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      中央空調(diào)智能群控節(jié)能系統(tǒng)改造與設(shè)計

      2015-06-24 10:56:30鄒恩霍慶黃水鴻王建國張增根
      東莞理工學院學報 2015年5期
      關(guān)鍵詞:電動閥中央空調(diào)溫度傳感器

      鄒恩 霍慶 黃水鴻 王建國 張增根

      (1.華南農(nóng)業(yè)大學 珠江學院,廣州 510642;2.華南農(nóng)業(yè)大學 工程學院,廣州 510642;3.廣州科創(chuàng)節(jié)能科技服務(wù)有限公司,廣州 510000)

      目前中央空調(diào)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到各種大型工業(yè)廠房和公共建筑中,一般情況下,耗能約占建筑總能耗的55%[1]。由于中央空調(diào)系統(tǒng)成本高、使用壽命長,故障維護成本低,除新建筑外,目前大多中央空調(diào)還是老式控制系統(tǒng)。中央空調(diào)是高耗能設(shè)備,老式中央空調(diào)采用手動操作模式,無論季節(jié)和用戶負荷怎樣變化,各類電機都長期運行在工頻狀態(tài)下,多臺主機不能根據(jù)實際負荷量自動調(diào)節(jié)啟停,導致電能浪費嚴重并產(chǎn)生噪聲污染[2-3]。因此,對老式中央空調(diào)的群控系統(tǒng)做智能節(jié)能改造,對節(jié)能減排具有重要意義。

      本文以中國人民銀行某支行老式中央空調(diào)智能化節(jié)能改造為工程案例,設(shè)計了一套集智能管理和節(jié)能一體的中央空調(diào)群控系統(tǒng),將變頻變壓技術(shù)嵌入到控制系統(tǒng)中,改造后的系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)在觸摸屏上一鍵開啟風機、水泵和主機,調(diào)整冷卻泵和冷凍泵的轉(zhuǎn)速,并根據(jù)實際負荷自動啟停主機數(shù)量以滿足負荷要求。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試和實際運行分析,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,輸出參數(shù)滿足要求,實現(xiàn)了較理想的節(jié)能效益。

      1 中央空調(diào)系統(tǒng)變頻節(jié)能原理

      考慮到實際工程項目需求,中央空調(diào)系統(tǒng)變頻主要指對冷卻泵和冷凍泵實現(xiàn)變頻調(diào)速控制,達到空調(diào)系統(tǒng)負荷與實際負荷相匹配。因為變頻調(diào)速范圍寬、靜態(tài)穩(wěn)定性好、運行頻率高而普遍成為控制電機的最佳方式[4-5]。系統(tǒng)基頻以下調(diào)速采用恒壓頻比 (恒磁通)控制方式,屬于恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,風機水泵類負載的調(diào)速方式一般采用這種。

      風機水泵類電機轉(zhuǎn)速n、流量Q、揚程H及軸功率P的關(guān)系為:

      式 (2)中:n1,n2為電機轉(zhuǎn)速;Q1,Q2為流量;H1,H2為揚程;P1,P2為軸功率。

      由式 (2)可知,軸功率正比于轉(zhuǎn)速的立方。因此,如果能夠根據(jù)負載情況實時改變電機的轉(zhuǎn)速就能達到節(jié)能目的[6]。本工程案例采用易能變頻器,經(jīng)現(xiàn)場測試冷凍泵頻率與電流、電壓、轉(zhuǎn)速性能關(guān)系如表1所示。

      表1 冷凍泵頻率與電流、電壓、轉(zhuǎn)速關(guān)系

      從表中可見,冷凍泵的轉(zhuǎn)速從1 440降到1 123 rad/min,頻率剛好從工頻50 Hz降到基準頻率39 Hz;轉(zhuǎn)速降到原來的78%,而軸功率下降到額定功率的 (0.78)3=0.475,即消耗電功率為7.11 kW,節(jié)電52.6%;理論計算當空調(diào)系統(tǒng)達到穩(wěn)態(tài)運行時,可以實現(xiàn)節(jié)能目的。

      2 中央空調(diào)控制系統(tǒng)改造設(shè)計

      由于中央空調(diào)能耗主要來自于冷凍水泵、冷卻水泵和各類風機,原始系統(tǒng)工作頻率不會根據(jù)負荷變化而調(diào)節(jié),造成了能源的浪費,另外設(shè)備陳舊容易造成安全事故且噪音大影響工作人員上班。該工程主要針對冷凍水泵和冷卻水泵進行變頻改造,在冷卻水和冷凍水回路中加入PT100熱電阻溫度傳感器,原來手動的閥門更換成智能電動閥。

      該中央空調(diào)型號為RCU120SY2,功率為86.6 kW,日立制冷主機2臺,全年2臺并聯(lián)運行;18 kW的冷卻水泵3臺,2用1備;15kW的冷凍水泵3臺,2用1備;5.5 kW冷卻塔2臺,全年2臺并聯(lián)運行。若其中一臺水泵或者三相異步電機出現(xiàn)問題時,備用設(shè)備自動投入使用,工作期間每臺水泵按一定頻率交替使用,保證各電機使用時間一致。系統(tǒng)改造總設(shè)計圖如圖1所示。

      2.1 改造方案

      原有系統(tǒng)的設(shè)備是1993年生產(chǎn),設(shè)備老化嚴重且發(fā)出較大噪音,改造要求為:1)建立統(tǒng)一監(jiān)控平臺管理空調(diào)系統(tǒng);2)節(jié)能率不低于30%;3)新系統(tǒng)與原系統(tǒng)可自由切換。技術(shù)改造思路為:系統(tǒng)具有單控和群控兩種功能,單控采用原有設(shè)備,群控為改造后的設(shè)備。兩套設(shè)備互不干擾,如果某控制柜設(shè)備出現(xiàn)問題,馬上切換到另外一臺控制柜,保證整套中央空調(diào)系統(tǒng)能夠正常運行。在原系統(tǒng)適當位置增加溫度傳感器和智能電動閥,把機械按鈕改為觸摸式屏幕,能夠?qū)崟r采集冷卻泵管和冷凍泵管的溫度,通過PLC控制器發(fā)出信號完成電動閥的開和關(guān),并根據(jù)季節(jié)的變化,能夠自動人性化調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。由于溫度傳感器采集的是負荷末端的溫度,通過調(diào)節(jié)變頻器的頻率,改變冷卻泵和冷凍泵的轉(zhuǎn)速從而改變水流量實現(xiàn)室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)和用電量的減少,避免室內(nèi)人員有過冷或者過熱的感覺,進而可推算出下述節(jié)能分析數(shù)據(jù),實現(xiàn)中央空調(diào)的節(jié)電效應(yīng)。

      2.2 控制策略

      如圖2所示為改造后的中央空調(diào)系統(tǒng)控制圖,由CPU226、觸摸屏、變頻器、EM231溫度采集模塊、水泵機組、電動閥組、接觸器、中間繼電器、保險絲和鉑熱電阻等組成。主機冷卻進回水處和冷凍進回水處各放置2個溫度傳感器,兩臺主機總共放置8個溫度傳感器,用于實時監(jiān)測并且顯示到觸摸屏上。CPU226通過接收溫度采集模塊的信號,主要采集冷卻水出水溫度和冷凍水回水溫度,這兩處代表負荷實際情況,與變頻器進行RS485通訊,調(diào)整水泵轉(zhuǎn)速,從而調(diào)整各管道水循環(huán)熱交換的速度,最終穩(wěn)定在預(yù)設(shè)的溫度值上。

      圖1 系統(tǒng)改造總設(shè)計圖

      圖2 中央空調(diào)系統(tǒng)控制圖

      CPU226通過接觸器對冷凍泵進行邏輯切換,冷凍變頻一和冷凍變頻二都可以控制兩臺變頻器,其中水泵2是被公共控制。首日冷凍變頻一控制冷凍水泵1和冷凍水泵2,次日由冷凍變頻二控制冷凍水泵2和冷凍水泵3,后日由冷凍變頻一控制冷凍水泵1和冷凍變頻二控制冷凍水泵3,保證2用1備而且變頻器的使用頻率均勻。當室內(nèi)負荷較少或者在非炎熱季節(jié),CPU發(fā)出信號使中間繼電器閉合,2號主機的冷卻回水電動閥和冷凍回水電動閥關(guān)閉,主機也隨之關(guān)閉。此時一臺主機運行完全滿足負荷要求,節(jié)省電能。另外控制系統(tǒng)設(shè)計一鍵按鈕,利用中間繼電器將冷卻風機、冷卻水泵、冷凍水泵、冷水機組的按鈕連接,可以一鍵啟動和關(guān)閉,避免之前逐個逐個開啟設(shè)備浪費人力的局面。

      冷卻水的出水溫度表明主機熱交換的情況,冷凍水的回水溫度表明房間帶走熱量的情況。一般把該處溫度作為控制依據(jù).經(jīng)實地工程整定,設(shè)定冷卻水出水溫度為37℃和冷凍水回水溫度為15℃[7],系統(tǒng)剛啟動時,冷卻變頻進入工頻50 Hz運行25 min,然后以40 Hz過渡運行1 min后,進入PID自動調(diào)節(jié);冷凍變頻直接進入PID自動調(diào)節(jié),設(shè)定比例參數(shù)P=1,積分參數(shù)I=5,微分參數(shù)D=0。系統(tǒng)通過溫度傳感器、PLC、變頻器組成閉環(huán)控制,實時監(jiān)測并調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度使其達到最佳。同時為保證系統(tǒng)正常運行,設(shè)定冷卻水泵電機基準頻率35 Hz,冷凍水泵電機基準頻率39 Hz,冷卻出水報警溫度39.5℃。整套系統(tǒng)開啟半小時后達到穩(wěn)定狀態(tài),冷卻水泵和冷凍水泵以36 Hz和39 Hz穩(wěn)定運行,實現(xiàn)變頻工作。

      3 系統(tǒng)節(jié)能效果分析

      系統(tǒng)冷卻泵和冷凍泵電機采用2用1備的模式,冷卻泵的三相異步電機功率18 kW,冷凍泵的異步電機功率15 kW。經(jīng)過實地考察,該中央空調(diào)日運行的功率時間特性見表2和3所示.

      基于該銀行建筑物有蓄熱,應(yīng)提前半小時開機,同理提前半小時關(guān)機,此時間使用量經(jīng)實地考察和PLC控制策略大概計算得到。考慮到季節(jié)性變化對時間使用量影響較大,以8月份實際運行情況為例,正常上班時間為8:30~11:30,14:30~17:30,總共6 h,在原來工頻運行下,用電量Q原=(15+18*2*6=396 kW*h。

      1)根據(jù)表2,可計算一臺冷卻泵節(jié)能改造后一天的用電量:

      Q冷卻泵=1.5*18+0.8*13.12+0.8*9.22+0.4*7.91+2.5*6.72=64.84 kW*h

      2)根據(jù)表3,可計算一臺冷凍泵節(jié)能改造后一天的用電量:

      Q冷凍泵=1.5*15+1.3*10.94+0.7*7.68+2.5*7.12=59.88 kW*h

      3)變頻運行后總耗電量為:

      Q總=2* (Q冷卻泵+Q冷凍泵)=249.44 kW*h

      4)日平均節(jié)電量為:

      Q節(jié)電量=Q原-Q總=(15+18)*2*6-230.56=146.56 kW*h

      5)日平均節(jié)電率為:

      B=Q節(jié)電量/Q原*100%=37.01%

      假如中央空調(diào)年實際制冷使用天數(shù) (廣東地區(qū)制冷周期為6個月),按工作日5天計算,總數(shù)約為120天,則年節(jié)電量為146.56*120=17 587.2 kW*h,當?shù)毓I(yè)用電為0.86元/每千瓦時,那么年節(jié)約用電為17 587.2元。

      表2 冷卻泵功率-時間關(guān)系

      4 結(jié)語

      本文針對一套老式中央空調(diào)群控系統(tǒng)進行智能節(jié)能系統(tǒng),采用溫度傳感器采集實時溫度,PLC自動調(diào)整水泵轉(zhuǎn)速和切換運行水泵數(shù)目,另外系統(tǒng)具有一鍵式觸摸按鈕以及良好的人機交互界面。改造后,系統(tǒng)能根據(jù)季節(jié)變化,自動改變冷卻泵和冷凍泵的轉(zhuǎn)速從而改變水流量實現(xiàn)室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)和用電量的減少,并降低了噪音污染。目前該系統(tǒng)已經(jīng)投入使用,半年多的運行結(jié)果表明該系統(tǒng)性能穩(wěn)定、節(jié)能效益良好。

      [1]徐鳳平.中央空調(diào)水系統(tǒng)變頻節(jié)能改造分析與實踐[J].自動化與儀表,2011(9):54-56.

      [2]聶玉強,李安桂.中央空調(diào)系統(tǒng)高效節(jié)能技術(shù)分析與應(yīng)用[J].重慶建筑大學學報,2007,29(1):85-88.

      [3]胡雪梅,任艷艷.中央空調(diào)的變頻控制設(shè)計及節(jié)能分析[J].電機與控制應(yīng)用,2011(7):44-47.

      [4]吳德勝.中央空調(diào)水系統(tǒng)及風機盤管的節(jié)能控制研究[[D].湖南:湖南大學,2007.

      [5]盧颯.變頻節(jié)能供水設(shè)備的計算機輔助測試系統(tǒng)[J].自動化與儀表,2002(5):43-46.

      [6]李良仁.變頻調(diào)速技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

      [7]羅及紅.基于PID算法的爐窯溫度串級控制系統(tǒng)設(shè)計[J].計算機測量與控制:2012,20(12):3243-3245.

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