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      松樹(shù)水庫(kù)溢洪道加固方案分析

      2015-12-20 06:46:01
      水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2015年12期
      關(guān)鍵詞:溢洪道溢流松樹(shù)

      張 華

      (遼寧省瓦房店市松樹(shù)水庫(kù)管理局,遼寧瓦房店116300)

      松樹(shù)水庫(kù)溢洪道加固方案分析

      張 華

      (遼寧省瓦房店市松樹(shù)水庫(kù)管理局,遼寧瓦房店116300)

      以遼寧省松樹(shù)水庫(kù)為研究對(duì)象,對(duì)其溢洪道裂隙發(fā)育現(xiàn)狀進(jìn)行了分析總結(jié),并以此為基礎(chǔ)通過(guò)分析對(duì)如何進(jìn)行溢洪道裂隙的除險(xiǎn)加固展開(kāi)探究。

      水庫(kù);溢洪道;裂隙發(fā)育;除險(xiǎn)加固

      1 工程概況

      松樹(shù)水庫(kù)位于遼寧省大連市瓦房店市松樹(shù)鎮(zhèn)境內(nèi)的復(fù)州河上游段,水庫(kù)始建于1970年,控制流域面積302.4km2,設(shè)計(jì)灌溉面積1231hm2,壩址以上河道長(zhǎng)45km,是一座以城市供水及防洪為主的大(Ⅱ)型水庫(kù)。水庫(kù)樞紐工程由攔河壩、溢洪道、輸水洞3部分組成。水庫(kù)溢洪道型式為寬頂堰,堰頂高程為104.34m,堰頂寬度為42m,最大泄量1652m3/s。水庫(kù)運(yùn)行至今五十多年來(lái),先后經(jīng)受了多次大洪水考驗(yàn),起到了很好的工程實(shí)效,但溢洪道溢流堰面表層混凝土在水流長(zhǎng)時(shí)間沖刷及季節(jié)變化導(dǎo)致的溫度改變等因素影響下,多處出現(xiàn)裂縫,堰面表層存在碳化與蜂窩麻面的現(xiàn)象,需及時(shí)對(duì)溢洪道進(jìn)行除險(xiǎn)加固,以免出現(xiàn)安全事故。

      2 溢洪道溢流面裂隙分析

      2.1 裂隙發(fā)育現(xiàn)狀

      依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),溢流面裂隙主要發(fā)育在溢洪道閘室段與泄槽段。其中閘室段主體為混凝土結(jié)構(gòu),在溢流面上共發(fā)現(xiàn)具有威脅性的裂隙6條,同時(shí)溢流面還有沖蝕與破損的現(xiàn)象,止水老化、開(kāi)裂;泄槽段側(cè)墻結(jié)構(gòu)為漿砌石,用砂漿進(jìn)行抹面作業(yè),至今雖未出現(xiàn)明顯的質(zhì)量問(wèn)題,但表面碳化現(xiàn)象嚴(yán)重,止水老化、開(kāi)裂。

      2.2 裂隙成因

      (1)依據(jù)《水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范》與《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》等相關(guān)施工規(guī)范,對(duì)于有抗沖耐磨特性的水工施工,混凝土強(qiáng)度的等級(jí)不可小于C25[1]。而松樹(shù)水庫(kù)原溢流道采所采用的混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度為R250即C20混凝土強(qiáng)度,明顯低于國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)法很好的滿足實(shí)際使用需求。

      (2)溢流面混凝土表層厚度為100mm,在最初設(shè)計(jì)時(shí)未設(shè)置縫分塊,這使得溢流面在較大的四季溫差變化下,特別是冬季寒流的影響下底部基巖與砌體對(duì)其產(chǎn)生約束效果而出現(xiàn)裂隙。

      (3)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)有“水利工程溫度作用設(shè)計(jì)原則”,當(dāng)壩體底板遭受來(lái)自底部基巖的約束作用時(shí),必須在其頂板面布設(shè)鋼筋網(wǎng),各個(gè)方向的配筋率以0.1%為佳,每1m距離上配置的鋼筋數(shù)量不得超過(guò)5根,鋼筋直徑不得低于16mm[2]。而松樹(shù)水庫(kù)溢洪道溢流面表層鋼筋網(wǎng)配置規(guī)格為φ12@30cm,各方向配筋率不足0.05%,無(wú)法達(dá)到溫度裂隙擴(kuò)張所需求的鋼筋配置要求,為裂隙的出現(xiàn)提供了可能。

      (4)根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,裂隙出現(xiàn)的位置多為施工縫所在,這說(shuō)明對(duì)施工縫處理的不恰當(dāng)是引起裂隙出現(xiàn)的主要原因之一。此外,最初混凝土施工時(shí),為在其中摻入引氣劑而使得固結(jié)后混凝土層含氣量較低,抗凍性能不佳,亦是導(dǎo)致溢流面表土層出現(xiàn)問(wèn)題的原因之一。

      綜上所述,溢流面裂隙出現(xiàn)的原因?yàn)橐缌髅婊炷翆蛹捌滗摻钆渲脧?qiáng)度不足;溢流面最初設(shè)計(jì)時(shí)為設(shè)置縫分塊;施工中施工縫處理不當(dāng)和初期施工工藝存在缺陷等,從而使得溢流面在溫度變化下受到溫度應(yīng)力的干擾而出現(xiàn)問(wèn)題,需對(duì)其進(jìn)行及時(shí)有效的除險(xiǎn)加固。

      3 溢洪道堰面加固方案選擇

      3.1 方案介紹

      基于要求溢洪道加固后現(xiàn)有裂隙得到妥善修復(fù)且避免新裂隙出現(xiàn)的同時(shí)溢洪道自身強(qiáng)度與抗沖刷能力及抗凍性有所增強(qiáng)的前提,對(duì)松樹(shù)水庫(kù)溢洪道的加固提出2種方案。

      方案1:對(duì)水流速度較低區(qū)域(溢洪道上部)的裂縫采取常規(guī)手段進(jìn)行加固,對(duì)水流速度較快(溢洪道直線段到鼻坎)的區(qū)域先去除30cm的原有混凝土層隨后對(duì)上部鋼筋網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新布設(shè)[3]。

      方案2:對(duì)水流速度較慢的區(qū)域采取與方案1相同的方法,對(duì)水流速度較快的區(qū)域則不去除原有混凝土層改用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)對(duì)裂隙進(jìn)行填充。充填時(shí)需注意應(yīng)先對(duì)表層的碳化部分進(jìn)行清除,待表面潔凈后方可進(jìn)行作業(yè)。

      3.2 方案比較

      施工方案的選擇必須在充分結(jié)合工程實(shí)際狀況的前提下,綜合考慮經(jīng)濟(jì)、可行性等多方面因素,先對(duì)上述2個(gè)方案作出比較以選擇最優(yōu)方案。

      方案1:采用常規(guī)治理方法,久經(jīng)實(shí)踐,技術(shù)上可行;采用該方案進(jìn)行治理,單位面積的治理費(fèi)用約為360元,整個(gè)工程需加固3400m2,費(fèi)用共計(jì)122.3萬(wàn)元。不足:對(duì)舊有混凝土面的清除作業(yè)較為繁瑣且重新澆筑混凝土后仍存在出現(xiàn)裂隙的可能。

      方案2:采用新型裂縫加固處理技術(shù),該技術(shù)操作較為簡(jiǎn)便且已經(jīng)過(guò)實(shí)際檢驗(yàn),具有可行性;單位面積的治理費(fèi)用約為55元,整個(gè)工程需花費(fèi)187萬(wàn)元。不足:進(jìn)行有效施工需提前進(jìn)行一定的培訓(xùn)且該新型材料可能存在抗老化性能的問(wèn)題,需在后期實(shí)際中進(jìn)行檢驗(yàn)。

      2種方案工程量的比較見(jiàn)表1。

      通過(guò)對(duì)2方案經(jīng)濟(jì)性、實(shí)際加固效果、施工便捷性等多方面的綜合對(duì)比,選定方案2作為最終施工方案。

      4 溢洪道加固方案設(shè)計(jì)

      4.1 堰面的加固設(shè)計(jì)

      加固作業(yè)起始于堰面直線段,整個(gè)表面采用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進(jìn)行刷涂,刷涂面積為3400m2。施工時(shí)需注意因裂縫中多存在水滲出的現(xiàn)象進(jìn)而會(huì)對(duì)柔性抗沖磨的高分子材料(CW)的刷涂造成干擾,需先對(duì)裂縫進(jìn)行封閉的防滲處理。具體施工為先沿裂縫發(fā)育方向開(kāi)槽,隨后在槽底充填堵漏材料和柔性防水材料并回填丙乳砂漿,最后用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進(jìn)行刷涂。

      表1 松樹(shù)水庫(kù)溢洪道加固方案比較

      (1)開(kāi)槽。沿裂縫發(fā)育方向開(kāi)設(shè)燕尾槽,并用鋼絲對(duì)槽內(nèi)表面的雜物進(jìn)行清除。若槽內(nèi)存在滲水現(xiàn)象則在槽底再開(kāi)設(shè)2cm×2cm的方形槽一個(gè),并在其內(nèi)充填堵漏材料,確保不再出現(xiàn)滲水后將燕尾槽吹干等待使用。

      (2)止水材料填充。使用SR—2型止水材料,充填厚度為2cm,充填時(shí)必須確保燕尾槽內(nèi)干燥整潔,止水材料須一層一層刷涂,且必須為前一層自然干燥后才可刷涂下一層。

      (3)充填丙乳砂漿。進(jìn)行充填時(shí)需先在槽底與兩側(cè)槽壁涂刷一層丙乳砂漿后方可進(jìn)行。

      (4)表層防護(hù)。溢洪道堰面上部裂隙處于非水流沖刷區(qū)內(nèi),只需在裂縫兩側(cè)50m范圍內(nèi)刷涂柔性抗沖磨的高分子材料(CW),其余處于水流沖刷區(qū)內(nèi)的裂縫,需對(duì)整個(gè)壩體表層涂抹防護(hù)材料。

      4.2 溢洪道側(cè)墻及閘墩加固設(shè)計(jì)

      (1)側(cè)墻加固設(shè)計(jì)。溢洪道側(cè)墻采用漿砌石結(jié)構(gòu),表層砂漿抹面,多年使用中碳化現(xiàn)象極為顯著,鑒于其處于水流較快的區(qū)域,采用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進(jìn)行刷涂,圖層厚度為4mm,總涂抹面積為近1100m2。

      (2)閘墩加固設(shè)計(jì)。閘墩混凝土的碳化情況見(jiàn)表2。

      表2 混凝土閘墩碳化情況調(diào)差

      此次對(duì)閘墩表層混凝土碳化的加固處理采用丙乳砂漿進(jìn)行[4]。相較于傳統(tǒng)加固方法,丙乳砂漿的防滲、防腐等性能更加優(yōu)越,且抗拉強(qiáng)度相比于普通的水泥砂漿提升一倍,粘結(jié)性則提升了2倍以上,而且丙乳砂漿無(wú)毒、生產(chǎn)成本低廉、施工工藝簡(jiǎn)單,提升經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)對(duì)于施工安全性亦有顯著提升。

      具體施工時(shí)應(yīng)對(duì)碳化的混凝土表層進(jìn)行打毛處理,待表層清降整潔后方可刷涂丙乳砂漿,涂層厚度以4~6mm為佳,總刷涂面積為3300m2[5]。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)優(yōu)化比較后獲得的溢洪道裂隙治理方案,經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)有效消除了堰面中存在裂縫,并在一定程度上增強(qiáng)了溢洪道的強(qiáng)度與抗寒性能,在消除原有安全隱患的同時(shí),很好地保證了溢洪道原有功能的正常發(fā)揮。自除險(xiǎn)加固作業(yè)完成至今,水庫(kù)運(yùn)行狀況一直良好,未出現(xiàn)任何異常問(wèn)題。

      [1]崔華存.小型病險(xiǎn)水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)中的問(wèn)題及解決方案[J].水利規(guī)劃與設(shè)計(jì),2014(03):62-64.

      [2]肖源鴻,徐炯鵬,陳孝軍.于橋水庫(kù)溢洪道閘墩裂縫處理工藝[J].水利規(guī)劃與設(shè)計(jì),2010(02):81-82.

      [3]李雪梅.芻議溢洪道加固的施工方法[J].黑龍江水利科技,2014(04):108-109.

      [4]蔣方好.石門(mén)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程實(shí)錄[J].土工基礎(chǔ),2014(05):20-23.

      [5]李高民.小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固新增溢洪道設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2011(01):83-86.

      圖4 最大損傷點(diǎn)位置分布

      圖4 為有限元軟件得到的重力壩損傷點(diǎn)分布情況,應(yīng)力分布圖中灰度越深,損傷程度越大。因此黑色部分是壩體最易受損部位,此處對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)為67。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:應(yīng)該對(duì)67號(hào)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行加固處理,以提高重力壩的疲勞壽命。

      4 結(jié)語(yǔ)

      由于混凝土大壩結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,單憑人為觀測(cè)很難獲得其最大疲勞點(diǎn)的分布情況,目前一般采取動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)的方法獲得其損傷分布。本文綜合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,首先對(duì)混凝土疲勞分析過(guò)程進(jìn)行研究,闡述了疲勞破壞與靜載破壞的區(qū)別。隨后重點(diǎn)分析了線性疲勞累積損傷和非線性疲勞累積損傷的機(jī)理。并依據(jù)混凝土壽命模型對(duì)大壩進(jìn)行疲勞壽命計(jì)算。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:應(yīng)該對(duì)67號(hào)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行加固處理,以提高重力壩的疲勞壽命。

      參考文獻(xiàn)

      [1]趙造東.水工混凝土受壓疲勞性能及累積損傷研究[D].昆明理工大學(xué),2011.

      [2]魏大春,周晶.水工混凝土結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的災(zāi)變機(jī)理和災(zāi)害控制對(duì)策[J].世界地震工程,2006(03):77-83.

      [3]呂文麗.碾壓混凝土重力壩整體三維仿真分析[J].水利規(guī)劃與設(shè)計(jì),2011(03):40-43.

      [4]周瑞忠,姚志雄,石成恩.活性粉末混凝土為基底材料的斷裂和疲勞試驗(yàn)研究[J].水力發(fā)電學(xué)報(bào),2005(06):40-44.

      [5]陳勝宏,何真.混凝土壩服役壽命仿真分析的研究現(xiàn)狀與展望[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2011(03):273-280.

      TV651.1

      B

      1672-2469(2015)12-0096-03

      10.3969/j.issn.1672-2469.2015.12.033

      張 華(1969年—),女,工程師。

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