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      生物處理技術(shù)在聚驅(qū)污水站中的應(yīng)用

      2015-08-07 02:25:22張學(xué)清大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所
      石油石化節(jié)能 2015年1期
      關(guān)鍵詞:聚驅(qū)污水處理原油

      張學(xué)清(大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所)

      隨著油田的深入開發(fā),接替產(chǎn)能開發(fā)的層位物性逐漸變差,地層開發(fā)由中高滲透率逐漸轉(zhuǎn)向低滲透層和特低滲透層,這對(duì)回注水水質(zhì)提出了更高的要求,含聚污水需達(dá)到“5、5、2”深度水質(zhì)的要求。同時(shí),由于聚驅(qū)采出液水質(zhì)特性發(fā)生改變,采出液乳化程度高、油珠粒徑變小,導(dǎo)致污水處理難度加大,而常規(guī)聚驅(qū)污水深度處理工藝復(fù)雜,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)困難,原油回收率較低。因此,盡快確定適應(yīng)于聚驅(qū)采出水處理的工藝流程,對(duì)提高污水處理水質(zhì)及原油回收率具有重要的意義。

      1 存在問(wèn)題

      目前,薩南油田共有各類污水處理站35 座,污水系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn),但由于污水系統(tǒng)建站時(shí)間均在10年以上,部分污水站存在設(shè)備老化、工藝流程落后等問(wèn)題。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,聚驅(qū)污水系統(tǒng)主要存在以下問(wèn)題:

      1)聚驅(qū)深度污水需要量增幅較大,現(xiàn)有聚驅(qū)深污站能力不足。隨著老油田水驅(qū)精細(xì)開發(fā)及三次采油規(guī)模的不斷擴(kuò)大,根據(jù)開發(fā)要求及相關(guān)注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),未來(lái)10年,薩南開發(fā)區(qū)“深度水驅(qū)”對(duì)于深度污水的需求量還會(huì)保持逐年增加趨勢(shì),預(yù)計(jì)高峰期比現(xiàn)在增加51.8%,導(dǎo)致聚驅(qū)深度污水處理能力明顯不足。

      2)聚驅(qū)污水水質(zhì)復(fù)雜,污水處理難度增大。由于污水中聚合物增加,致使污水乳化程度變高,污水黏度增大,油珠粒徑變小,懸浮物更加穩(wěn)定,油水分離困難,最終導(dǎo)致污水處理難度增大。水驅(qū)污水與聚驅(qū)污水特性對(duì)比見表1。

      表1 水驅(qū)污水與聚驅(qū)污水特性對(duì)比

      由表1 可知,含聚污水與非含聚污水相比,油珠直徑變小,含聚污水的黏度增大。因此,污水穩(wěn)定性增大,最終導(dǎo)致污水處理難度增大。

      3)聚驅(qū)處理工藝落后,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率及污油回收率低。目前油田聚驅(qū)污水深度處理,一般采取“常規(guī)+深度處理” 兩站處理工藝:第一站先建常規(guī)聚驅(qū)污水站,通過(guò)“兩級(jí)沉降+一級(jí)過(guò)濾”將聚驅(qū)污水首先處理成常規(guī)污水,見圖1;第二站再建深度污水站,采用“兩級(jí)過(guò)濾”處理深度污水,見圖2。

      圖1 常規(guī)聚驅(qū)污水處理站流程

      圖2 聚驅(qū)污水深度處理站流程

      這種“常規(guī)+深度處理” 兩站處理模式工藝復(fù)雜,處理階段較長(zhǎng),適應(yīng)性較差,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率低,污油回收率低,無(wú)法達(dá)到節(jié)能環(huán)保要求。

      2 技術(shù)原理

      為解決上述問(wèn)題,綜合分析生物技術(shù)和工程實(shí)際,提出組合應(yīng)用生物破乳菌和原油降解菌處理油田高含聚污水的新思路:首先利用破乳菌產(chǎn)生的生物破乳劑使乳化油破乳并回收,使得污水中的乳化油含量大幅降低;再利用原油降解菌降解污水中殘存的少量溶解態(tài)原油,提高出水水質(zhì)指標(biāo)和原油的回收率。

      生物破乳菌產(chǎn)生的胞外分泌物——多糖和e-DNA 等生物大分子(生物破乳劑)能與水中的乳化劑形成絡(luò)合物,使原來(lái)的乳化劑失去作用,在氣動(dòng)攪拌條件下,生物破乳劑具有較多的機(jī)會(huì)碰撞乳狀液界面膜,吸附于膜上使其穩(wěn)定性降低,從而達(dá)到破乳,見圖3。

      圖3 乳狀液被生物破乳菌破壞后的微觀形態(tài)變化

      傳統(tǒng)生物工藝主要原理為微生物分解,通過(guò)微生物生命過(guò)程將污水中含油分解為CO2和H2O,分解率達(dá)90%以上;而微生物破乳菌以水中無(wú)機(jī)鹽及有機(jī)物為營(yíng)養(yǎng),對(duì)有機(jī)物分解率在30%~40%左右,避免了傳統(tǒng)生物工藝對(duì)原油過(guò)度消耗的現(xiàn)象,這不僅增加了原油的回收率,而且提高了水質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。近年來(lái),以微生物為核心的油田污水處理新技術(shù)開始步入工業(yè)化應(yīng)用階段,并陸續(xù)建成投產(chǎn)了杏V-Ⅱ聯(lián)合站、聚南Ⅱ-2 等生化污水處理站。從現(xiàn)建設(shè)投資、運(yùn)行成本以及處理效果上進(jìn)行綜合對(duì)比,微生物污水處理技術(shù)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

      3 改造措施

      經(jīng)調(diào)查,聚合物含量最高的污水站,現(xiàn)聚合物含量已達(dá)到435 mg/L 左右。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,通過(guò)核算聚驅(qū)污水站設(shè)備負(fù)荷,對(duì)有異議的流程、設(shè)備提出設(shè)計(jì)更改方案:

      1)借鑒傳統(tǒng)工藝,采用先進(jìn)的“氣浮+生物破乳除油+固液分離工藝+一級(jí)過(guò)濾”組合工藝,新建聚驅(qū)高含聚污水深度處理站,提高污水處理水質(zhì)。

      2)采用適合高含聚污水、對(duì)原油分解率低的高效微生物破乳菌作組合填料,核心采用微生物破乳除油工藝,提高原油回收率。

      3)在確定設(shè)計(jì)流程中發(fā)現(xiàn),在原方案中,收油系統(tǒng)有兩套,一套是氣浮裝置收油系統(tǒng),另一套是生物處理池收油系統(tǒng),且裝置的收油槽容積較小,緩沖時(shí)間不夠,將使操作運(yùn)行不穩(wěn)定。氣浮裝置的收油系統(tǒng)與生物處理池的收油系統(tǒng)都是間歇運(yùn)行,這兩套裝置同時(shí)排油的概率很小。經(jīng)工藝流程分析、計(jì)算,決定將這兩套流程簡(jiǎn)化為一套流程,并增加一套污油回收緩沖裝置,確保生產(chǎn)安全運(yùn)行。

      4)對(duì)原站設(shè)備進(jìn)行調(diào)查分析后發(fā)現(xiàn),原聚驅(qū)污水站的污泥處理系統(tǒng)不完善,儲(chǔ)泥池沒有保溫措施,沒有設(shè)計(jì)污泥減量化設(shè)備。因此,如果冬季新建試驗(yàn)站的排泥系統(tǒng)排泥入儲(chǔ)泥池,系統(tǒng)將無(wú)法運(yùn)行,若新建試驗(yàn)站的排泥系統(tǒng)接入原站回收水池,則對(duì)原站水質(zhì)影響較大,并增加池底污泥的清除難度。經(jīng)分析論證,決定將排泥系統(tǒng)并行兩條出路,一條接入原站儲(chǔ)泥池,另一條接入原站回收水池,便于生產(chǎn)操作管理。

      5)由于場(chǎng)地限制,在新建站場(chǎng)區(qū)布置時(shí),若按原方案對(duì)設(shè)備分開布置,則無(wú)法滿足安全規(guī)范要求。結(jié)合設(shè)計(jì)要求,按裝置的防爆等級(jí)分類,將氣浮間、生物處理池和固液分離間合并成一棟建筑物,使場(chǎng)區(qū)布置更加緊湊,減少了投資。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)聚驅(qū)污水處理站的技術(shù)改造,盡快摸索出適合聚驅(qū)深度污水站的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)模式,完善聚驅(qū)污水站配套工藝,確定適應(yīng)于聚驅(qū)采出水處理的設(shè)備、工藝流程及操作參數(shù),最終實(shí)現(xiàn)提高污水處理水質(zhì)及原油回收率的目的。

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