摘要:本文結(jié)合承鋼180m2燒結(jié)機煙氣脫硫工程的應(yīng)用實例,介紹了循環(huán)流化床半干法脫硫系統(tǒng)的工藝、設(shè)備選型、運行情況及技術(shù)經(jīng)濟指標。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;半干法;脫硫;工藝;
循環(huán)流化床半干法脫硫技術(shù)在我國許多大型鋼鐵企業(yè)得到了廣泛應(yīng)用,接下來,筆者將以大連綠諾集團有限公司總承包的承鋼180m2燒結(jié)機煙氣脫硫工程為例,介紹循環(huán)流化床半干法脫硫技術(shù)的具體應(yīng)用。
1 工藝介紹
燒結(jié)機主抽風機出來的煙氣經(jīng)入口擋板門進入脫硫塔的底部,煙氣流經(jīng)脫硫塔底部文丘里裝置時被加速,并與噴入的水和漿液接觸,煙氣降至70~90℃左右。煙氣中的SO2與脫硫劑反應(yīng),生成亞硫酸鈣、硫酸鈣等。煙氣帶走大量的固體顆粒,進入布袋除塵器除塵,除塵后的凈煙氣經(jīng)增壓風機排入新建煙囪。布袋除塵器收集到的脫硫灰一部分經(jīng)過返料裝置進入脫硫塔,另一部分至灰?guī)焱馀拧Qh(huán)流化床半干法脫硫工藝流程框圖如圖1所示。
2設(shè)備選型及技術(shù)參數(shù)
承鋼180m2燒結(jié)機煙氣參數(shù):入口煙氣量105萬m3/h(工況),入口煙氣溫度150℃,入口SO2濃度≤1500mg/Nm3,入口粉塵濃度≤200mg/Nm3;要求出口粉塵濃度≤30 mg/Nm3,出口SO2濃度≤100mg/Nm3。
根據(jù)上述參數(shù),對主要設(shè)備選型:
1)脫硫塔
根據(jù)煙氣量,選擇脫硫塔直徑8.2m,高度42m。
2)布袋除塵器
選擇長袋低壓脈沖布袋除塵器,過濾面積20588m2,壓力損失<1.5kPa,耐負壓5kPa。
3)脫硫風機
脫硫系統(tǒng)配置一臺可以滿足燒結(jié)機滿負荷生產(chǎn)的離心式風機,采用變頻器控制,用于克服FGD裝置造成的煙氣壓降。
脫硫風機的處理煙氣量為105萬m3/h,全壓4kPa。
3 運行情況
承鋼180m2燒結(jié)機煙氣脫硫項目(如圖2所示)已通過河北省環(huán)境保護廳工程治理驗收。整體設(shè)備運行穩(wěn)定,出口煙氣SO2濃度≤100mg/Nm3,符合《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 的要求。該項目脫硫效率達到93%以上。該項目的建設(shè),每年減排SO2 7920噸,為鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機煙氣脫硫探索了一條新路。
4技術(shù)經(jīng)濟分析
承鋼180m2燒結(jié)機煙氣脫硫工程的技術(shù)分析見表1所示。
脫硫裝置運行后,年直接運行費用為1523.5萬元,節(jié)省排污費998萬元,若計算減少的排污費的費用,年運行成本為525.5萬元。
5結(jié)束語
在實際生產(chǎn)運行中,出現(xiàn)了塔壁粘料的問題,為了解決這一問題,大連綠諾集團有限公司對脫硫系統(tǒng)噴槍、返料等進行了改造,有效地解決了塔壁粘料問題,保證了脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
承鋼180m2燒結(jié)機配置了煙氣脫硫裝置后,使得當?shù)氐沫h(huán)境污染得到有效的控制,是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。由于鋼廠建設(shè)而推動的經(jīng)濟發(fā)展,也進一步提高本地區(qū)的環(huán)境治理水平,提高建廠地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。
參考文獻:
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作者簡介:孫振俠(1982.1-),女,山東郯城人,學歷:碩士,職稱:中級工程師,研究方向:脫硫脫硝、污泥處理