朱太春,張偉
(神華國(guó)華永州發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南 永州425000)
凝汽器是火力發(fā)電廠的重要輔機(jī)設(shè)備,其真空的好壞,對(duì)發(fā)電廠的安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行有著直接影響〔1〕。大容量凝汽式發(fā)電機(jī)組在凝汽器背壓高于設(shè)計(jì)值時(shí),背壓每升高1 kPa,機(jī)組熱耗增加0.5%~1%不等。影響凝汽器真空因素較多,其中漏入凝汽器空氣未能及時(shí)抽走是主要因素之一。漏入凝汽器的空氣如果不能及時(shí)抽走,會(huì)在在凝汽器管束表面形成一層氣膜,嚴(yán)重降低傳熱性能,小到0.05%的空氣含量就可使蒸汽的凝結(jié)放熱系數(shù)降低80%以上。提升凝汽器抽氣能力及效率是維持凝汽器高真空的重要手段。
目前國(guó)內(nèi)600 MW 以上火電機(jī)組真空泵基本上使用的是水環(huán)式真空泵。國(guó)內(nèi)近期投產(chǎn)機(jī)組主要選擇性能較優(yōu)異的雙級(jí)泵,雙級(jí)泵具有最低背壓低,抗汽蝕能力強(qiáng)、運(yùn)行功耗低等特點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)多臺(tái)機(jī)組水環(huán)真空泵進(jìn)行狀況調(diào)查,存在的共性問(wèn)題有:
1)夏季工況下抽氣能力普遍下降。其它季節(jié)相比,夏季工況時(shí),真空達(dá)不到預(yù)期真空,直接影響到機(jī)組帶負(fù)荷能力。
2)真空泵噪音大。處于真空泵附近的噪音明顯超標(biāo),造成廠區(qū)工作噪聲不達(dá)標(biāo)。
3)真空泵葉輪裂紋。對(duì)真空泵進(jìn)行解體檢查,真空泵葉輪上有裂紋,需要對(duì)裂紋進(jìn)行補(bǔ)焊處理,運(yùn)行中裂紋存在降低了設(shè)備可靠性以及增加了運(yùn)維成本。
水環(huán)泵是采用水作為工作介質(zhì)〔5〕,葉輪偏心安裝,通過(guò)內(nèi)部容積的改變來(lái)達(dá)到吸氣、排氣的效果。工作水由于受到壓縮、摩擦以及受到氣體所帶的蒸汽的冷凝熱而溫度上升。工作水需要通過(guò)循環(huán)水進(jìn)行冷卻,當(dāng)出現(xiàn)循環(huán)水溫過(guò)高、換熱器結(jié)垢或冷卻水量減少等異常工況時(shí)會(huì)導(dǎo)致工作水溫上升。水環(huán)泵的極限抽吸壓力受制于水溫,當(dāng)抽吸壓力等于工作水的飽和蒸汽壓力時(shí),部分工作水汽化而產(chǎn)生汽泡,汽泡破裂時(shí)產(chǎn)生噪聲并會(huì)沖擊葉輪而出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象。此時(shí),汽化的汽體充滿內(nèi)部的容積而不再有抽吸其它氣體的能力。
1.3.1 工作液體定期置換
夏季工況,為降低真空泵工作水溫度,需要定期對(duì)真空泵進(jìn)行補(bǔ)排水來(lái)降低工作水的溫度,降低汽化發(fā)生。
1.3.2 技術(shù)改造
技術(shù)改造手段主要有2 種思路,一種改造思路是將空調(diào)水通入真空泵熱交換器來(lái)降低工作水溫度,另一種思路是在真空泵前一級(jí)加裝噴射裝置,達(dá)到提升抽吸能力,改善真空泵工作環(huán)境。
噴射器是完成能量轉(zhuǎn)換的一種裝置,它是由一定能量(壓力和流量)的工作流體,將靜壓能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能,經(jīng)過(guò)噴嘴射出形成高速射流。由于射流和空氣之間產(chǎn)生卷吸作用和紊動(dòng)擴(kuò)散作用,把吸入室的氣體帶走,使該處產(chǎn)生局部真空狀態(tài),在外界大氣壓力的作用下,使被吸流體進(jìn)入泵室,隨同高壓高速流體被帶入喉管,與之混合,并進(jìn)行能量交換,在喉管內(nèi),由于氣體分子的紊動(dòng)作用,工作流體將一部分動(dòng)能及熱能傳給被吸流體,使被吸流體的動(dòng)能和熱能得以加強(qiáng),工作流體的速度隨之減緩,而被吸流體速度逐步加快,在喉管末端,兩股流體速度逐漸趨于一致,混合進(jìn)入擴(kuò)散室,然后流速逐步降低,壓力上升。
噴射器原理圖如圖1,噴射器的主要部件有:工作噴嘴,接受室,混合室,擴(kuò)散器。
圖1 噴射器簡(jiǎn)圖
將噴射器應(yīng)用到火電廠凝汽器抽真空系統(tǒng)是一種比較成熟做法。目前這種配置在歐洲國(guó)家使用比較普遍,國(guó)內(nèi)如北侖2 號(hào)機(jī)阿爾斯通進(jìn)口機(jī)組、華電蒙能包頭公司、國(guó)華舟山電廠4 號(hào)機(jī)組、在建的臺(tái)山核電1750 MW 機(jī)組等電廠真空系統(tǒng)也是采用這種配置。蒸汽抽汽器+水環(huán)真空泵組合原理圖見(jiàn)圖2。
蒸汽抽汽器原理利用蒸汽作為工作氣流,蒸汽和凝汽器抽吸來(lái)的引射氣流混合進(jìn)入冷卻器,對(duì)水蒸汽進(jìn)行冷凝。這種噴射器+真空泵組合特點(diǎn)有:
圖2 蒸汽噴射加水環(huán)真空泵
1)提高了真空泵入口背壓,有效防止水環(huán)真空泵汽蝕,提高設(shè)備運(yùn)行的安全性。根據(jù)某廠改造前后對(duì)比,發(fā)現(xiàn)就地1 號(hào)機(jī)組(改造后)和2 號(hào)機(jī)組(沒(méi)有改造)相比,1 號(hào)機(jī)組真空泵運(yùn)行汽蝕噪音明顯比2 號(hào)機(jī)組小。
2)降低真空泵組的極限背壓,理論上可以達(dá)到1 kPa 以下,有效的保證機(jī)組處于最佳背壓下運(yùn)行,降低機(jī)組熱耗。
3)相對(duì)于大氣噴射器系統(tǒng),此系統(tǒng)提高真空泵入口背壓的同時(shí)不增加干空氣量,真空泵選型可以較常規(guī)泵降低一個(gè)等級(jí),降低機(jī)組廠用電率。機(jī)組正常運(yùn)行僅需要運(yùn)行1 臺(tái)34%容量真空泵即可以維持凝汽器所需最低真空。
某廠1 號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)是由哈爾濱汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的N600 -16.67/538/538 型汽輪機(jī),該機(jī)組于2006年投產(chǎn)。改造前抽真空系統(tǒng)設(shè)置3 臺(tái)日本鶴見(jiàn)雙級(jí)真空泵EVMA200,電動(dòng)機(jī)功率110 kW,正常運(yùn)行時(shí)2 臺(tái)運(yùn)行1 臺(tái)備用。因真空泵夏天時(shí)工作水溫高,工作液出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,真空泵出力明顯不足。在2014年大修期間,將抽真空系統(tǒng)改造成3 臺(tái)50%容量真空泵+2 臺(tái)50%蒸汽抽汽器系統(tǒng)。改造后,正常1 臺(tái)50%真空泵+2 臺(tái)50%蒸汽抽汽器運(yùn)行,真空泵電耗整體下降,真空也相應(yīng)提高。
表1 某廠2014年11月7日性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表1 分析可以看出,蒸汽抽汽器投入前真空泵2 臺(tái)運(yùn)行投入后1 臺(tái)真空泵運(yùn)行,電流節(jié)約170 A 左右,高低壓真空分別提高0.41 kPa 和0.22 kPa,真空平均提高0.3 kPa 左右。按低壓缸排氣溫度對(duì)應(yīng)飽和壓力計(jì)算,高低壓側(cè)分別提高0.19 kPa 和0.37 kPa,平均提高0.28 kPa。
表2 某廠2014年11月8日性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表2 分析可以看出,蒸汽抽汽器投入前真空泵2 臺(tái)運(yùn)行投入后1 臺(tái)真空泵運(yùn)行,電流節(jié)約170 A 左右,高低壓真空分別提高0.3 kPa 和0.1 kPa,真空平均提高0.2 kPa 左右,按低壓缸排汽溫度對(duì)應(yīng)飽和壓力計(jì)算,高低壓側(cè)分別提高0.23 kPa 和0.33 kPa,平均提高0.28 kPa。
從某廠2 次性能實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,真空系統(tǒng)投入蒸汽噴射裝置后,機(jī)組真空都相應(yīng)提高,真空泵電耗明顯下降。
1)配置蒸汽抽汽器后〔3〕,真空泵入口壓力提高到了約12 kPa 左右,使得真空泵工作在良好的工況區(qū),不再出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,不僅避免了葉輪裂紋斷裂問(wèn)題,而且降低了真空泵運(yùn)行的噪音,同時(shí)真空泵允許的工作水溫也可以更高。
2)蒸汽抽汽器為靜止設(shè)備,日常維護(hù)工作幾乎為零。
3)凝汽器背壓的降低,汽輪機(jī)末級(jí)葉片含濕量增加,存在葉片水沖刷風(fēng)險(xiǎn)。從大型汽輪機(jī)制造廠得知,葉片從設(shè)計(jì)和制造工藝上均進(jìn)行了防水沖刷保護(hù)(末級(jí)葉片焊司太立合金),可以在較低背壓下運(yùn)行,對(duì)汽輪機(jī)安全性也無(wú)影響。
4)因真空泵選型等級(jí)降低,當(dāng)蒸汽抽汽器故障后真空泵抽干空氣能力將下降。為了保證機(jī)組的可靠性,可以選用3 臺(tái)34%容量真空泵,正常工況時(shí)維持1 臺(tái)運(yùn)行,蒸汽噴射器故障時(shí),3 臺(tái)真空泵同時(shí)運(yùn)行。
配置蒸汽抽汽器后,真空泵入口背壓升高同時(shí)干空氣量不增加,按照機(jī)組年運(yùn)行270 天,按照電機(jī)負(fù)載率80%計(jì)算,節(jié)約用電大約72.6 萬(wàn)kWh,將可以使真空泵電機(jī)功率下降60%以上,電價(jià)按0.49 元/kWh 計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用35.6 萬(wàn)元。
因某廠性能實(shí)驗(yàn)是11月份做的,而蒸汽抽汽器夏季運(yùn)行時(shí)對(duì)真空提高更具優(yōu)勢(shì),但無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)收益暫按此次性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算。
根據(jù)某廠1 號(hào)機(jī)組改造后實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,真空系統(tǒng)投入蒸汽噴射裝置后機(jī)組真空提高了0.28 kPa(性能試驗(yàn)中真空平均提高值),機(jī)組真空每提高1 kPa 可以節(jié)約煤耗2 g/(kW·h)
按全年運(yùn)行6 500 h,機(jī)組平均負(fù)荷70%,標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)700 元/t 計(jì)算:
機(jī)組測(cè)量真空提高帶來(lái)的節(jié)能收益:
(1046 × 70% × 103)× 6500 ×(0.28 × 2 ×10-6)×700 =186.6 萬(wàn)元
高低壓側(cè)設(shè)置2 套蒸汽抽汽器,按蒸汽抽汽器汽源來(lái)至輔汽聯(lián)箱計(jì)算,凝結(jié)水消耗250 t,總蒸汽消耗0.9 t,根據(jù)哈汽廠熱平衡圖計(jì)算結(jié)果,采用四段抽汽作為供汽汽源可降低做功能力252 kW,按年運(yùn)行6 500 h,電價(jià)價(jià)按0.49 元/kWh 計(jì)算,動(dòng)力蒸汽成本為:252 ×6 500 ×0.49 =80.3 萬(wàn)元。
35.6+186.6 -80.3 =141.9 萬(wàn)元/年
1)真空系統(tǒng)選用兩級(jí)蒸汽抽汽器+3 ×34%容量真空泵,總投資約369 萬(wàn)元,包含調(diào)試費(fèi)用。
2)抽真空系統(tǒng)中不設(shè)置蒸汽抽汽器,系統(tǒng)需設(shè)置3 ×110 kW 納士雙級(jí)真空泵,按每臺(tái)65 萬(wàn)元計(jì)算,約195 萬(wàn)元。
3)如果真空系統(tǒng)選用(蒸汽抽汽器+ 3 ×34%容量真空),相當(dāng)于增加總投資174 萬(wàn)元,約一年6 個(gè)月即可收回投資成本。
凝汽器抽氣系統(tǒng)通過(guò)安裝蒸汽噴射器,既提高了真空系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,又提高了運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,約1年6 個(gè)月可回收投資成本,并且有具體運(yùn)行實(shí)例,值得在火力發(fā)電廠運(yùn)用及推廣。
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