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      電纜終端異常發(fā)熱案例分析

      2015-11-18 11:56:16曾浩松
      電氣技術(shù) 2015年11期
      關(guān)鍵詞:絕緣油出線絕緣

      程 帆 曾浩松

      (1. 東南大學(xué),南京 210096;2. 國網(wǎng)河南省電力公司檢修公司,鄭州 450000)

      隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城市現(xiàn)代化水平的不斷提高,電力電纜作為城市電網(wǎng)的重要設(shè)備,發(fā)展速度極快,平均年增長量達30%。紅外檢測技術(shù)作為近年來發(fā)展十分迅速的新技術(shù),能夠?qū)\行中發(fā)生的異常發(fā)熱進行快速的在線檢測。本文對一起電纜終端異常發(fā)熱進行分析,并利用 ANSYS有限元分析軟件對終端頭熱場計算,驗證之前的分析結(jié)果。最后總結(jié)規(guī)律得出結(jié)論并給出預(yù)防電纜終端頭異常發(fā)熱的措施和建議。

      1 輸電電纜終端及異常發(fā)熱案例

      1.1 輸電電纜終端簡介

      電力電纜終端安裝在電纜末端,是最容易發(fā)生故障的地方。按絕緣材料分為一類、二類、三類終端三種類型。瓷套式電纜終端的外絕緣是采用高強度的無機材料陶瓷。該型電纜終端具有良好的耐候性、防電蝕性、防憎水性以及抗紫外線老化性,主要應(yīng)用于條件惡劣人口稀少的地方。

      安裝質(zhì)量不良是造成電纜終端缺陷的主要原因,施工現(xiàn)場灰塵、溫度、安裝錯位、濕度等都要求控制的十分到位,在屏蔽層、半導(dǎo)體層、主絕緣層參入微量水分、沙塵都會造成電纜終端內(nèi)部電場分布不均勻、發(fā)生局部放電、絕緣性能下降等。

      1.2 異常發(fā)熱事件簡介

      2010年第一季度,廣州供電局下瑞南甲線南箕段A相電纜 02頭進行紅外測溫時有疑似發(fā)熱現(xiàn)象發(fā)生。2月 5日,工作人員對該電纜終端頭再次進行紅外測溫,測量得到的數(shù)據(jù)是:A相 20.0℃、B相17.2℃、C相17.3℃,測量結(jié)論為:“110kV瑞南甲線電纜02頭有異常發(fā)熱現(xiàn)象”。為了確保供電可靠性,決定立刻進行該段線路停電檢修。瑞南甲線南箕段 1998年 5月 15日首次投入運行,型號為ZR-YJLW 1×700。

      圖1是該電纜終端故障處理前的紅外圖譜。采用橫向比較法,從圖中看出電纜終端A相的應(yīng)力錐部位溫度比B相和C相高出約3℃,很明顯的異常發(fā)熱現(xiàn)象。采用同相比較法,也能從圖中發(fā)現(xiàn),A相應(yīng)力錐部位的溫度明顯高于上下兩端溫度。

      經(jīng)查閱相關(guān)記錄,生產(chǎn)記錄表上的各種技術(shù)數(shù)據(jù)完全滿足工藝要求,該電纜終端裝置并無質(zhì)量問題。在隨后的現(xiàn)場拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)瓷套管內(nèi)存積大量的水,懷疑由電纜出線棒和頂部封蓋間的O型密封橡膠圈密封失效引起進水。針對上述事故,首先通過搭建其終端的熱場計算的 ANSYS模型來模擬終端進水,得出仿真實驗結(jié)果,并與最終實際測得的溫度進行對比,來分析結(jié)果誤差和仿真的效果。

      圖1 瑞南甲線南箕段終端紅外圖譜

      2 瓷套式終端進水的溫度分布仿真

      圖2是在ANSYS中搭建的典型XLPE電纜終端模型(剖面)。由于水的密度比絕緣油大,所以在終端內(nèi)部進水時水在絕緣油的下層,并且此次仿真設(shè)定其淹沒應(yīng)力錐。

      圖2 典型XLPE電纜終端模型

      圖2中:1代表電纜芯導(dǎo)體,2代表XLPE絕緣,3代表應(yīng)力錐,4代表水,5代表絕緣油,6代表外絕緣,整個終端是在一個矩形空氣場中。在仿真試驗中,電纜芯導(dǎo)體選用銅導(dǎo)體,內(nèi)絕緣選用 XLPE絕緣,應(yīng)力錐選用的材料是三元乙丙橡膠,絕緣油選用聚異丁烯,外絕緣選用陶瓷,表1是上述材料的導(dǎo)熱系數(shù),單位:W/(m·K)。

      表1 所用材料的導(dǎo)熱系數(shù)

      模型加載的邊界條件有三個:空氣溫度,對流系數(shù),載荷率。由廣州當日氣溫13~25℃,風速較緩約為1m/s。所以空氣溫度設(shè)置為20℃,對流系數(shù)取自然對流換熱系數(shù),為10W/(m2·℃),載荷率按以下公式計算:

      試驗中電纜中的電流 I取 170A,截面積 S取700mm2,電纜電阻取 20℃交流電電阻 7.9748×10-5Ω,算出載荷率W=0.0003292(W/m2)。仿真結(jié)果如圖4所示。

      圖3 進水終端仿真結(jié)果

      在仿真結(jié)果圖中對A相終端溫度進行對比,可以明顯看出終端應(yīng)力錐部位的溫度高于其上部的溫度,并且在水和絕緣油分界層處溫度明顯開始增大。從數(shù)值上看,應(yīng)力錐部位溫度約為 27.5℃,其上部溫度約為26.1℃,相差約為1.4℃。實際運行監(jiān)測的紅外圖如圖4所示。

      圖4 實際監(jiān)測電纜終端紅外圖

      通過該圖發(fā)現(xiàn):實際終端應(yīng)力錐部位的溫度比兩側(cè)高出1.6℃,和仿真結(jié)果基本一致,說明電纜終端進水能夠引起終端應(yīng)力錐部位溫度升高,高出約為1.5℃左右。

      3 現(xiàn)場拆卸及故障分析

      2010年2月12日,110kV瑞南甲線停電,開始對電纜終端進行檢修。在拆卸電纜終端頭上部金具時發(fā)現(xiàn),O型橡膠圈一端明顯變形。據(jù)此判斷,由于O型橡膠圈沒有壓緊,導(dǎo)致電纜終端進水。

      拆除上部金具之后,觀察終端頭內(nèi)部的絕緣油聚異丁烯,發(fā)現(xiàn)聚異丁烯已經(jīng)由透明狀變質(zhì)成黃色渾濁物,并且發(fā)現(xiàn)出線棒繞包的帶材破損(如圖 5所示),對變質(zhì)的聚異丁烯抽取部分樣品留待以后進一步化驗研究。聚異丁烯劣化變質(zhì),很有可能是因為橡膠圈沒有壓緊,導(dǎo)致進水,污染了絕緣油的品質(zhì),破壞了電纜終端內(nèi)部的絕緣,最終導(dǎo)致出線棒發(fā)生局部放電現(xiàn)象,并且損壞了出線棒繞包帶材。

      圖5 聚異丁烯變成黃色,出線棒繞包的帶材破損

      吊起套管,馬上有大量的水從套管底部流出,然后才有黃色的聚異丁烯緩慢流出。發(fā)現(xiàn)應(yīng)力錐上部的絕緣帶有破損現(xiàn)象,有大量的水從底部流出,證實了ANSYS模型仿真的結(jié)果。由于O型橡膠圈沒有壓緊,雨水逐漸滲透到終端內(nèi)部,并因為水的密度比聚異丁烯的密度大,沉積在下層,所以水先流出來。應(yīng)力錐上部的絕緣帶也可能是因為水分浸泡變質(zhì)損壞。然后對套管和電纜進行清潔處理,并將出線棒和應(yīng)力錐上部已經(jīng)損壞的帶材去掉,重新繞包。更換上部金具及聚異丁烯,并組裝新的終端。

      檢修工作完成之后,使用紅外檢測技術(shù)得到的電纜終端故障處理后的紅外圖譜如圖6所示,由圖可知:故障處理后的A相電纜終端的檢測溫和B相C相基本相同,為17.2℃,處于正常運行范圍之內(nèi)。由此可判斷終端的異常發(fā)熱故障已經(jīng)被排除,同時驗證了仿真的有效性。

      圖6 故障處理后電纜終端紅外圖譜

      4 異常發(fā)熱的預(yù)防措施和建議

      1)加強電纜終端制作及施工人員的崗內(nèi)培訓(xùn),提高相關(guān)技術(shù)水平。

      2)定期檢測終端裝置的運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)問題,采用先進技術(shù)對終端在線監(jiān)測并收集數(shù)據(jù),預(yù)測其發(fā)展趨勢,為工作人員安排檢修計劃提供有力依據(jù)。

      [1] 杜伯學(xué), 馬宗樂, 霍振星, 等. 電力電纜技術(shù)的發(fā)展與研究動向[J]. 高壓電器, 2010, 46(7): 100-104.

      [2] 林良真, 肖立業(yè). 高溫超導(dǎo)輸電電纜的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 電力設(shè)備, 2007, 8(1): 1-4.

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      [5] 閆軍. 淺談紅外檢測診斷技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 內(nèi)蒙古電力技術(shù), 1999, 6(6): 38-40.

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