李定青
摘 要:文章針對(duì)廣東粵電湛江生物質(zhì)電廠工業(yè)水系統(tǒng)程控多次出現(xiàn)通訊故障導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)備監(jiān)控狀態(tài)丟失的現(xiàn)象,提出增加獨(dú)立的PLC節(jié)點(diǎn)對(duì)工業(yè)水系統(tǒng)程控進(jìn)行改造。改造縮短了工業(yè)水系統(tǒng)與集控室監(jiān)控站之間的通訊線路,提高了設(shè)備通訊速率和可靠性,同時(shí)增加工業(yè)水系統(tǒng)PLC節(jié)點(diǎn)分散了全廠BOP輔助設(shè)備控制,降低了設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:生物質(zhì)電廠;程控系統(tǒng);通訊;GE PLC
1 概述
廣東粵電湛江生物質(zhì)電廠的2×50MW發(fā)電機(jī)組屬于純?nèi)忌镔|(zhì)項(xiàng)目,是目前全國(guó)單機(jī)容量及總裝機(jī)容量最大的生物質(zhì)發(fā)電廠,屬于國(guó)家鼓勵(lì)和支持的環(huán)保可再生能源產(chǎn)業(yè),同時(shí)也是國(guó)家和省重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能減排的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)。電廠在籌建期采用GE Fanuc可編程控制器和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)建立了一套自動(dòng)化水平較高的輔助車(chē)間控制系統(tǒng),對(duì)提高生產(chǎn)效率和降低發(fā)電成本起到了重要作用。
2 目前狀況
廣東粵電湛江生物質(zhì)電廠2×50MW機(jī)組全廠輔助設(shè)備在控制區(qū)域分別按化水、除塵輸灰兩個(gè)大模塊控制點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),采用GE Fanuc可編程控制器及工業(yè)以太網(wǎng)控制技術(shù)建立全廠BOP輔機(jī)集中監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),其中,化水網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)包括化學(xué)補(bǔ)給水和工業(yè)水,采用RX 7i 雙機(jī)熱備冗余系統(tǒng),模塊采用 VERSAMAX 系列遠(yuǎn)程I/O,I/O 模塊和 CPU 之間的通訊采用 GENIUS 總線控制方式。工業(yè)水監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)配置如圖1:
3 存在問(wèn)題
3.1 通訊線路長(zhǎng),通訊設(shè)備性能不穩(wěn)定
工業(yè)水程控系統(tǒng)設(shè)計(jì)為化水PLC的遠(yuǎn)程I/O站,由于采用的GENIUS總線控制器通訊,鏈路較長(zhǎng),加上通訊設(shè)備GENIUS總線控制器老化,性能不穩(wěn)定,通訊速率低,影響化水PLC控制器與工業(yè)水遠(yuǎn)程I/O站之間數(shù)據(jù)通訊穩(wěn)定性,容易造成工業(yè)水系統(tǒng)監(jiān)控失靈。已多次發(fā)生GENTUS總線控制器通訊故障造成工業(yè)水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控丟失,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行造成很大隱患。
3.2 工作環(huán)境惡劣,可靠性降低
工業(yè)水系統(tǒng)程控屬于化水控制系統(tǒng)的遠(yuǎn)程VERSAMAX I/O站,位于工業(yè)水配電室,采用的是緊湊型本地盒式底座,可熱插拔I/O模塊,由于I/O模塊安裝在現(xiàn)場(chǎng)配電柜,柜內(nèi)工作環(huán)境惡劣,通風(fēng)散熱差,模塊溫度較難控制,加上模塊投入運(yùn)行時(shí)間已有六七年,部分設(shè)備老化,可靠性降低。
3.3 涉及區(qū)域及設(shè)備范圍廣,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)高
化水控制系統(tǒng)PLC控制范圍包括化學(xué)補(bǔ)給水和工業(yè)水兩大區(qū)域,涉及到的設(shè)備I/O點(diǎn)數(shù)較多,一旦化水PLC控制系統(tǒng)崩潰,容易造成涉及化學(xué)補(bǔ)給水和工業(yè)水系統(tǒng)設(shè)備故障,設(shè)備影響范圍廣,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)高。
4 改造方案
4.1 設(shè)置獨(dú)立控制器
本次工業(yè)水控制系統(tǒng)技術(shù)改造將工業(yè)水遠(yuǎn)程I/O站改造成獨(dú)立的PLC節(jié)點(diǎn),增加RX 3i控制器為工業(yè)水獨(dú)立控制器,設(shè)計(jì)為雙機(jī)冗余備用,控制器型號(hào)選用IC695CPE310,主頻1.1Ghz Atom。該控制器布爾執(zhí)行時(shí)間0.074毫秒/1K邏輯,相比IC695CPU310的0.25毫秒/1K邏輯,性能提升30%。選用該控制器可以減少設(shè)備維護(hù)、提高性能,并確保向下兼容。
4.2 縮短通訊線路
工業(yè)水控制系統(tǒng)從化水控制系統(tǒng)中分離出來(lái),設(shè)置獨(dú)立PLC節(jié)點(diǎn),通過(guò)RX 3i控制器上的集成式工業(yè)以太網(wǎng)接口,工業(yè)水控制系統(tǒng)可以直接與化水程控交換機(jī)建立通訊交換數(shù)據(jù),取消了原有GENIUS總線通訊,縮短了通訊線路,提高設(shè)備可靠性及通訊速率,保證了工業(yè)水設(shè)備通訊穩(wěn)定,分散設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4.3 分散設(shè)備控制點(diǎn)
原有化水控制系統(tǒng)設(shè)備控制點(diǎn)包含化學(xué)補(bǔ)給水系統(tǒng)和工業(yè)水系統(tǒng),共有316個(gè),現(xiàn)化水控制系統(tǒng)設(shè)備控制點(diǎn)只包含化學(xué)補(bǔ)給水系統(tǒng),有208個(gè),工業(yè)水控制系統(tǒng)設(shè)備控制點(diǎn)有108個(gè)。改造將原有設(shè)備控制點(diǎn)分成化水控制系統(tǒng)和工業(yè)水控制系統(tǒng),分別受控于各自控制器,分散了設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4.4 改善控制系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境
改造將PLC現(xiàn)場(chǎng)安裝配電柜重新規(guī)劃配置,預(yù)留合適的安裝空間,保證PLC模塊的通風(fēng)散熱,降低PLC因過(guò)熱發(fā)生故障。
5 結(jié)束語(yǔ)
本次工業(yè)水系統(tǒng)程控改造最大限度地節(jié)約了成本、縮短改造工期、控制改造費(fèi)用,同時(shí)顯著提升工業(yè)水程控系統(tǒng)改造后的整體效益。改造后PLC現(xiàn)場(chǎng)安裝配電柜整體布局合理,通風(fēng)良好。工業(yè)水程控系統(tǒng)PLC通訊穩(wěn)定,數(shù)據(jù)傳輸正常,監(jiān)控畫(huà)面顯示無(wú)延遲,監(jiān)控站工業(yè)水系統(tǒng)所有設(shè)備操作功能正常。本次改造分散了設(shè)備運(yùn)行的危險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)提高了工業(yè)水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性,為機(jī)組的安全運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。