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      自壓反沖洗技術(shù)在降低核桃殼濾罐能耗中的應(yīng)用

      2015-08-07 02:25:30王婷大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
      石油石化節(jié)能 2015年5期
      關(guān)鍵詞:核桃殼含油壓差

      王婷(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

      目前污水處理站處理工藝采用攪拌式核桃殼濾罐處理工藝,該工藝過濾效果好,但由于采用反沖泵吸水沖洗工藝,能耗較高。因此,從現(xiàn)有工藝出發(fā),研究新技術(shù)克服攪拌式核桃殼濾罐處理工藝能耗高的問題。

      1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗現(xiàn)狀

      某污水站2001年投產(chǎn)12 座核桃殼濾罐,在2003年、2006年兩次對濾罐的內(nèi)部工藝進(jìn)行改造。濾罐反沖洗方式一直采用反沖泵吸水沖洗,即反沖洗時啟動反沖泵,反沖泵吸收反沖洗水罐內(nèi)的水沖洗濾罐,同時啟動濾罐的頂部攪拌器,沖洗后污水排至回收水池。反沖洗排量為160 m3/h,反沖洗時間為30 min,反沖洗周期為24 h。攪拌式核桃殼濾罐反沖洗工藝流程見圖1。

      圖1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗工藝流程

      該工藝存在的不足:

      ◇反沖洗結(jié)束后,濾層恢復(fù)較慢,需要3~5 h后濾層才能恢復(fù)正常;

      ◇反沖洗周期短,反沖洗周期在19 h 左右;

      ◇對濾罐內(nèi)部的沖擊較大,濾罐內(nèi)部附件損壞快,濾料流失大;

      ◇工人操作時勞動強(qiáng)度大;

      ◇能耗較高,需要專門運(yùn)行1 臺反沖洗泵。

      鑒于以上原因,如果在保證水質(zhì)的前提下,利用罐群余壓完成反沖洗操作,停運(yùn)反沖洗泵,可以避免上述問題,并減少能耗。因此,開展了核桃殼濾罐利用自壓反沖洗技術(shù)來降低能耗。

      2 攪拌式核桃殼濾罐自壓反沖洗試驗(yàn)

      2.1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗的生產(chǎn)參數(shù)

      某污水站的正濾進(jìn)出口壓差為0.1~0.12 MPa,反沖洗進(jìn)出口壓差為0.06~0.08 MPa,設(shè)計處理能力30 000 m3/d,實(shí)際處理能力25 000 m3/d。因此,該站具備應(yīng)用濾罐自壓反沖洗技術(shù)的條件。某污水站試驗(yàn)前污水處理數(shù)據(jù)見表1。

      表1 污水站試驗(yàn)前污水處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      2.2 試驗(yàn)方案

      在某污水處理站任意選取相鄰的兩座濾罐進(jìn)行試驗(yàn)。兩座濾罐編號為A 和B。試驗(yàn)分兩個階段:

      ◇完全自壓(利用罐群余壓)反沖洗階段,反沖洗周期為22 h,反沖洗其他操作參數(shù)與平時泵洗時相同;

      ◇泵洗和自壓反沖洗同時進(jìn)行,反沖洗參數(shù)與第一階段相同。

      兩個階段均在反沖洗前取一次濾后水樣,反沖洗后每1 小時取一次濾后水樣,進(jìn)行濾后水指標(biāo)對比。

      3 現(xiàn)場試驗(yàn)效果對比

      第一階段:完全自壓反沖洗,即不啟動反沖洗泵,完全靠罐群余壓進(jìn)行反沖洗。進(jìn)行連續(xù)試驗(yàn)一段時間,每日早上反沖洗完畢3 h 后,濾后水質(zhì)含油為16 mg/L,7 h 后濾后水質(zhì)含油降到10 mg/L 以下,8 h 后降到最低3.2 mg/L,22 h 后水質(zhì)含油超標(biāo)。與試驗(yàn)前相比,自壓反沖洗濾后水質(zhì)含油也可達(dá)標(biāo),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見圖2。

      第二階段:泵洗和自壓反沖洗同時進(jìn)行。試驗(yàn)連續(xù)進(jìn)行2 天。為了避免因?yàn)V罐內(nèi)部差異影響試驗(yàn)結(jié)果,因此這一階段分兩步進(jìn)行。第一步對A 濾罐進(jìn)行自壓反沖洗,B 濾罐進(jìn)行泵洗,監(jiān)測濾后水中含油。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見圖3。

      圖3 第二階段試驗(yàn)第一步濾后水含油曲線

      第二步對A 濾罐啟動反沖泵進(jìn)行反沖洗,B 濾罐自壓反沖洗,監(jiān)測濾后水中含油。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見圖4。

      通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),自壓反沖洗濾罐濾后水含油的總體趨勢低于泵洗濾罐濾后水含油。

      圖4 第二階段試驗(yàn)第二步濾后水含油曲線

      4 效果分析

      圖2 第一階段完全自壓反沖洗濾后水含油曲線

      1)自壓反沖洗方式比泵洗濾層恢復(fù)快。自壓反沖洗后2~3 h 濾后水含油可達(dá)標(biāo),泵洗3~5 h 后方可達(dá)標(biāo)。

      2)自壓反沖洗方式比泵洗反沖洗周期長。自壓反沖洗周期在22~24 h 之間,采用泵洗反沖洗方式反沖洗周期在19~24 h 之間。

      3)自壓反沖洗方式比泵洗濾后水中含油稍低。在一個反沖洗周期內(nèi),自壓反沖洗濾后水含油總體趨勢低于泵洗。

      4)自壓反沖洗方式比泵洗對濾罐內(nèi)部的沖擊小。自壓反沖洗反沖進(jìn)出口壓差為0.04 MPa,泵洗進(jìn)出口壓差為0.06 MPa。

      5)自壓反沖洗方式流程簡化,勞動量降低。反沖洗1 座濾罐可以少操作4 個閥門,少運(yùn)行1 臺反沖泵,12 座濾罐少操作48 個閥門。少運(yùn)行1 臺反沖泵全年節(jié)電8.1×104kWh。

      通過試驗(yàn)證明利用罐群余壓進(jìn)行反沖洗完全可行,該方法目前已經(jīng)在4 座污水處理站推廣,取得了很好的效果。

      5 結(jié)論與認(rèn)識

      攪拌式核桃殼濾罐在一定條件下可以不啟動反沖泵實(shí)現(xiàn)自壓反沖洗,并且可以少運(yùn)行1 臺設(shè)備,降低污水耗能,同時減輕工人勞動強(qiáng)度。

      在目前的生產(chǎn)實(shí)際中,采用自壓反沖洗方式,按照目前的反沖洗參數(shù)進(jìn)行反沖洗,濾前水含油達(dá)60~70 mg/L,濾后水含油可以達(dá)到16 mg/L 以下,在夏季生產(chǎn)時可以達(dá)到10 mg/L 以下。濾前水含油超過100 mg/L 時,在冬季生產(chǎn),濾后水含油有時超標(biāo),建議縮短反沖洗周期,采用泵洗與自壓反沖洗相結(jié)合的方式。

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