張明揚(yáng),崔浩
(天津大沽化工股份有限公司臨港分廠,天津 300000)
大沽化臨港分廠純水裝置節(jié)水優(yōu)化方案及應(yīng)用
張明揚(yáng),崔浩
(天津大沽化工股份有限公司臨港分廠,天津 300000)
天津大沽化工股份有限公司臨港分廠純水生產(chǎn)裝置采用反滲透法生產(chǎn)純水,原水利用率僅能達(dá)到67%左右,其余作為濃水排放,造成了很大的浪費(fèi)。本文通過(guò)對(duì)純水裝置生產(chǎn)工藝和數(shù)據(jù)的分析研究,提出了對(duì)裝置進(jìn)行優(yōu)化的方案,將濃水根據(jù)水質(zhì)進(jìn)行分類回收處理,實(shí)際應(yīng)用后大大的提高了原水的利用率,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
純水;原水利用率;超濾;反滲透;濃水回收
本方案通過(guò)對(duì)臨港分廠純水裝置工藝技術(shù)和全流程水質(zhì)的研究分析,對(duì)純水生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的濃水進(jìn)行回收處理后再利用,按照水質(zhì)將一部分直接用作工藝水補(bǔ)水,一部分經(jīng)過(guò)深處理后作為反滲透產(chǎn)水進(jìn)行回收利用,從而提高整個(gè)純水裝置的原水利用率,節(jié)約寶貴的水資源。
根據(jù)天津市臨港工業(yè)區(qū)市政供水水質(zhì)條件和下游精細(xì)化工用水要求,臨港分廠純水裝置采用由預(yù)處理、精處理和后處理系統(tǒng)組成的純水制造工藝。預(yù)處理部分采用超濾膜分離技術(shù)(UItrafil-tra?tion簡(jiǎn)稱UF),可以有效的去除水中幾乎所有的細(xì)菌、病毒、膠體等大分子有機(jī)物,整個(gè)超濾過(guò)程動(dòng)態(tài)進(jìn)行,無(wú)濾餅形成,是一個(gè)錯(cuò)流過(guò)濾的過(guò)程,約有8%的原水富集后作為濃水排放,超濾產(chǎn)水送至精處理系統(tǒng)。精處理部分采用反滲透(Reverse Osmosis簡(jiǎn)稱RO)技術(shù),將超濾水中的無(wú)機(jī)離子及殘留的細(xì)菌、病毒、有機(jī)物及膠體等雜質(zhì)去除。該過(guò)程同樣是錯(cuò)流過(guò)濾過(guò)程,約有25%的超濾水富集后作為濃水排放,RO產(chǎn)水送至后處理系統(tǒng)。后處理系統(tǒng)采用離子樹脂交換(混床)技術(shù),去除水中殘存的絕大部分陰陽(yáng)離子,制取純水。
整個(gè)純水裝置的生產(chǎn)流程如圖1所示。
從圖1中可以看到,臨港分廠純水裝置在生產(chǎn)過(guò)程中,主要有三個(gè)排水點(diǎn):UF錯(cuò)流排放、RO濃水排放和混床自用水排放。排水點(diǎn)的位置不同,排出的水質(zhì)也有較大的區(qū)別,需要進(jìn)行針對(duì)性的分析,來(lái)進(jìn)行區(qū)分利用。
圖1 臨港分廠純水裝置生產(chǎn)流程圖
2.1 超濾錯(cuò)流排放濃水
超濾錯(cuò)流排放濃水約占超濾裝置原水進(jìn)水量的10%,主要富集了原水中的細(xì)菌、病毒、膠體等大分子有機(jī)物,水的。改造前,超濾濃水作為污水直接排放到地下雨水管線,未進(jìn)行任何合理的回收利用。
2.2 反滲透濃水
反滲透濃水約占反滲透裝置的25%,純水裝置原水進(jìn)水量的23%,濃水中富集了大量的無(wú)機(jī)離子和殘留的微量有機(jī)物。RO濃水收集到RO濃水箱后,可以用作保安過(guò)濾器和超濾裝置的反沖洗水使用。但是,保安過(guò)濾器和超濾裝置的反沖洗用水較少,約占原水總量的2.5%左右,大部分RO濃水到達(dá)RO濃水箱后達(dá)到溢流液位后進(jìn)行溢流排放,造成了浪費(fèi)。
2.3 混床自用水排放
混床自用水來(lái)自于混床產(chǎn)水(純水),主要用途是在混床再生過(guò)程中將混床離子樹脂沖洗至中性,水質(zhì)較好,含有少量的鹽酸或氫氧化鈉(再生藥劑)。由于混床再生頻率低,混床自用水的量較小,間歇性強(qiáng),約占原水總量的0.5%左右。改造前,混床自用水作為污水直接排放。
2.4 自清洗過(guò)濾器和超濾裝置反沖洗水
自清洗過(guò)濾器和超濾裝置反沖洗水來(lái)自于RO濃水,主要用于過(guò)濾器的反沖洗,約占原水總量的2.5%左右。反沖洗水在使用中需要添加多種藥劑,以清除過(guò)濾器和超濾膜表面的雜質(zhì)、有機(jī)物,水質(zhì)較差,作為排污水直接排放。
總之,在改造前,純水裝置生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的濃水基本沒有得到回收利用,造成了很大的浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),該部分濃水占到原水總量的33%左右。按照純水裝置日常生產(chǎn)負(fù)荷200t/h計(jì)算,原水進(jìn)水量為310t/h,計(jì)算可知每年約有97萬(wàn)噸濃水作為廢水直接排放,造成了較大的浪費(fèi)。
通過(guò)對(duì)純水裝置排放的濃水進(jìn)行分析,可以得到各處排放濃水的水質(zhì),再根據(jù)用水需要進(jìn)行適當(dāng)處理后合理分配,可以有效的節(jié)約水資源,提高水的利用率。排放水質(zhì)如表1。
表1 臨港分廠純水裝置排放水水質(zhì)一覽
對(duì)排放水水質(zhì)進(jìn)行,結(jié)合生產(chǎn)用水要求,我們制定了臨港分廠純水裝置的節(jié)水優(yōu)化方案。
3.1 超濾錯(cuò)流排放濃水的回收利用
從表1中可以看到,超濾錯(cuò)流排放濃水水質(zhì)與原水水質(zhì)差別不大,主要是水的硬度略有上升,濃水中富集的細(xì)菌、膠體、大分子有機(jī)物等對(duì)水質(zhì)的影響不大,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的處理即可以達(dá)到工藝水的使用要求。實(shí)際改造過(guò)程中,超濾錯(cuò)流排放濃水通過(guò)收集管線集中到新增加的超濾濃水池中,通過(guò)輸送泵經(jīng)特殊設(shè)計(jì)的過(guò)濾器過(guò)濾后輸送到工藝消防水罐回收利用。超濾濃水專用過(guò)濾器包含三個(gè)有效過(guò)濾層,分別為濃水軟化層、活性炭吸附層和保安過(guò)濾層,可以通過(guò)鈉離子置換濃水中的鈣鎂離子降低硬度,通過(guò)活性炭吸附其中的細(xì)菌、膠體和大分子有機(jī)物等,對(duì)濃水水質(zhì)處理效果明顯,使占原水量10%的超濾濃水得到了完全的回收利用。
3.2 反滲透濃水的回收利用
臨港分廠純水裝置反滲透裝置回收率為75%,RO濃水中含有大量的無(wú)機(jī)離子,濃水的電導(dǎo)率、硬度等指標(biāo)都數(shù)倍于原水指標(biāo),故不能直接經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理回用,否則會(huì)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)造成較大的影響。參考同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),本方案采用了增加一套R(shí)O濃水回收裝置的方法,通過(guò)對(duì)RO濃水進(jìn)行二次反滲透,進(jìn)一步增加RO濃水濃縮倍率,提高水的收率。該系統(tǒng)設(shè)濃水回收反滲透裝置,包括RO濃水箱(原有設(shè)備)、反滲透系統(tǒng)、水沖洗系統(tǒng)、管道、閥門與附件、儀表、就地控制盤等。其中RO濃水箱采用原有系統(tǒng)的濃水箱。RO濃水大部分進(jìn)入濃水回收反滲透系統(tǒng),經(jīng)處理后送入超濾水箱;小部分水則用于自清洗過(guò)濾器和超濾裝置的反沖洗。通過(guò)RO濃水回收裝置,可以回收約50%的RO濃水,從而將反滲透裝置的濃水排放量占原水量比從原來(lái)的23%降低至11.5%,大大的提高了水的收率。
3.3 混床排放水的回收利用
在混床再生的過(guò)程中,使用的酸和堿在通過(guò)樹脂床層后互相中和,基本保持中性,且沖洗水量遠(yuǎn)大于酸堿總量(約100:1),故混床排水的水質(zhì)較好,可以直接回收利用。但由于水量相對(duì)較小,且間歇性較強(qiáng),故在本方案中,將混床排放水不直接引入純水裝置系統(tǒng)中進(jìn)行回收,而是收集到超濾濃水池,統(tǒng)一回收至消防工藝水罐,減少了改造成本。
由于用于自清洗過(guò)濾器和超濾反沖洗的RO濃水本身水量少,且添加了多種處理劑后水質(zhì)差,回收成本增加,已經(jīng)不具有回收價(jià)值,故作為廢水直接排放。
改造后的臨港分廠純水裝置生產(chǎn)流程圖如圖2所示。
圖2 純水裝置生產(chǎn)流程圖
通過(guò)本節(jié)水優(yōu)化方案,在純水裝置同樣進(jìn)水量條件下,裝置排水量由原來(lái)的100t/h下降到了40t/h,產(chǎn)水量由200t/h提高到了230t/h,同時(shí)回收工藝水30t/h,使該純水裝置的原水收率由67%上升到83.3%,取得了顯著地節(jié)水效果。
以穩(wěn)定運(yùn)行情況下、每小時(shí)生產(chǎn)200t純水,全年運(yùn)行8000 h計(jì)算,全年可節(jié)約原水:(200t/h÷83.3%-200t/h÷67%)×8000h=467,300t,工業(yè)用水價(jià)格按照7.7元/t計(jì)算,可節(jié)約成本:467300t×7.7元/t=360萬(wàn)元。
10.3969/j.issn.1008-1267.2015.03.009
TQ085
B
1008-1267(2015)03-0027-03
2015-03-05
張明揚(yáng)(1986~),男,本科,工程師,現(xiàn)任職于天津大沽化工股份有限公司臨港分廠,主要從事技術(shù)管理工作。