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      三聚氰胺產(chǎn)量提高對聯(lián)堿生產(chǎn)的影響

      2015-12-03 07:43:56郭文龍
      純堿工業(yè) 2015年5期
      關(guān)鍵詞:純堿三聚氰胺母液

      郭文龍,王 杰

      (山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司,山西 運城 043200)

      山西陽煤豐喜肥業(yè)集團稷山分公司是一家以變換氣為原料生產(chǎn)純堿、氯化銨的生產(chǎn)企業(yè),純堿產(chǎn)能10萬t/a。后來在原有聯(lián)堿裝置基礎(chǔ)上配套三聚氰胺裝置,回收煅燒爐氣,聯(lián)產(chǎn)三聚氰胺,自2003年配套裝置改造后,聯(lián)堿產(chǎn)能逐年提高,2008年提高到18萬t/a。

      2005年3月份我公司回收煅燒爐所副產(chǎn)70%左右的二氧化碳氣體,綜合產(chǎn)量增加50%。2007年8月份第一套1萬t/a三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)純堿投產(chǎn)后,產(chǎn)量又在原基礎(chǔ)上增加10%,但2008年4月份第二套1.5萬t/a三聚氰胺投運以來,由于各種原因,生產(chǎn)一直不正常。經(jīng)過我公司相關(guān)技術(shù)人員的努力,現(xiàn)第一套、第二套三聚氰胺生產(chǎn)已轉(zhuǎn)入正常,但是隨著三聚氰胺產(chǎn)量的不斷增加,對純堿系統(tǒng)的工藝條件產(chǎn)生了嚴重影響,已經(jīng)威脅到純堿系統(tǒng)的正常運行,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

      1 純堿系統(tǒng)母液成分發(fā)生變化

      由三聚氰胺化學反應原理可知,每生產(chǎn)1t三聚氰胺,副產(chǎn)0.81t氨和1.05t二氧化碳氣體。隨著三聚氰胺產(chǎn)量的增加,大量的副產(chǎn)物氨氣和二氧化碳氣體被純堿系統(tǒng)母液吸收,氨母Ⅰ液、氨母Ⅱ液中二氧化碳含量升高,特別是二套三聚氰胺運行正常后,母液成分中二氧化碳、固定銨含量已嚴重偏離指標。

      現(xiàn)將2006年8月份(三聚氰胺未投運)、2007年8月份(一期三聚氰胺投運)、2008年8月份(二期三聚氰胺運行正常)純堿系統(tǒng)母液成分變化情況對比如下。

      表1 2006年8月份純堿系統(tǒng)母液成分(三聚氰胺未投運)

      表2 2007年8月份純堿系統(tǒng)母液成分(一期三聚氰胺投運)

      表3 2008年8月份純堿系統(tǒng)母液成分(二期三聚氰胺運行正常)

      由表1、表2、表3可以看出,2006年8月份、2007年8月份、2008年8月份,純堿系統(tǒng)氨母Ⅰ液固定銨含量由79.1tt降低到74.9tt,再降到70.8 tt;二氧化碳含量由21.6tt升高到23.2tt,再升到26.0tt;氨母Ⅱ液中二氧化碳含量由21.7tt升高到25.2tt,再升到30.4tt;取出液成分中固定銨含量由86.6tt降低到84.8tt,再降到80.9tt。隨著三聚氰胺產(chǎn)量的不斷增加,氨母Ⅰ液、氨母Ⅱ液中二氧化碳含量明顯升高,碳化取出液中固定銨含量明顯降低。

      2 碳化塔反應變差,致使雙噸產(chǎn)量降低

      由于母液中二氧化碳含量升高,而且二期三聚氰胺投運后,游離氨濃度升高,碳化反應上移,篩板溫度升高,塔中部溫度降低,氨Ⅱ液在塔中停留時間縮短,母液循環(huán)量加大,取出結(jié)晶細小,固定銨低,碳酸氫銨含量升高至4.9%,同時洗水量增加,純堿系統(tǒng)母液膨脹,煅燒負荷加重,并且因為碳化反應不好,取出成分中游離氨和二氧化碳含量升高,導致整個母液中二氧化碳、游離氨含量不斷升高,工藝條件進一步惡化。另一方面,Ⅱ過程氨母Ⅰ液固定銨降低,二氧化碳含量升高,α值不合格,氯化銨結(jié)晶細小,產(chǎn)量降低,質(zhì)量差。

      3 碳化塔篩板結(jié)疤嚴重,使用周期縮短

      氨Ⅱ液中二氧化碳含量升高后,碳化塔上部篩板反應劇烈,溫度難以控制,碳化塔架空頻繁,使用周期明顯縮短。原來一個塔使用周期在一個月以上,最多達50天,現(xiàn)在僅為10天左右,甚至只能運行二、三天就被迫煮塔。由于倒塔頻繁,純堿系統(tǒng)母液成分長時間不合格,雙噸產(chǎn)量受到影響,并且工藝條件波動大,母液中二氧化碳進一步升高,形成惡性循環(huán)。

      現(xiàn)將2006年9月份、2007年8月份、2008年8月份碳化塔使用周期對比如下。

      表4 碳化塔使用周期對比表

      (續(xù)表)

      4 純堿系統(tǒng)設(shè)備、管道堵塞嚴重

      隨著純堿系統(tǒng)母液中二氧化碳含量的不斷升高,碳酸氫銨等副產(chǎn)物增加,結(jié)晶母液換熱器、結(jié)晶器、碳化澄清桶、氨Ⅱ換熱器、外冷器等設(shè)備管道堵塞嚴重,影響設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。特別是碳化澄清桶,結(jié)晶器等設(shè)備,一旦發(fā)生堵塞停運,對生產(chǎn)影響巨大。結(jié)晶母液換熱器、外冷器堵塞嚴重,清理困難,降溫效果很差,導致結(jié)晶冷析、鹽析溫度升高,母Ⅱ成分不合格,氯化銨產(chǎn)量降低。碳化爐氣管道碳酸氫銨堵塞嚴重,生產(chǎn)十分被動。

      5 純堿系統(tǒng)電耗大幅升高

      由于三聚氰胺尾氣溫度在130℃左右,碳化吸氨后母液溫度升高,純堿系統(tǒng)工藝條件發(fā)生波動,為了降低純堿系統(tǒng)溫度,增開一臺大循環(huán)水泵。二期三聚氰胺運行后,副產(chǎn)氨增加,吸氨工段使用Ⅱ過程氣氨減少,結(jié)晶冰機進口氣氨壓力升高,致使冷析、鹽析溫度升高,為了降低冰機進口氣氨壓力,冰機崗位增開一臺冰機。另外,由于母液中二氧化碳含量增加,碳化反應變差,煅燒負荷加重,被迫增開一臺煅燒爐,一臺涼堿機,一套刮板。致使純堿系統(tǒng)電耗大幅升高,相比二期三聚氰胺投運正常前增加1 000 kWh以上。如兩套三聚氰胺生產(chǎn)都轉(zhuǎn)入正常達到額定產(chǎn)量,那么純堿系統(tǒng)的工藝條件會嚴重惡化,使雙噸產(chǎn)量降低。

      6 總 結(jié)

      經(jīng)過反復分析研究,并外出多方考察學習,認為主要是兩套三聚氰胺運行正常后,三聚氰胺副產(chǎn)物氨和二氧化碳進一步增加,純堿系統(tǒng)母液成分發(fā)生變化引起的。為了遏止純堿系統(tǒng)工藝條件進一步惡化,避免造成更大的影響現(xiàn)被迫停運檢修第二套三聚氰胺,盡快恢復純堿系統(tǒng)工藝條件,提高雙噸產(chǎn)量。二套三聚氰胺投運后,根據(jù)純堿系統(tǒng)母液中二氧化碳含量情況,及時調(diào)節(jié)三聚氰胺負荷,保證純堿系統(tǒng)的正常運行。

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