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      糧食烘干機燃燒系統(tǒng)油改氣技術(shù)改造及應(yīng)用對比

      2015-08-26 02:10:41施鴻軍
      現(xiàn)代農(nóng)機 2015年2期
      關(guān)鍵詞:烘干機氣化爐燃油

      施鴻軍

      試驗應(yīng)用

      糧食烘干機燃燒系統(tǒng)油改氣技術(shù)改造及應(yīng)用對比

      施鴻軍

      現(xiàn)有糧食烘干設(shè)備燃燒裝置的燃料一直以燃油為主。本次燃燒系統(tǒng)改造提出將燃油改為由秸稈氣化爐產(chǎn)生的燃?xì)?,在完成燃燒設(shè)備油改氣改造后,經(jīng)過一系列的對比試驗,初步達到了糧食烘干低耗、高效、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的目的,對提高農(nóng)業(yè)科技水平、節(jié)能減排、保護環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益具有十分重要的意義。

      1 油改氣技術(shù)改造的背景和目的

      浙江省余姚市農(nóng)業(yè)以糧食種植為主,近幾年由于各種農(nóng)業(yè)機械的不斷引進推廣,糧食生產(chǎn)各環(huán)節(jié)實行農(nóng)機作業(yè)一條龍服務(wù),各類生產(chǎn)成本減少,種糧效益明顯,本地農(nóng)戶的種植積極性不斷提高。尤其是糧食烘干機的應(yīng)用,避免了因水稻集中收割,而收割季節(jié)雨水較多,日光較少,曬場面積不足,糧食產(chǎn)生霉變的情況,有效地解決了農(nóng)戶的糧食干燥問題,確保糧食顆粒歸倉,增加農(nóng)民經(jīng)濟收入。但一直以來烘干機燃料以燃油為主,在油價高企的情況下,非種植大戶因成本原因不愿使用烘干機,導(dǎo)致出現(xiàn)糧食發(fā)霉情況。同時水稻收割以后,秸稈處理途徑較少,農(nóng)戶多以焚燒處理,造成嚴(yán)重的大氣污染。因此,本次烘干機技術(shù)改造,就是要以秸稈氣化爐加熱燃燒產(chǎn)生可燃?xì)怏w,使用這種可燃?xì)怏w作為烘干機的燃料來替代燃油,達到節(jié)能減排、降低成本的目的,真正做到低耗、高效、節(jié)能、環(huán)保。通過試驗應(yīng)用,最終形成成套技術(shù)和設(shè)備,使之具有良好的推廣性和操作性。

      2 烘干機的技術(shù)改造過程

      本次技術(shù)改造選取余姚市大昌農(nóng)機合作社烘干中心為試驗基地,選取該烘干中心的一臺上海三久烘干機進行改造。經(jīng)過多方考察,秸稈氣化爐選取嵊州市和富機械廠的產(chǎn)品。

      改造后的樣機主要由氣化爐、輸氣管道、送風(fēng)裝置、點火裝置、助燃系統(tǒng)、電路控制系統(tǒng)等部分組成,如圖1所示。

      圖1 糧食烘干機燃燒系統(tǒng)改造示意圖

      其工作原理,是利用氣化爐悶燒秸稈產(chǎn)生可燃?xì)怏w(CO),通過管道將其送入到烘干機燃燒室內(nèi)點燃,并控制可燃?xì)怏w送風(fēng)量的大小來控制燃燒程度,達到烘干糧食的目的。樣機拆除了原烘干機點火裝置,安裝常用管道將烘干機燃燒室與氣化爐相連接,在氣化爐管道底部安裝單向送風(fēng)裝置;管道中設(shè)置了閥門,用于控制可燃?xì)怏w的通斷;管道與烘干機燃燒室相連的末端安裝供油點火裝置,即利用原烘干機燃油箱和部分輸油裝置加裝噴油裝置(下稱助燃系統(tǒng))、電子點火系統(tǒng),在氣化爐可燃?xì)怏w產(chǎn)生初期的設(shè)定時間內(nèi)可以保持小火苗狀態(tài),為可燃?xì)怏w助燃,以防初期產(chǎn)生的可燃?xì)怏w混有水蒸氣等不可燃成分而導(dǎo)致不正常熄火;電路控制系統(tǒng)集成在控制箱內(nèi),分別連接送風(fēng)裝置、閥門和電子點火裝置,用以控制送風(fēng)量、閥門的開關(guān)和點火裝置的點火。

      其工作過程是:在烘干機第一次作業(yè)之前,先在氣化爐內(nèi)人工放入少量普通木塊等燃燒物進行初步燃燒,再把秸稈塊(顆粒)放入到氣化爐內(nèi)加蓋密封悶燒;等有可燃?xì)怏w產(chǎn)生,通過氣化爐出氣口充滿整個輸送管道后,可進行烘干作業(yè);操作控制系統(tǒng)自動打開管道內(nèi)閥門,可燃?xì)怏w進入燃燒室之前點火系統(tǒng)自動點火,形成火源。

      為防止氣化爐初期生成的可燃?xì)怏w內(nèi)含有水蒸氣等其他氣體不易點燃和意外熄火,在點火后一段時間(可設(shè)置1~1.5 h)加裝的助燃系統(tǒng)保持小火狀態(tài)助燃;等可燃?xì)怏w穩(wěn)定供氣后,助燃系統(tǒng)停止運行。

      控制系統(tǒng)通過控制氣化爐進風(fēng)量大小來調(diào)整燃燒室火量大小,并與原烘干機內(nèi)控制系統(tǒng)連接。根據(jù)烘干機內(nèi)的溫度,控制系統(tǒng)接受原烘干機內(nèi)控制系統(tǒng)的溫控信號,控制氣化爐送風(fēng)裝置的開關(guān),溫度高時,關(guān)閉送風(fēng)裝置,溫度低時開啟送風(fēng)裝置。

      烘干作業(yè)結(jié)束、烘干機停止作業(yè)后,控制系統(tǒng)同步關(guān)閉燃燒室下面管道內(nèi)的閥門,阻止可燃?xì)怏w進入燃燒室,同步停止燃燒。烘干作業(yè)連續(xù)進行,第二次填裝秸稈塊(顆粒)不再需要人工引火,直接放入就行。

      在實際操作過程中,項目技術(shù)設(shè)備各系統(tǒng)已調(diào)試到位,只需完成氣化爐前期秸稈填裝,打開電箱總開關(guān),設(shè)定初次點火煤油燃燒(助燃系統(tǒng))時間(一般在同一季烘干作業(yè)時不用再重新設(shè)定),再把所有控制開關(guān)打開到自動位置,最后打開啟動開關(guān)進入自動控制工作狀態(tài)就完成操作。

      3 與燃油烘干機比對試驗

      改造完成后,選取了大昌合作社內(nèi)同一廠家生產(chǎn)、相同型號、相同烘干容量的烘干機進行試驗對比,以保證試驗的科學(xué)合理性,減少試驗誤差。測試期間,落實專人記錄數(shù)據(jù),力求公正、客觀。根據(jù)余姚糧食種植情況,開展了早稻、單季晚稻和連作晚稻的對比烘干試驗。

      在實際試驗過程中,為方便測算,結(jié)合實際烘干機作業(yè),把部分測試條件和測試方法做了調(diào)整和規(guī)定,具體如下:

      (1)水質(zhì)量分?jǐn)?shù)測試以烘干機自帶水質(zhì)量分?jǐn)?shù)測試儀為準(zhǔn),糧食進倉后作業(yè)之前測試儀顯示的水質(zhì)量分?jǐn)?shù)記錄為入倉水質(zhì)量分?jǐn)?shù),烘干機停止作業(yè),即達到設(shè)定水質(zhì)量分?jǐn)?shù),測試儀顯示的水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為出倉水質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

      (2)單倉糧食烘干質(zhì)量取所試驗烘干機的批次烘干量12 t,一般糧食進倉到烘干機自帶的報警器報警為止,各烘干單次糧食質(zhì)量相差不大,對試驗測算、結(jié)果影響不大,方便下步測算烘干成本。

      (3)記錄的烘干時間為自烘干機開始啟動作業(yè)到烘干機作業(yè)停止所持續(xù)的時間。作業(yè)停止一般是指烘干到設(shè)定水質(zhì)量分?jǐn)?shù),烘干機自動停止運作。

      (4)烘干水質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)置按照糧站收儲要求設(shè)定,早稻最高水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為13.5%,單季晚稻、連作晚稻最高水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14.5%。

      (5)用電量通過安裝一機一表分別記錄;秸稈使用之前先過秤記錄,部分未燃完的秸稈按燃完計算,一是為方便計算,二是為成本最大化計算;燃油量計量采用先在油箱加滿燃油,做好標(biāo)記,烘干作業(yè)結(jié)束后,再添加燃油到標(biāo)記處,添加的燃油量為烘干作業(yè)燃油消耗量。

      烘干試驗數(shù)據(jù)采集見表1、表2。

      根據(jù)表1、表2,可分別計算出燃油烘干機及改造后烘干機烘干稻谷使水質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降1百分點的平均時間和能源消耗量,見表3。

      4 改造試驗技術(shù)分析

      多次烘干試驗表明,改造設(shè)備運行穩(wěn)定,烘干質(zhì)量穩(wěn)定,主要表現(xiàn)如下。

      4.1烘干時間有所延長,但在可接受范圍之內(nèi)

      表1 燃油烘干機烘干數(shù)據(jù)表

      說明:當(dāng)?shù)卦绲痉N植面積較少,故試驗次數(shù)只有1次

      表2 改造后烘干機烘干數(shù)據(jù)表

      表3 稻谷中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降1百分點的平均烘干時間和能源消耗對比

      改造后烘干機采用秸稈作為燃料,可燃?xì)怏w從開始產(chǎn)生到處于穩(wěn)定狀態(tài)需要一段時間,以及在烘干作業(yè)過程中添加秸稈需要等待氣化爐冷卻,烘干時間有所延長。

      從表3中可看出改造后烘干機與燃油烘干機相比,水質(zhì)量分?jǐn)?shù)每下降1百分點,烘干時間都略有延長,平均延長約0.13 h。從試驗表1、表2可看出單批次烘干延長時間范圍為0.46~1.9 h。在烘干作業(yè)過程中,因稻谷進出倉的人工安排、時間段等問題,糧食實際在倉時間超過烘干作業(yè)時間,所以延長的時間能被烘干農(nóng)戶接受。

      4.2烘干質(zhì)量與原燃油烘干機作業(yè)基本相同

      現(xiàn)常用的烘干機為低溫干燥機械,溫度的控制對糧食烘干質(zhì)量起到了一定作用。改造設(shè)備只改裝了燃燒室,對溫度的控制還是使用原烘干機上的溫度控制系統(tǒng),在糧食實際烘干作業(yè)時,最高溫度一般設(shè)定在55~60℃,因此改造設(shè)備的烘干質(zhì)量與常規(guī)燃油低溫烘干機械基本一致。

      4.3烘干成本明顯下降

      改造設(shè)備在試驗中,與常規(guī)燃油烘干機相比,新增秸稈燃料,燃油用量明顯減少,用電量相差不大,烘干人工一樣。

      根據(jù)表3數(shù)據(jù),按煤油9.5元/kg,秸稈0.8元/ kg,電0.5元/(kW·h),烘干機單批次烘干質(zhì)量12 t,可計算出烘干1 t稻谷使水質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降1百分點的能源成本,見表4。

      表4 烘干1 t稻谷水質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降1百分點的能源成本 元/(t·%)

      從表4可看出,改造后烘干機在實際應(yīng)用中能源成本僅為燃油烘干機的40%左右。改造一套油改氣設(shè)備大約需3萬元,對試驗單位大昌農(nóng)機合作社來說,年糧食烘干量在2 800 t左右,按烘干下降10百分點水質(zhì)量分?jǐn)?shù)計算,成本按早、晚及單季稻平均值(燃油9.81元/t,改造后3.65元/t)計算,使用燃油烘干機需成本約27.5萬元,而使用油改氣烘干機只需約10萬元,合作社項目改造設(shè)備投入當(dāng)年即可收回成本,效益明顯。

      5 存在的問題及改進方法

      糧食烘干機燃燒系統(tǒng)油改氣改造試驗雖然取得了初步成功,但在實際操作應(yīng)用過程中還存在一些問題,需要繼續(xù)研究改進,使該技術(shù)不斷完善,達到理想的目的。

      (1)油改氣技術(shù)改造一般是一臺烘干機配備一臺氣化爐,在作業(yè)過程中,單次烘干中需停機一次添加燃料,影響連續(xù)作業(yè),延長作業(yè)時間。為此,按照該技術(shù)應(yīng)用情況,設(shè)想在今后的實際應(yīng)用中采用N+1模式,即N臺烘干機配N+1臺氣化爐,氣化爐與氣化爐及烘干機之間管道互通,閥門控制關(guān)閉,保證可燃?xì)怏w連續(xù)供氣,烘干作業(yè)連續(xù)進行。

      (2)氣化爐內(nèi)產(chǎn)生可燃?xì)怏w開始和結(jié)束時,需人工經(jīng)驗判斷,缺少專門的測量設(shè)備判斷生成的可燃?xì)赓|(zhì)量和結(jié)束時還有無可燃?xì)馍?。在下步技術(shù)改進中,需加裝探測設(shè)備和報警裝置,實時監(jiān)測生成的可燃?xì)鉂舛惹闆r,在可燃?xì)鉂舛冗_不到要求時可通過蜂鳴器提醒,從而提高該技術(shù)的自動化程度。

      (3)在烘干作業(yè)中途停機加燃料時,需待氣化爐降溫后才可添加。現(xiàn)采用自然降溫為主,又因氣化爐外層隔熱比較好,降溫速度慢,影響烘干作業(yè)。如何快速降溫,或采用送風(fēng)裝置從內(nèi)到外強制降溫,或采用其他降溫技術(shù),達到秸稈快速添裝、節(jié)約時間的目的,這也是今后技術(shù)改進需考慮的問題之一。

      (4)氣化爐初期引火,還是采用人工放入木材等燃料,再進行人工引火,既影響了安全生產(chǎn),又影響了作業(yè)穩(wěn)定性,在下步技術(shù)改進中,需在氣化爐內(nèi)加裝如電引火等系統(tǒng),達到操作方便、安全的目的。

      6 結(jié)束語

      糧食烘干機油改氣技術(shù)改造試驗初步成功,在試驗應(yīng)用過程中,設(shè)備質(zhì)量過關(guān),操作簡單安全,達到了節(jié)能減排、降低成本的目的;但還存在不少問題,自動化程度、可推廣性等方面有待進一步改進提高。

      余姚市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣中心,315400,浙江

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