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      氨法脫硫技術(shù)運(yùn)行總結(jié)

      2015-10-31 10:16:11牛琳河北金萬(wàn)泰化肥有限責(zé)任公司河北新樂050700
      化工管理 2015年6期
      關(guān)鍵詞:亞硫酸氨法硫酸銨

      牛琳(河北金萬(wàn)泰化肥有限責(zé)任公司,河北新樂050700)

      氨法脫硫技術(shù)運(yùn)行總結(jié)

      牛琳(河北金萬(wàn)泰化肥有限責(zé)任公司,河北新樂050700)

      本文主要論述了河北金萬(wàn)泰化肥有限責(zé)任公司選用氨法脫硫技術(shù)對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫的運(yùn)行情況,同時(shí)總結(jié)了該技術(shù)在實(shí)際運(yùn)行過程中需要注意的幾個(gè)問題。

      氨法脫硫;SO 2;改造

      1.概述

      隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,有效地控制SO2的污染已成為國(guó)家規(guī)劃的一部分。削減SO2排放量,控制大氣污染,提高環(huán)境質(zhì)量,是目前及未來(lái)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)我國(guó)環(huán)境保護(hù)的重要課題?;谝陨显?,金萬(wàn)泰公司選用了氨法脫硫技術(shù)對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫處理,經(jīng)過實(shí)際論證和改造,裝置于2013年12月正式投產(chǎn),現(xiàn)在整套系統(tǒng)基本運(yùn)行平穩(wěn),煙氣脫硫效果也基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。但在試運(yùn)行過程中,該技術(shù)也反映出一些在實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)該注意的問題。

      2.氨法脫硫的工藝原理及工藝流程

      2.1 工藝原理

      氨法脫硫用含氨溶液通過噴淋與煙氣接觸,吸收煙氣中的二氧化硫,生成亞硫酸銨。反應(yīng)過程可基本表述為:煙氣中的二氧化硫與煙氣接觸時(shí)首先被水吸收,生成氫離子、亞硫酸氫根離子與亞硫酸根離子,然后氫離子與氨水溶于水后生成的氫氧根結(jié)合生成水分子,由于氫離子與氫氧根離子不斷消耗,使二氧化硫溶于水和氨溶于水的反應(yīng)得以持續(xù)進(jìn)行,煙氣中的二氧化硫得以吸收凈化。同時(shí)體系中的銨離子、亞硫酸氫根離子、亞硫酸根離子不斷增多,然后亞硫酸根離子與亞硫酸氫根離子經(jīng)氧化生成硫酸根,最終在濃縮階段生成硫酸銨并回收。吸收反應(yīng)式如下:

      2.2 工藝流程:

      工藝流程圖如圖1所示。

      圖1 氨法脫硫工藝流程圖

      經(jīng)除塵合格后的煙氣由引風(fēng)機(jī)加壓后進(jìn)入脫硫塔濃縮段,與噴淋霧化的濃縮段循環(huán)液逆流接觸,充分利用煙氣的熱量將濃縮段循環(huán)液中的水分蒸發(fā)帶走,同時(shí)完成煙氣的降溫增濕。經(jīng)降溫增濕的煙氣,穿過脫硫塔濃縮段與脫硫段之間的升氣帽進(jìn)入脫硫段,與來(lái)自氧化槽的脫硫液逆流接觸,煙氣中的SO2等酸性氣體被吸收,生成亞硫酸銨,煙氣得到凈化。凈化后的煙氣經(jīng)脫硫塔上部的折流板除霧器去除煙氣中的殘余的霧沫后經(jīng)煙道進(jìn)入煙囪排放,生成的亞硫酸銨自流入氧化槽。

      脫硫過程中生成的亞硫酸銨進(jìn)入氧化槽后,一部分經(jīng)循環(huán)泵送入脫硫塔脫硫段作為脫硫液與煙氣接觸吸收煙氣中SO2;一部分經(jīng)氧化泵加壓送入氧化噴射器,用空氣將亞硫酸銨強(qiáng)制氧化為硫酸銨。氧化槽中硫酸銨溶液自流入母液罐中,與結(jié)晶機(jī)分離出的母液相混合,經(jīng)母液泵送入脫硫塔濃縮段,經(jīng)硫銨泵在濃縮段進(jìn)行自循環(huán),與煙氣進(jìn)行熱交換提濃,當(dāng)達(dá)到一定濃度后,經(jīng)結(jié)晶泵打入到廠房?jī)?nèi)的結(jié)晶罐中,結(jié)晶罐內(nèi)下部的稠厚體進(jìn)入離心機(jī)經(jīng)離心機(jī)分離得到固態(tài)硫酸銨產(chǎn)品。

      3.調(diào)試過程中存在的問題及改造措施

      3.1 脫硫塔升氣帽漏液

      由于設(shè)計(jì)中脫硫塔內(nèi)升氣帽的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,運(yùn)行過程中脫硫段的脫硫液通過升氣帽向濃縮段漏液,經(jīng)過與設(shè)計(jì)單位溝通,將升氣帽的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,增大了升氣帽防水面積,提高了煙氣的局部流速,使脫硫液不會(huì)通過升氣帽進(jìn)入濃縮段,消除了漏液現(xiàn)象。

      3.2 氧化過程不充分

      氧化過程原設(shè)計(jì)為曝氣氧化,參加反應(yīng)的氧氣不足,造成氧化率低,氧化反應(yīng)不充分。經(jīng)與設(shè)計(jì)院協(xié)商,將氧化槽改為噴射器自吸空氣強(qiáng)制氧化裝置,同時(shí)在脫硫塔的濃縮段新增一級(jí)曝氣氧化,從而提高了氧化率,增強(qiáng)了氧化效果。

      3.3 儀表設(shè)施不全

      3.3.1 原設(shè)計(jì)脫硫塔濃縮段液位計(jì)是通過曝氣風(fēng)壓轉(zhuǎn)換為濃縮液的液位,當(dāng)脫硫塔濃縮段溶液密度增大時(shí),風(fēng)壓會(huì)隨之增大,轉(zhuǎn)化的濃縮液液位值也會(huì)增大,但實(shí)際液位并未增大,造成指示誤差。后經(jīng)改造,增加了一個(gè)雙法蘭差壓式液位計(jì)作為參考液位,以免影響正常操作。

      3.3.2 原設(shè)計(jì)整套系統(tǒng)所有設(shè)備只能通過PLC系統(tǒng)進(jìn)行操作,無(wú)現(xiàn)場(chǎng)操作柱,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題后不能及時(shí)操作,存在安全隱患。后經(jīng)改造,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)增加了一套電氣操作柱,既方便了操作,又解決了安全問題。

      3.3.3 在脫硫塔入口增加了SO2、煙塵、煙氣流量的在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,以方便調(diào)整裝置負(fù)荷及監(jiān)測(cè)脫硫效率。

      4.運(yùn)行中注意事項(xiàng)

      4.1 鍋爐除塵必須嚴(yán)格管理

      設(shè)計(jì)要求入脫硫系統(tǒng)的鍋爐煙氣粉塵含量不大于50mg/ m3,否則會(huì)直接影響脫硫裝置的運(yùn)行。含飛灰的煙氣通過脫硫塔,會(huì)增加濃縮液密度,增大出料難度,造成結(jié)晶管線、溶液系統(tǒng)管線和噴頭的堵塞,所以在運(yùn)行過程中要嚴(yán)格控制粉塵含量。

      4.2 注意運(yùn)行過程中的溶液濃度,防止結(jié)晶

      根據(jù)設(shè)計(jì)的入塔煙氣溫度及濃縮塔溶液溫度指標(biāo)要求,出料漿液的比重應(yīng)控制在1.27左右,如果比重過高,容易造成結(jié)晶,堵塞系統(tǒng)。

      4.3 對(duì)材質(zhì)腐蝕加強(qiáng)監(jiān)測(cè)

      鋼制脫硫塔的內(nèi)壁襯有一層玻璃鱗片,具有防腐蝕作用,但這種玻璃鱗片極易脫落,一旦脫落,塔內(nèi)壁的鐵材質(zhì)很容易被腐蝕,所以應(yīng)定期檢查,加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

      5.結(jié)語(yǔ)

      氨法煙氣脫硫技術(shù)不僅有效保障了我公司鍋爐煙氣中SO2達(dá)標(biāo)排放的問題,而且把對(duì)大氣造成嚴(yán)重污染的SO2轉(zhuǎn)化成有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的化肥原料,與其他煙氣脫硫工藝比較,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在解決了諸多技術(shù)問題以后,氨法煙氣脫硫現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為一種成熟的工業(yè)化技術(shù),其投資費(fèi)用低、運(yùn)行簡(jiǎn)單等特點(diǎn)將成為越來(lái)越多企業(yè)的選擇。

      牛琳(1986—),女,2009年畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué),助理工程師。

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