莊 巖,楊紅燕,李 許,顏克源
PCF2022單轉(zhuǎn)子錘式破碎機的預(yù)篩分改造
莊巖,楊紅燕,李許,顏克源
改造后是破碎系統(tǒng)
預(yù)篩分破碎系統(tǒng)是一種成熟的破碎系統(tǒng),可以將物料中的粒度合格碎石和泥土在進(jìn)入破碎機之前篩出,減少進(jìn)入破碎機物料量,提高系統(tǒng)的產(chǎn)量并降低破碎機的負(fù)荷,從而達(dá)到節(jié)電和減少易損件磨耗的目的。鑒于目前還有很多水泥廠使用單轉(zhuǎn)子錘式破碎機,此類機型對含泥土量超過20%的原料的適應(yīng)性較差,會有篦子板上積料、錘頭磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,我公司結(jié)合多年破碎系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗,成功將預(yù)篩分系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用到單轉(zhuǎn)子錘式破碎機的改造上。本文以民和祁連山水泥廠的一臺PCF2022單轉(zhuǎn)子錘式破碎機的預(yù)篩分改造項目為例,介紹了預(yù)篩分改造中方案的確定、安裝調(diào)試中應(yīng)注意的問題和經(jīng)驗。
2014年底,民和祁連山水泥廠對窯系統(tǒng)及礦區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)改造,以提高礦區(qū)開采和輸送能力,其原破碎系統(tǒng)使用一臺PCF2022單轉(zhuǎn)子錘式破碎機(不帶緩沖給料輥),轉(zhuǎn)子規(guī)格?2 010mm×2 230mm,設(shè)計出料粒度<75mm,設(shè)計能力700t/h。投產(chǎn)后,業(yè)主為滿足后續(xù)粉磨工藝要求,更換了篦板,使出料粒度變成<50mm,實際生產(chǎn)能力只有350t/h。
破碎機每套錘頭破碎量20萬噸左右,能耗和成本較高。其粘土原料來自礦山中的剝離土,且剝離土和礦石按生料配料要求一并進(jìn)入破碎機,來料中粘土、石屑含量在25%以上,嚴(yán)重影響了破碎機的破碎效率及系統(tǒng)產(chǎn)量,對錘頭的使用壽命也有一定的影響。
受業(yè)主委托,中材裝備集團破碎事業(yè)部采用成熟的預(yù)篩分破碎技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對其礦山破碎系統(tǒng)進(jìn)行了預(yù)篩分改造。項目從啟動到投產(chǎn)只用了四個月時間,其中安裝調(diào)試不到一個月,及時滿足了窯系統(tǒng)的改造時間。改造后系統(tǒng)產(chǎn)量提高到600t/h,提產(chǎn)85%以上,破碎機電流與改造前基本相同,降低了系統(tǒng)電耗,錘頭的壽命也會有一定的提高。下面對本次改造的方案和改造情況進(jìn)行簡要介紹,供廣大水泥行業(yè)工作者參考。
2.1粘土和碎料過多
民和祁連山水泥廠礦山原料中粘土和碎料含量在25%以上,此部分粘土和碎料在喂入破碎機后容易在篦子板上形成積料,不僅降低篦子的排料能力從而降低破碎能力,還會對錘頭產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。錘頭的正常磨損主要在錘頭的兩個頂角,其磨損主要是打擊物料產(chǎn)生的磨損,正常磨損后的錘頭如圖1所示,而本項目原破碎機的錘頭磨損主要在錘頭的頂面(圖2),此類磨損是典型的篦子板上積料造成的錘頭磨損。
2.2破碎機腔型不合理
圖1 正常磨損的錘頭
圖2 民和現(xiàn)場非正常磨損的錘頭
圖3 PCF2022破碎機剖面圖
圖4 破碎系統(tǒng)改造方案
PCF2022破碎機為不帶給料輥的單轉(zhuǎn)子錘式破碎機,板喂機喂入的物料要通過一段溜子進(jìn)入轉(zhuǎn)子的打擊區(qū),物料進(jìn)機位置與轉(zhuǎn)子中心較遠(yuǎn)(圖3)。這種破碎機型是仰擊式破碎機,其設(shè)計初衷是先讓物料在破碎腔內(nèi)被錘頭打擊并拋起,再在空中進(jìn)行多次互相撞擊而破碎,最后被錘頭帶入到轉(zhuǎn)子與破碎板和篦子板間形成的打擊區(qū)內(nèi)破碎成合格的物料,這就導(dǎo)致原料尤其是大塊原料需要在破碎腔內(nèi)多次撞擊才能進(jìn)入后部打擊區(qū),原料在破碎機內(nèi)停留的時間較長,破碎機的能力會降低。
另外,PCF2022破碎機上殼體破碎板與轉(zhuǎn)子水平中線的夾角較小,兩者形成的后部打擊區(qū)空間較小,大塊物料只有在前破碎腔破碎到一定粒度才能進(jìn)入后部打擊區(qū),當(dāng)來料中大塊或平均粒度較大時,會在前部破碎腔聚集而不會很快進(jìn)入后部打擊區(qū),直接反應(yīng)就是電機電流升高,無法增大喂料量,影響破碎機的能力。錘式破碎機以錘頭打擊破碎為主,物料在后打擊區(qū)內(nèi)由于有破碎板和篦子板限制其運動,錘頭打擊的動能更容易轉(zhuǎn)化成物料的破碎能,破碎效率高,而破碎腔內(nèi)物料間的相互自由撞擊損失的能量較大,破碎效率較低。
根據(jù)我公司多年破碎機的設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗,PCF2022錘式破碎機在出料粒度為<50mm時,生產(chǎn)能力能夠達(dá)到500t/h左右,而民和的系統(tǒng)實際生產(chǎn)能力只有350t/h,主要是由于物料中粘土和碎料過多并且破碎腔型不合理導(dǎo)致。
因此,篩除原料中的粘土使其不進(jìn)入破碎機,并適當(dāng)將喂料點提前,使破碎機由仰擊式轉(zhuǎn)變到趨向平擊式,減少物料在前部破碎腔的停留時間,讓物料快速進(jìn)入破碎效率高的后部打擊區(qū),是提高破碎機能力和破碎效率的有效方法。
由于民和水泥廠建造時間較早,破碎系統(tǒng)的工藝布置圖紙難以找到,并且決定施行破碎系統(tǒng)改造項目時,該廠窯系統(tǒng)的改造已經(jīng)在進(jìn)行,重新開窯的時間基本確定,意味著破碎系統(tǒng)的改造必須在開窯之前完成,時間很緊。我公司派遣經(jīng)驗豐富的工程師現(xiàn)場測量設(shè)計需要的基本數(shù)據(jù),包括破碎機的基本結(jié)構(gòu)尺寸、板喂機頭輪位置等,確定了在不改變破碎機和板喂機位置的前提下,可以實現(xiàn)預(yù)篩分改造。改造方案為:一方面,增加預(yù)篩分設(shè)備,將原料中的粘土和碎石篩出,使其不進(jìn)入破碎機,同時能將喂料點前移至轉(zhuǎn)子中線附近;另一方面,改變破碎機的腔型,保留原破碎機的轉(zhuǎn)子、下殼體和篦子,更換新的上殼體組件和破碎板組件,將破碎區(qū)與轉(zhuǎn)子中線的夾角增大到72°。輔助部件為破碎機的頭罩和導(dǎo)料槽、波動輥式給料機的支腿和下料溜子,改造方案見圖4。
考慮到板喂機和破碎機轉(zhuǎn)子之間的空間有限,在進(jìn)行現(xiàn)場考察和主要數(shù)據(jù)測量后,確定增加WRS2420型波動輥式給料機。該機具有五個給料輥,篩下粒度<50mm,其中位于板喂機下部的兩個給料輥為浮動結(jié)構(gòu),通過減震膠塊浮擱在機架上,以最大限度地減小大塊物料的沖擊。波動輥式給料機采用單驅(qū)動,輥間通過鏈傳動實現(xiàn)差速運轉(zhuǎn),前快后慢,避免積料。
4.1安裝注意事項
經(jīng)過兩個多月的設(shè)計制造時間,全部改造用的設(shè)備和部件于3月中旬運抵現(xiàn)場,計劃的開窯時間為4月中旬,破碎系統(tǒng)的改造時間不到一個月。由于是新舊兩種殼體的重新組裝,并且原破碎機的資料數(shù)據(jù)很少,上下殼體的安裝可能會有一些細(xì)節(jié)處需要現(xiàn)場修改;另外,新系統(tǒng)需要在基礎(chǔ)上增加兩個支腿和一個篩下料的下料口,也涉及到一些土建的修改,這些都為現(xiàn)場的施工增加了難度。為保證改造項目能夠按時保證質(zhì)量完工,在開工之前,本公司工程師與業(yè)主共同制定了詳細(xì)的設(shè)備安裝和土建工程的施工計劃,計劃以每半天為一個時間段,合理估計各步驟的安裝難度和所需時間,制定詳細(xì)時間表。由于支腿和下料口的位置要在波動輥式給料機吊裝到位后確定,并要與上方頭罩和導(dǎo)料槽的安裝同步進(jìn)行,施工中要及時調(diào)整人員確保交叉作業(yè)的安全。另外,現(xiàn)場要提前準(zhǔn)備所需工具和材料,氣割、電焊機、風(fēng)鎬、各種厚度的鋼板要提前估算用量并準(zhǔn)備齊全,吊裝工具尤其是吊車要提前做好使用計劃,在保證施工進(jìn)度的前提下節(jié)約成本。
表1 投料試車各主機設(shè)備的電流
4.2試運轉(zhuǎn)
經(jīng)過半個月的努力,安裝工作于3月底完工。由于礦山開采的改造工作同時進(jìn)行,原料進(jìn)廠困難,經(jīng)過多天努力,業(yè)主從老礦山運來一些原料裝滿料倉,約1 200t。為測試新系統(tǒng)的破碎能力,大多挑揀粒度較大的物料,原料中基本沒有土和碎石(見圖5)。系統(tǒng)于4月10日完成了空載和帶料試車。
圖5 投料試車的原料
(1)空載試車,共進(jìn)行了兩次,一次1h,一次2h,破碎機運行平穩(wěn),波輥機的電流為10A左右,破碎機電流31A,各軸承溫度正常。
(2)投料試車,滿倉料共計約1 200t,共進(jìn)行了約2h。板喂機的速度從15Hz開始,逐漸增加到35Hz,各主機設(shè)備的電流如表1。
根據(jù)原系統(tǒng)板喂機的生產(chǎn)記錄,板喂機25Hz時的喂料能力約為400t/ h,經(jīng)計算,板喂機35Hz時的喂料能力約為560t/h。從各設(shè)備的負(fù)荷來看,破碎機還有一部分富余空間,波輥機運行平穩(wěn),負(fù)荷較小。由于來料都是大塊,波動輥式篩分機基本沒有篩分作用,如果按正常生產(chǎn)時的原料含土25%,按波輥機可篩下10%~20%計算,系統(tǒng)能力預(yù)計可以達(dá)到600~650t/h。
改造后的破碎機對大塊料的適應(yīng)能力很好,觀察到最大的喂料塊約為2 000mm×600mm×600mm,通過破碎機的時間約為1.5~2s,業(yè)主反映比改造前的破碎機好很多,這正是改造破碎腔型的好處。
4.3系統(tǒng)現(xiàn)狀
近期系統(tǒng)已進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài),經(jīng)與業(yè)主電話溝通,系統(tǒng)的平均生產(chǎn)能力為600t/h,滿足了窯系統(tǒng)的要求。波動輥式給料機的篩分效果良好,錘式破碎機的電流(600t/h時)比改造前(350t/h時)還有一定的下降,達(dá)到了預(yù)期節(jié)電效果,業(yè)主對改造結(jié)果很滿意。預(yù)計錘頭的壽命也會提高,我公司也將繼續(xù)跟蹤使用情況。
單轉(zhuǎn)子錘式破碎機對含泥量較大原料的適應(yīng)性較差,過多的泥土喂入破碎機后會在篦子板上堆積,難以排出,不僅影響破碎機的產(chǎn)量,還會對易損件尤其是錘頭產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損。作為一種成熟的破碎系統(tǒng)解決方案,預(yù)篩分破碎系統(tǒng)在應(yīng)對含泥量較大的原料時取得了很好的效果,因為加入了波動輥式給料機,可以將粒度合格的碎料和泥土預(yù)篩出,使其不進(jìn)入破碎機,從根本上解決了泥土對破碎機的影響。
破碎系統(tǒng)的預(yù)篩分改造是一種成熟系統(tǒng)的新應(yīng)用,投資少,見效快,改造時間短,完全可以在檢修時完成。改造后的系統(tǒng)能力提高,易損件壽命提高,經(jīng)濟效益明顯,是一種值得推薦的破碎系統(tǒng)技改方案。對于破碎系統(tǒng)的預(yù)篩分改造技術(shù),在設(shè)計和安裝調(diào)試過程中,要充分考慮不同系統(tǒng)的實際情況,合理設(shè)計改造方案,確保系統(tǒng)改動小、投資少、改造時間短。我公司將會持續(xù)發(fā)展和推廣此項技術(shù),除民和項目外,目前還有一項帶給料輥(單給料輥、雙給料輥)的錘式破碎機改造項目也在進(jìn)行中。相信通過這些項目的進(jìn)行,我們會積累更多的經(jīng)驗,為更多的業(yè)主提供成熟專業(yè)的技術(shù)改造服務(wù)。■
Modification of Prescreening for PCF2022 Single Rotor Hammer Crusher
TQ172.611.6文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1001-6171(2015)04-0101-03
通訊地址:中材裝備集團有限公司,天津300400;
2014-10-27;編輯:呂光