江敏豐
摘要:造成變電站母線電量不平衡的原因有多方面的,本文根據(jù)實際情況分析了造成不平衡的因素,提出解決方法,為電網(wǎng)運行提供了準(zhǔn)確、可靠的電能計量技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞:電量平衡;運行方式;負(fù)荷分流
根據(jù)基爾霍夫電流定律,電路中流入任意一節(jié)點(斷面)的電流之和必然等于流出該節(jié)點(斷面)的電流之和,即任意節(jié)點(斷面)的電流代數(shù)和必然為零,也就是說在電路中任意節(jié)點或斷面能量保持守恒。實際運行中,由于母線電阻熱效應(yīng)和電暈效應(yīng),母線上也會消耗一定的電能。因此,母線電量并不是完全平衡的。根據(jù)運行經(jīng)驗,不同電壓等級下母線電量不平衡率在以下是合格的:
220kV及以上電壓等級不大于±1%;
110kV及以下電壓等級不大于±2%。
1 故障情況
某變電站運行人員向計量中心反映,近1個月以來該站10kV母線電量平衡率均在90%以下,不平衡率遠(yuǎn)大于2%,達(dá)不到供電局對變電站母線平衡率的考核要求。計量人員現(xiàn)場查看該變電站運行方式為:1號、2號主變并列運行,110kV側(cè)Ⅰ、Ⅱ段母線分段運行,10kV側(cè)Ⅰ、Ⅱ段母線并列運行。
2 問題分析
造成變電站母線電量不平衡的原因有很多種,大體通過以下方面進(jìn)行分析查找:
(1)依次對該變電站10kV主變和Ⅰ、Ⅱ段母線各出線電能表進(jìn)行現(xiàn)場校驗,電能表誤差均在合格范圍內(nèi)。
(2)查看電能表更換記錄,確定近2個月計量所是否對該變電站10kV線路和主變的電能表進(jìn)行更換,是否發(fā)生電能表底碼傳遞錯誤。
(3)經(jīng)過詢問該變電站運行值班人員,了解到運行人員在對10kV主變電能表和Ⅰ、Ⅱ段配電室各間隔電能表進(jìn)行電量抄錄時,采用的是2人同時進(jìn)行抄表,這樣就杜絕了由于抄表時間不同步,造成電量出現(xiàn)差異的可能。
(4)把周電量報表上的倍率和計量裝置運行臺帳上電流、電壓互感器變比進(jìn)行核對,報表和臺帳上的倍率一致,為了進(jìn)一步核驗倍率是否有誤,計量人員用鉗型電流表測出10kV 各間隔出線二次電流,然后再對照計量表屏上各電流表顯示的一次電流,結(jié)果顯示電流互感器變比沒有錯誤。
(5)由于10kV主變和各出線無法停電,所以不能對各間隔電流互感器和電壓互感器進(jìn)行現(xiàn)場檢定,經(jīng)查閱2010年至2012年該變電站10kVⅠ、Ⅱ段各間隔出線互感器周期檢定原始記錄,各間隔互感器的誤差均在合格范圍內(nèi),所以在運行中的10kV各間隔電流、電壓互感器誤差合格。
(6)經(jīng)查閱該變電站近2個月的設(shè)備運行記錄和巡視記錄,得知該變電站設(shè)備運行正常,未發(fā)生過因為母線瓷瓶或電氣設(shè)備絕緣水平低、泄漏電流增大引起的母線接地故障。
(7)根據(jù)DL/T448-2000規(guī)程規(guī)定,Ⅰ、Ⅱ類用于貿(mào)易結(jié)算用電能計量裝置中電壓互感器二次壓降應(yīng)不大于其額定二次電壓的±0.2%,其它類電能計量裝置電壓互感器二次壓降應(yīng)不大于其額定二次電壓的±0.5%,對10kV主變和Ⅰ、Ⅱ段各間隔出線運行中的電壓互感器進(jìn)行二次壓降測試,各間隔二次壓降均在合格范圍內(nèi),不會影響母線電量不平衡。
(8)通過對10kV主變和各出線間隔電能表進(jìn)行相量測試,看出各間隔電能表接線正確。
(9)計量人員把近1個月抄見電量進(jìn)行對比,未出現(xiàn)電量多抄或少抄現(xiàn)象,抄錄數(shù)據(jù)正確無誤。
(10)由于計算出的母線電量不平衡率為正,即:進(jìn)母線電量多于出母線電量:(501主變電量+502主變電量)大于各出線間隔電量之和,說明并沒有由于負(fù)荷降低使得主變電流互感器變比過大造成漏計電量現(xiàn)象。
(11)該變電站1號、2號主變運行方式如圖1所示:110kV側(cè)Ⅰ、Ⅱ段母線采用分段運行方式,10kV側(cè)Ⅰ、Ⅱ段母線采用并列運行方式。
(12)從該變電站1號、2號主變技術(shù)參數(shù)中了解到,1號主變?nèi)萘縎1e=50000kVA,2號主變?nèi)萘縎2e=31500kVA;高壓-低壓短路阻抗1號主變UId(%)=18,2 號主變U2d(%)=17.2。2 月8日~3月12日1號、2號主變10kV側(cè)和110kV側(cè)抄見電量統(tǒng)計見表1。
從表1可以看出2號主變110kVⅡ段負(fù)荷一直太重,其承擔(dān)的負(fù)荷反而比1號主變多很多,這與理論的負(fù)荷分配情況相反。對502主變電能表進(jìn)行現(xiàn)場校驗時發(fā)現(xiàn)該電能表的電流Ia、Ic均為反向電流,502 2號主變相量圖如圖2所示。
用鉗型電流表現(xiàn)場測得502主變電能表電流Ia、Ic均為反向電流,Ia=Ic=-0.226 A,此時主控室保護(hù)屏上的電流表顯示502主變一次電流為0 A,該電流表為單方向電流表,可以進(jìn)一步說明502電能表二次電流為反向電流,所以判定有反向電量流入2號主變。由此確定該變電站10kV母線電量不平衡是由于2臺并列運行的主變110kVⅠ、Ⅱ段母線分段運行,10kVⅠ、Ⅱ段母線并列運行,由于2號主變額定容量較小,而實際中110 kVⅡ段負(fù)荷遠(yuǎn)大于Ⅰ段負(fù)荷,造成負(fù)荷分配不均,2號主變的反向電流由10kV母線倒送過來,流入110kVⅡ段母線,使2臺主變之間產(chǎn)生環(huán)流,這直接影響到10kV母線電量平衡率。
3 解決措施及可行性分析
3.1 改變運行方式
(1)閉合110kV側(cè)母聯(lián)開關(guān)300,使110 kVⅠ、Ⅱ段母線并列運行。如果2臺主變110kV側(cè)并列運行,短路電流較大,所以110kV側(cè)母線上的出線開關(guān)不能選用輕型開關(guān),根據(jù)變電站提供的短路電流計算表可知,各出線開關(guān)短路電流較小,所以閉合110 kV 側(cè)母聯(lián)開關(guān)300不可行。
(2)利用313旁路轉(zhuǎn)移一部分負(fù)荷至110kVⅠ段母線上。由于近期正好處在供電局春季檢修期間,所以313旁路不能長時間帶電,因此利用313旁路轉(zhuǎn)移負(fù)荷不可行。
(3)斷開10kV側(cè)母聯(lián)開關(guān)500,使10kVⅠ、Ⅱ段母線分段運行。由于該變電站10kV母線帶有電鐵負(fù)荷,該條線路是鐵路信號電源,除此之外還帶有10多家大工業(yè)用戶,為提高供電可靠性和安全性,必須將Ⅰ、Ⅱ段母線并列運行,因此斷開500母聯(lián)開關(guān)不可行。
3.2 更換電能表,計量502電能表反向電量
計量所將該變電站502電能表更換為多功能雙向計量電能表,取代了原有有功無功組合表。在計算10kV母線平衡率時,抄錄502電能表反向電量計入10kV出母線電量中。更換電能表后跟蹤統(tǒng)計10kV母線電量不平衡率均在±2%以內(nèi),達(dá)到規(guī)程要求,同時滿足供電局對母線電量平衡率考核要求。
根據(jù)流入2號主變的電量等于流出2號主變的電量加上變損,驗證2號主變高、中、低壓三側(cè)電量,滿足公式:102正向電量+502反向電量=302正向電量+502正向電量+變損。(由于2 號主變高壓側(cè)沒有裝表,所以102主變電量是由110kVⅡ段母線電量推算出來的,變損忽略不計),說明502電能表反向電量流入2號主變內(nèi)。
采用轉(zhuǎn)移負(fù)荷的方法,將110kVII段母線上部分負(fù)荷倒至110kVI段母線,使主變負(fù)荷分配更加合理,便于運行管理。更換502電能表為正、反向計量電能表后,雖然能準(zhǔn)確計算出10 kV 母線電量平衡率,但考慮到主變潮流分布,建議供電局最優(yōu)方案是盡快將110kVII段母線上的部分負(fù)荷轉(zhuǎn)移至110kVI段母線上。
4 結(jié)束語
通過分析變電站母線電量不平衡的原因,運用科學(xué)的手段解決母線電量不平衡問題,總結(jié)出一套解決母線電量不平衡的方法,切實有效地提高了現(xiàn)場工作人員解決此類問題的效率和工作能力,大大提升了計量人員的業(yè)務(wù)技能水平,為供電局考核線路損耗提供了準(zhǔn)確數(shù)據(jù),為整個電網(wǎng)運行提供了準(zhǔn)確、可靠的電能計量技術(shù)支持。