王繼鐸(本鋼板材股份有限公司氧氣廠,遼寧 本溪 117000 )
一起氧氣閥門法蘭密封泄漏的原因分析和處理
王繼鐸
(本鋼板材股份有限公司氧氣廠,遼寧 本溪 117000 )
本文對(duì)DN400氧氣閥門法蘭密封泄漏的處理過程進(jìn)行了描述和總結(jié),并探討了今后避免再次發(fā)生此類問題應(yīng)采取的措施。
法蘭密封;金屬纏繞墊片;氧氣管道
2013年7月下旬,氧氣廠壓力管道巡檢人員在管道巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)氧氣廠至煉鋼廠DN400主干氧氣輸送管道在6號(hào)公路和8號(hào)公路相交處的操作平臺(tái)(編號(hào)為6號(hào)路平臺(tái))有氣流泄漏聲音,巡檢人員登上平臺(tái)查看,確認(rèn)為DN400氧氣閥門靠煉鋼廠側(cè)法蘭密封泄漏。
從氧氣廠到煉鋼廠氧氣輸送管道主干有三條,同時(shí)也是氧氣輸送到全公司的總管,其他用戶的氧氣接點(diǎn)在煉鋼廠后。三條氧氣管道的起點(diǎn)為氧氣廠氣體調(diào)壓站,出調(diào)壓站有閥門控制,三條氧氣管道到6號(hào)路平臺(tái)又有三個(gè)閥門,而這三個(gè)閥門后面的管道是相連通的。而泄漏處是閥后的法蘭密封,停氣處理更換墊片需要三條主干網(wǎng)全部停氣,影響全公司生產(chǎn),需公司協(xié)調(diào),短時(shí)間內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)后,我廠第一時(shí)間向公司匯報(bào),申請(qǐng)停氣處理更換墊片,但由于公司生產(chǎn)任務(wù)緊張,協(xié)調(diào)大停氧時(shí)間確定在8月24日,在這之前只能采取臨時(shí)措施控制事故擴(kuò)大并避免其它次生事故發(fā)生。
我們擔(dān)心泄漏進(jìn)一步擴(kuò)大,將導(dǎo)致法蘭墊片完全吹除,將導(dǎo)致大量氧氣泄漏,有極大安全風(fēng)險(xiǎn),考慮有必要采取適當(dāng)封堵措施,降低泄漏擴(kuò)大的速度。
因此,我們分別在7月25日和7月27日對(duì)泄漏法蘭密封的外口采取了封堵措施。具體實(shí)施過程是:在法蘭間隙處先加上密封帶(禁油),外面用經(jīng)過退火處理的直徑8毫米紫銅管緊固密封帶(經(jīng)過脫脂處理),最外層用鋼帶將紫銅管完全壓入法蘭間隙中。
這只是在大停氧前臨時(shí)采取的措施,由于螺栓和法蘭間有縫隙,不能做到將氣體泄漏完全封住,只是使泄漏氣流在法蘭圓周范圍內(nèi)均勻散出,由于法蘭墊片間隙增加了封堵銅管,增加氣體泄漏的阻力,減低了泄漏氣體的流速,避免對(duì)法蘭造成更嚴(yán)重的損害,同時(shí)減小了氣流泄漏時(shí)的噪聲。充分考慮到氧氣泄漏的安全問題,所用工器具均經(jīng)過嚴(yán)格脫脂,確保無油脂。
我們也曾經(jīng)考慮制作一個(gè)法蘭盒,固定并且密封在法蘭兩側(cè)的管道和閥體上。只要和管道及閥體嚴(yán)密密封,當(dāng)密封腔內(nèi)壓力與管道內(nèi)壓力達(dá)到均衡,氣流泄漏將封閉。此方案最終沒有實(shí)施,一方面因?yàn)殚y體在法蘭附近不是標(biāo)準(zhǔn)的圓形,密封有一定難度,另一方面公司已決定全線停氣處理,這樣做顯然不是很必要。
管理措施上,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒線,以泄漏點(diǎn)為中心30米范圍內(nèi)嚴(yán)禁明火。增加巡檢頻次,定期檢測(cè)周邊氧氣濃度;生產(chǎn)調(diào)度密切監(jiān)視氧氣管網(wǎng)壓力,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,全公司聯(lián)動(dòng)進(jìn)入檢修狀態(tài)。
由于全公司性的停氧極為困難,這就要求我們作最充分的準(zhǔn)備,把各種可能都想到,做好應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,我們能確認(rèn)密封墊片一定損壞了,如果僅僅是密封墊片損壞,這是最理想的情況,更換一個(gè)即可。如果法蘭密封面在氣體沖擊作用下發(fā)生磨損,就需要更長(zhǎng)的處理時(shí)間,若僅是閥門本體法蘭損壞,則需要更換閥門;如管道法蘭也損壞了,則需要同時(shí)更換閥門及管道法蘭,這是最糟糕的情況,需要?jiǎng)踊鹗┕?,而公司給的停氣、置換和作業(yè)時(shí)間僅為4-6小時(shí),難以實(shí)現(xiàn)。針對(duì)這種情況,我們一方面作充分的準(zhǔn)備,一方面對(duì)此泄漏情況做了科學(xué)的分析。閥門材質(zhì)為黃銅,管道法蘭材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti。
可見管道法蘭的強(qiáng)度、硬度均高于閥體法蘭。據(jù)泄漏法蘭密封面工作狀態(tài)分析得知,法蘭密封槽泄漏區(qū)域受到壓差約1.3~1.6MPa,屬于中壓,僅受壓差的影響,沒有高溫的影響,我們認(rèn)為法蘭密封溝槽的嚴(yán)重?fù)p傷可能性不大,輕傷是有可能的,閥門本體銅法蘭受損傷的可能性大于管道法蘭受損傷。
綜合上述分析,我們決定按更換墊片和閥門作準(zhǔn)備,管道進(jìn)行停氣泄壓,不進(jìn)行吹掃置換,沿線管道不準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。因此,我們準(zhǔn)備了兩種墊片,一種新型AIG184聚四氟密封墊片,可在-260℃~315℃之間保持良好性能,最高可耐受21MPa的壓力,墊片較軟,法蘭密封面有輕微損傷也可以密封住;一種是白鋼襯圈纏繞墊片;同時(shí)準(zhǔn)備了閥門、法蘭、各種工具,并聯(lián)系了吊裝車輛。
8月24日8點(diǎn)30分,一切工器具,材料全部到現(xiàn)場(chǎng),有關(guān)人員也已到場(chǎng),9點(diǎn)鐘停氣泄壓結(jié)束,開始作業(yè),拆開法蘭,發(fā)現(xiàn)銅法蘭密封面有輕微損傷,管道不銹鋼法蘭無損傷,驗(yàn)證了我們?cè)瓉淼姆治鍪钦_的,決定采用新型AIG184聚四氟密封墊片,僅用半個(gè)小時(shí)即完成了工作,送氣試壓檢查不漏,全公司恢復(fù)生產(chǎn)。
此閥門為2010年3月安裝,為氧氣廠新建制氧機(jī)新設(shè)氧氣輸送管道的預(yù)留閥門,2011年11月新管道形成,與此閥門對(duì)接。閥門預(yù)留時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月。由于閥門自重約1.5噸,而同等長(zhǎng)度的管道重量?jī)H為70千克,因此受到較大的剪切力,對(duì)密封墊片來說,下面受到的擠壓大于上面,時(shí)間長(zhǎng)了造成密封墊片下面稍薄上面稍厚的情況。新管道對(duì)接后,墊片受力情況改變,下面受到的擠壓減輕,上面受到擠壓加強(qiáng),就容易在原來預(yù)留時(shí)對(duì)接法蘭側(cè)發(fā)生泄漏;如若墊片較窄,也會(huì)造成輕微竄動(dòng)。
此次發(fā)生泄漏的法蘭密封就是當(dāng)時(shí)閥門預(yù)留時(shí)和管道連接側(cè)的法蘭密封。
應(yīng)對(duì)措施:在預(yù)留閥門加上臨時(shí)支撐,避免閥門長(zhǎng)期懸空,墊片受壓不均;新管道對(duì)接后拆除原來臨時(shí)支撐以使閥門兩側(cè)法蘭均勻承受閥門自重,同時(shí)對(duì)舊管道側(cè)的法蘭密封進(jìn)行適當(dāng)緊固。
從拆下來的密封墊看,較窄,寬度約30毫米,而寬墊約40—50毫米,其外徑小于法蘭密封面外徑,窄墊安裝容易放偏,因此很可能是安裝時(shí)密封墊片位置有些偏,受力不均勻,時(shí)間長(zhǎng)了,造成泄漏。
應(yīng)對(duì)措施:閥門安裝時(shí)必須選用外徑尺寸適合的墊片。
加強(qiáng)巡檢,及早發(fā)現(xiàn)問題,在泄漏較輕時(shí)可以考慮用緊固螺栓的辦法消除泄漏,嚴(yán)重時(shí)僅靠螺栓緊固就不行了。
[1]機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(第二版),化學(xué)工業(yè)出版社,1987年。