華吳平 羅 勇 聶寶維 張偉艷 宋 玲(中國石化西南油氣分公司川東北采氣廠,四川 閬中 637400)
元壩氣田污水回注現(xiàn)狀的分析和探討
華吳平 羅 勇 聶寶維 張偉艷 宋 玲
(中國石化西南油氣分公司川東北采氣廠,四川 閬中 637400)
摘 要:目前元壩氣田處于開發(fā)早期階段,氣田污水是一種含油固體雜質(zhì)、液體雜質(zhì)、微生物、溶解氣體和溶解鹽多組分的復(fù)雜多相體系,對于元壩氣田而言,元壩氣田污水水質(zhì)波動較大、組分更趨于復(fù)雜,回注過程中出現(xiàn)了地層吸水能力降低、回注井壓力升高快,注入難度大等一系列問題,本文主要從污水組成性質(zhì)和地層吸水能力的評價分析,為元壩氣田合理污水處理提供理論基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:氣田污水;水質(zhì);吸水能力
元壩氣田污水處理系統(tǒng)建有YB29污水處理站和大坪污水處理站﹑一座回注站(回注1井)。單座污水處理站設(shè)計處理量為300m3/d,回注站設(shè)計回注量為200m3/d。自2014年12月10日投產(chǎn)以來,大坪污水處理站已累計處理檢修廢水4792.7m3﹑處理氣田水823方,YB29污水處理站處理返排酸液4827方。截止2015年4月11日,回注1井接收處理達(dá)標(biāo)的檢修廢水及氣田水,累計回注6066方。
元壩氣田污水水質(zhì)分析方法參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5523-2006“油氣田水分析方法”進(jìn)行,回注水化驗數(shù)據(jù)顯示污水具有弱堿性(平均值7.61)﹑pH值穩(wěn)定﹑低礦化度的水質(zhì)特點;污水中總鐵離子含量波動較大(最低0.32mg/L,最高7.10mg/L);污水中懸浮固體含量(最低2mg/L,最高11mg/L),變化幅度較大;污水中硫化物含量穩(wěn)定,平均含量為3.11mg/L??傮w來說,除懸浮固體含量﹑含油量變化較大之外,組成性質(zhì)比較穩(wěn)定,其余離子組成變化均較小。
回注1井沙溪廟組注入層(2951.1m~3184.9m﹑3284.2m~3356.8m﹑2304m~2481m)試注吸水指數(shù)19.82m3/d/MPa,儲水體積為17萬方。吸水指數(shù)是注水井在單位注水壓差下的日注水量,回注1井從2014年12月5日開始注水,本文選擇每隔1個注水工作日的注水量之差與相對應(yīng)的注水壓力之差之比計算吸水指數(shù)。J=(Q2-Q1)/(P2-P1),式中:J——吸水指數(shù);Q1﹑Q2——兩點的注水量;P1﹑P2——Q1﹑Q2相對應(yīng)的注水壓力,計算線性回歸曲線趨勢公式為:y= -0.2383x+3.24,R2=0.0286,截止2015年4 月10日,回注1井共回注污水6033.35方,僅占體積法計算儲水體積3.55%。
通過對回注污水水質(zhì)組成性質(zhì)的分析,可對回注1井地層吸水能力下降的原因進(jìn)行探討,詳述如下:無機結(jié)構(gòu)是該井吸水能力的主要傷害原因,其產(chǎn)生的主要原因有兩個:一是外來流體和地層流體的不配伍,二是隨著生產(chǎn)過程中外界條件的變化,地層水中原有的一些化學(xué)平衡會遭到破壞,平衡發(fā)生移動而產(chǎn)生無機沉淀,常見的無機垢有:碳酸鈣﹑硫酸鈣﹑硫酸鍶。其沉淀平衡方式如下:HCO3
-=H++CO32-;Ca2++CO3
2-=CaCO3↓;Ca2++HCO3-=CaCO3↓+CO2+H2O;Ca2++SO4
2-=CaSO4↓;Sr2++SO42-=SrSO4↓
這些沉淀可吸附在井筒底部或巖石表面成垢,縮小孔道,或隨液流運移在孔喉處堵塞流動通道,使地層吸水能力下降。污水回注組成性質(zhì)分析表可知:元壩氣田回注污水主要成垢離子為HCO3-離子﹑總鐵﹑二價鐵離子(平均為3.11mg/L)﹑硫化物(平均含量為3.11mg/L)﹑含有腐生菌﹑鐵細(xì)菌等細(xì)菌,由此可推斷:(1)污水中含有一定的二價鐵,且含有溶解氧,二價鐵離子在溶解氧的氧化條件下形成三價鐵離子,化學(xué)反應(yīng)公式為:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3↓,污水中含有三價鐵離子,F(xiàn)e3++OH-=Fe (OH)3↓,形成氫氧化鐵沉淀,堵塞回注井地層孔道;(2)根據(jù)各井站污水分析,大部分井站產(chǎn)出水含有高濃度的Ca2+離子,例如元壩1-1H井約為9314.87mg/L,元壩101-1H井為7975mg/L,且污水呈弱堿性,隨著pH值的升高中HCO3-離子離解成H+和CO32-,HCO3-=H++CO32-,CO32-濃度增加,Ca2++CO32-=CaCO3↓,促使CaCO3沉淀的生成,堵塞回注井地層孔道;(3)回注污水中的固體懸浮物含量較高(最低8mg/L,最高28mg/L),其進(jìn)入地層可造成回注井的機械堵塞;(4)回注污水中的硫化物最高時達(dá)到5.12mg/L,其可以生成硫化物沉淀。
(1)元壩氣田處理后污水各礦物離子含量較穩(wěn)定,除含油量﹑懸浮固體含量有一定波動外,組成性質(zhì)比較穩(wěn)定,污水離子性質(zhì)相對穩(wěn)定。(2)回注1井地層吸水能力下降主要由污水中的二價鐵﹑三價鐵﹑鈣離子形成的氫氧化鐵﹑碳酸鈣化學(xué)沉淀;固體懸浮物的機械沉淀和硫化物沉淀造成的孔道堵塞所引起。(3)目前污水回注量僅占體積法計算儲水體積3.55%,線性回歸曲線趨勢公式為:y= -0.2383x+3.24,回注1井地層吸水能力下降趨勢不合理,下降速度過快,需合理污水回注制度﹑優(yōu)化污水處理配方,降低地層吸水能力下降速度。
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