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      延長(zhǎng)醇酮裝置堿洗周期的探討

      2015-08-18 05:42:04王明旭凌天鵬郭遼陽(yáng)石化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目部遼陽(yáng)石化公司尼龍廠遼寧遼陽(yáng)003
      中國(guó)設(shè)備工程 2015年8期
      關(guān)鍵詞:塔內(nèi)過(guò)濾網(wǎng)循環(huán)泵

      王明旭凌天鵬郭 君(.遼陽(yáng)石化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目部;.遼陽(yáng)石化公司尼龍廠,遼寧 遼陽(yáng) 003)

      延長(zhǎng)醇酮裝置堿洗周期的探討

      王明旭1凌天鵬2郭君2
      (1.遼陽(yáng)石化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目部;2.遼陽(yáng)石化公司尼龍廠,遼寧 遼陽(yáng) 111003)

      對(duì)醇酮裝置堿洗原因進(jìn)行分析,采取有效措施達(dá)到延長(zhǎng)運(yùn)行周期的目的,降低了成本。

      塔壓高分析;改進(jìn);過(guò)濾器;機(jī)械密封;增效

      當(dāng)前石油化工行業(yè)面臨著巨大的生存壓力,化工產(chǎn)品的價(jià)格比較低迷,企業(yè)能否通過(guò)降低生產(chǎn)成本的途徑來(lái)給企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)空間將直接的影響企業(yè)生存與否。因此節(jié)能降耗成為諸多企業(yè)內(nèi)挖潛力提高競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。解決生產(chǎn)中的瓶頸問(wèn)題、延長(zhǎng)生產(chǎn)周期、降低生產(chǎn)成本等措施成為工程技術(shù)人員的攻關(guān)課題。

      一、工藝簡(jiǎn)介

      醇酮裝置是由苯加氫生成環(huán)己烷,環(huán)己烷再通過(guò)貧氧氧化生成環(huán)己基過(guò)氧化氫,環(huán)己基過(guò)氧化氫在催化劑的作用下在副反應(yīng)器內(nèi)分解成環(huán)己醇和環(huán)己酮的混合物,簡(jiǎn)稱醇酮。產(chǎn)生的醇酮混合物經(jīng)分離塔分離出的環(huán)己烷就是需要的產(chǎn)品。簡(jiǎn)單工藝流程如下圖1所示。

      圖1

      過(guò)去,由于生產(chǎn)效益非??捎^,因此管理者沒(méi)有注意延長(zhǎng)堿洗周期的問(wèn)題,但是,近期化工市場(chǎng)的低迷走勢(shì)使之就成為一個(gè)熱議問(wèn)題。醇酮裝置生產(chǎn)的關(guān)鍵之一就是3個(gè)月左右的定期堿洗工作,在生產(chǎn)的末期,因?yàn)樗椎膲毫Ω?,不得不停車進(jìn)行堿洗。

      二、塔壓高的原因分析

      在副反應(yīng)器內(nèi)通入催化劑、阻沉劑,物料在催化劑作用下在副反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng),并產(chǎn)生固體渣滓,通入阻沉劑雖能在一定程度上防止大量渣滓在副反應(yīng)器內(nèi)形成,但是還有很多渣滓在副反應(yīng)器內(nèi)的循環(huán)死區(qū)形成結(jié)焦,在攪拌器的作用下,渣滓隨物料一同進(jìn)入循環(huán)泵內(nèi),循環(huán)泵也因?yàn)槲锪现泻性叶氯芊鉀_洗管,導(dǎo)致機(jī)械密封損壞。循環(huán)泵把含有固體結(jié)渣物的物料一并進(jìn)入分離塔內(nèi)。這個(gè)分離塔是30層的篩板塔,塔直徑3m,塔盤(pán)孔徑φ12mm。固體結(jié)渣物具有黏性,能夠附著在塔盤(pán)上,并逐漸的生長(zhǎng),把塔盤(pán)孔逐漸的變小,最后把大量的固體結(jié)渣物停留在塔盤(pán)上,提高

      了塔的阻力,但是塔底的加熱蒸汽繼續(xù)加熱,環(huán)己烷繼續(xù)氣化,因此塔底的壓力測(cè)量原件測(cè)得的壓力在逐漸升高,最后達(dá)到連鎖值,不得不進(jìn)行停車處理。通過(guò)在塔內(nèi)強(qiáng)制循環(huán)注入堿液洗掉固體結(jié)渣物,再進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)塔的壓力就會(huì)下降。大的渣滓被洗成小的后從塔盤(pán)孔掉落到最底部的排渣罐。每次堿洗工作時(shí)都會(huì)從排渣罐排出大量的固體渣滓。

      三、原處理措施

      (1)嚴(yán)格控制阻沉劑的注入量,防止大量渣滓的形成。

      (2)嚴(yán)格控制催化劑制備質(zhì)量,根據(jù)副反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率及時(shí)調(diào)整催化劑的注入量,確保副反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率在正常范圍內(nèi)。

      (3)嚴(yán)格控制副反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率,防止副反應(yīng)器出口物料中環(huán)已基過(guò)氧化氫的濃度超高,減少過(guò)氧化物在流向分離塔的管道內(nèi)或在塔內(nèi)的熱分解。如果發(fā)生分解,就會(huì)在塔內(nèi)形成固體渣滓。

      四、改進(jìn)措施

      1.更換過(guò)濾網(wǎng)

      原設(shè)計(jì)的循環(huán)泵的入口安裝一個(gè)錐型絲網(wǎng)過(guò)濾網(wǎng),絲網(wǎng)是邊長(zhǎng)為1cm,上錐口直徑為220cm,下錐口為80cm,錐體長(zhǎng)為200cm。由于物料中渣滓較多過(guò)濾網(wǎng)頻繁的拆卸清洗,使用時(shí)間較長(zhǎng),該過(guò)濾網(wǎng)已經(jīng)破損。在2010年7月大檢修期間,對(duì)該過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行了更換,更換為Y型過(guò)濾器。過(guò)濾器內(nèi)過(guò)濾桶為直筒,規(guī)格為直徑210mm,長(zhǎng)485mm,過(guò)濾網(wǎng)孔徑為φ5mm,布孔方式為邊長(zhǎng)為10mm,轉(zhuǎn)置三角形布置。該過(guò)濾網(wǎng)孔徑由原來(lái)的邊長(zhǎng)為10mm的正方形孔,變?yōu)橹睆綖棣?mm的孔,過(guò)濾的孔徑明顯的減小了,過(guò)濾精度提高了很多。同時(shí)也增加了過(guò)濾面積,過(guò)濾筒的容積也增加了很多。原設(shè)計(jì)時(shí)循環(huán)泵兩臺(tái)都有過(guò)濾網(wǎng),但是有時(shí)候在更換過(guò)濾網(wǎng)的時(shí)候就發(fā)生另一臺(tái)也堵塞,于是就把A臺(tái)的過(guò)濾網(wǎng)取下了。A臺(tái)做備臺(tái)。在同樣的工況條件下,新的過(guò)濾器一個(gè)月左右清洗一次,原過(guò)濾網(wǎng)半個(gè)月左右清洗一次。新的過(guò)濾器拆裝更方便,只需要拆一道口,而舊過(guò)濾器需要拆兩道口,明顯增加了檢修時(shí)間。在更換過(guò)濾網(wǎng)的同時(shí)也會(huì)有大量的渣滓通過(guò)循環(huán)泵送到分離塔內(nèi)。因此更換新的過(guò)濾器后也減少了大量的渣滓到分離塔內(nèi)。

      2.更換機(jī)械密封

      2010年10月22日~2011年3月31日,裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行160天,比計(jì)劃堿洗周期延長(zhǎng)40天。在這期間循環(huán)泵使用的是單端面機(jī)械密封,以往該泵的機(jī)械密封使用壽命是1個(gè)月,修一次需要12h。現(xiàn)在是3個(gè)月更換一次機(jī)械密封,也是因?yàn)檫^(guò)濾網(wǎng)的過(guò)濾精度提高,密封沖洗管沒(méi)有被渣滓完全堵塞或堵塞一部分而導(dǎo)致機(jī)械密封損壞。降低了備泵的使用時(shí)間,降低了進(jìn)入塔內(nèi)的渣滓的數(shù)量。塔底壓力是0.045MPa,也沒(méi)有超過(guò)報(bào)警值0.05 MPa。實(shí)現(xiàn)了首次長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      2012年4月27日~2012年10月26日,醇酮裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行182天,比計(jì)劃堿洗周期延長(zhǎng)62天,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期運(yùn)行。在2012年9月更換了循環(huán)泵的機(jī)械密封,由原設(shè)計(jì)的單端面機(jī)械密封改為雙端面機(jī)械密封。更換過(guò)濾網(wǎng)后單端面機(jī)械密封3個(gè)月更換一次,改為雙端面機(jī)械密封能夠?qū)崿F(xiàn)1年更換一次。修一次也是12h,明顯的提高了有過(guò)濾網(wǎng)設(shè)備的使用時(shí)間,減少了備泵的運(yùn)行時(shí)間,也減少了渣滓進(jìn)入塔內(nèi)的數(shù)量。直至2012年10月26日時(shí)塔壓是0.043MPa,沒(méi)有超過(guò)報(bào)警值0.05 MPa,是為了防止冬季停車考慮才進(jìn)行的堿洗。

      設(shè)備改進(jìn)后,每年創(chuàng)效和節(jié)省原料費(fèi)用約為203.76萬(wàn)元,效果良好。

      TQ231.1+4

      B

      1671-0711(2015)08-0078-02

      (2015-07-13)

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