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      LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機在新疆焦煤集團選煤廠的應(yīng)用

      2015-05-30 10:48:04師從福
      大陸橋視野·下 2015年4期
      關(guān)鍵詞:脫水機洗煤廠過濾機

      師從福

      摘要 本文介紹了LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機工作原理和技術(shù)特點及其在新疆焦煤集團選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)中的應(yīng)用。長期的生產(chǎn)實踐表明,該機產(chǎn)品水分低,有效解決了細粒精煤水分高和產(chǎn)率低等問題。

      關(guān)鍵詞 LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機 浮選精煤脫水系統(tǒng) 工作原理 應(yīng)用效果

      一、概述

      新疆焦煤集團艾維爾溝洗煤廠(以下簡稱為新焦洗煤廠)為群礦型焦煤洗煤廠,現(xiàn)有二套相對獨立的洗煤生產(chǎn)系統(tǒng),總設(shè)計生產(chǎn)能力為年人洗原煤330萬t。一套為跳汰一煤泥浮選聯(lián)合工藝是1988年投產(chǎn),設(shè)計能力為60萬t/a的礦井型練焦煤洗煤廠,洗煤方法為:50mm~Omm混合跳汰主洗一浮選聯(lián)合工藝,分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品。于2003年跳汰系統(tǒng)進行技術(shù)改造及設(shè)備更新,經(jīng)過技術(shù)改造后,安裝了三臺QXA2200-D型精煤壓濾機。2010年投產(chǎn)使用群礦型焦煤洗煤廠重介一煤泥浮選聯(lián)合工藝,設(shè)計能力為270萬噸t。,設(shè)計都采用不脫泥不分級重介質(zhì)旋流器、直接浮選聯(lián)合工藝,分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,入洗原煤牌號為肥煤、氣煤及主焦煤。

      二、原跳汰一浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的問題

      (l)新焦選煤廠原有的跳汰一浮選系統(tǒng)經(jīng)過多次改造,現(xiàn)采用浮選機分級浮選,浮選精煤直接采用精煤壓濾機脫水。精煤壓濾機2003年技改時新安裝的,處理能力:9.7t/h~14.7t/h,壓濾機濾餅水分在27%~ 29%,脫水效果一直不是很好,導(dǎo)致精煤水分始終居高不下,對精煤質(zhì)量有較大影響。

      (2)1988年投入使用的網(wǎng)盤真空過濾機采用的是PG-78型網(wǎng)盤真空過濾機,該機設(shè)計單臺處理能力是15.6t/h,濾餅水分在24%~28%,,濾餅水分偏高,濾餅脫落率低,濾液中同體含量較高,實際生產(chǎn)效果中濾餅水分在29%~31%。當(dāng)來料粒度較細時,吸餅效果不好,只能吸起很薄的一層物料,并且物料不易脫落;此外,過濾機底流打回浮選精礦重新進行回收,效率不高,存在浮選精煤損失。

      (3) GP-78型網(wǎng)盤過濾機和QXA2200-D型全閂動壓濾機濾板磨損較快,濾布更換工作量大,成本較高,費時費力,且過濾機本身也老化嚴重,配件更換滯后,這些都嚴重影響了正常生產(chǎn)。

      三、LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機

      針對跳汰一浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的問題,2010年投產(chǎn)使用群礦型焦煤洗煤廠重介一煤泥浮選聯(lián)合工藝,采用了LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機取代了圓盤過濾機和精煤壓濾機對浮選精煤進行脫水,以降低粗精煤泥及浮選精煤水分,節(jié)約電能。改造后,精煤磁尾濃縮旋流器底流和浮選精煤一起經(jīng)沉降過濾離心機脫水,回收物進入精煤刮板,根據(jù)煤質(zhì)情況,離心液既可直接去精煤壓濾,利用精煤壓濾機脫水回收后,進入精煤膠帶。

      1.工作原理。LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機(見圖1)是一種連續(xù)處理物料的同液分離設(shè)備。工作時,煤漿通過入料管進入螺旋體內(nèi),再經(jīng)過螺旋體的出料口分配到轉(zhuǎn)鼓內(nèi);再離心力作用下,煤漿中的同體顆粒迅速沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水和微細顆粒從轉(zhuǎn)鼓大端溢流口排出,即為離心液;沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的煤顆粒由螺旋輸送到過濾段,經(jīng)過濾段再次脫水后由轉(zhuǎn)鼓小端排料口排出,即為脫水產(chǎn)物。該機連續(xù)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品,即脫水產(chǎn)物和離心液,透過篩網(wǎng)的過濾液可作為循環(huán)物料重新進入離心液處理。

      2.應(yīng)用效果。LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機投入使用后,精煤水分可穩(wěn)定在16%左右,比跳汰一浮選聯(lián)合工藝的圓盤真空過濾機、精煤壓濾機的30%左右降低了10個百分點,且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。同時,通過浮選精礦小篩分資料(見表1)分析可知,還可多回收浮選精礦。

      因<0.043 mm占67.95%,那么,采用過濾機和壓濾機脫水(回收下限0.25mm)只能回收煤泥的12.95%。考慮到圓盤真空過濾機再一個工作周期內(nèi),只有在過濾的初期濾板上積料不太多時,粒度為0.25mm~0.125mm的物料可跑出去一部分,大約為20%,但在物料越積越多的情況下,0.25mm~0.125mm的物料會被阻截再濾餅上,最終被回收。在這種情況下,采用網(wǎng)盤真空過濾機、精煤壓濾機脫水可回收浮選精煤的12.95%+30.90%×80%=37.67%。而采用沉降過濾離心脫水機脫水(回收下限0.045mm)則可回收浮選精煤中的43.95%,可見,后者較前者可多回收浮選精煤6.28個百分點。

      四、效果分析

      1.提高了精煤產(chǎn)量。按2013人選原煤216萬t,總煤泥含量為10%,浮選產(chǎn)率70%計算,每年可多回收精煤1.51萬t。精煤價格按600元/t,中煤按30元/t計算,二者差價為570元/t,因此新焦洗煤廠重介一浮選系統(tǒng)年可增收1.51萬t×600元/t=906萬元。

      2.節(jié)約了電能。新焦洗煤廠跳汰一浮選系統(tǒng)和重介一浮選系統(tǒng)脫水主要耗能設(shè)備的功率對比計算結(jié)果如下所示:

      (1)按照選煤廠工作制度(300d/a、16h/d)計算,使用一臺圓盤真空過濾機和三臺精煤壓濾機每年消耗電為(2.2kW+2.2kW+185kW+45kW+llkW+7.5kW+7.5kW+7.5kW+2.2kW+2.2kW+2.2kW+75kW+75kW+75kW+75kW+llkW)×300d/a×16h/d=281.04萬kW·h

      (2)使用沉降式過濾離心機每年消耗的電能為(1.1kW+30kW+200kW+15kW)×300d/h×16h/d=118.13萬kW·h

      (3)兩者相比,后者較前者節(jié)約電能為162.91萬度,電價按0.4元/度計算,每年在電能上就可節(jié)約162.91×10 000×0.40=65.16萬元。

      3.降低了浮選精煤水分。使用圓盤真空過濾機、精煤壓濾機回收的精煤水分一般在30%左右,使用沉降過濾離心機回收的精煤水分再13%~17%,南此可見,使用沉降式過濾離心機回收浮選精煤可以較大幅度的降低浮選精煤水分,從而降低總精煤水分。若按2013年浮選精煤產(chǎn)量26.1萬t計算,使用沉降式過濾離心機后浮選精煤平均水分降低10個百分點計算,可以直接減少運力2.61萬t,從而大大降低了運輸成本。

      五、結(jié)束語

      綜合上述分析可知,LW21400×2000A沉降過濾式離心脫水機在新疆焦煤集團選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)的應(yīng)用中取得了良好效果,不僅產(chǎn)品水分低,產(chǎn)率高,且降低了消耗,經(jīng)濟效益非常顯著。

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