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      改良型氣舉反循環(huán)清孔工藝在超大、超深鉆孔樁基施工中的應(yīng)用

      2015-05-30 07:13:44廖翔
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年15期

      摘 要:文章通過對(duì)重慶市木洞蘇家浩大橋工程P3、P4墩樁基因不良地質(zhì)(夾層)導(dǎo)致泥漿滲漏,泥漿面低于孔口標(biāo)高約14m,無法正常循漿的情況,采用改良后的氣舉反循工藝對(duì)沖擊成孔施過程中的排渣及終孔后的沉渣清理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從工期、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)等角度來,顯示出了此施工工藝清孔的明顯優(yōu)勢(shì),有較強(qiáng)的推廣應(yīng)用價(jià)值。

      關(guān)鍵詞:不良地質(zhì);改良?xì)馀e反循環(huán);清孔工藝

      引言

      重慶木洞蘇家浩大橋起于茶涪路,與之平交,橫跨長(zhǎng)江河汊,止于桃花島。主橋長(zhǎng)535m,其中P3、P4墩位于河汊中央,基礎(chǔ)分別采用8根C30混凝土鉆孔灌注樁基礎(chǔ),設(shè)計(jì)樁徑為Φ2500,單根樁長(zhǎng)61.5m,橋墩樁基礎(chǔ)地質(zhì)情況至上而下依次為淤泥粉砂、原鋼筋混凝土承臺(tái)(前施工單位施工,因質(zhì)量問題,目前已報(bào)廢,現(xiàn)設(shè)計(jì)考慮采用樁基對(duì)橋墩進(jìn)行承載)、泥巖、砂巖、泥巖。原鋼筋混凝土承臺(tái)厚度4.7m,砂巖層厚度7.2-10.5m。其天然抗壓強(qiáng)度和飽和抗壓強(qiáng)度分別為31.2Mpa和23.2Mpa,泥巖天然抗壓強(qiáng)度和飽和抗壓強(qiáng)度分別為18.9Mpa和14.6Mpa。因原施工單位撤場(chǎng)時(shí),遺留鋼模板、倒塌塔吊、承臺(tái)預(yù)留鋼筋未清理,數(shù)年時(shí)間已被泥沙包裹,固結(jié)于原承臺(tái)上,且位于目前水位以下,清理難度較大,導(dǎo)致部分樁基鋼護(hù)筒無法插入原承臺(tái)面,其間有近1.4-2.5m粉砂夾層,在沖擊成孔過程中,因沖錘錘擊擾動(dòng),泥漿從夾層范圍內(nèi)滲漏貫穿至江中,導(dǎo)致泥漿面與江水水位平齊,距離護(hù)筒頂約14m,無法形成循環(huán)泥漿(詳細(xì)見圖1)。經(jīng)數(shù)次堵漏后均無法達(dá)到預(yù)期效果??紤]到成本及工期要求,加之樁基屬超大、超長(zhǎng)端承樁,設(shè)計(jì)沉渣要求僅允許在5cm內(nèi),成孔后如采用正循環(huán)泥漿清孔速度較慢,且較難達(dá)到設(shè)計(jì)沉渣厚度要求。為解決這一系列難題,結(jié)合以往類似施工經(jīng)驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,我們采用了氣舉反循環(huán)工藝并對(duì)其進(jìn)行了部分改進(jìn),經(jīng)實(shí)踐,此工法不僅解決了上述問題,而且進(jìn)度較快,工效較高,施工質(zhì)量得到了有效保障。

      1 傳統(tǒng)氣舉反循環(huán)清孔原理

      氣舉反循環(huán)又稱壓氣反循環(huán),其工藝原理:利用風(fēng)管連接氣液混合器將空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮空氣送入導(dǎo)管中下部(按施工經(jīng)驗(yàn)一般為大于0.6倍孔深),在導(dǎo)管內(nèi)形成氣液混合物,使導(dǎo)管內(nèi)的泥漿密度小于導(dǎo)管外泥漿密度,形成內(nèi)外壓力差,從而帶動(dòng)孔內(nèi)泥漿沿導(dǎo)管內(nèi)腔上升,夾帶樁內(nèi)沉渣帶出孔內(nèi),到達(dá)地面后泥漿和渣土沉淀,渣土留在地表,泥漿返回孔內(nèi),循環(huán)利用(工藝簡(jiǎn)圖詳見圖2)。

      2 本項(xiàng)目中可能導(dǎo)致氣舉反循環(huán)失敗的參數(shù)分析

      (1)泥漿黏度:泥漿黏度的大小決定了攜帶孔底渣土能力的大小,其對(duì)氣舉的形成、清渣效果影響很大,尤其是孔深較大時(shí)。因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件限制,P3、P4墩在長(zhǎng)江河汊正中,鋼圍堰上場(chǎng)地過于狹小,泥漿循環(huán)平臺(tái)搭設(shè)條件有限,抽出泥漿大部分無法回流而損失,如重新造漿,成本較高,且耽誤時(shí)間較多。為節(jié)約成本,快速補(bǔ)充孔內(nèi)反循環(huán)清渣過程中的泥漿損失,以保證泥漿液面高度,防止塌孔,我方采用直接抽江水進(jìn)入孔內(nèi)以保證泥漿液面高度(此方法將逐步降低孔內(nèi)泥漿密度,地質(zhì)條件較差地方會(huì)造成塌孔現(xiàn)象,本項(xiàng)目地質(zhì)情況較好,依據(jù)過往施工經(jīng)驗(yàn),在泥漿密度大于1.05以上,均不會(huì)出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象),此方法導(dǎo)致了泥漿黏度變小,攜帶渣土能力變?nèi)酰唬?)參照相關(guān)文獻(xiàn)、施工經(jīng)驗(yàn),孔內(nèi)泥漿頂面到出渣管線最高處的距離h2越大,風(fēng)管插入泥漿面以下深度h1越大(如圖2所示),因鋼護(hù)筒無法插至原施工承臺(tái)頂面,其間為粉細(xì)沙、淤泥夾層,導(dǎo)致漏漿,孔內(nèi)泥漿面保持在與江水位標(biāo)高平齊位置,而出渣管線最高處距泥漿面約14m(即h2=14m),h2值較高,要求風(fēng)管插入泥漿面以下深度h1也必須達(dá)到一定深度,但在成樁過程中,特別在沖孔初期,成孔進(jìn)尺較少時(shí),h1值較小,可能造成。基于以上原因,經(jīng)項(xiàng)目部研究,將原有送風(fēng)管內(nèi)插改為外送,導(dǎo)管底部削尖呈45度角,在導(dǎo)管底口上約250mm處開孔,風(fēng)管由此接入導(dǎo)管內(nèi),向上送風(fēng),不僅可形成氣液混合物,利用導(dǎo)管內(nèi)外壓力差,帶動(dòng)孔內(nèi)泥漿沿導(dǎo)管內(nèi)腔上升,且可利用風(fēng)壓補(bǔ)充外涌力量。從而彌補(bǔ)了上述兩條影響氣舉反循環(huán)成功的缺陷。(工藝簡(jiǎn)圖詳見圖3)。

      3 操作及注意事項(xiàng)

      (1)利用此改良后氣舉反循環(huán)后,導(dǎo)管內(nèi)泥漿涌出速度較快,為防止樁基坍孔及鋼護(hù)筒與原施工承臺(tái)縫隙夾層中的流沙涌入,必須及時(shí)補(bǔ)充泥漿或清水。

      (2)向?qū)Ч軆?nèi)送風(fēng)開始后,如果出漿口未見泥漿冒出,可采取如下措施:a.加大送風(fēng)壓力;b.將導(dǎo)管上提一定高度,并上下活動(dòng)導(dǎo)管;c.停止送氣,向?qū)Ч軆?nèi)供漿,在孔口返漿時(shí)再進(jìn)行送氣。

      (3)抽渣過程中,極易在彎頭部位造成堵塞,因此應(yīng)在導(dǎo)管彎頭處設(shè)置活動(dòng)閘閥方便處理堵管現(xiàn)象。

      (4)清孔時(shí)間不宜過長(zhǎng),應(yīng)根據(jù)泥漿的含渣情況及時(shí)停止(沖擊鉆進(jìn)清孔時(shí)間控制在15-20min),以防負(fù)壓引起塌孔。

      4 施工器具與工藝參數(shù)選擇

      (1)空壓機(jī),最大排氣量9m3/min,額定排氣壓力0.8MPa。

      (2)送風(fēng)管:內(nèi)徑63mm高壓軟管(連接空壓機(jī))、50mm 鋼管(鋼管需與導(dǎo)管固定牢靠),長(zhǎng)度根據(jù)地面空壓機(jī)清孔覆蓋范圍和樁孔深度確定。

      (3)清孔導(dǎo)管及接頭清孔導(dǎo)管采用灌注混凝土用內(nèi)徑200mm鋼質(zhì)導(dǎo)管, 長(zhǎng)度根據(jù)地面空壓機(jī)清孔覆蓋范圍和樁孔深度確定,接頭加工應(yīng)與導(dǎo)管匹配,

      5 效果與質(zhì)量評(píng)價(jià)

      5.1 清孔效果

      實(shí)踐證明,改良后的氣舉反循環(huán)系統(tǒng)能有效替代沖擊成孔過程中傳統(tǒng)的泥漿正循環(huán)排渣,在遇不良地質(zhì)條件下(如本項(xiàng)目泥沙夾層)發(fā)生漏漿,導(dǎo)致孔內(nèi)泥漿面遠(yuǎn)低于孔口,無法進(jìn)行循環(huán)泥漿循渣時(shí),可采用此法。另外在對(duì)成孔后的沉渣清理方面,經(jīng)業(yè)主委托的第三方采用了JJC-1D 型灌注樁沉渣檢測(cè)儀進(jìn)行抽檢,沉渣厚度均在5cm以內(nèi),符合設(shè)計(jì)要求,效果也十分理想。依據(jù)過往施工經(jīng)驗(yàn),在同類地質(zhì)條件、樁徑、深度下的樁基采用正循環(huán)清孔時(shí)時(shí)間普遍在5h以上,而采用氣舉反循環(huán)清孔時(shí),一般在60min左右沉渣厚度、泥漿指標(biāo)就可達(dá)到灌注砼要求,大大縮短清孔時(shí)間,提高了清孔效率。從另一角度來看,正循環(huán)清孔時(shí)間長(zhǎng)、泥漿密度相對(duì)要高、濃度較大,勢(shì)必造成孔內(nèi)壓力大,對(duì)孔壁四周作用力也大,使孔壁泥皮變厚,降低了樁周摩阻力,也降低了單樁承載力。

      5.2 經(jīng)濟(jì)效益

      改良后的氣舉反循環(huán)清孔工藝僅比傳統(tǒng)正循環(huán)工藝增加了一臺(tái)空壓機(jī)設(shè)備,設(shè)備成本增加十分有限,與針對(duì)不良地質(zhì)條件下導(dǎo)致的漏漿情況所采取的堵漏措施相比,大大節(jié)省了費(fèi)用及時(shí)間,且由于清渣速度快,每根樁能減少數(shù)小時(shí)以上清孔時(shí)間,縮短了工期,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,具有極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      改良后的氣舉反循環(huán)清孔工藝和正循環(huán)施工工藝相比,能夠在不良地質(zhì)引起的漏漿條件下保證沖擊成孔繼續(xù)進(jìn)行,且能有效縮短清孔時(shí)間、減少沉渣厚度,從工期、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)等角度來看,該施工工藝具有明顯優(yōu)勢(shì),但由于氣舉反循環(huán)抽渣過程中形成的負(fù)壓易造成塌孔,因此對(duì)地質(zhì)條件要求較高,在巖層自穩(wěn)性較差地質(zhì)條件下需采取相應(yīng)措施后觀察使用。

      參考文獻(xiàn)

      [1]史佩棟.實(shí)用樁基工程手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社.

      [2]史佩棟.樁基工程手冊(cè)[M].北京:人民交通出版社,2008.

      [3]張軍旗.鉆孔灌注樁氣舉反循環(huán)二次清孔工藝研究與應(yīng)用[M].施工技術(shù)出版社,2010,39.

      作者簡(jiǎn)介:廖翔(1981,12-),重慶,漢,本科,重慶長(zhǎng)江中誠(chéng)建筑有限公司。

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