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      CRTS I型軌道板長期平放的可行性研究

      2015-10-21 17:10:35何彥甫
      建筑工程技術(shù)與設(shè)計 2015年33期

      何彥甫

      摘要:本文以哈齊鐵路客運專線HQTJ-5標(biāo)段工程中的扎龍?zhí)卮髽蜍壍腊迤椒殴こ虨楸尘?,進(jìn)行了軌道板長期平放的可行性分析。

      關(guān)鍵詞:扎龍?zhí)卮髽?,軌道板,平?/p>

      1、工程概況

      哈齊鐵路客運專線HQTJ-5標(biāo)段,雙線全長59.95km(DK218+000-DK277+950),共鋪設(shè)軌道板約25200塊。扎龍?zhí)卮髽蜷L31.5km(DK221+267-DK252+780),為本標(biāo)段內(nèi)最長橋,受環(huán)境等因素影響,為本標(biāo)段無砟軌道施工控制性工程,扎龍?zhí)卮髽蛲瓿绍壍腊迳蠘?3400塊(其中:灌漿6700塊,粗鋪:6700塊)?,F(xiàn)橋上軌道板為單層平放,軌道板平放時間約為6個月。

      2、工程難點及急需解決的關(guān)鍵技術(shù)

      2.1 工程難點

      2.1.1、降水較多

      本地區(qū)屬于中溫帶亞濕潤~亞干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū),一年四季風(fēng)大且頻率高。年平均風(fēng)速2.9~4.0m/s,最大定時風(fēng)速21.7~24.7m/s。施工條件惡劣。

      扎龍?zhí)卮髽驒M跨扎龍濕地,濕地水位受降雨的影響隨季節(jié)變化明顯,平時水位較低,雨季較高。2013年6月下旬至9月上旬降雨頻繁,出現(xiàn)洪災(zāi),濕地水位也隨之出現(xiàn)暴漲,扎龍?zhí)卮髽蚴┕け愕郎纤贿_(dá)1.3m。

      2.1.2施工便道不通

      扎龍?zhí)卮髽驒M跨扎龍自然保護(hù)區(qū),全長31.5km,橋下均為濕地,施工便道位于橋下右側(cè),寬約4m,施工期間降雨較多,施工便道完全淹沒,導(dǎo)致無法通過便道進(jìn)行軌道板運輸。橋上底座板單線施工完成后,必須利用右線進(jìn)行軌道板運鋪。

      2.1.3、工期緊張

      工程受嚴(yán)寒氣候等客觀因素的影響,工期壓力非常大。又因橋下便道無法使用,若一側(cè)底座板施工完后,再進(jìn)行軌道板運鋪,將無法保證工期。

      2.1.4濕地?zé)o法設(shè)置臨時存板場地

      扎龍橋長31.5km,橋下均為濕地,地質(zhì)松軟,沒有臨時存板場地。只能在DK256+730-DK256+959附近修建臨時存板場(首先將地基基礎(chǔ)夯實、補填碎石處理后,施工鋼筋混凝土存板臺座),臨時存板場距離扎龍橋橋頭約38km處,運輸距離長,運輸難度大。

      2.1.5嚴(yán)寒氣候

      工程位于北緯46°,地處東北嚴(yán)寒地區(qū)。每年11月至次年4月份因溫度原因無法進(jìn)行混凝土及砂漿作業(yè),但低溫會使扎龍橋下淹沒施工便道的水結(jié)冰,其承載力能滿足軌道板運輸及吊裝的要求。因此可利用低溫嚴(yán)寒天氣的特點,充分利用冬季空閑時間進(jìn)行軌道板運輸及吊裝。

      2.2軌道板長期平放急需解決的關(guān)鍵技術(shù)

      CRTS I 型軌道板長期平放的可行性論證及合理的平放方式。

      3、關(guān)鍵技術(shù)及措施

      3.1軌道板長期平放的可行性論證;

      規(guī)范要求CRTS I 型軌道板平放不得超過7天。通過數(shù)學(xué)建模,對軌道板長期平放狀態(tài)下的變形進(jìn)行有限元分析,計算軌道板在不同工況下平放6個月可能發(fā)生的最大變形。

      3.2軌道板長期平放的方式;

      通過理論論證,得出最合理的平放方式及工況,可最大限度的減少軌道板在平放過程中的變形,滿足規(guī)范要求。

      4、施工方案及實施

      4.1軌道板長期平放的可行性論證

      4.1.1平放方式

      待左線軌道板灌漿結(jié)束,砂漿強(qiáng)度滿足要求后,將右線待用的軌道板鋪設(shè)于左線軌道板上:軌道板安裝前預(yù)先在軌道板吊裝孔處放置4根高度誤差在2mm的50mm×50mm×300mm 硬方墊木,每根方木完全深入板腔,距離板邊5~10cm,然后用龍門吊4角水平吊起軌道板,緩慢平放到4根方木上。

      4.1.2工況分析

      考慮軌道板鋪設(shè)實際情況,力學(xué)計算時,考慮以下2種假設(shè):

      (1)假設(shè)支撐軌道板的4根墊木均勻變形,即軌道板處于水平狀態(tài),4根墊木均勻受力(見圖4-1)。

      (2)假設(shè)支撐軌道板4根墊木的其中1根嚴(yán)重變形或4根墊木變形不均勻,出現(xiàn)只有3根方木支撐軌道板的情況(見圖4-2)。

      根據(jù)上述2種假定情況,結(jié)合軌道板可能遭受的升溫、降溫荷載、雪荷載的不同組合,預(yù)計軌道板在平放過程中可能處于以下6中工況:

      工況1:三木塊支撐+升溫荷載;

      工況2:四木塊支撐+升溫荷載;

      工況3:三木塊支撐+降溫荷載;

      工況4:四木塊支撐+降溫荷載;

      工況5:三木塊支撐+雪荷載+降溫荷載;

      工況6:四木塊支撐+雪荷載+降溫荷載。

      4.1.3計算原理

      右線軌道板4點支撐平放于底座板和左線軌道板上后,臨時存放約6個月。在此期間,考慮受軌道板自重、時間、溫度、雨雪等因素影響,通過數(shù)學(xué)建模分析軌道板單側(cè)承軌面中央翹曲量和四角翹曲量,來論證軌道板平放的可行性。

      4.1.4計算結(jié)果

      (1) 結(jié)果匯總

      工況1~工況6的有限元計算結(jié)果,見表4-1所示。

      (2)結(jié)論

      根據(jù)《I型板式無砟軌道混凝土軌道板技術(shù)條件》中對軌道板頂面平整度的要求,單側(cè)承軌面中央翹曲量應(yīng)不大于3mm。

      由工況2~工況6的有限元計算結(jié)果可知,軌道板分別在三個木塊支撐和四個木塊支撐的邊界條件下,并承受可變荷載(溫度荷載和雪荷載)的作用,軌道板的豎向變形都小于3mm的限值,故該方案能滿足規(guī)范要求。

      為減少軌道板長期平放變形,應(yīng)采取4點支撐的方式進(jìn)行平放,支撐點位置如(圖3-3)所示。盡量避免軌道板處于3點支撐狀態(tài),特別是升溫荷載(夏季因陽光暴曬,軌道板上表面溫度高于軌道板下表面溫度)下處于3點支撐狀態(tài)。

      4.2施工組織

      4.2.1設(shè)備物資配置

      4.2.2臨時存放安全質(zhì)量保證措施

      (1)軌道板平放前,由總工組織小組全體成員學(xué)習(xí)、研討軌道板平放方案,并進(jìn)行技術(shù)交底,施工人員經(jīng)考核合格后方可上崗。

      (2)軌道板鋪設(shè)過程中,根據(jù)人員分工,由副經(jīng)理監(jiān)督全體組員工作情況,實行獎懲,激勵各組員按各自分工負(fù)責(zé)本職工作。

      (3)在線外工藝性試驗場地選擇不同材質(zhì)的墊木進(jìn)行對比試驗,用雙層軌道板按規(guī)范要求支撐預(yù)壓2個月后,跟蹤觀測,選定變形較小且均勻的墊木作為正線鋪板專用墊木。

      (4)軌道板平放所用墊木尺寸應(yīng)符合要求,墊木應(yīng)位于軌道板4處吊裝孔位置。墊木高度允許偏差為2mm,以保證軌道板存放平穩(wěn)。

      (5)軌道板吊裝鋪設(shè)所用龍門吊、吊車、運板車,采取定車定人的方式,由專人每天檢查機(jī)械車輛運行情況,定期進(jìn)行機(jī)械保養(yǎng)。

      (6)軌道板吊裝時,應(yīng)4角水平吊起,防止軌道板磕碰損壞。

      (7)吊裝結(jié)束后,對吊裝孔進(jìn)行封蓋保護(hù)。

      (8)為防止冬季雨雪進(jìn)入承軌臺螺栓孔內(nèi),產(chǎn)生凍脹破壞,粗鋪結(jié)束后,應(yīng)用專用保護(hù)蓋封蓋承軌臺螺栓孔進(jìn)行保護(hù)。

      (9)運板車、吊車、龍門吊在鋪板過程中,應(yīng)避免碰觸已鋪設(shè)軌道板,避免油漬污染軌道板面。

      (10)冬季停工后,應(yīng)封閉扎龍橋,防止社會車輛、人員對軌道板造成損壞。

      (11)從軌道板進(jìn)場至灌漿結(jié)束,指定專人分段對扎龍橋平放軌道板進(jìn)行跟蹤檢測。

      (12)冬季下雪后,安排工人清理板上積雪。

      4.3跟蹤檢測

      4.3.1檢測比例

      為保證檢測數(shù)據(jù)的可代表性,每1km選擇10塊P4962軌道板進(jìn)行跟蹤檢測。從小里程第一塊板開始,依次編號為:1、2、...315。

      4.3.2檢測項目

      根據(jù)規(guī)范要求及現(xiàn)場實際情況,對下表所示項目進(jìn)行檢測。

      4.3.3檢測方法

      (1)翹曲量檢測

      采用南方測繪開發(fā)的專業(yè)軌道板檢測設(shè)備(工控機(jī)、全站儀、螺栓孔套件等)進(jìn)行軌道板上表面平整度檢測。進(jìn)行軌道板平整度檢測時,首先在工控機(jī)內(nèi)輸入軌道板尺寸(P4962)、測量方式(直接測量)、軌道板樣式(預(yù)應(yīng)力混凝土軌道板)后,連接全站儀,逐個進(jìn)行螺栓孔測量。測量完成后進(jìn)行偏差計算分析,將分析結(jié)果制表。因為軌道板平放主要對規(guī)范中軌道板四角的承軌面水平及單側(cè)承軌面中央翹曲量2項有影響,因此也只對這2項進(jìn)行檢測計算分析(見圖4-3、4-4)。

      (2)外觀質(zhì)量檢測

      觀察軌道板四角及上下棱角處是否有磕碰破損,檢查軌道板有無肉眼可見的裂紋,檢查軌道板承軌臺上的螺栓孔是否封堵嚴(yán)密,保護(hù)蓋如有缺失,要及時補充,避免雪水進(jìn)入而導(dǎo)致凍脹破壞。

      4.3.4檢測頻率

      軌道板從軌道板廠運至臨時存板場時,按照《I型板式無砟軌道混凝土軌道板技術(shù)條件》第3.5.1條要求,對所有軌道板進(jìn)行檢測,滿足要求后方可進(jìn)場。

      臨時線上存放的軌道板按照跟蹤檢測的要求每1km抽取5塊板檢測,頻率為每半個月觀測1次,并進(jìn)行記錄。

      軌道板精調(diào)前要對所有軌道板進(jìn)行檢測,滿足要求后方可精調(diào)灌漿,否則進(jìn)行按問題板進(jìn)行處理。

      4.4軌道板翹曲應(yīng)對措施

      軌道板鋪設(shè)完成后,要對軌道板進(jìn)行跟蹤檢測,若個別軌道板翹曲量超出規(guī)范要求,則將問題板更換,并將檢測數(shù)量及頻率翻倍,加強(qiáng)檢測。若出現(xiàn)較多軌道板翹曲現(xiàn)象,立即將扎龍橋剩余所有未灌漿軌道板側(cè)立存放。

      4.5實際效果

      對扎龍橋存放6個月的軌道板進(jìn)行了全面復(fù)測,所有軌道板變形量未超出規(guī)范規(guī)定。軌道板完全滿足精調(diào)灌漿條件,驗證了軌道板長期平放的可行性。

      5、主要技術(shù)成果及創(chuàng)新點

      (1)通過理論計算和現(xiàn)場試驗,論證了CRTS I 型軌道板在嚴(yán)寒地區(qū)長期平放(6個月)而不發(fā)生超限變形的可行性;

      (2)總結(jié)了適用于I型軌道板長期平放的平放方式及平放期間的防護(hù)措施;

      6、社會及經(jīng)濟(jì)效益分析

      CRTS I 型軌道板長期平放的可行性論證,解決了東北嚴(yán)寒地區(qū)有效施工時間短、長大橋物流困難的難題,通過精心組織,嚴(yán)格檢算,嚴(yán)格控制鋪板流程,得出軌道板長期平放的可行性,節(jié)約了工期,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      (1)扎龍橋采用的軌道板長期平放方案,充分利用了東北嚴(yán)寒地區(qū)冬季的施工冬休期,節(jié)省了工期,降低了施工高峰期橋上的物流壓力,進(jìn)而節(jié)省了成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

      (2)軌道板長期平放方案經(jīng)過了建模計算與實際論證,該方案既保證了設(shè)計要求又提高了工效、節(jié)約了資金,具有一定的推廣應(yīng)用價值。

      (3)扎龍橋因跨越扎龍自然保護(hù)區(qū),施工難度大,影響面大,大橋無砟軌道施工過程中常有施工單位來參觀學(xué)習(xí),多家電視臺和新聞媒體進(jìn)行了專訪和報道,也為集團(tuán)公司創(chuàng)立了信譽,擴(kuò)大了影響,拓展了市場。

      7、結(jié)語

      設(shè)計要求采用CRTS I 型軌道板平放不得超過7天,但哈齊項目部標(biāo)段內(nèi)扎龍?zhí)卮髽蚴芎樗绊?,橋下便道無法使用,且東北嚴(yán)寒地區(qū)有效施工時間短,工期緊張,施工成本大大增加,且無法保證按期完工。通過對軌道板長期平放進(jìn)行理論論證,在此基礎(chǔ)上通過合理的平放方式及過程控制,在扎龍?zhí)卮髽蛏线M(jìn)行了較大規(guī)模的軌道板長期平放試驗。通過期間跟蹤監(jiān)測及全面復(fù)檢,證明CRTSI 型軌道板可長期平放而不發(fā)生超限變形。對以后類似工程的施工有一定的參考價值。

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