楊添植
摘 要:文章闡述了機(jī)械傳動(dòng)式TR50礦用自卸車(chē)?yán)鋮s裝置的技術(shù)改造。原TR50礦車(chē)采用管芯式冷卻裝置,在夏季運(yùn)行頻繁出現(xiàn)高溫報(bào)警,冷卻裝置的冷卻能力不足。通過(guò)采用機(jī)械聯(lián)接管片式散熱芯體,高效換熱翅片以及多流程的冷卻技術(shù),最終解決了冷卻能力不足的問(wèn)題,使TR50礦車(chē)在夏季正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:TR50礦用自卸車(chē);冷卻裝置;機(jī)械聯(lián)接式;改造
前言
內(nèi)蒙古北方重型汽車(chē)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)NHL)的機(jī)械傳動(dòng)式TR50礦用自卸車(chē)在江西德興銀上礦運(yùn)用,總保有量為22臺(tái)。由于當(dāng)?shù)叵募練夂蜓谉?,TR50礦車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)水溫頻繁報(bào)警,原車(chē)裝配的管芯式冷卻裝置冷卻能力不足,影響礦車(chē)的正常使用。大連通鐵熱動(dòng)力設(shè)備有限公司根據(jù)用戶(hù)需求,針對(duì)TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置進(jìn)行技術(shù)改造,完成了冷卻能力計(jì)算,利用先進(jìn)的機(jī)械聯(lián)接式制造技術(shù),采用高效的換熱翅片以及多流程冷卻設(shè)計(jì),最終成功解決了TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置在夏季冷卻能力不足的問(wèn)題,并通過(guò)實(shí)地運(yùn)行考核。
1 礦用自卸車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)原理
礦用自卸車(chē)在工作過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)等許多零部件強(qiáng)烈受熱,需要強(qiáng)迫冷卻,為此設(shè)置了冷卻水系統(tǒng)。其主要功能是:冷卻與燃?xì)庵苯咏佑|的零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油及發(fā)動(dòng)機(jī)的增壓空氣,使發(fā)動(dòng)機(jī)的各零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油及增壓空氣均保持在一定溫度范圍內(nèi),保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作。冷卻水系統(tǒng)主要由冷卻裝置、機(jī)油熱交換器以及相應(yīng)的管路、閥門(mén)等組成。冷卻裝置冷卻能力的強(qiáng)弱,直接決定了礦用自卸車(chē)適應(yīng)極端工作環(huán)境的能力。
2 TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置的技術(shù)改造運(yùn)行試驗(yàn)
早在2004年,NHL通過(guò)引進(jìn)特雷克斯3307型礦用自卸車(chē),自主研發(fā)并試制機(jī)械傳動(dòng)式TR50礦用自卸車(chē),該車(chē)采用Cummins QSX15發(fā)動(dòng)機(jī),總功率為392kW,載重量為45噸。原礦車(chē)所裝配的管芯式冷卻裝置生產(chǎn)廠(chǎng)家,為提高冷卻能力也經(jīng)過(guò)多次改進(jìn),包括在原有基礎(chǔ)上增加管排數(shù)等方法,都未能有效解決問(wèn)題。2013年初,根據(jù)技術(shù)改造方案,在保持原TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置外形尺寸的基礎(chǔ)上,采用機(jī)械聯(lián)接管片式散熱芯體、高效的換熱翅片、多流程的冷卻技術(shù),不但散熱能力滿(mǎn)足要求,而且提高了其經(jīng)濟(jì)性。這種機(jī)械聯(lián)接管片式散熱芯體,是利用先進(jìn)的機(jī)械聯(lián)接技術(shù),即在散熱管與管板聯(lián)接處采用機(jī)械脹管工藝,增強(qiáng)了聯(lián)接處的強(qiáng)度和可靠性,能極好地承受柴油機(jī)工作時(shí)給散熱器帶來(lái)的機(jī)械應(yīng)力和熱應(yīng)力,從而大幅度提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。同時(shí)高效的換熱翅片增加了散熱器面積,結(jié)合多流程的冷卻設(shè)計(jì),最終有效提升了冷卻裝置的冷卻能力。2013年6月初,Cummins發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)首臺(tái)裝用改造后冷卻裝置的TR50礦車(chē)進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn)并收集數(shù)據(jù)。圖1是機(jī)械脹接式冷卻裝置與原車(chē)管芯式冷卻裝置,在兩臺(tái)相同配置的TR50礦車(chē)上,在同一天、同一時(shí)間、行走相同的路徑,所采集的發(fā)動(dòng)機(jī)水溫曲線(xiàn)數(shù)據(jù)。
圖1中的圖表顯示時(shí)間為6月22日上午的11點(diǎn)與11點(diǎn)30分,裝配已改造冷卻裝置的TR50礦車(chē),分別使用2檔與4檔,行駛相同路徑情況下,發(fā)動(dòng)機(jī)的水溫收集數(shù)據(jù)??梢钥闯?,在2檔行駛過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)水溫的峰值為90.2℃;在4檔行駛過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)水溫的峰值為92.3℃。
圖2是6月22日上午10點(diǎn),裝配有管芯式冷卻裝置未改造的TR50礦車(chē),分別使用2檔與4檔,行駛相同路徑情況下,發(fā)動(dòng)機(jī)的水溫收集數(shù)據(jù)??梢钥闯觯?檔行駛過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)水溫的峰值為93.1℃;在4檔行駛過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)水溫的峰值為94.3℃。根據(jù)實(shí)地測(cè)量,礦區(qū)環(huán)境溫度越近正午,氣溫越高。即便在22日上午10至11點(diǎn)溫度有所提高,在相同檔位下,裝有改進(jìn)后冷卻裝置的TR50礦車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)水溫峰值仍比原有管芯式冷卻裝置的發(fā)動(dòng)機(jī)水溫要低2℃甚至更多(見(jiàn)表1)。
在隨后的運(yùn)行過(guò)程中,礦車(chē)并未在出現(xiàn)過(guò)高溫現(xiàn)象,改進(jìn)后冷卻裝置冷卻效果明顯,冷卻能力優(yōu)于原車(chē)所裝配的管芯式冷卻裝置,成功解決原TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置夏季力冷卻能力不足的問(wèn)題。
鑒于當(dāng)?shù)貧鉁夭⑽瓷镣曜罡咧?0℃,而礦區(qū)附近的環(huán)境溫度由于地表輻射等因素,可能提高至42℃甚至更高,為保證氣溫在峰值附近礦車(chē)也能正常運(yùn)行,隨后在此基礎(chǔ)上,又進(jìn)行了二次改造。在原基礎(chǔ)上增加1排散熱管,將內(nèi)部更改為3流程,經(jīng)過(guò)核算,此冷卻裝置較第一次改造的5排管冷卻裝置,適應(yīng)的環(huán)境溫度可以再提高3℃~4℃。(圖3)
3 改造運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)論
截止2015年3月,22臺(tái)裝用于TR50礦車(chē)上的新型冷卻裝置,在近兩年的運(yùn)用時(shí)間里,無(wú)任何質(zhì)量反饋,可靠性良好,解決了原TR50礦車(chē)?yán)鋮s裝置冷卻能力不足的問(wèn)題。此次改造的成功,同時(shí)也證明了機(jī)械聯(lián)接式冷卻裝置在礦山環(huán)境中能夠很好的發(fā)揮其抗震性、緊湊性、高效性等特點(diǎn)。
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