黃景峰,韓英杰,閆海清,呼立紅,王新凱,鄭麗群
(1.沈陽(yáng)中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110180;2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司,遼寧 撫順 113004)
近年來(lái),隨著煉油生產(chǎn)裝置的擴(kuò)能改造和原油品質(zhì)的不斷劣化,對(duì)防腐工作的要求越來(lái)越高。2014 年,國(guó)內(nèi)某煉油廠在停工大檢修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)其5 Mt/a 蒸餾裝置的減壓塔,減三段和過(guò)汽化油段的塔體、填料和其它內(nèi)構(gòu)件出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕,而此煉油廠的減壓塔采用的是減壓深拔技術(shù)。經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)人員的分析和討論,最終找到了減壓塔腐蝕的原因,并且提出了長(zhǎng)期和短期的防腐對(duì)策。
本次檢修發(fā)現(xiàn),減壓塔腐蝕最嚴(yán)重的部位是減三段和過(guò)汽化油段。其塔壁襯里表面布滿(mǎn)密集點(diǎn)蝕坑1~2 mm,局部腐蝕穿孔(見(jiàn)圖1)。襯里環(huán)焊縫密集點(diǎn)蝕1~2 mm,局部達(dá)2~3 mm(見(jiàn)圖2)。規(guī)整填料因腐蝕穿孔散架,導(dǎo)致失效。分布器表面密集點(diǎn)蝕坑1~2 mm。升氣孔頂蓋大部分腐蝕掉,側(cè)板腐蝕穿孔。內(nèi)管表面密集點(diǎn)蝕1~2 mm。浮球腐蝕穿孔。填料支撐格柵密集點(diǎn)蝕導(dǎo)致部分被腐蝕消耗掉,上方填料脫落形成凹坑。工字支撐梁上表面密集點(diǎn)蝕1~2 mm。
該煉油廠在上次檢修時(shí)(2012 年5 月),也發(fā)現(xiàn)減三段和過(guò)汽化油段發(fā)生嚴(yán)重腐蝕(見(jiàn)圖3-圖4)。與上次相比較,本次腐蝕更加嚴(yán)重。
該煉油廠煉制的原油的性質(zhì)見(jiàn)表1,從表1可以看出該原油屬于低硫含酸原油。
塔壁內(nèi)襯和填料的材質(zhì)均為316L,選材合理。
圖1 減三段襯里腐蝕穿孔
圖2 減三段環(huán)焊縫腐蝕穿孔
圖3 減三段腐蝕形貌
圖4 過(guò)汽化油段腐蝕形貌
表1 原油性質(zhì)
(1)該煉油廠煉制的原油為低硫含酸原油,在減壓塔減三段和過(guò)汽化油段產(chǎn)生了以高溫環(huán)烷酸腐蝕為主、硫腐蝕為輔的協(xié)和效應(yīng)。這段區(qū)間的溫度為350~400 ℃(見(jiàn)表2),正是環(huán)烷酸聚集的溫度范圍;塔壁、填料和其它內(nèi)構(gòu)件的金屬元素鐵與環(huán)烷酸反應(yīng)生成油溶性的環(huán)烷酸鐵,硫與鐵反應(yīng)生成FeS;硫含量的較低使金屬表面不足以形成可以起到減緩環(huán)烷酸腐蝕作用的FeS 保護(hù)膜,相反還加速了腐蝕。
表2 常減壓裝置標(biāo)定期間主要操作參數(shù)
(2)從表2 可以看出,在深拔前后:減三線(xiàn)酸值降低了0.08 mgKOH/g(增幅約為-5.75%)、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加了0.006 6%(增幅約為3.44%);同時(shí)過(guò)汽化油酸值降低了0.5 mgKOH/g、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加了0.049 5%。
但減三段和過(guò)汽化油段的腐蝕卻更加嚴(yán)重,這說(shuō)明在環(huán)烷酸和硫的影響之外,還存在其它影響因素。
(3)由于該蒸餾裝置經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)能改造,而減壓塔卻一直未曾改變,導(dǎo)致減壓塔塔徑相對(duì)整個(gè)裝置的處理能力來(lái)說(shuō)偏小,從而使塔內(nèi)氣相流速偏大。為了提高減壓塔的拔出率,車(chē)間又采用了減壓塔深拔技術(shù),減壓塔采用干式蒸餾(塔底不吹蒸汽﹚,但把過(guò)汽化油打入塔底,進(jìn)一步加大了塔內(nèi)氣體流速。為了洗滌氣相流速過(guò)大而攜帶的膠質(zhì)、瀝青質(zhì),裝置又采用了減三線(xiàn)打熱回流的措施,將抽出的大部分減三線(xiàn)油不經(jīng)降溫﹙與原油或熱媒水換熱﹚,又返回到減三線(xiàn)油抽出的填料段上方,使塔內(nèi)氣化段氣相流速更進(jìn)一步加大。就這樣高溫環(huán)烷酸及活性硫的協(xié)和化學(xué)腐蝕,加上相當(dāng)高的氣相流速的沖刷,腐蝕進(jìn)一步加劇。
經(jīng)車(chē)間證實(shí),該減壓塔的塔內(nèi)氣速,設(shè)計(jì)值為4 m/s,目前實(shí)際為9 m/s 以上。
該煉油廠減壓塔的減三段和過(guò)汽化油段發(fā)生嚴(yán)重腐蝕的原因,一方面是由于其溫度正處在環(huán)烷酸聚集的溫度范圍,發(fā)生了環(huán)烷酸和硫的協(xié)和化學(xué)腐蝕。但更重要的原因是,在歷次擴(kuò)能改造的時(shí)候,該減壓塔塔徑未曾改變,又采用了深拔技術(shù),從而使塔內(nèi)氣速加大,導(dǎo)致嚴(yán)重的沖刷腐蝕。
(1)調(diào)整操作。停止過(guò)汽化油打入減壓塔底,直接抽出作為催化裂化的原料;根據(jù)減三線(xiàn)油的殘?zhí)恐荡笮。瑴p少返回減壓塔的經(jīng)換冷后的減三線(xiàn)洗滌油,只有換冷后的減三線(xiàn)油返塔,才有利于洗滌膠質(zhì)、瀝青質(zhì),打入的量也才會(huì)少,也才能降低塔頂冷回流。也只有這樣,才能把減壓塔全塔的氣相流速?gòu)氐捉迪聛?lái)。
(2)理性對(duì)待減壓深拔。減壓深拔是提高減壓蠟油收率,提高煉油廠經(jīng)濟(jì)效益的好措施,尤其是減壓渣油無(wú)后續(xù)加工裝置的企業(yè),可以說(shuō),拔得越深越好;可對(duì)于有后續(xù)加工的企業(yè),減壓深拔不一定要拔得很深。該煉油廠的減壓渣油要進(jìn)入焦化裝置加工,應(yīng)控制減壓渣油的油含量5%~7%比較合適。如果拔得太重,不但消耗大量的能源,造成氣速過(guò)高,損壞減壓塔內(nèi)件,而且使焦化裝置的高附加值產(chǎn)品﹙汽柴油、蠟油﹚收率降低;低附加值產(chǎn)品﹙焦炭﹚產(chǎn)率增加,清焦次數(shù)大大增加,焦化裝置的效益大大下降,可能會(huì)得不償失。減壓深拔的經(jīng)濟(jì)效益一定要綜合計(jì)算。
(3)從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,該煉油廠應(yīng)該做好減壓塔更換新塔的準(zhǔn)備,下一周期更換新塔。
(4)從目前生產(chǎn)考慮,應(yīng)對(duì)減壓塔進(jìn)行修復(fù)。腐蝕嚴(yán)重的塔壁應(yīng)進(jìn)行貼板補(bǔ)強(qiáng),腐蝕嚴(yán)重的填料和其它內(nèi)構(gòu)件應(yīng)進(jìn)行更新。其腐蝕嚴(yán)重的填料也可以使用材質(zhì)等級(jí)更高的904L 不銹鋼。