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      高灰難選煤浮選降灰試驗(yàn)研究

      2015-12-20 01:48:54蔡念庚劉瑞山桂夏輝
      選煤技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:細(xì)粒精煤粒級(jí)

      蔡念庚,劉瑞山,桂夏輝

      (1.開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司,河北 唐山 063018;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué),江蘇 徐州 221008)

      高灰難選煤浮選降灰試驗(yàn)研究

      蔡念庚1,劉瑞山1,桂夏輝2

      (1.開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司,河北 唐山 063018;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué),江蘇 徐州 221008)

      針對(duì)內(nèi)蒙古烏海礦區(qū)高灰難選煤浮選精煤灰分高的問題,在煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,分析調(diào)漿時(shí)間、泡沫層厚度對(duì)浮選精煤灰分的影響,并對(duì)磨礦-浮選工藝的降灰效果進(jìn)行研究。試驗(yàn)結(jié)果表明:高灰細(xì)泥與中間密度級(jí)連生體的非選擇性上浮是造成浮選精煤灰分高的重要原因,高紊流流態(tài)對(duì)礦粒的擦洗效應(yīng)并未改善浮選選擇性,而厚泡沫層可有效抑制高灰細(xì)粒級(jí)對(duì)精煤的污染。磨礦-浮選可使煤泥得到更好的分選,在磨礦時(shí)間為0.5 min、入浮礦漿濃度為80 g/L、攪拌強(qiáng)度為1 800 r/min、柴油用量為600 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、充氣量為0.25 m3/(m2·min)的條件下,通過浮選可獲得灰分為14.98%、產(chǎn)率為61.02%的精煤。

      高灰難選煤泥;擦洗效應(yīng);泡沫層厚度;非選擇性上浮;磨礦-浮選

      高灰難選煤泥入浮比例的增大對(duì)煤泥浮選提出了更高要求,煤泥浮選中微細(xì)粒級(jí)和粗粒級(jí)的高精度分選與回收一直是選煤領(lǐng)域的難點(diǎn)和重點(diǎn)[1]。異質(zhì)細(xì)泥污染和連生體含量高是高灰難選煤泥分選面臨的兩大難題,其中,異質(zhì)細(xì)泥主要為細(xì)粒級(jí)粘土礦物及其泥化過程中產(chǎn)生的微米礦物。針對(duì)高灰難選煤泥的高效分選降灰難題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者做了大量探索與研究。夏靈勇等探索了高灰細(xì)泥對(duì)浮選過程的影響,認(rèn)為細(xì)泥在浮選過程中對(duì)精煤質(zhì)量產(chǎn)生了很大影響,細(xì)粒級(jí)含量越高,浮選精煤可燃體回收率越低,細(xì)粒煤質(zhì)量小、粒度小、捕收劑分散性差是造成細(xì)泥選擇性差的主要原因[2]。程宏志等通過振蕩浮選、選擇性絮凝、選擇性聚團(tuán)等方法提高了煤泥浮選選擇性[3-5]。桂夏輝等利用掃描電鏡(SEM)對(duì)異質(zhì)細(xì)泥在浮選過程中的行為特征進(jìn)行了觀察,發(fā)現(xiàn)異質(zhì)細(xì)泥主要是通過機(jī)械夾帶和在粗粒煤表面罩蓋進(jìn)入精煤[6]。周開洪等研究了粒度組成、密度組成因素對(duì)煤泥浮選的影響,發(fā)現(xiàn)低灰粗粒損失在浮選尾煤中,高灰細(xì)泥則進(jìn)入精煤中[7]。張文軍等對(duì)浮選柱的工作原理和優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)在微細(xì)粒煤泥分選方面浮選柱比浮選機(jī)更具優(yōu)勢(shì)。Jameson研究發(fā)現(xiàn),高能量狀態(tài)的流體環(huán)境適合于細(xì)顆粒的高效回收,高雷諾數(shù)的礦漿體系可增加細(xì)粒與氣泡的碰撞附著概率,而粗顆粒只需紊流度相對(duì)較低的流場(chǎng)。

      為探索高灰難選煤浮選精煤的降灰方案,在實(shí)驗(yàn)室條件下,基于煤泥分步釋放浮選試驗(yàn),分別對(duì)調(diào)漿時(shí)間、泡沫層厚度、磨礦-浮選工藝進(jìn)行研究,探索不同條件下的煤泥浮選效果,以確定最佳降灰方案。

      1 試驗(yàn)

      1.1 設(shè)備與試劑

      試驗(yàn)設(shè)備為XFD-1.5L型實(shí)驗(yàn)室機(jī)械攪拌式浮選機(jī),葉輪直徑為60 mm,攪拌強(qiáng)度在0~2 780 r/min之間,充氣量為0~0.6 m3/(m2·min);實(shí)驗(yàn)室用φ50 mm旋流-靜態(tài)微泡浮選柱,高度為2 m;QHJM-2立式超細(xì)攪拌磨機(jī),轉(zhuǎn)速在0~1 390 r/min內(nèi)可調(diào),氧化鋯加球量為2~4 kg;密度分析儀器為GL-21M型小浮沉離心機(jī)。試驗(yàn)試劑為捕收劑柴油和起泡劑仲辛醇,兩種藥劑均來(lái)自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

      1.2 煤樣性質(zhì)

      試驗(yàn)煤樣為內(nèi)蒙古烏海礦區(qū)的浮選入料,為稀缺焦煤,水分為2.47%,灰分為32.35%,揮發(fā)分為16.23%,固定碳為48.34%,由此來(lái)看,對(duì)其降灰提質(zhì)具有重要的應(yīng)用價(jià)值。煤樣粒度組成如表1所示。

      表1 煤樣粒度組成Table 1 Size composition of coal sample %

      由表1可知:隨著粒級(jí)的減小,各粒級(jí)灰分總體上呈增加趨勢(shì);主導(dǎo)粒級(jí)為<0.045 mm粒級(jí),產(chǎn)率為26.63%,灰分高達(dá)40.52%,說(shuō)明煤樣較易泥化,高灰細(xì)泥含量高,浮選過程中要特別注意細(xì)泥的非選擇性上浮對(duì)浮選精煤的污染。

      煤樣密度組成如表2所示。由表2可知:<1.40 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率僅為14.48%,灰分為6.76%,說(shuō)明煤樣解離較充分;1.40~1.60 g/cm3為中間密度級(jí),該密度級(jí)產(chǎn)率高達(dá)43.02%,灰分為20.93%,說(shuō)明連生體含量大,需進(jìn)一步解離方能分選出低灰精煤;>1.80 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率為21.46%,灰分為70.70%,說(shuō)明煤樣中含有大量的泥質(zhì)礦物。

      表2 煤樣密度組成Table 2 Density composition of coal sample %

      1.3 試驗(yàn)方案

      煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)參照MT/T 144—1997《選煤實(shí)驗(yàn)室分步釋放浮選試驗(yàn)方法》規(guī)定進(jìn)行,試驗(yàn)條件為礦漿濃度80 g/L、攪拌強(qiáng)度1 800 r/min、柴油用量600 g/t、仲辛醇用量100 g/t、充氣量0.25 m3/(m2·min)。

      設(shè)置浮選機(jī)攪拌強(qiáng)度為1 800 r/min,研究不同調(diào)漿時(shí)間對(duì)煤泥浮選效果的影響,調(diào)漿時(shí)間分別為0、5、10、15、20、25、30、35、40 min。

      泡沫層厚度試驗(yàn)加藥順序?yàn)椋赫{(diào)漿4 min,加入柴油215 g/t,混合2 min;加入仲辛醇100 g/t,混合1 min。試驗(yàn)開始后,待泡沫層穩(wěn)定且厚度為15、20、25、30、35 cm時(shí),分別收取五組浮選精煤、浮選尾煤,分析泡沫層厚度與其產(chǎn)率和灰分的關(guān)系。

      磨礦-浮選試驗(yàn)順序?yàn)椋涸谀C(jī)轉(zhuǎn)速為600 r/min、磨礦濃度為50%的條件下,分別進(jìn)行0、0.5、1.0、1.5、2.0 min五個(gè)水平的磨礦作業(yè),將磨后物料作為浮選機(jī)入料進(jìn)行浮選試驗(yàn)。

      1.4 評(píng)價(jià)指標(biāo)

      以精煤灰分和產(chǎn)率作為浮選效果的評(píng)價(jià)指標(biāo),采用兩產(chǎn)品平衡法計(jì)算浮選精煤產(chǎn)率,計(jì)算公式為:

      式中:γj為精煤產(chǎn)率,%;Ay、Aj、Aw分別為原煤、精煤、尾煤的灰分,%。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      2.1 煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)

      煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。由表3可知:經(jīng)一次粗選后,浮選精煤產(chǎn)率高達(dá)80.27%,灰分高達(dá)23.21%;隨著精選次數(shù)的增加,精煤產(chǎn)率和灰分均呈下降趨勢(shì),經(jīng)五次精選后,最終精煤灰分為16.64%,灰分仍然較高,說(shuō)明煤泥具有易浮難選的特性,必須通過表面改質(zhì)或者連生體解離方能得到合格的精煤產(chǎn)品。

      表3 煤泥分步釋放試驗(yàn)結(jié)果Table 3 Timed-release analysis of coal slime %

      為研究浮選精煤灰分高的原因,對(duì)累計(jì)灰分為20.23%、累計(jì)產(chǎn)率為60.74%的浮選精煤密度組成、粒度組成進(jìn)行分析,結(jié)果如表4、表5所示。

      表4 浮選精煤密度組成Table 4 Density composition of flotation concentrate %

      由表4可知:浮選精煤中>1.60 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率為23.91%,灰分高達(dá)52.23%,說(shuō)明高灰物料的非選擇性上浮是造成浮選精煤灰分高的重要原因。

      表5 浮選精煤粒度組成Table 5 Size composition of flotation concentrate %

      由表5可知:各粒級(jí)灰分均超出產(chǎn)品要求灰分,選擇性普遍較差。由于粗粒級(jí)脫落概率大,進(jìn)入精煤中的煤泥為表面疏水性較強(qiáng)的煤泥,故其灰分較細(xì)粒級(jí)低;而細(xì)粒級(jí)跟隨性強(qiáng),粘土類泥質(zhì)易罩蓋在精煤表面或隨水流進(jìn)入精煤泡沫,導(dǎo)致該粒級(jí)灰分高。結(jié)合密度組成分析可知,粗粒級(jí)精煤中含有部分未解離的中煤。

      2.2 浮選機(jī)調(diào)漿時(shí)間試驗(yàn)

      為強(qiáng)化煤泥表面改質(zhì),促進(jìn)礦漿分散,尋求浮選精煤降灰途徑,對(duì)不同調(diào)漿時(shí)間進(jìn)行研究,結(jié)果如圖1所示。由圖1可知:隨著調(diào)漿時(shí)間的增加,浮選精煤灰分和產(chǎn)率均無(wú)明顯變化,說(shuō)明高紊流流態(tài)對(duì)礦粒的擦洗效應(yīng)并未使浮選選擇性得到改善。

      2.3 浮選柱泡沫層厚度試驗(yàn)

      不同泡沫層厚度時(shí)的浮選柱浮選試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。由圖2可知:隨著浮沫層厚度的增加,精煤灰分和產(chǎn)率均呈現(xiàn)下降趨勢(shì),這主要是因?yàn)楹衽菽瓕佑休^強(qiáng)的二次富集作用,能減少異質(zhì)細(xì)泥的機(jī)械夾帶。在精煤產(chǎn)率相同的情況下,與浮選機(jī)精煤灰分相比,浮選柱精煤灰分低1~2個(gè)百分點(diǎn)。

      圖1 不同調(diào)漿時(shí)間時(shí)的煤泥浮選效果Fig.1 Flotation result of coal slime at different slutty mixing times

      圖2 泡沫層厚度對(duì)浮選效果的影響Fig.2 Effect of froth layer thickness on flotation

      該煤泥為易浮難選煤泥,不同密度級(jí)可浮性差異不顯著,大部分中間密度級(jí)連生體被氣泡攜帶進(jìn)精煤,厚泡沫層可有效抑制高灰細(xì)粒級(jí)對(duì)精煤的污染,但對(duì)連生體的抑制作用不大,精煤灰分降低程度有限,所以有必要對(duì)中間密度級(jí)物料進(jìn)行充分解離,以釋放更多的低灰精煤,盡可能的增大入料中不同密度級(jí)的可浮性差異。為此,探索煤泥磨礦-浮選的降灰效果。

      2.4 磨礦-浮選試驗(yàn)

      2.4.1 磨礦時(shí)間的確定

      不同磨礦時(shí)間時(shí)的煤泥粒度組成如圖3所示。由圖3可知:磨礦時(shí)間為0.5 min時(shí),>0.25 mm粒級(jí)產(chǎn)率下降13.07個(gè)百分點(diǎn),0.25~0.125 mm粒級(jí)產(chǎn)率下降6.52個(gè)百分點(diǎn);磨后粗粒級(jí)灰分增加,細(xì)粒級(jí)灰分下降,這說(shuō)明入料中>0.25 mm粒級(jí)含有大量的連生體,低灰煤粒經(jīng)磨礦后得到釋放。當(dāng)磨礦時(shí)間增加至1 min時(shí),>0.25 mm粒級(jí)產(chǎn)率下降至4.10%,0.25~0.125 mm粒級(jí)產(chǎn)率下降至8.33%,<0.045 mm粒級(jí)產(chǎn)率上升至57.20%,浮選最佳粒度范圍0.25~0.074 mm粒級(jí)含量?jī)H為24.16%,浮選效果不理想。綜合分析可知,0.5 min為煤泥最佳磨礦時(shí)間。

      圖3 磨礦時(shí)間-煤泥粒度組成曲線Fig.3 Grinding time - size composition of coal slime curve

      2.4.2 磨礦-浮選試驗(yàn)

      在礦漿濃度為80 g/L時(shí),在最優(yōu)試驗(yàn)條件下探索磨后煤泥的浮選降灰效果,結(jié)果如圖4所示。

      由圖4可知:在磨礦時(shí)間為0.5 min時(shí),通過浮選可獲得灰分為14.98%、產(chǎn)率為61.02%的精煤,浮選效果良好;隨著磨礦時(shí)間的增加,精煤進(jìn)一步得到釋放,精煤灰分繼續(xù)下降,但產(chǎn)率也下降,說(shuō)明煤泥粒度過細(xì)不利于浮選。這主要是因?yàn)榇罅考?xì)泥在礦漿體系中與煤?!案?jìng)爭(zhēng)”吸附藥劑,導(dǎo)致釋放出的低灰物料因藥劑不足無(wú)法與氣泡粘附,而損失在尾煤中。

      圖4 磨礦-浮選試驗(yàn)結(jié)果Fig.4 Result of Grinding - flotation test

      3 結(jié)論

      (1)高灰細(xì)泥和連生體的非選擇性上浮是造成精煤灰分高的重要原因,粗粒級(jí)連生體與低灰物料可浮性差異小,易被氣泡攜帶進(jìn)精煤;細(xì)粒級(jí)跟隨性強(qiáng),粘土類泥質(zhì)易罩蓋在精煤表面或者隨水流進(jìn)入精煤泡沫,導(dǎo)致該粒級(jí)灰分高。

      (2)高紊流流態(tài)對(duì)礦粒的擦洗效應(yīng)并未使浮選選擇性得到改善,厚泡沫層可有效抑制高灰細(xì)粒級(jí)對(duì)精煤的污染,但對(duì)連生體的抑制作用不大,精煤灰分降低程度有限。因此,必須對(duì)中間密度級(jí)物料進(jìn)行充分解離,使更多的低灰精煤得到釋放,盡可能的增大入料中不同密度級(jí)的可浮性差異。

      (3)磨礦-浮選可使煤泥得到更好的分選,當(dāng)磨礦時(shí)間為0.5 min、入浮礦漿濃度為80 g/L、攪拌強(qiáng)度為1 800 r/min、柴油用量為600 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、充氣量為0.25 m3/(m2·min)時(shí),浮選效果最好,可獲得灰分為14.98%、產(chǎn)率為61.02%的精煤。

      [1] 桂夏輝.煤泥分選過程強(qiáng)化及兩段式分選研究[D].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2012.

      [2] 夏靈勇,佟順增,桂夏輝.高灰細(xì)泥對(duì)煤泥浮選影響的試驗(yàn)研究[J].選煤技術(shù),2010(5):15-18.

      [3] 程宏志,路邁西,石 煥,等.振蕩法提高浮選選擇性的作用機(jī)理[J].煤炭學(xué)報(bào),2007,32(5) : 531-534.

      [4] 蔡 璋,蔣榮立,羅時(shí)磊,等.極細(xì)粒煤泥分選新方法-選擇性絮凝[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1993,22(1): 54-61.

      [5] 王懷法,湛含輝,楊潤(rùn)全.高灰極難選煤泥的絮凝浮選試驗(yàn)研究[J].選煤技術(shù),2001(1): 17-19.

      [6] 桂夏輝,程 敢,劉炯天,等.異質(zhì)細(xì)泥在煤泥浮選中的過程特征[J].煤炭學(xué)報(bào),2012,37(2):301-309.

      [7] 周開洪,程 敢,王永田.粒度和密度組成對(duì)煤泥浮選的影響[J].礦山機(jī)械,2012,40(11):84-89.

      Experimental study on ash reduction of hard-to-separate and high-ash coal by flotation

      CAI Nian-geng1, LIU Rui-shan1,GUI Xia-hui2

      (1.Kailuan Group Co., Ltd., Tangshan, Hebei 063018, China; 2.China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008, China)

      In order to reduce ash of flotation concentrate of hard-to-separate and high-ash coal in Wuhai mining area of Inner Mongolia, effect of slurry mixing time and froth layer thickness on ash of concentrate is analyzed by timed-release analysis of coal slime flotation, at the same time, studied ash reduction result of grinding and flotation technology.The test result shows: high ash of flotation concentrate is mainly caused by non-selective floating upwards of high-ash fine slime and medium-density intergrowth, while flotation selectivity isn't improved by scrubbing of high turbulent flow on mineral particles, but thick froth layer can prevent high-ash fines mixing in concentrate.The better flotation concentrate with 14.98% ash and 61.02% yield is obtained under the condition of grinding in 0.5 min, slurry concentration of 80 g/L, mixing intensity of 1 800 r/min, aeration volume of 0.25 m3/(m2·min), dosage of 600 g/L diesel and 100 g/t octanol 2.

      hard-to-separate and high-ash coal slime; scrubbing effect; froth layer thickness; non-selective floating upwards; grinding and flotation

      1001-3571(2015)03-0021-05

      TD943

      A

      2015-05-13

      10.16447/j.cnki.cpt.2015.03.006

      國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2014BAB01B00)

      蔡念庚( 1963— ),男,河北省灤縣人,高級(jí)工程師,從事煤炭洗選、運(yùn)銷管理方面的工作。

      E-mail:cainiangeng@kailuan.com.cn Tel:0315-3025158

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