賈財(cái)華(中油遼河油田錦州采油廠,遼寧 凌海 121209)
1.1 地質(zhì)概況
錦150塊位于遼河盆地西部凹陷西斜坡南段錦古1井以東地區(qū),北為錦45塊,南部緊鄰錦271塊,呈現(xiàn)近東西走向。東西長(zhǎng)近2.1Km,南北寬近0.8Km,地質(zhì)儲(chǔ)量245萬(wàn)噸。
區(qū)塊自2001 年依靠天然能量開發(fā),斷塊月遞減率為9.28%,一次采收率僅為6.74%。2004年轉(zhuǎn)全面注水開發(fā),累計(jì)轉(zhuǎn)水井8 口,最高日產(chǎn)液220 噸/天,日產(chǎn)油175 噸/天。2007 年實(shí)施單井增注泵和開展行列式注水試驗(yàn),基本穩(wěn)定了區(qū)塊的開發(fā)形勢(shì)。2009年5月至2011年12月,區(qū)塊井況問題日益突出,先后7口井停產(chǎn),開發(fā)形勢(shì)迅速惡化。2012年執(zhí)行新的配注方案,降低井區(qū)注水量,造成井區(qū)地層能量不足,使得開發(fā)進(jìn)一步惡化。
1.2 開發(fā)現(xiàn)狀
區(qū)塊目前共有油井33 口,開井19 口,日產(chǎn)液110 噸/天,日產(chǎn)油26噸/天,區(qū)塊綜合含水76%。水井總井?dāng)?shù)1口,開井1口,日注水18 方/天,月采注比0.21,累計(jì)注水97 萬(wàn)噸,累計(jì)注采比1.37。
錦150塊油井在2012-2015年期間,因?yàn)閿?、卡脫倒井發(fā)生檢泵62井次,占檢泵總數(shù)的81.6%,要打開延長(zhǎng)錦150塊油井檢泵周期的突破口,就是要遏制住區(qū)塊的防偏磨難題。
2.1 抽油桿柱斷脫原因分析
經(jīng)過井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分析及現(xiàn)場(chǎng)資料收集,發(fā)現(xiàn)錦150 塊造成斷、卡、脫機(jī)管漏倒井的主要原因?yàn)橛途贝螅斐晒苤?yán)重。
通過以上區(qū)塊所有油井的全角變化率統(tǒng)計(jì)情況看,所有的井都存在偏磨難題,特別是部分油井全角變化率大于2.5 度的十處以上的,這就反應(yīng)了下入井下管柱因多處全角變化率大,而形成螺旋彎或者曲形彎。
受其井斜,在不同程度上存在拐點(diǎn)、狗腿等現(xiàn)象,這種現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致油管在井內(nèi)彎曲,當(dāng)抽油桿上下運(yùn)動(dòng)時(shí),抽油桿與油管在彎曲點(diǎn)發(fā)生結(jié)束摩擦,造成偏磨嚴(yán)重。
2.2 卡井原因分析
2015 年統(tǒng)計(jì)了在區(qū)塊發(fā)生檢泵的油井共計(jì)14 井次,其中錦150-18-112和錦150-19-119井檢泵次數(shù)較多,均為3次,在井下作業(yè)過程中和作業(yè)沖砂循環(huán)中,發(fā)現(xiàn)了大量的鐵屑,此外還發(fā)現(xiàn),油井結(jié)蠟嚴(yán)重,加劇了油井的卡井幾率,存在正比例關(guān)系。
針對(duì)以上提出的錦150蒸汽驅(qū)出現(xiàn)的問題,內(nèi)襯油管、注塑桿和油管旋轉(zhuǎn)器的應(yīng)用,有效解決了區(qū)塊的抽油桿斷、脫等難題,為采油廠的偏磨井治理提供了有效途徑。
3.1 內(nèi)襯管+注塑桿配套應(yīng)用
錦150 塊檢泵治理一直是采油廠生產(chǎn)管理的重點(diǎn),該塊一旦發(fā)現(xiàn)油井不出或者斷卡脫等情況,第一時(shí)間組織作業(yè)施工,2015年上半年累計(jì)檢泵13井次,檢泵井全部下入內(nèi)襯管+注塑桿。自去年年底,錦150塊內(nèi)襯管+注塑桿使用14井次,用單井前兩次的檢泵周期對(duì)比表明,2 井次效果顯著。其中下入內(nèi)襯管+注塑桿井再次發(fā)生檢泵4井次,2井次因注塑桿斷,2口井因?yàn)槌橛捅寐┦?,有效遏制了管柱偏磨問題。
在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用過程中,配套使用時(shí)也發(fā)現(xiàn)了新的問題,比如內(nèi)襯管存在一定的內(nèi)部脫和伸長(zhǎng)等等;還有注塑桿本體斷等,影響了措施的整體效果。
典型井錦150-19-115井,該井2015年3月14日卡停,光桿卡在中部,該井生產(chǎn)層位中生界油層,生產(chǎn)井段1456.3m-1479.8m,套管尺寸177.8mm×1600.2m,人工井底×1550.6m,2015年3 月16 日作業(yè)搬上實(shí)施檢泵作業(yè),起出抽油桿發(fā)現(xiàn)19mm 抽油桿、22mm 抽油桿發(fā)生了嚴(yán)重的偏磨,井下泵上135.9m-148.2m 處的88.9mm 油管磨漏。2015 年3 月18 日,下探?jīng)_砂管柱至1473m 處遇阻,用60 方油田熱污水正循環(huán)沖砂,出口返出大量鐵屑和鐵絲條狀金屬碎皮。該井2015年3月20日完井時(shí),下入全井88.9mm內(nèi)襯油管+全井注塑桿。目前該井生產(chǎn)正常,累計(jì)生產(chǎn)超過6個(gè)月,目前日產(chǎn)液5方,日產(chǎn)油2.6噸,取得了較好的效果。
3.2 油管旋轉(zhuǎn)器的擴(kuò)大應(yīng)用
為提高錦150 塊檢泵周期,我們對(duì)井口旋轉(zhuǎn)器進(jìn)行重新標(biāo)定測(cè)試,并提高了使用頻率。要求每口安裝油管旋轉(zhuǎn)器的油井,每個(gè)月按照1000m的泵掛旋轉(zhuǎn)90圈計(jì)算,對(duì)旋轉(zhuǎn)器損壞井,檢泵時(shí)及時(shí)更換新的油管旋轉(zhuǎn)器。2015 年在錦150 塊累計(jì)應(yīng)用和利舊油管旋轉(zhuǎn)器8井次,目前8口井均為發(fā)生檢泵作業(yè),取得了較好的效果。
典型井錦150-20-114 井,該井2014 年10 月完井時(shí)安裝新型油管旋轉(zhuǎn)器,該井截止到目前共計(jì)旋轉(zhuǎn)7 次,每次旋轉(zhuǎn)操作120圈,目前已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)351天,累計(jì)產(chǎn)油807.3噸,未發(fā)生檢泵作業(yè)。說明定期旋轉(zhuǎn)和按照1000m 泵掛旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)具有一定的可操作性,值得下一步區(qū)塊的整體偏磨井治理學(xué)習(xí)借鑒。
2015 年1 月至今,通過以上兩種技術(shù)手段,對(duì)比2014 年檢泵周期資料分析,由2014 年的檢泵周期134 天上升到目前的226天,提高了92天,取得整體增油276噸,總體效果顯著。
4.1 科學(xué)的資料分析統(tǒng)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,是分析治理錦150塊偏磨治理和延長(zhǎng)檢泵周期的必要手段。
4.2 錦150塊緊繃是依據(jù)單井井況下入內(nèi)襯管、注塑桿等工具,有效延長(zhǎng)了區(qū)塊的生產(chǎn)時(shí)間。
4.3 下一步建議建立無(wú)桿泵采油示范區(qū),無(wú)桿泵由于沒有抽油桿,不能造成管桿之間的偏磨,完全避免斷、卡、脫倒井現(xiàn)象的發(fā)生。
[1]王大立.永樂油田偏磨井原因分析及治理[J].科技論壇,2012.