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      提高大型軸流泵高效運(yùn)行的對(duì)策

      2015-10-31 10:09:39馬懷東楊黎蔣春燕蘭州石化公司化肥廠甘肅蘭州730060
      化工管理 2015年6期
      關(guān)鍵詞:揚(yáng)程風(fēng)扇葉輪

      馬懷東 楊黎 蔣春燕(蘭州石化公司化肥廠,甘肅蘭州730060)

      提高大型軸流泵高效運(yùn)行的對(duì)策

      馬懷東 楊黎 蔣春燕(蘭州石化公司化肥廠,甘肅蘭州730060)

      根據(jù)大型軸流式離心泵使用現(xiàn)狀,分析了循環(huán)水泵運(yùn)行效率低下和定子溫度高的原因。利用葉輪切割定理,通過(guò)計(jì)算,對(duì)循環(huán)水泵葉輪進(jìn)行了切割,并對(duì)電機(jī)增設(shè)了冷卻風(fēng)扇。有效解決了循環(huán)水泵效率低下及定子溫度高的難題。

      循環(huán)水泵;葉輪切割;冷卻風(fēng)扇;運(yùn)行效率

      1.循環(huán)水泵簡(jiǎn)介

      化肥廠動(dòng)力儲(chǔ)運(yùn)車間有四臺(tái)大型循環(huán)水泵,屬于小揚(yáng)程、大流量軸流式離心泵,擔(dān)負(fù)著丙烯酸主裝置和公用工程循環(huán)水的正常供應(yīng),為動(dòng)力儲(chǔ)運(yùn)車間關(guān)鍵設(shè)備。該設(shè)備能否長(zhǎng)周期運(yùn)行,直接決定著丙烯酸主裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。循環(huán)水泵的型號(hào)為800HR,電機(jī)功率1000 KW,額定流量4500m3/h,揚(yáng)程56m,生產(chǎn)廠家為上海凱泉水泵廠,2007年5月正式投運(yùn)。

      2.循環(huán)水泵使用現(xiàn)狀

      該泵自07年5月投運(yùn)后,出口閥門開度(電動(dòng)蝶閥控制)只能達(dá)到25%左右,此時(shí)單臺(tái)泵的流量?jī)H能達(dá)到3100m3/h左右,電機(jī)實(shí)際功率已達(dá)到1000KW,而流量無(wú)法達(dá)到額定流量4500m3/h。

      3.原因分析

      3.1 循環(huán)水泵運(yùn)行效率低下原因

      因設(shè)備較大,出廠時(shí)無(wú)法做臺(tái)架實(shí)驗(yàn)?,F(xiàn)場(chǎng)安裝后,只能在小流量、高揚(yáng)程工況下運(yùn)行,流量無(wú)法達(dá)到額定值,泵的運(yùn)行效率低下,經(jīng)核算后,只能達(dá)到50%左右。

      3.2 電機(jī)定子溫度高的原因

      電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間在滿負(fù)荷或超負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,是造成電機(jī)定子溫度持續(xù)偏高的主要原因。

      4.解決對(duì)策

      4.1 對(duì)循環(huán)水泵葉輪進(jìn)行切削,改變泵的性能曲線

      4.1.1 泵和管網(wǎng)的聯(lián)合運(yùn)行曲線

      泵和管網(wǎng)的聯(lián)合運(yùn)行曲線如圖所示:循環(huán)水系統(tǒng)的管網(wǎng)特性曲線Ⅰ,按照4500m3/h流量運(yùn)行,揚(yáng)程應(yīng)為HA,如圖中A點(diǎn),水泵的特性曲線如Ⅳ所示。但設(shè)計(jì)時(shí)按照B點(diǎn)(4500m3/h,0.56MPa)揚(yáng)程選用水泵,其特性曲線如圖Ⅱ所示,工作點(diǎn)將變到C點(diǎn),在C點(diǎn)水泵所消耗的軸功率遠(yuǎn)大于B點(diǎn)所耗軸功率,電機(jī)電流將超載(125A)。

      4.1.2 循環(huán)水泵葉輪切削計(jì)算

      當(dāng)泵在出口閥門開度為25%狀態(tài)下運(yùn)行時(shí):

      泵的出口壓力P出=6.3kg/cm2,流量Q=3100m3/h,實(shí)際運(yùn)行電流I運(yùn)行=109A

      當(dāng)泵在出口閥門全開狀態(tài)下運(yùn)行時(shí):

      實(shí)際運(yùn)行電流I'=124-126A,實(shí)際電壓U=6300V

      葉輪原始直徑:D1=920mm,電機(jī)參數(shù):cosΦ=0.87,μ=95

      根據(jù)葉輪切割定理,計(jì)算如下:

      電機(jī)最大輸出功率:Pmax=1.732×U×I'×cosΦ×μ≈1120KW;

      電機(jī)最佳輸出功率:P=1.732×U×I運(yùn)行×cosΦ×μ≈980KW;

      切削量為:D1-D2=40mm

      4.1.3 解體檢修,實(shí)施葉輪切削

      自08年4月份開始,至2011年11月,利用3年時(shí)間,相繼對(duì)4臺(tái)循環(huán)水泵逐一進(jìn)行了解體檢修,并對(duì)葉輪實(shí)施了切削。

      4.1.4 葉輪切削后泵和管網(wǎng)的聯(lián)合運(yùn)行曲線

      葉輪切削后泵性能曲線變?yōu)棰?,水泵工作點(diǎn)由C點(diǎn)移到D點(diǎn)(4600m3/h,0.45MPa),水泵流量大幅提升,達(dá)到并略超額定流量,揚(yáng)程下降,軸功率降低(980KW),電機(jī)電流為99-103A,運(yùn)行效率大大提高。

      4.2 電機(jī)增設(shè)冷卻風(fēng)扇

      每臺(tái)循環(huán)水泵設(shè)計(jì)了一臺(tái)冷卻風(fēng)扇,并配備單獨(dú)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。電機(jī)定子溫度設(shè)置了六個(gè)聯(lián)鎖點(diǎn),當(dāng)任何一點(diǎn)溫度超過(guò)145℃,泵即聯(lián)鎖停車。因電機(jī)長(zhǎng)期在滿負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,電機(jī)定子溫度居高不下。為防止溫度高而聯(lián)鎖停機(jī),延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命,避免電機(jī)故障頻發(fā),我們?cè)谠鋮s風(fēng)扇的對(duì)側(cè),增加了一臺(tái)冷卻風(fēng)扇,同時(shí)也單獨(dú)配備一臺(tái)功率為4KW的電機(jī)驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇。

      4.3 實(shí)施開二備二,提高水泵運(yùn)行效率

      通過(guò)實(shí)施葉輪切削和增設(shè)冷卻風(fēng)扇改造后,現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)兩開兩備,即開兩臺(tái)泵和原來(lái)開三臺(tái)泵的流量相當(dāng),完全能夠滿足生產(chǎn)需求。現(xiàn)水泵出口閥門全開后,電機(jī)實(shí)際功率僅為980KW。不僅大大減小了電機(jī)負(fù)荷,降低了電機(jī)定子溫度,且大大提高了水泵運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)了該設(shè)備的高效、經(jīng)濟(jì)、平穩(wěn)、安全運(yùn)行。

      5.結(jié)語(yǔ)

      現(xiàn)代企業(yè)大力倡導(dǎo)節(jié)能、節(jié)水。作為基層設(shè)備管理者,通過(guò)對(duì)循環(huán)水泵葉輪切削和增設(shè)冷卻風(fēng)扇改造及實(shí)施開二備二方案后,完成了少開一臺(tái)水泵還能滿足主裝置工藝需要的節(jié)能目標(biāo)。提高了循環(huán)水系統(tǒng)的備機(jī)能力,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,增強(qiáng)了裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行能力。

      [1]高慎琴,化工機(jī)器[M]北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1992.294-333.

      [2]李家民,煉化設(shè)備手冊(cè)第一分冊(cè)[M]蘭州:蘭州大學(xué)出版社,2008.417-437.

      馬懷東(1968-),男,1991年畢業(yè)于上海石油化工高等??茖W(xué)校化工機(jī)械專業(yè),2008年畢業(yè)于天津大學(xué)過(guò)程控制欲裝備專業(yè),現(xiàn)從事設(shè)備管理專業(yè),工程師。

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