張哲 趙志衛(wèi) 陳月娥(中石油新疆油田公司采氣一廠,新疆 克拉瑪依 834000)
呼圖壁儲(chǔ)氣庫(kù)由原呼圖壁氣田改建而成,為充分利用地層能量,天然氣處理采用注乙二醇防凍抑制劑、J-T閥節(jié)流制冷、低溫分離脫水脫烴的處理工藝。在第一采氣周期運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)乙二醇損失量大,直接影響外輸天然氣質(zhì)量,造成資源浪費(fèi)。因此,研究乙二醇大損失量原因及解決措施,對(duì)解決生產(chǎn)中類似技術(shù)問(wèn)題,節(jié)約能耗,及儲(chǔ)氣庫(kù)安全、高效運(yùn)行和清潔生產(chǎn)有重要意義。
1.1 第一采氣周期運(yùn)行期間,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)乙二醇回收量不能滿足生產(chǎn)需要,導(dǎo)致再生系統(tǒng)無(wú)法投用,需頻繁向埋地罐內(nèi)補(bǔ)入乙二醇,乙二醇回收率僅為77%,乙二醇回收率要求控制95%以上,SY/T 0076-2008《天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范》中7.1.9條規(guī)定乙二醇損失比應(yīng)控制在4mg/m3(天然氣)。計(jì)算得出呼圖壁儲(chǔ)氣庫(kù)露點(diǎn)裝置運(yùn)行期間,乙二醇平均損失比達(dá)238mg/m3(天然氣),超出標(biāo)準(zhǔn)要求50倍。
1.2 節(jié)流后溫度為-18℃時(shí),利用冷鏡面法測(cè)試外輸氣水露點(diǎn)為-8℃,滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,分析小屋在線露點(diǎn)儀與冷鏡面法檢測(cè)數(shù)值相差2-10℃,采氣后期分析小屋出現(xiàn)儀器故障,經(jīng)檢查預(yù)處理單元內(nèi)部充滿液體,無(wú)法準(zhǔn)確檢測(cè)天然氣水露點(diǎn),經(jīng)阿貝折射儀化驗(yàn)后證實(shí)液體為60%濃度乙二醇溶液。
1.3 下游706泵站反映站內(nèi)過(guò)濾分離器排液較頻繁,分別對(duì)分離器前后倉(cāng)內(nèi)液相取樣化驗(yàn),倉(cāng)內(nèi)液體分別為凝析油和60%濃度乙二醇溶液。
經(jīng)上所述現(xiàn)象和問(wèn)題分析,反應(yīng)出采氣系統(tǒng)運(yùn)行中乙二醇損失量大。
2.1 氣氣換熱器管殼程互竄
立式氣氣換熱器原料氣從管程頂部進(jìn)入,乙二醇注入管程內(nèi)部,如發(fā)生管程泄漏,注入的乙二醇竄入殼程隨外輸氣帶走,但實(shí)際生產(chǎn)中,氣氣換熱器管殼程壓力基本保持不變,故不存在天然氣互竄的情況。
2.2 三股流換熱器管殼程互竄
原理同氣氣換熱器,主要是管程的低溫分離器來(lái)液相(包含乙二醇富液)泄漏竄入殼程被外輸氣帶走,但在第一采氣周期三股流換熱器未投用,故不考慮。
2.3 液烴分離器分離問(wèn)題
為驗(yàn)證液烴三相分離器的分離效果,對(duì)分離器的油室和醇室分別進(jìn)行取樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)凝析油中不含乙二醇溶液,因此可排除乙二醇溶液分離不徹底被帶至凝析油中。
2.4 低溫分離器分離問(wèn)題
經(jīng)上述可能原因的排除,并對(duì)乙二醇再生系統(tǒng)檢查,參數(shù)液位控制情況排查等均正常,逐可判斷低溫分離器分離效果不佳,導(dǎo)致凝析油和乙二醇溶液被天然氣卷吸進(jìn)入下游外輸管線,是造成乙二醇損失量大的直接原因。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋的工況參數(shù),以及原始輸入條件,結(jié)合注醇系統(tǒng)工藝對(duì)低溫分離器旋流元件進(jìn)行模擬核算可得出:
分離器內(nèi)部高效旋流元件具有一級(jí)分離和二級(jí)分離功能,通過(guò)如下流速矢量圖可以看出一級(jí)旋流液體通過(guò)升氣管有爬升現(xiàn)象,當(dāng)含液量較大時(shí),會(huì)存在將液體帶到二級(jí)分離中;二級(jí)旋流截面流速過(guò)高,在400×104Nm3/d即達(dá)到20m/s,液體破碎被吹出旋流元件,被氣體攜帶走,從而導(dǎo)致分離效果不佳。
通過(guò)乙二醇損失因素分析,制定對(duì)策,對(duì)低溫分離器進(jìn)行適應(yīng)性改造。
4.1 新增入口布液原件和波紋管,減少氣體紊流和液滴夾帶;
4.2 更換低速旋流筒,增加旋流筒根數(shù),使旋流截面積增加,旋流流速下 降,液體不易被帶走;
4.3 旋流元件和波形板組件分別設(shè)置獨(dú)立降液管,降低氣體攜液性。
5.1 低溫分離器運(yùn)行分析
低溫分離器在不同氣量下,各參數(shù)均控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),未發(fā)生異常情況;
由技術(shù)監(jiān)督站和實(shí)驗(yàn)檢測(cè)研究院進(jìn)行多次外輸氣水露點(diǎn)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果均合格;在外輸區(qū)匯管處幾次排氣取樣,未見(jiàn)到液;統(tǒng)計(jì)半個(gè)月產(chǎn)液量,凝析油產(chǎn)量符合地質(zhì)規(guī)律,凝析油飽和蒸汽壓周測(cè)試結(jié)果為(61-68 Kpa),符合冬季正常值。
5.2 乙二醇損失率計(jì)算
采氣系統(tǒng)運(yùn)行分為兩個(gè)階段,西氣東輸二線轉(zhuǎn)供氣期和采氣調(diào)峰工況期。西二線轉(zhuǎn)供氣期,未投運(yùn)乙二醇再生系統(tǒng),根據(jù)貧富液罐液位差計(jì)算罐體體積來(lái)推算乙二醇損失量。帶入積分公式計(jì)算得出:連續(xù)取7天數(shù)據(jù)損失率均低于5%的控制指標(biāo),回收率可達(dá)97%以上。采氣調(diào)峰工況期,投用乙二醇再生系統(tǒng),根據(jù)乙二醇埋地罐補(bǔ)醇記錄液位變化情況,帶入公式計(jì)算共消耗乙二醇6.94m3。根據(jù)現(xiàn)運(yùn)行氣量600-700萬(wàn)方/天,平均注入乙二醇速度為500L/h,總計(jì)552m3,即:乙二醇損失率為6.94÷552=1.3%,回收率可達(dá)到98%以上。
6.1 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和綜合分析儲(chǔ)氣庫(kù)乙二醇損耗情況,對(duì)損失影響因素分析,確定低溫分離器分離效果不佳問(wèn)題,制定對(duì)策進(jìn)行改造,并對(duì)改造后分離效果應(yīng)用進(jìn)行研究,保證外輸天然氣質(zhì)量合格,分離效果良好。
6.2 降低了乙二醇和凝析油的損失率,乙二醇損失率控制在5%以下,回收率可達(dá)97%,節(jié)約能耗,對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)安全、高效運(yùn)行和清潔生產(chǎn)有重要意義,新型立式低溫分離器在同類氣田、儲(chǔ)氣庫(kù)具有較大的市場(chǎng)推廣價(jià)值。
[1]胡益武等著.低溫分離工藝乙二醇注入系統(tǒng)的研討《天然氣與石油》2006年03期.
[2]鄭欣等著.影響低溫法控制天然氣露點(diǎn)的因素分析《天然氣工業(yè)》2006年08期.