劉丙江
(中持水務股份有限公司,北京100192)
該項目污水主要來源于企業(yè)生產(chǎn)的梭織染紗、針織染紗、染棉、后整理工序和洗水車間及少量生活污水。2012年實施新標準,要求出水CODcr小于80mg/L,處理廠可能出現(xiàn)超標的風險。鑒于上述情況,擬對現(xiàn)有污水廠進行提標設計,根據(jù)目前的實際處理水量,要求設計處理能力為25000m3/d??紤]到后續(xù)國家排放標準提高的可能性及出水達標的穩(wěn)定性、安全性,計劃為改造后的處理系統(tǒng)具備最終出水CODcr穩(wěn)定在60mg/L及以下的能力,同時在排放標準允許的情況下,通過調(diào)整運行參數(shù)可使出水CODcr穩(wěn)定在80mg/L以下,從而降低運行費用,達到經(jīng)濟性最佳的運營狀況。
印染廢水成分復雜,主要是以芳烴和雜環(huán)化合物為母體,并帶有顯色基團(如:-C=C-、-N=N-、-N=O=、=C=O等)及極性基團(如:-SO3Na、-OH、-NH2),含少量親水基團但分子量很大或完全不含親水基團的染料分子,在水中常以膠體形式存在[1],屬于較難處理的廢水。目前的常規(guī)方法是采用物化+生化的處理工藝,勉強可滿足舊標準的要求,CODcr基本能穩(wěn)定在100mg/l左右。但要達到新標準要求CODcr穩(wěn)定在60mg/l以下,還需要進一步處理。
印染廢水中含有大量難以生物降解的有機物,深度處理中,如何進一步去除水中CODcr是關(guān)鍵,首先提高廢水的可生化性,再通過深度處理工藝使出水水質(zhì)達標。目前,國內(nèi)外仍采用以生物法為主、化學法或物理法為輔的組合處理方法,這些技術(shù)均存在一些不足之處,且技術(shù)投資、運行費較高,企業(yè)不易接受。
化學需氧(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、懸浮物、色度(稀釋倍數(shù))、氨氮、總磷進水分別為120、25、60、40、10、0.5,出水分別為60、15、20、30、8、0.5。
原系統(tǒng)二沉池出水→調(diào)節(jié)池→泵→高效沉淀池→臭氧接觸催化池→曝氣生物濾池→砂濾罐→清水池→重力流入原系統(tǒng)排江水池。
系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥→剩余污泥泵→原系統(tǒng)初沉池。
設置目的:去除水中懸浮物、降低進水CODcr。
工作原理:在混合反應區(qū)內(nèi)靠攪拌器的提升作用完成泥渣、藥劑、原水的快速凝聚反應,然后經(jīng)葉輪提升至推流反應區(qū)進行慢速絮凝反應,以結(jié)成較大的絮凝體,再進入斜管沉淀區(qū)進行分離。澄清水通過集水槽收集進入后續(xù)處理構(gòu)筑物,沉淀物通過刮泥機刮到泥斗中,經(jīng)容積式循環(huán)泵提升將部分污泥送至反應池進水管,剩余污泥排放。
建筑結(jié)構(gòu):數(shù)量為2座;混合區(qū)凈尺寸為2.5m×2.5m×6.0m,水力停留時間3.9min;絮凝區(qū)凈尺寸為4.5m×10.0m×6.0m;澄清區(qū)凈尺寸為10.0m×10.0m×6.0m,斜管區(qū)上升流速11.40m/s。
主要設備配置:斜管,158m2;混合區(qū)攪拌器,2臺;絮凝區(qū)攪拌器,4臺;配套導流筒;污泥濃縮機,2臺;回流污泥泵,3臺(2用1庫備)。
設置目的:設置臭氧系統(tǒng)主要用于去除部分CODcr和SS,并同時提高廢水的可生化性。臭氧系統(tǒng)選擇3套單臺制備能力為25kg/h臭氧設備,2用1備。
配置氣源控制系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)冷卻水系統(tǒng),投加系統(tǒng)、尾氣破壞系統(tǒng)及配套的自動控制(PLC)、檢測儀器等。使用合格氧氣氣源,經(jīng)在線露點儀監(jiān)測后,分別進入每臺臭氧發(fā)生器,經(jīng)粉塵過濾器過濾氣體中的雜質(zhì)顆粒后,再經(jīng)調(diào)壓閥調(diào)壓穩(wěn)壓、壓力監(jiān)測后進入臭氧發(fā)生室。臭氧發(fā)生器進氣管路上設計了安全閥,當系統(tǒng)壓力超過設計值后開啟,以保證系統(tǒng)工作安全。在臭氧發(fā)生室內(nèi)的中頻高壓電場內(nèi),部分氧氣變成臭氧,產(chǎn)品氣體為臭氧化氣體,經(jīng)壓力、溫度檢測,從自動調(diào)節(jié)閥后排出。3臺臭氧出氣匯到一條主管道后通向投加臭氧接觸池。
建構(gòu)筑物:臭氧接觸池1座,分2格,全地上式鋼筋砼結(jié)構(gòu);規(guī)格尺寸27.5×10.4×8.0m。臭氧發(fā)生器間1座,框架結(jié)構(gòu);規(guī)格尺寸25.0×10.5×6.0m。
主要設備:①進口臭氧發(fā)生器2臺,單臺產(chǎn)氣量25kg/h,氧氣源;②國產(chǎn)臭氧發(fā)生器1臺,單臺產(chǎn)氣量25kg/h,氧氣源;③循環(huán)冷卻系統(tǒng)。螺桿冷水機組1臺;配套用冷卻塔1臺;保溫水箱1臺,5m3,不銹鋼SS304材質(zhì)。
設置目的:經(jīng)臭氧氧化后,水中難以生物降解的長鏈、大分子有機物轉(zhuǎn)化為較小且可生物降解的有機物,同時臭氧還增加了水中的溶解氧含量。上述兩種因素都有利于好氧菌的生長繁殖,所以臭氧工藝與曝氣生物濾池結(jié)合在一起,能取得滿意的處理效果。曝氣生物濾池同時具有生物氧化降解和過濾作用[2],因而可獲得高品質(zhì)的出水水質(zhì),其出水可滿足排放標準的要求。對工業(yè)廢水,即使在可生化性不強的情況下,曝氣生物濾池處理效果也優(yōu)于一般的工藝,因為曝氣生物濾池處理有機物不僅依賴于生物氧化,還存在顯著的生物吸附和過濾作用,不僅可去除粒徑較大的污染物,還可吸附去除一些可生化性不強的物質(zhì)。由于填料本身截留及表面生物膜的生物絮凝作用,使得出水SS很低,一般不超過20mg/l,出水非常清澈透明。
建構(gòu)筑物:曝氣生物濾池8座,半地上式鋼筋砼結(jié)構(gòu);規(guī)格尺寸9.6×8.0×6.5m;有效水深6.0m。
主要設備:陶粒濾料1966m3,粒徑3~5mm;長柄濾頭22680套,ABS材質(zhì);曝氣風機10臺(2臺庫備),羅茨。
通過一段時間運行,實際來水量約為24000噸/天,測得進出水水質(zhì)匯總?cè)缦卤怼?/p>
進出水各項指標 單位:mg/L
運營期間測得數(shù)據(jù)為:液氧消耗約0.20~0.34元/噸,電耗約0.21~0.35元/噸,噸水消耗約0.51~0.84元。符合各項經(jīng)濟技術(shù)指標。
綜上所述,采用該工藝,出水各項指標均能達到紡織染整工業(yè)水污染物排放標準(GB4287~2012)中直接排放的出水水質(zhì)要求。
[1]張林生,蔣嵐嵐.染料廢水的脫色方法[J].化工環(huán)保,2000(1):14-18.
[2]張自杰.排水工程(第四版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1999.