林衛(wèi)星,甯瑜琳,詹 進
(1.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長沙 410012;2.國家金屬采礦工程技術(shù)研究中心, 湖南 長沙 410012)
提高李樓鐵礦大結(jié)構(gòu)采場礦石回收率的研究與實踐*
林衛(wèi)星1,2,甯瑜琳1,2,詹 進1,2
(1.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長沙 410012;2.國家金屬采礦工程技術(shù)研究中心, 湖南 長沙 410012)
李樓鐵礦-400 m中段采用25 m高分段空場嗣后充填采礦法分礦房礦柱兩步驟回采,開采初期,一步驟采場回收率僅為70%~75%,采用三維空間掃描儀對采后空區(qū)進行測量,發(fā)現(xiàn)損失的礦石主要是頂板懸頂和周邊掛幫礦體。為提高采場礦石的整體回收率,通過分析找出了頂板懸頂和周邊掛幫出現(xiàn)的原因,針對具體問題提出了相應(yīng)的處治措施。經(jīng)現(xiàn)場生產(chǎn)實踐證明,成功提高了采場礦石的回收率。
采場懸頂;掛幫;炮孔布置;回收率
25 m高分段空場嗣后充填采礦法的主要特征是高分段鑿巖,階段出礦,階段充填,采后靠充填體和圍巖來控制和管理地壓。該采礦法實施方案在礦房或礦柱采場中按高分段布置分段鑿巖巷,在適當(dāng)位置拉開切割槽后,多分段一次爆破或單分段爆破,爆破后礦石由布置在采場下部的底部結(jié)構(gòu)進行出礦,礦石全部出完后進行充填,之后回采兩側(cè)的采場。實際生產(chǎn)過程中,切割槽的位置和形成質(zhì)量不佳時,容易造成頂板懸頂,使后續(xù)的正排炮孔爆破時出現(xiàn)懸頂,而炮孔布置的不合理會導(dǎo)致采場出現(xiàn)懸頂、掛幫問題,這部分礦石往往回收難度極大,最終損失大量礦石。因此需針對問題采取相應(yīng)的處治對策,最大限度降低損失,提高整體回收率。
李樓鐵礦位于安徽省西部霍邱縣,開采范圍內(nèi)地形基本平坦,略有坡度,地形標(biāo)高一般為35~50 m。礦體為沉積變質(zhì)礦床,長3.4 km,寬0.25~0.04 km,Ⅰ號礦體為主礦體,占全礦床儲量的85.83%,平均真厚度48.2 m,傾角72°~88°。礦體底板巖石主要為白云石大理巖,裂隙、巖溶均不發(fā)育,巖石完整性、穩(wěn)定性較好;含礦帶上部巖性主要為片巖、片麻巖、大理巖及石英磁鐵礦石,裂隙不發(fā)育且被充填,礦物蝕變普遍,巖石完整性較好、穩(wěn)定性差;在靠近礦體底板及礦層頂部附近擠壓破碎帶發(fā)育,礦體的完整性、穩(wěn)定性較差。
由于地表基本為農(nóng)田,礦床開采時需對其進行保護。經(jīng)前期優(yōu)化選擇,確定采用-400 m中段采用25 m高分段空場嗣后充填采礦法分礦房礦柱兩步驟回采,中段高100 m,分段高25 m,礦房寬20 m,目前正開展現(xiàn)場工業(yè)試驗。采場回采時鑿巖采用Simba 1354鑿巖臺車進行分段鑿巖,裝藥器裝粒狀銨油炸藥,多分段或單分段爆破,崩落礦石由6 m3鏟運機從底部結(jié)構(gòu)鏟出。由于采場底部結(jié)構(gòu)約占采場礦石量的8%~10%,為此在采場礦石出空后,采用中深孔崩落遙控鏟運機出礦的方案進行回收,底部結(jié)構(gòu)回收率達50%。
從-400 m中段的初期一步驟采場試驗效果看,雖然實現(xiàn)了采場的安全順利回采,貧化率為3%~4%,但采場回收率僅為70%~75%,采場整體回收率偏低。采場損失礦量主要集中在底部結(jié)構(gòu)、頂板懸頂、側(cè)幫掛幫及上下盤掛幫四個方面,其中采場尚未回收的底部結(jié)構(gòu)約占采場礦石量的8%~10%;頂板懸頂?shù)牡V石損失率為6%~8%;采場側(cè)幫掛幫礦體損失約為4%~6%,上、下盤掛幫礦體損失約為4%~6%,除去將要回收的底部結(jié)構(gòu)礦量,采場懸頂、掛幫礦體損失達到14%~20%。因此,減少采場礦體的懸頂和掛幫,對提高采場綜合回收率十分重要。
2.1 采場懸頂及掛幫現(xiàn)狀
炮孔施工在鑿巖進路內(nèi)自端部開始,采用Simba 1354型鑿巖臺車鑿上向扇形中深孔,炮孔直徑Φ76 mm,排拒1.8~2.0 m,孔底距2.6~3.0 m,單排炮孔數(shù)量為14個,見圖1。炮孔采用裝藥器裝粒狀銨油炸藥,分段內(nèi)一次爆破2~3排。
采場爆破后,多數(shù)采場出現(xiàn)懸頂、掛幫。圖2是采場回采結(jié)束后采用三維空區(qū)掃描儀對空區(qū)進行掃描測量后繪制的三維模型圖,由圖可知采場側(cè)幫除少量超挖外,其它部位基本都留有礦壁,而采場頂板出現(xiàn)懸頂,主要表現(xiàn)為越往下盤,采場懸頂越多,其懸頂掛幫一般情況如圖3所示,采場頂板懸頂厚度一般為5~8 m,個別采場達到10 m左右,損失礦量約占整個采場的6%~8%;采場側(cè)幫掛幫礦體厚度一般為0.4~0.6 m,損失礦量約占整個采場的4%~6%。
圖1 原炮孔設(shè)計
圖2 采場懸頂掛幫三維圖
受礦體傾角影響,在布置切割槽及礦體下盤的最后一排炮孔時,存在礦體損失或礦體貧化的情況,如圖4所示。而李樓鐵礦一步驟試驗采場生產(chǎn)過程中,造成了上盤、下盤的部分三角礦體的損失,這部分礦量約占整個采場的4%~6%。
圖4 采場上盤、下盤掛幫情況
一步驟采場頂板出現(xiàn)懸頂后,這部分礦石回收難度極大,必然造成礦石損失。而一步驟采場側(cè)幫出現(xiàn)掛幫后,由于二步驟采場回采時需在采場邊界留有護壁,使一步驟采場回采后留下的采場掛幫礦體回采難度大,造成掛幫礦體損失。上、下盤礦體邊界的三角礦體掛幫后,后續(xù)也難以回采,這類礦體也基本損失。
2.2 懸頂及掛幫原因分析
通過現(xiàn)場調(diào)查,分析炮孔設(shè)計及生產(chǎn)過程中的鑿巖、裝藥情況,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)懸頂及掛幫的主要原因是:
(1) 切割槽形成時,由于炮孔施工、裝藥等多方面因素造成切割槽頂部沒有完全崩落,使得切割槽頂部出現(xiàn)懸頂。而當(dāng)切割槽出現(xiàn)懸頂后,后續(xù)的頂板正排炮孔爆破更加難以將頂板礦體全部爆下來,使得頂板礦體的懸頂厚度隨爆破的進行出現(xiàn)越來越厚的趨勢。
(2) 炮孔設(shè)計受實測誤差等影響,頂板炮孔可能沒有布置到-300 m水平工程的底部標(biāo)高,距-300 m水平工程的底部標(biāo)高仍有一定距離。
(3) 側(cè)幫炮孔布置時沒有涉及超深,造成實際施工出來的炮孔可能沒到采場邊界,同時側(cè)幫炮孔孔底距稍大。
(4) 采用的炮孔排距在1.8~2.0 m左右,炮孔排距過大。
(5) 側(cè)幫及頂板炮孔裝藥時,由于炮孔深度都在25 m以上,裝藥時藥管沒有伸到炮孔底部便開始裝藥,造成炮孔底部沒裝藥。
(6) 爆破過程中,后爆破的炮孔遭到前排炮孔爆破破壞或在裂隙比較發(fā)育時可能出現(xiàn)壞孔時,沒有及時補孔。
針對以上原因,從炮孔設(shè)計、炮孔施工、裝藥及施工管理等方面,提出了降低采場頂部礦體懸頂、采場側(cè)幫掛幫、上下盤掛幫的措施。
3.1 降低采場頂板懸頂?shù)拇胧?/p>
(1) 將采場-325 m分段的切割天井的高度提高為26 m,切割槽炮孔深度超深切割井0.5 m,即26.5 m。同時切割炮孔要按4個鑿巖中心進行設(shè)計與施工,嚴(yán)格要求切割槽形成的質(zhì)量。
(2) 優(yōu)化-325 m分段正排頂板炮孔孔網(wǎng)參數(shù)。正排頂板炮孔布置時,炮孔超深按1.0 m設(shè)計,炮孔孔底距為2.6~2.8 m。降低炮孔排距。將炮孔排距由目前采用的1.8~2.0 m降低至1.7 m。見圖5。
圖5 -325分段優(yōu)化后的炮孔布置
(3) 加強中深孔施工質(zhì)量及施工管理,杜絕炮孔深度不夠或炮孔孔底裝藥不足等情況的發(fā)生。中深孔施工時,如果炮孔深度沒有達到設(shè)計要求,或者出現(xiàn)孔底沒裝藥這類情況時,必然會造成頂板出現(xiàn)懸頂、側(cè)幫出現(xiàn)掛幫,即使再采取任何措施也無法彌補,因此必須嚴(yán)格按照設(shè)計進行炮孔施工、裝藥。
3.2 減少采場側(cè)面礦體掛幫的措施
(1) 優(yōu)化側(cè)幫炮孔參數(shù)。側(cè)幫炮孔布置時,炮孔超深按0.5 m設(shè)計,同時將側(cè)幫炮孔的孔底距由原來的2.7 m降低至2.3~2.6 m。見圖5。
(2) 在采場回采時,爆破震動及后沖很有可能對巖體不穩(wěn)固段或裂隙發(fā)育段炮孔造成變形破壞或堵孔。在中深孔裝藥爆破前,要進行中深孔檢查和驗孔,發(fā)現(xiàn)炮孔出現(xiàn)破壞或堵塞等影響爆破效果的情況時,要及時進行補孔,之后再爆破。
3.3 減少采場上下盤礦體掛幫的措施
通過礦石貧化換取回收率的提高。在礦體回收率不超過10%的情況下,礦體上盤布置切割天井時盡量靠近上盤邊界,將上盤的三角礦盡量多回收;礦體下盤布置炮孔時,適當(dāng)增加1~2排炮孔,將下盤的三角礦體盡量多回收,減少損失。
采用上述措施后,相鄰的一步驟采場回采時,采場礦石量54.6萬t,采出礦石量46.9萬t,回采率為85.9%,貧化率為8.7%,目前正著手準(zhǔn)備回收采場的底部結(jié)構(gòu),底部結(jié)構(gòu)剩余礦石量約為4.7萬t。
除底部結(jié)構(gòu)外,后續(xù)采場回采時礦石回收率由之前的70%~75%提高至85.9%,大大減少礦石損失量,但由于采取了用貧化率換取回收率的措施,造成貧化率由3%~4%增加到8.7%。因此后續(xù)采場回采布置切割槽和下盤最后一排炮孔時,應(yīng)先進行經(jīng)濟計算,在保證貧化率不超過10%的情況下調(diào)整切割槽位置和下盤最后一排炮孔的布置。
為提高大結(jié)構(gòu)采場的整體礦石回收率,通過采用三維空間掃描儀對采后空區(qū)進行掃描,發(fā)現(xiàn)造成礦石損失的主要原因是頂板懸頂和周邊礦體掛幫。通過分析炮孔設(shè)計、炮孔施工、裝藥及施工管理等情況,針對不同問題提出了對應(yīng)的處治措施。
經(jīng)后續(xù)采場的生產(chǎn)實踐證明,這些措施減少了采場頂板懸頂和掛幫礦體量,顯著提高了采場的整體回收率,但貧化率也增大,后續(xù)采場回采設(shè)計時應(yīng)綜合考慮回收率和貧化率兩個指標(biāo),使這兩個指標(biāo)盡量達到最優(yōu)。
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林衛(wèi)星(1983-),男,湖南懷化人,本科,采礦工程師,主要研究方向為金屬礦山采礦技術(shù)研究與開發(fā),Email:lwx09@163.com。