王秀杰(吉林油田松原采氣廠,吉林 松原 138000)
1.1 大老爺府油田于1994年開始了以探井為中心的滾動勘探開發(fā),目前綜合含水上升至96%以上,由于油田資源潛力限制,近兩年沒有新井接替產(chǎn)能,油田降產(chǎn)較大,需要通過一定的措施增產(chǎn)規(guī)模來提高油田穩(wěn)產(chǎn)能力。
1.2 受資源品質(zhì)及效益制約,措施規(guī)模逐年下降,由2011年最高的9000噸下降到2014年的3000噸,并且新技術(shù)引進(jìn)受限,措施結(jié)構(gòu)單一,目前措施增產(chǎn)過度依賴油井解堵、壓裂,其增產(chǎn)量占措施產(chǎn)量的93%以上,措施接替技術(shù)方向不明確。如何在措施噸油費用控制在2000元以下實現(xiàn)3000噸的措施增產(chǎn)規(guī)模是2014年油田需要解決的重要問題。
針對油田開發(fā)現(xiàn)狀,2014年通過優(yōu)化措施結(jié)構(gòu),深入挖潛技術(shù)研究,不斷完善主體措施壓裂和解堵的選井原則及施工工藝,提質(zhì)降本,規(guī)模實施低成本措施,強化分層認(rèn)識,加大堵水力度,控制含水上升,擴大新技術(shù)試驗力度,使措施年增產(chǎn)量比例達(dá)到7%以上。
(1)目前油井壓裂面臨的問題
①未動用層品質(zhì)差,補壓增產(chǎn)潛力小。
全區(qū)油層動用程度為62%,未動用有效厚度有822米,具備補壓資源潛力。未動用潛力主要分布在G2.3.4及F6.7.8.9小層,均為油水同層,電性指標(biāo)低且低于有效厚度劃分標(biāo)準(zhǔn)下限。
②分層認(rèn)識不清,二次壓裂的技術(shù)方向不明確。
整個油田二次壓裂厚度只占全部動用厚度的6.9%,具備重壓資源潛力。但是近年的重復(fù)壓裂井表現(xiàn)為高增液和低增油,效果差,通過加密、堵水、壓裂等認(rèn)識都表明儲層高含水,因為分層認(rèn)識不清,準(zhǔn)確判斷低含水層難度大,效益實現(xiàn)儲層二次改造的技術(shù)方向不明確。
(2)2014年油井壓裂取得的成果
①12-17井通過補壓G7層復(fù)活。
12-17井位于斷層附近,屬于河口壩相,原始含油飽和度高(40-50%),G7為主力含油層但一直未動用,測井解釋顯示該井G7層附近未見含水層。鄰井12-21和10-17井的日產(chǎn)油分別為0.4噸、0.28噸,動用效果好。2014年8月6日復(fù)活后累增油72.3噸,日產(chǎn)液8.6噸,日產(chǎn)油0.35噸,含水95.9%。
②確定4口井開展重復(fù)壓裂試驗,探索壓裂規(guī)模實施的技術(shù)方向。
通過不斷完善壓裂選井選層的原則,從初期改造程度低、注水不見效區(qū)重壓引效、線性注水區(qū)油井轉(zhuǎn)向三個方面開展4口井試驗,預(yù)計累增油40噸。
大老爺府油田長期注入不合格水,儲層結(jié)垢嚴(yán)重,監(jiān)測井結(jié)垢率達(dá)100%。油井結(jié)垢速率為1.43mm/a,近3年作業(yè)井中結(jié)垢井占34.1%-43.03%,鎂、鈣離子含量分別為28.7mg/l、127.7mg/l(超標(biāo)),分析認(rèn)為井筒及炮眼結(jié)垢情況普遍。
在油井解堵單井增油下降、增產(chǎn)規(guī)模逐年減小的現(xiàn)狀下,2014年實施84口井,采用6種施工體系,單井增油31噸,與2013年增產(chǎn)能力持平。
(1)高能氣體壓裂解堵
通過優(yōu)選剩余油富集井、層,科學(xué)設(shè)計點火部位,對具有明顯結(jié)垢史(檢泵、井徑資料),降產(chǎn)明顯的4口井實施高能氣體壓裂解堵,有效井3口,初期平均單井日增油0.45噸,目前平均單井日增油0.15噸。其中,有2口井明顯增液降含水,表明滲流狀況改造善明顯。
(2)振動采油負(fù)壓解堵和振動采油熱氣能除垢解堵
優(yōu)選2口井實施振動采油負(fù)壓解堵,初期日增油0.6噸,目前日增油0.25噸。而選擇實施振動采油熱氣能除垢解堵的4口井,初期日增油為0.45噸,目前日增油為0.13噸。
針對隔層薄,與水層相鄰,通過壓裂及常規(guī)射孔手段無法有效動用的12-016井開展水平射孔試驗,日增油0.4噸,年增油80噸。通過實施多方向水平孔,即避免了因裂縫致使水驅(qū)方向性明顯的矛盾,又避免壓竄水層,能夠較好的挖掘?qū)觾?nèi)剩余油。
大老爺府油田采用一套井網(wǎng)開發(fā)兩套油層,平均單井動用13層,多層合注合采,無法確定分層產(chǎn)出能力。油井斜井多、結(jié)垢嚴(yán)重,符合測試條件井逐年減少,測試成功率低,分層認(rèn)識資料嚴(yán)重缺乏。
針對油田高含水、無效水循環(huán)嚴(yán)重的問題,充分應(yīng)用C/O、分層輪抽等油藏監(jiān)測及動態(tài)產(chǎn)狀分析資料挖掘水淹井潛力,改善層間干擾,優(yōu)選配套技術(shù)治理無效水循環(huán)。
增油劑主要由表活劑、天然混合羧酸鹽等組成,具有降低油水界面張力,并對近井地帶堵塞的有機物具有一定的清洗作用,具有投資少的優(yōu)點。
2012年以來對109口井添加了增油劑,有效井85口,累增油831噸,平均單井增油7.8噸,單井成本僅1300元,增油劑是大老爺府油田擴大推廣的低成本增產(chǎn)措施。
通過上述增產(chǎn)措施效果評價,確定大老爺府油田今后措施挖潛的指導(dǎo)方向如下。繼續(xù)深化油井潛力調(diào)查,優(yōu)化措施結(jié)構(gòu),在前期重壓試驗的基礎(chǔ)上擴大壓裂實施規(guī)模,增加水力噴射實施力度,深挖儲層動用及改造潛力,繼續(xù)深入研究解堵等主要增產(chǎn)措施,規(guī)模實施低成本技術(shù),適度引進(jìn)新技術(shù)試驗,拓展增產(chǎn)新方向。