王承亮
(1.清華大學(xué)熱能工程系,北京 100084;2.華電國際技術(shù)服務(wù)中心,濟(jì)南 250014)
300MW鍋爐效率低的原因分析
王承亮1,2
(1.清華大學(xué)熱能工程系,北京 100084;2.華電國際技術(shù)服務(wù)中心,濟(jì)南 250014)
針對某300MW鍋爐效率偏低的問題,通過鍋爐效率試驗(yàn)、風(fēng)機(jī)效率試驗(yàn)、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率試驗(yàn)、氧量表計(jì)標(biāo)定試驗(yàn)及氧量場標(biāo)定試驗(yàn),最終確定了鍋爐效率偏低的原因是空氣預(yù)熱器入口氧量表計(jì)指示值偏低。將運(yùn)行氧量降至1.14%,鍋爐運(yùn)行效率提高約0.52個(gè)百分點(diǎn),廠用電率降低約0.34個(gè)百分點(diǎn),影響煤耗降低約2.7 g/(kW·h)。
鍋爐;效率;氧量;燃燒;煤耗
電力市場的競爭日益激烈,火力發(fā)電企業(yè)要想可持續(xù)發(fā)展,必須提高相對競爭力,深入開展內(nèi)部挖潛降本增效工作。華電國際技術(shù)服務(wù)中心為全面推進(jìn)節(jié)能挖潛工作,對公司所屬單位進(jìn)行節(jié)能潛力普查活動,通過能耗普查,發(fā)現(xiàn)某公司300MW#2鍋爐存在效率低(91.9%)、再熱器減溫水量大、送風(fēng)機(jī)出力不足和易結(jié)焦等問題,直接影響鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
該公司#2鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.44-M844型亞臨界一次中間再熱、固態(tài)排渣、正壓直吹四角切圓燃燒控制循環(huán)汽包爐,鍋爐效率設(shè)計(jì)值為92.8%,設(shè)計(jì)燃用煙煤。
1.1 鍋爐效率試驗(yàn)
收集該公司#1~#4鍋爐的效率測試數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析可知:#2鍋爐效率偏低的主要原因是排煙熱損失偏高(6.30%),比設(shè)計(jì)值(4.89%)高1.41個(gè)百分點(diǎn),而排煙熱損失偏高的主要原因是過量空氣系數(shù)偏高(1.48%),比設(shè)計(jì)值(1.25%)高0.23個(gè)百分點(diǎn)。
1.2 風(fēng)機(jī)效率試驗(yàn)
為進(jìn)一步分析#2鍋爐過量空氣系數(shù)偏高的原因[1],收集#2,#4鍋爐運(yùn)行控制氧量進(jìn)行對比分析。在#2,#4鍋爐負(fù)荷和空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)入口平均氧量基本一致、#4鍋爐二次風(fēng)系統(tǒng)總阻力比#2鍋爐高590Pa的情況下,#2鍋爐送、引風(fēng)機(jī)電流反而比#4鍋爐高7 A和120 A,通過綜合分析,初步判斷#2鍋爐運(yùn)行氧量指標(biāo)可能偏低。對送、引風(fēng)機(jī)電流高的原因進(jìn)行進(jìn)一步分析,組織進(jìn)行了#2鍋爐送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率及運(yùn)行工況分析。#2鍋爐送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況估算結(jié)果見表1(機(jī)組負(fù)荷為299.4MW,主蒸汽流量為1 051.4 t/h,兩側(cè)氧量為1.84%和2.64%)。
表1#2鍋爐送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況估算結(jié)果
根據(jù)表1送風(fēng)機(jī)效率估算數(shù)據(jù),查閱#2鍋爐送風(fēng)機(jī)性能曲線,發(fā)現(xiàn)該型送風(fēng)機(jī)與實(shí)際送風(fēng)系統(tǒng)匹配不好,出力(特別是壓力)裕量過大,造成風(fēng)機(jī)未運(yùn)行在高效區(qū),實(shí)際運(yùn)行效率低于80%,影響送風(fēng)機(jī)電流升高。由此可見,#2鍋爐送風(fēng)機(jī)電流偏高與送風(fēng)機(jī)與實(shí)際送風(fēng)系統(tǒng)不匹配有關(guān),因此,不能根據(jù)電流大小來直接判斷送風(fēng)量的大小。
由表1可知:引風(fēng)機(jī)的效率為62%~65%,略低于設(shè)計(jì)值72.5%;#2鍋爐煙氣設(shè)計(jì)流量約為1260 t/h,而實(shí)際估算煙氣流量為2032 t/h,因此,通風(fēng)量過大是導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)效率降低的主要因素。
1.3 空預(yù)器漏風(fēng)率試驗(yàn)
為進(jìn)一步確認(rèn)引風(fēng)機(jī)通風(fēng)量與送風(fēng)量的關(guān)系,排除#2鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率的影響,特組織進(jìn)行了#2鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率試驗(yàn)。在機(jī)組電負(fù)荷為300 MW的條件下,A,B側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率分別為14.34%,14.18%,遠(yuǎn)超過允許值8%,影響鍋爐通風(fēng)量,因此,通過引風(fēng)機(jī)通風(fēng)量增加還不能直接判斷鍋爐送風(fēng)量偏高。
1.4 運(yùn)行氧量表計(jì)校驗(yàn)
為進(jìn)一步確認(rèn)#2鍋爐二次風(fēng)量偏高即氧量控制偏高的可能性,組織熱控人員對#2鍋爐運(yùn)行氧量表計(jì)進(jìn)行校驗(yàn)[2]。用信號發(fā)生器標(biāo)定分散控制系統(tǒng)(DCS),用5%的標(biāo)氣進(jìn)行鋯頭、變送器校驗(yàn),檢查結(jié)果表明,#2鍋爐運(yùn)行氧量系統(tǒng)最大顯示誤差為0.02%,校驗(yàn)合格。
1.5 氧量場標(biāo)定試驗(yàn)
#2鍋爐運(yùn)行氧量表計(jì)雖然校驗(yàn)合格,但#2鍋爐運(yùn)行氧量表計(jì)還有可能存在測量結(jié)果代表性差的問題,導(dǎo)致#2鍋爐運(yùn)行氧量指示偏低、實(shí)際控制氧量偏高。為進(jìn)一步掌握#2鍋爐運(yùn)行氧量指示的代表性,組織進(jìn)行了#2鍋爐氧量場標(biāo)定試驗(yàn)。
鍋爐氧量測點(diǎn)布置在空預(yù)器煙氣入口,如圖1所示??疹A(yù)器每側(cè)有2個(gè)氧化鋯測氧儀,每臺鍋爐共有4個(gè)氧化鋯測氧儀,表盤顯示的是該側(cè)2個(gè)表計(jì)測量值的較大值。氧化鋯測氧儀插入煙道深度約1.4m,指示的是靠近煙道中部內(nèi)某一點(diǎn)的氧量值,煙道周圍漏風(fēng)對其影響相對較小。
試驗(yàn)測點(diǎn)位于氧化鋯測氧儀的旁邊,每側(cè)3個(gè)。氧量測量采用便攜式氧氣測量儀,測量方式為網(wǎng)格法、多點(diǎn)采用,代表性及準(zhǔn)確性高;每側(cè)3個(gè)測量數(shù)據(jù)取平均值。
2014年4月1日至3日的試驗(yàn)結(jié)果見表2,由表2可以看出:#2鍋爐空預(yù)器入口氧量實(shí)測值比運(yùn)行表盤指示值平均高約1個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 空預(yù)器入口運(yùn)行氧量和試驗(yàn)測量氧量測點(diǎn)布置
表2 300MW負(fù)荷下#2鍋爐氧量場試驗(yàn)結(jié)果 %
(1)鍋爐煙道氧量場受漏風(fēng)和煙氣轉(zhuǎn)彎流道變化影響,存在較大的梯度變化,儀表取樣點(diǎn)不同,必然會存在一定的測量偏差。
(2)表盤指示的是該側(cè)2個(gè)表計(jì)測量值的較高值,代表性較差。
(3)氧化鋯測氧儀取樣點(diǎn)較靠近煙道中部,受煙道漏風(fēng)的影響相對較小,指示值也會比整個(gè)截面平均取樣的測量結(jié)果低。
針對#2鍋爐實(shí)際氧量比表盤指示氧量高1個(gè)百分點(diǎn)的診斷結(jié)果,組織進(jìn)行了#2鍋爐降氧量控制試驗(yàn)[3]。試驗(yàn)期間機(jī)組負(fù)荷為300MW,試驗(yàn)前20 min統(tǒng)計(jì)兩側(cè)氧量平均值為2.50%,將空預(yù)器入口氧量降至1.14%(降低1.36個(gè)百分點(diǎn)),收集120 min統(tǒng)計(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),調(diào)整前、后各參數(shù)變化見表3。#2鍋爐降低氧量運(yùn)行后,火焰顏色及充滿度明顯改善,鍋爐運(yùn)行效率提高約0.52個(gè)百分點(diǎn),廠用電率降低約0.34個(gè)百分點(diǎn),合計(jì)影響煤耗降低約2.78 g/(kW·h)(扣除真空度影響),同時(shí)解決了夏季因鍋爐氧量低而影響機(jī)組接帶負(fù)荷的問題。
表3#2鍋爐降低氧量試驗(yàn)結(jié)果
續(xù)表
在空預(yù)器入口氧量指示偏低暫不能解決的前提下,先由熱控人員對指示氧量進(jìn)行修正。利用機(jī)組停機(jī)機(jī)會檢查氧量測量系統(tǒng),在測量系統(tǒng)無異常的情況下,由試驗(yàn)人員重新校核氧量測量器安裝位置,確保氧量測量系統(tǒng)的代表性和準(zhǔn)確性。
針對#2鍋爐效率低的問題,開展了系統(tǒng)的節(jié)能診斷,包括鍋爐效率試驗(yàn)、風(fēng)機(jī)效率試驗(yàn)、空預(yù)器漏風(fēng)率試驗(yàn)、氧量表計(jì)標(biāo)定試驗(yàn)和氧量場標(biāo)定試驗(yàn),最終確定了#2鍋爐運(yùn)行氧量指示“虛低”1個(gè)百分點(diǎn)是導(dǎo)致鍋爐效率低的根本原因。通過熱態(tài)調(diào)整,徹底解決了此問題,鍋爐排煙熱損失大幅降低,引、送風(fēng)機(jī)耗電率大幅降低,鍋爐效率和廠用電率指標(biāo)得到有效改善;同時(shí),因運(yùn)行氧量同比降低,爐膛火焰中心下移,#2鍋爐燃燒穩(wěn)定性差、再熱器減溫水量大和易結(jié)焦等問也得到了有效解決。開展本項(xiàng)工作不僅保證了電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,同時(shí)也為今后的節(jié)能降耗工作積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
[1]呂紹輝,于東,趙旭,等.鍋爐最佳氧量的確定[J].黑龍江電力,2009,31(2):115-116.
[2]孫林源.氧化鋯氧量計(jì)在電站鍋爐中的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2007(9):106-107.
[3]劉吉臻,牛成林,李建強(qiáng),等.鍋爐經(jīng)濟(jì)性分析及最優(yōu)氧量的確定[J].動力工程,2009,29(3):245-249.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 229
:B
:1674-1951(2015)05-0074-03
王承亮(1971—),男,山東淄博人,高級工程師,從事節(jié)能技術(shù)和火力發(fā)電廠節(jié)能診斷等方面的研究工作(E-mail:lwwcl@sohu.com)。
2014-11-25;
2015-04-10