孫 彬,邱小耕,李佳佳
(四川二灘國際工程咨詢有限責(zé)任公司,四川成都 611130)
錦屏二級水電站發(fā)電機由天津阿爾斯通公司設(shè)計與制造,發(fā)電機定子繞組由單匝線棒組成,6支路并聯(lián),“Y”形連接,主引出線從-Y軸方向引出。中性點引出線從第二象限引出,與+Y軸成50°角。中性點引出線分為2組中性點,一組為U、V、W 相的1、2、3 支路,另一組為 U、V、W 相的4、5、6支路,2組中性點引出線聯(lián)接在一起并采用電力電纜引出至接地變壓器接地。發(fā)電機注入式定子接地保護可單獨實現(xiàn)發(fā)電機100%定子接地保護,與基波零序電壓、三次諧波電壓定子接地保護一樣,為RCS-985發(fā)電機全套保護中的一個組成部分。
電廠運行人員在2015年3月20日14時50分巡視7#機組時聞到刺激性絕緣異味,隨即發(fā)現(xiàn)7#機組下齒壓板溫度高達71.5℃,平均溫度為31.2℃,最終于2015年3月20日15時2分故障停機。事故發(fā)生后,首先對現(xiàn)場7#機組故障錄波裝置的故障波形數(shù)據(jù)進行分析,U20(20Hz零序電壓)和I20(20Hz零序電流)波形發(fā)生異常,U20一個周波內(nèi)有效值達到1.182V(二次側(cè)),I20一個周波內(nèi)有效值瞬時達到0.01mA(二次側(cè)),故障發(fā)生前的其他相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。通過對點故障錄波數(shù)據(jù)進行初步分析得知:A、B兩相電壓升高,C相電壓降低,屬典型非直接接地系統(tǒng)單相接地故障特征,發(fā)電機C相發(fā)生了單相接地故障。
表1 故障發(fā)生前相關(guān)檢測數(shù)據(jù)表
由表1可以看出:C相電壓已經(jīng)嚴重不平衡,機端零序電壓大于中性點零序電壓。由于錦屏二級水電站發(fā)電機中性點是經(jīng)接地變方式接地的,發(fā)電機正常運行時的機端三次諧波電壓US3與中性點三次諧波電壓的比值為:(機端總電納)(其中)(中性點總電納)。式中為發(fā)電機每相對地電容;為機端每相外部對地電容;L為中性點接地變電抗)。只有當(dāng)發(fā)電機未并列運行且中性點不接地變時,恒有。因此,中性點的三次諧波電壓總是大于機端三次諧波電壓的。故障發(fā)生前的相關(guān)檢測數(shù)據(jù)見表1,發(fā)電機機端零序電壓與發(fā)電機中性點零序電壓的比值為1.247。結(jié)合故障發(fā)生前C相電壓異??梢耘袛喟l(fā)電機C相繞組靠近中性點,可能存在接地故障(圖1)。通過相關(guān)計算,首先判斷接地故障類別:
(1)接地類別判斷。
式中 100V為發(fā)電機出口PT開口三角形電壓,故可確定故障點應(yīng)位于距中性點18%附近的位置。
(2)接地過渡電阻Rf及接地部位的計算。
圖1 發(fā)電機C相接地故障示意圖
由于錦屏二級水電站發(fā)電機定子100%接地采用RCS-985U低頻注入電源和RCS-985保護裝置兩部分共同實現(xiàn),而RCS-985U為低頻20Hz注入電源。當(dāng)發(fā)電機定子繞組的對地絕緣正常時,注入到定子繞組的低頻電流主要是流過定子繞組的對地電容電流;當(dāng)對地絕緣受到破壞、出現(xiàn)接地故障時,注入的電流將流過接地故障點而出現(xiàn)一部分電阻性電流。當(dāng)保護裝置檢測到注入的低頻電壓、電流時,通過導(dǎo)納法可以準確計算出接地故障的過渡電阻值。所計算的電阻值與定子繞組的接地故障位置無關(guān),但其可以反映發(fā)電機100%的定子繞組單相接地。通過對現(xiàn)場實際繞組進行檢查得知,故障發(fā)生部位在180槽下側(cè)上層線棒靠近齒壓板區(qū)域。從繞組擊穿部位看,此次接地故障應(yīng)為非金屬接地故障,是因電弧發(fā)生接地故障。現(xiàn)場對繞組三相絕緣電阻進行檢測得知,A、B相正常,C相無法加電壓且阻值小于10kΩ。
經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)7#機組發(fā)電機繞組C相第180槽上層定子線棒絕緣被擊穿,發(fā)生接地故障。發(fā)電機定子槽數(shù)為432槽,每相由6個分支繞組并聯(lián),每個分支繞組包含24匝線圈,經(jīng)核對發(fā)電機定子繞組圖,第180槽的上層線棒處于C相第2分支的第5.5匝位置(以發(fā)電機中性點為起點),因此,故障點,與理論計算值基本吻合。
通過對現(xiàn)場實際發(fā)生故障部位進行觀察,發(fā)現(xiàn)該故障部位處于定子直線段下側(cè)靠近齒壓板部位。值得注意的是:該線棒下端絕緣盒灌注膠表面有開裂的痕跡,應(yīng)是線棒內(nèi)部聚集高溫,然后在線棒絕緣最薄弱區(qū)域向外擊穿,進而導(dǎo)致對齒壓板放電,發(fā)生定子一點接地故障。通過對定子繞組損壞線棒外觀情況、解剖后變形情況進行詳細檢查、分析,我們得出了以下結(jié)論:
(1)大型發(fā)電機定子線棒在絕緣層或絕緣層與股線之間可能存在氣隙或雜質(zhì)。運行過程中,在電、熱和機械力的聯(lián)合作用下也會直接或間接地導(dǎo)致絕緣劣化,使得絕緣層間等產(chǎn)生新的氣隙。由于氣隙和固體絕緣的介電系數(shù)不同,這種由氣隙(雜質(zhì))和絕緣組成夾層介質(zhì)的電場分布是不均勻的,在電場作用下,當(dāng)工作電壓達到氣隙起始放電電壓時便會產(chǎn)生局部放電。局部放電起始電壓與絕緣材料介電常數(shù)和氣隙的厚度密切相關(guān)。
(2)由于廠家現(xiàn)場工藝要求需對線棒直線段填充半導(dǎo)體硅膠低阻帶,以保證低阻帶和線棒本身的防暈層良好接觸,待半導(dǎo)體硅膠固化后,確保線棒與鐵芯等電位,防止電暈的產(chǎn)生。值得注意的一點是:低阻帶在上、下鐵芯端部截止部位的位置高出鐵芯兩端各15mm,此部分由于未受到鐵芯的擠壓,固化后仍可能存在間隙并在失去電接觸后而產(chǎn)生容性放電,從而導(dǎo)致線棒表面的腐蝕和損傷;另外,發(fā)電機下導(dǎo)、推力軸承油槽會有汽化的透平油霧存在,在夾雜自冷卻氣流帶動的雜質(zhì)、灰塵的情況下,受污染的油霧被粘在線棒絕緣層表面液化,對繞組表層絕緣造成緩慢破壞。
(3)線棒在下線過程中可能由于人為因素對該根線棒造成外絕緣損傷,以及機組運行過程中定子繞組溫度的影響,最終造成絕緣層無法承受正常運行電壓而導(dǎo)致由內(nèi)向外的絕緣層被擊穿。
拆除磁極;用棉布對177~183號線棒區(qū)域上下層之間的間隙進行防護,防止塵渣遺留在下層線棒表面;拆除上下端絕緣盒并剔除絕緣盒灌注材料;剔除槽楔,去掉波紋板、保護墊條、滑動墊條和層間墊條;拆掉線棒端部的綁扎帶,取出該線棒左右兩邊的端部斜邊墊塊和聚酯氈,拔出線棒;打磨181號線棒下端部R部位的發(fā)黑部分;對新線棒進行絕緣電阻和耐壓試驗,然后采用與安裝時相同的工藝進行定子繞組安裝,涂刷DK222(面漆)并干燥。重新進行定子繞組預(yù)防性直流耐壓50kV試驗、交流耐壓30kV試驗,試驗合格后可具備開機并網(wǎng)條件。
發(fā)電機定子一點接地是水電站機組比較常見的故障之一。定子下線過程中,一個小的失誤都可能導(dǎo)致類似故障的發(fā)生。現(xiàn)場監(jiān)理人員在機組安裝過程中,通過深刻理解制造廠提出的技術(shù)要求、設(shè)備性能,同時對工藝執(zhí)行過程進行嚴格管控和把關(guān),將現(xiàn)場施工階段可能導(dǎo)致類似故障發(fā)生的各種因素徹底消除,就能夠為機組長期安全穩(wěn)定運行奠定良好的基礎(chǔ)。