田國(guó)旭 趙富城
摘 要:本文計(jì)算了鋅冶煉制酸系統(tǒng)干吸工序干燥塔入口溫度與二氧化硫濃度的關(guān)系;通過(guò)研究?jī)烧叩年P(guān)系,進(jìn)而指導(dǎo)生產(chǎn)中干吸工藝指標(biāo)的控制。
關(guān)鍵詞:鋅冶煉;干吸工序;干燥塔入口溫度;二氧化硫濃度
巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司鋅冶煉制酸系統(tǒng)為兩轉(zhuǎn)兩吸轉(zhuǎn)化系統(tǒng),經(jīng)焙燒工段過(guò)來(lái)的煙氣經(jīng)過(guò)湍沖塔、冷卻塔、一級(jí)電除霧、二級(jí)電除霧后進(jìn)入干燥塔,經(jīng)干燥塔干燥后經(jīng)過(guò)二氧化硫風(fēng)機(jī)送入轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。在正常生產(chǎn)中二氧化硫濃度會(huì)有一些波動(dòng),二氧化硫濃度的波動(dòng)會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成一定的影響,所以我們通過(guò)計(jì)算研究不同二氧化硫濃度下、干燥塔入口溫度的調(diào)節(jié)范圍。
1 已知條件
二氧化硫風(fēng)機(jī)出口煙氣的二氧化硫濃度ηSO2,干燥塔進(jìn)口煙氣負(fù)壓Pin=5000Pa,吸收率99.95%,轉(zhuǎn)化率99.6%,當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?9000Pa,計(jì)算該廠二氧化硫風(fēng)機(jī)出口煙氣的二氧化硫濃度與干吸工序干燥塔入口溫度的關(guān)系。
2 計(jì)算過(guò)程
93%硫酸中H2O質(zhì)量:SO3質(zhì)量=24.09:75.91,
98%硫酸中H2O質(zhì)量:SO3質(zhì)量=20.01:79.99,
理想氣體狀態(tài)方程PV=nRT, PV=(m/M) ×RT
推出m=(PVM)/RT
mH2O=(PH2OVH2OMH2O)/RT
mSO3=(PSO3VSO3MSO3)/RT
mH2O:mSO3=(PH2OVH2OMH2O)/(PSO3VSO3MSO3)
=(PH2OMH2O)/[(P大氣-Pin-PH2O)×MSO3×ηSO2×吸收率×轉(zhuǎn)化率
代入數(shù)值得:
93酸:PH2O=(117898.9ηSO2)/(1+1.403558ηSO2)
98酸:PH2O=(92937.68ηSO2)/(1+1.106401ηSO2)
根據(jù)上面兩式計(jì)算出生產(chǎn)93酸與98酸在不同氣濃時(shí)的PH2O。(表1)
再查飽和水蒸汽壓力下對(duì)應(yīng)的溫度得到表2。
3 得到此溫度的指導(dǎo)意義
3.1 知道在氣濃在7.0%時(shí),產(chǎn)93酸,干燥塔進(jìn)口溫度應(yīng)該小于40.3℃,產(chǎn)98酸時(shí),干燥塔進(jìn)口溫度應(yīng)該小于36.2℃。
3.2 通過(guò)表2可以看出在對(duì)應(yīng)的濃度下產(chǎn)93酸與98酸的最高溫度,高于該最高溫度時(shí),酸濃會(huì)低于想要生產(chǎn)的酸濃。
3.2.1 生產(chǎn)98酸時(shí),需要高一點(diǎn)的氣濃才能夠方便該廠的生產(chǎn)條件。
3.2.2 通過(guò)表2可以看出氣濃越穩(wěn)時(shí),二級(jí)電除霧出口溫度就不需要頻繁地調(diào)節(jié),對(duì)生產(chǎn)的平穩(wěn)性越有利。
3.2.3 考慮干燥塔入口溫度盡量控制在42℃以下的前提下,當(dāng)?shù)蜐舛榷趸蛑扑釙r(shí),適當(dāng)提高干燥進(jìn)口溫度,盡量接近反應(yīng)最高溫度,可以節(jié)省干吸用水量。
3.2.4 在生產(chǎn)98酸時(shí),適當(dāng)提高干燥進(jìn)口溫度,盡量接近反應(yīng)最高溫度,可以節(jié)省干吸用水量。
參考文獻(xiàn):
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