李駿
摘 要:本文基于南鋼煉鋼廠三臺方坯連鑄機打號及跟蹤系統(tǒng)項目,介紹了打號機及爐號跟蹤系統(tǒng)的基本構成,給出了打號及及跟蹤系統(tǒng)與連鑄機L1級PLC的接口與控制邏輯,實現了打號機的正常使用,實現了鑄坯全程自動跟蹤的功能,杜絕了混鋼問題的發(fā)生,為質量判定系統(tǒng)的正常應用打下了堅實的基礎。
關鍵詞:打號機;跟蹤系統(tǒng);連鑄機
1 項目概況
鑄坯自動打號機(以下簡稱打號機)作為一種新型的鑄坯標識設備,它采用電控方式取代了以往手工寫號作業(yè)方式,彌補了噴號機因斷面小無法在方坯連鑄使用的缺陷。打號機根據網絡傳輸或工控機錄入的鑄坯編號,由PLC轉換成相應的控制邏輯,通過輸出一系列的控制信號,驅動字模置換裝置將字模通過沖擊裝置的沖擊,按照PLC給定的信號,擊打到要求的鑄坯斷面,在鑄坯斷面留下凹陷字痕,從而達到標識鑄坯的目的,使標識永不磨滅。打號完成后通過跟蹤系統(tǒng)攝取已打號的鑄坯斷面圖像,通過L2級傳至軋鋼,實現對鑄坯的全程自動跟蹤。
南鋼煉鋼廠配備3臺多流方坯連鑄機,其中1#機為5流大斷面,2#、3#機為7流小斷面。新增GREEN PROJECT公司自動打號及跟蹤系統(tǒng)調試完成后,成功解決了終端輥道、升降擋板、提鋼機等設備和打號機之間的安全連鎖、互鎖功能,保障了設備運行的安全性,實現了打號機的正常使用;解決了原來打號周期不足的問題,實現了鑄坯支支標識,坯號全稱跟蹤的功能,杜絕了混鋼問題的發(fā)生。
2 打號機及跟蹤系統(tǒng)概述
本項目采用GREEN PROJECT(簡稱GP)公司打號機及跟蹤系統(tǒng),核心設備為安裝于輥道末端垂直于出鋼方向的滑軌上的2個集成了照明/攝像系統(tǒng)的一體化打號頭,可在連鑄機各流之間自由移動,見下圖1。
該系統(tǒng)采用電控驅動方式,由PLC控制打號頭橫向移動到相應流打號位置后前伸到達工作位,使字模通過控制系統(tǒng)擊打到鑄坯斷面,在鑄坯斷面留下凹陷的字痕,標印出根據網絡傳輸或工控機錄入的鑄坯編號(包含爐號、流道號、序列號等),達到標識鑄坯的目的。打號完成后打號頭后退會到原位,照明/攝像系統(tǒng)前伸到工作位,對標識符號進行拍照并將鋼坯照片傳輸至L2級服務器,與軋鋼安裝的相應讀取系統(tǒng)配合,實現對鋼坯的全程自動跟蹤。拍照完成后全系統(tǒng)復位,準備進入下一打號循環(huán)。實際拍照效果見下圖2。
3 與連鑄接口及控制邏輯
打號/跟蹤系統(tǒng)主PLC通過網線連接到連鑄機L1級PLC控制系統(tǒng),通過工業(yè)以太網實現與連鑄公共PLC的數據交換,L2級系統(tǒng)下發(fā)的爐號以及各流PLC于打號/跟蹤系統(tǒng)的數據交換均通過公共PLC中轉。
系統(tǒng)控制邏輯如下:(1)連鑄坯到達終端輥道末端時觸發(fā)熱檢有鋼信號,輥道停止運行,頂升裝置將鋼坯末端頂起,升降擋板落下,完成打號準備同時向打號/跟蹤系統(tǒng)發(fā)出準備好信號;(2)HMI操作畫面選擇需要進行打號,升降擋板下落到位且提鋼機不在下降位時向打號/跟蹤系統(tǒng)發(fā)出打號請求信號。同時以字符串格式將鑄坯編號下發(fā)到打號/跟蹤系統(tǒng);(3)打號/跟蹤系統(tǒng)控制兩個打號頭根據請求順序依次完成各流鋼坯的打號及拍照,打號頭復位后向連鑄PLC發(fā)送該流工作完成信號;(4)收到完成信號后頂升裝置及升降擋板復位,提鋼機將鋼坯移至冷床,工作循環(huán)結束。
鑄坯編號的格式為“爐號”+“流道號”+“鑄坯序列號”。
(1)每次新鋼水包上連鑄機時L2級系統(tǒng)下發(fā)新爐號,連鑄公共PLC以隊列型式保存3個爐號,已拉坯數(各流鑄坯序列號之和)達到坯號工根據鋼水重量和鑄坯規(guī)格計算后錄入HMI的爐鑄坯總數后自動更新下一爐號。
(2)流道號為固定值,與連鑄機各流一一對應。
(3)各流的鑄坯序列號在爐號更新時統(tǒng)一清零,之后每次升降擋板落下到位時加1。
4 系統(tǒng)應用效果
該系統(tǒng)成功投入使用后,極大地改善工人勞動強度和勞動環(huán)境;避免人工標識導致的人為錯誤,有效防止混鋼事故的發(fā)生;便于科研、質量和物料跟蹤及可追溯性管理;實現了在線物流自動化,提升了煉鋼方坯連鑄機的綜合性能和自動化水平。
參考文獻:
[1]GREEN PROJECT打號機系統(tǒng)及跟蹤系統(tǒng)產品功能說明書[S].
[2]GREEN PROJECT讀取系統(tǒng)產品功能說明書[S].endprint