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      一體化技術(shù)處理脫硫中毒漿液

      2015-06-05 14:56:59楊用龍蘇秋風(fēng)王豐吉張楊王建峰朱躍
      綜合智慧能源 2015年5期
      關(guān)鍵詞:石灰石濕法工藝流程

      楊用龍,蘇秋風(fēng),王豐吉,張楊,王建峰,朱躍

      (1.華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030;2.浙江大學(xué)能源清潔利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州 310027)

      一體化技術(shù)處理脫硫中毒漿液

      楊用龍1,蘇秋風(fēng)2,王豐吉1,張楊1,王建峰1,朱躍1

      (1.華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030;2.浙江大學(xué)能源清潔利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州 310027)

      分析了石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)漿液中毒的原因,通過(guò)試驗(yàn)提出了一體化技術(shù)處理脫硫中毒漿液的方法,采用該方法可以實(shí)現(xiàn)中毒漿液完全有效利用。

      濕法煙氣脫硫;一體化技術(shù);漿液中毒;脫硫效率;漿液利用

      0 引言

      隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,大部分在役和新建火電機(jī)組都配備了煙氣脫硫裝置,以保證鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放。目前,應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硫工藝是石灰石-石膏濕法脫硫工藝[1]。該工藝以石灰石漿液作為二氧化硫吸收劑,但在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)脫硫漿液中毒的現(xiàn)象。脫硫漿液中毒后脫硫效率下降,脫水系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,石膏含水率增加,呈稀泥狀[2]。本文對(duì)脫硫漿液中毒的原因進(jìn)行分析,并提出處理方法。

      1 脫硫漿液中毒原因及處理

      1.1 原因分析

      脫硫漿液中毒的原因基本上可以概括為石灰石盲區(qū)、漿液密度高、粉塵含量高或重金屬離子濃度高、氧化風(fēng)量不足、工藝水水質(zhì)差、氯離子濃度高、氟鋁離子濃度高、石灰石品質(zhì)差及漿液含油等。在上述原因中,氧化風(fēng)量不足、工藝水質(zhì)差、漿液密度高等,可通過(guò)增加氧化風(fēng)量、提高工藝水質(zhì)、改變供漿量或及時(shí)排石膏等方法解決,氟鋁離子濃度高、漿液含油等,則需要通過(guò)其他方式解決。根據(jù)上述漿液中毒原因可將中毒漿液歸為兩類,即非含油中毒漿液(I類漿液)和含油中毒漿液(II類漿液)。

      1.2 常用解決措施

      目前,脫硫漿液中毒后,不管是I類漿液,還是II類漿液,普遍采取的措施是漿液置換,用新鮮漿液逐步替換中毒漿液,替換下來(lái)的中毒漿液有些用來(lái)沖洗灰渣,有些直接通過(guò)拋棄管線拋棄,有些則少量多次地返回脫硫塔慢慢消化。這些做法不僅造成資源浪費(fèi),增加運(yùn)行成本,還會(huì)引起環(huán)境污染。雖然有少部分火電廠通過(guò)運(yùn)行調(diào)整、化學(xué)處理等方法解決了自身的漿液中毒問(wèn)題,但這些方法針對(duì)性較強(qiáng),適用范圍較小。

      2 一體化技術(shù)

      2.1 技術(shù)原理

      對(duì)于I類漿液,一體化技術(shù)主要體現(xiàn)為在同一裝置中完成中毒漿液的儲(chǔ)存、調(diào)質(zhì)、濃縮過(guò)程。脫硫漿液中毒后,通過(guò)漿液排出泵把中毒漿液輸送至事故漿液箱,中毒漿液儲(chǔ)存在事故漿液箱,通過(guò)改變中毒漿液pH值來(lái)調(diào)節(jié)中毒漿液的脫水性能,主要化學(xué)反應(yīng)過(guò)程如下:

      式(7)中:Mx+為重金屬離子。

      將pH值調(diào)整至7~10后,大部分金屬離子都形成沉淀,有利于提高中毒漿液脫水性能。

      對(duì)于II類漿液,一體化技術(shù)主要體現(xiàn)為在同一裝置中完成中毒漿液的儲(chǔ)存、靜置、除浮油、破乳、絮凝沉淀過(guò)程。通過(guò)靜置使中毒漿液油水分離,撇除的浮油直接回收利用,加入破乳劑使?jié){液中分散的小油滴失穩(wěn)、并聚,然后加入聚丙烯酰胺(PAM)等有機(jī)絮凝劑,在絮凝劑的作用下生成沉淀。

      一體化技術(shù)實(shí)施過(guò)程可在事故漿液箱中完成,不需要新增處理設(shè)施。

      2.2 工藝流程

      I類漿液處理工藝流程:中毒漿液經(jīng)泵輸送至事故漿液箱,事故漿液箱中處理好的中毒漿液經(jīng)泵輸送至脫水系統(tǒng),脫除的廢水返回脫硫系統(tǒng),固體物運(yùn)輸至煤場(chǎng)和入爐煤混合后摻燒,可以達(dá)到爐內(nèi)脫硫的效果。工藝流程如圖1所示。

      II類漿液處理工藝流程:中毒漿液經(jīng)泵輸送至事故漿液箱,事故漿液箱中處理好的中毒漿液經(jīng)泵輸送至脫水系統(tǒng)。浮油采用移動(dòng)集油罐回收利用,脫除的廢水返回脫硫系統(tǒng),固體物運(yùn)輸至煤場(chǎng)和入爐煤混合后摻燒,可以達(dá)到爐內(nèi)脫硫的效果。工藝流程如圖2所示。

      圖2 II類漿液處理工藝流程

      在火電廠現(xiàn)有脫硫設(shè)施的基礎(chǔ)上增加少量輔助設(shè)施,即可達(dá)到處理中毒漿液的目的,投資省、效益好。

      3 試驗(yàn)應(yīng)用

      濕法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,氟鋁絡(luò)合物造成的脫硫漿液中毒問(wèn)題影響廣泛,本文對(duì)氟鋁離子中毒漿液的處理進(jìn)行了研究。

      試驗(yàn)用石灰石粉樣來(lái)自于某電廠,90%以上的石灰石粉顆粒粒徑小于58μm,符合試驗(yàn)要求。采用上述石灰石粉配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%的石灰石漿液,在自制鼓泡塔中進(jìn)行脫硫效率試驗(yàn),并加入一定量的NaF和AlCl3,考察氟鋁離子濃度變化對(duì)脫硫效率的影響。試驗(yàn)條件:溫度為50℃,pH=5.4,氣體壓力為0.5MPa,攪拌速率為500 r/min。當(dāng)脫硫效率急劇下降時(shí),即可認(rèn)為石灰石漿液氟鋁離子中毒,進(jìn)行下一步處理。氟鋁離子濃度對(duì)脫硫效率的影響見(jiàn)表1。

      表1 氟鋁離子濃度對(duì)脫硫效率的影響

      由表1可知,氟鋁離子濃度比為3.0∶0.9時(shí),即可認(rèn)為漿液中毒。將此條件下中毒漿液的pH值調(diào)節(jié)至7.0左右,待反應(yīng)充分后采用真空抽濾,濾餅含水率為14%,脫水性能良好。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      本文提出的一體化技術(shù)處理脫硫中毒漿的方法,可作為一種通用方法解決漿液中毒問(wèn)題,而且工藝流程簡(jiǎn)單,適用性強(qiáng),并可實(shí)現(xiàn)污染物零排放,應(yīng)用前景廣闊。

      [1]劉德志,柳楊,朱躍.濕法脫硫系統(tǒng)內(nèi)的腐蝕環(huán)境及防腐措施[J].鍋爐制造,2007,2(1):24-25.

      [2]呂雪冬,沈建軍.600MW機(jī)組濕法脫硫出現(xiàn)石灰石盲區(qū)現(xiàn)象的原因分析[J].華電技術(shù),2013,35(3):68-69.

      (本文責(zé)編:白銀雷)

      X 701

      :B

      :1674-1951(2015)05-0070-02

      楊用龍(1985—),男,湖北監(jiān)利人,工程師,工學(xué)碩士,從事火電廠煙氣環(huán)保工程技術(shù)方面的研究工作(E-mail:yangyonglonghao@163.com)。

      2014-09-02;

      2015-03-20

      中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司科技項(xiàng)目(CHECKJ-2015-46)

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