(zhì)檢人員檢查確認(rèn)后再進(jìn)行安裝,現(xiàn)場嚴(yán)禁切口、磨口,這樣就可以最大限度的減少管道內(nèi)部鐵屑、氧化物的殘留,有效保證了管道的清潔度。
最后,對于交叉作業(yè)面影響的因素,在凝汽器抽汽管組和低壓缸施工過程中,施工垃圾和雜物會落入凝汽器冷卻水管間的縫隙中,輕則造成垃圾無法清除,影響水質(zhì),重則會損壞冷卻水管,導(dǎo)致冷卻水管內(nèi)漏,影響汽輪機(jī)組的正常運行,為此,我們在凝汽器#7#8低加上方搭設(shè)一層腳手架板,上面鋪兩層阻火布,無論是凝汽器內(nèi)部抽汽管組、支撐施工,還是低壓缸施工,雜物都不會落入凝汽器冷卻水管中,即保證了凝汽器內(nèi)部的清潔,又為汽輪機(jī)組以后安全穩(wěn)定的運行提供了保障。
通過上述的原因分析及采取相應(yīng)的措施,凝汽器內(nèi)部清潔度得到了很大的改善,而且我們也將此方法推進(jìn)到工程施工中,經(jīng)實踐證明,的確取得了很好的效果,大大縮短了凝汽器試運工期,這使施工企業(yè)在施工成本控制方面得到了有效的控制。
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