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      煙煤鍋爐超溫原因分析及應對措施探討

      2015-08-04 05:54王圳源
      科技與創(chuàng)新 2015年15期
      關鍵詞:煤質(zhì)煤粉

      王圳源

      摘 要:主要對改燒煙煤后鍋爐主蒸汽和再熱蒸汽超溫問題展開了探討,詳細闡述了入爐煤質(zhì)的變化、設備缺陷和運行操作可能產(chǎn)生的影響,并給出了一系列防范應對措施,以期能為有關方面的需要提供有益的參考和借鑒。

      關鍵詞:鍋爐燃燒;設備缺陷;煤質(zhì);煤粉

      中圖分類號:TM621.2 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.15.092

      文章編號:2095-6835(2015)15-0092-02

      羅定電廠2臺135 MW機組鍋爐于2012年實施了改燒煙煤和摻混爐煙的改造,改造后煤炭質(zhì)量較以往有很大的變化,煤粉在爐膛中燃燒穩(wěn)定,但也存在燃燒器煤粉提前著火、鍋爐超溫頻繁等問題。因此,為了保障鍋爐的設備運行安全,我們就需要采取必要措施對鍋爐超溫做好防治?;诖耍疚木兔旱钠焚|(zhì)、設備缺陷和運行操作對鍋爐燃燒的影響及應對措施進行了探討。

      1 入爐煤質(zhì)對燃燒的影響

      表1為兩臺爐煙煤改造的設計煤種,根據(jù)試驗得知,1,2號鍋爐在入爐煤熱值為17 981 kJ/kg條件下可以帶滿負荷,基本達到設計要求,具體的帶負荷能力受下粉穩(wěn)定性的影響。原設計煤粉細度為R90≤9%,現(xiàn)設計煤粉細度為R90≤23%.在實際生產(chǎn)中,由于煤種變化、摻混的均勻性和煤粉細度的影響,入爐煤品質(zhì)會直接影響鍋爐燃燒、汽溫控制。

      煤可以分為以下幾種:①高品質(zhì)煤(收到基低位發(fā)熱量為22 257 kJ/kg,揮發(fā)分為29.6%,灰分為17.4%)。這種摻混煤揮發(fā)分高、易著火、燃燒穩(wěn)定、爐膛溫度高、火焰中心低。②低品質(zhì)煤(收到基低位發(fā)熱量為18 486 kJ/kg,揮發(fā)分為26.6%,灰分為28.9%)。這種摻混煤發(fā)熱量較低且灰分大、煤粉著火延遲、火焰中心上移、機械不完全燃燒損失增大,使爐溫降低、輻射傳熱減少,影響了帶負荷能力?;曳趾吭黾訒绊懼?、燃燒過程,同時也增加了制粉系統(tǒng)、爐膛管道的磨損。③品質(zhì)正常的煤,煤粉細度過大,即R90>23%.煤粉在爐內(nèi)燃盡的時間增加,機械不完全燃燒損失增大,火焰中心上移,爐膛出口煙溫升高,對流過熱器吸熱量增加,蒸汽溫度升高。

      根據(jù)煤化檢測數(shù)據(jù),#1爐入爐煤平均細度為24.86%,#2爐入爐煤平均細度為25.17%,均略大于設計要求。煤粉細度過大時,應減小磨煤機通風量,增加煤在磨煤機的研磨時間;反之,煤粉將變粗。關小粗粉分離器折向檔板開度,可使煤粉變細;反之,煤粉則變粗。

      煤質(zhì)差時,適當降低一次風速,提高一次風溫;合理配置二次風,將過量空氣系數(shù)控制在合理范圍內(nèi),并使爐膛火焰中心適中;盡可能提高給粉機轉(zhuǎn)速,保證煤粉濃度。

      2 設備缺陷及運行操作的影響分析

      設備缺陷及運行操作的影響主要有:①跟蹤不上給水泵勺管或減溫水調(diào)整門自動控制,導致超溫。因為#1爐給水自動現(xiàn)是單沖量跟蹤,在負荷波動大時,容易引起水位的劇烈波動,從而導致給水跳自動。在值班員未能及時發(fā)現(xiàn)、采取手動調(diào)節(jié)的情況下,容易導致超溫。②爐膛水冷壁結(jié)焦。爐膛內(nèi)結(jié)焦使得水冷壁吸收熱量減少,爐膛出口煙溫升高,過熱器傳熱惡化,造成主、再熱蒸汽溫度升高,甚至超溫爆管。③在加減負荷過程中引起超溫。改燒煙煤之后,因為要對一次風粉溫度等加以控制,一次風量等較燒無煙煤時要大,在調(diào)整負荷過程中,因為存在滯后的現(xiàn)象,如果操作過快、幅度過大,減溫水自動會跟蹤不上,就容易超溫。④啟停制粉過程中引起超溫。在改燒煙煤后,對制粉系統(tǒng)抽粉要求更嚴格,抽粉時間往往較長,排粉機進口擋板開度較大,會造成制粉系統(tǒng)大量煤粉沖入爐膛,造成負荷波動大,引起溫度波動,甚至超溫。⑤減溫水不足。為滿足正常運行減溫水量,兩臺爐均已對主給水電動門進行截流,在操作中,增加減溫水量的余地已不大。⑥給粉機經(jīng)常出現(xiàn)下粉不均或斷銷子現(xiàn)象,造成負荷波動大,導致其超溫。改燒煙煤之后,兩臺爐均有多臺給粉機下粉不均。當某臺給粉機出力出現(xiàn)問題時,負荷波動將近5~10 MW,多臺給粉機出現(xiàn)問題,波動更加劇烈,而鍋爐減溫水自動往往跟蹤不上,再加上調(diào)整不及時的情況,就容易導致超溫。

      3 防范與應對措施

      3.1 鍋爐設備改進

      在改燒煙煤改造中,對燃燒器一次風噴口及周界風風口結(jié)構(gòu)進行了改進。在噴口內(nèi)布置縱向鈍體,能有效提高穩(wěn)燃能力。將周界風偏置,使得淡側(cè)的周界風起到側(cè)二次風的作用,增加淡側(cè)一次風的剛性;將周界風噴口四周做成翻邊結(jié)構(gòu),適當延遲周界風與一次風的混合,既能補充氧量,也能進一步防范水冷壁高溫腐蝕和結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。

      在改造中,將爐膛內(nèi)原設有的246 m2衛(wèi)燃帶和衛(wèi)燃帶所留銷釘一并去除,將原來有銷釘?shù)乃浔诖蚰ス饣?,以防該部位成為爐膛結(jié)焦源。

      3.2 改善燃煤摻混

      不同的燃煤摻混比例直接影響到入爐煤的熱值、灰分、揮發(fā)分和污染物排放等,應做好入爐煤摻燒試驗,根據(jù)入爐煤的燃燒情況、污染物排放量確定最佳摻混比例,并嚴格按照摻混比例均勻上煤,避免某一煤種比例偏大。

      3.3 運行優(yōu)化

      要防止入爐煤品質(zhì)變化大造成燃燒不穩(wěn),可從以下幾個方面入手:①維持鍋爐燃燒工況穩(wěn)定,以增強燃燒抗干擾的能力;②認真監(jiān)盤,在燃燒工況發(fā)生變化時,及時發(fā)現(xiàn)并采取補救措施來穩(wěn)定燃燒。

      優(yōu)化鍋爐燃燒運行可采取的的措施主要有以下6種:①將一次風壓維持在3 000~3 300 Pa,將爐膛過剩氧量維持在3%左右,并隨著負荷的增加適當提高一次風壓。②將爐膛風箱差壓維持在200 Pa以上,以保證噴口有適當?shù)闹芙顼L冷卻。③鍋爐值班員應及時了解入爐煤的品質(zhì),調(diào)整好磨煤機研磨時間、爐膛風量和風壓,適當降低一次風壓有助于給風機下粉的穩(wěn)定。④當減溫水不足時,可采取稍開給水旁路調(diào)整門、節(jié)流主給水電動閘閥方式提高減溫水流量。再熱器減溫水不足時,還可以稍開給水泵再循環(huán)門,通過提高給水泵轉(zhuǎn)速來提高減溫水流量。⑤負荷波動大時,應提早加強控制,避免引起過多連鎖反應,同時,集控室應留下足夠人手,在出現(xiàn)問題時,例如#1爐負荷波動較大,給泵跳自動時能及時幫助調(diào)整。⑥在鍋爐發(fā)生超溫異常情況時,經(jīng)采取調(diào)整措施無效時,應果斷拉給粉機停止制粉,投油槍穩(wěn)定負荷。

      4 結(jié)束語

      綜上所述,鍋爐超溫既存在客觀因素,也存在主觀因素。一方面,應不斷改進鍋爐設備,加強燃煤摻混研究;另一方面,我們應該提高安全意識,在加、減負荷或啟、停制粉這些可以預見的變工況過程中做到超前控制,提前做好防范控制措施,以克服客觀存在的困難。這樣不僅可以提高整體的經(jīng)濟效益,最重要的是可以保證整個鍋爐系統(tǒng)的正常運行。

      參考文獻

      [1]劉玉芳.煤質(zhì)變化對鍋爐燃燒的影響及應對措施[J].應用能源技術(shù),2008(11).

      [2]趙斌.煤質(zhì)變化對鍋爐燃燒的影響及應對措施[J].科技與企業(yè),2012(20).

      〔編輯:王霞〕

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