劉東明 王瑞蓮 劉 萍
(1.中國(guó)石油西南油氣田公司重慶氣礦2.西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院)
南約洛坦采氣廠冬季凍堵預(yù)防及應(yīng)對(duì)措施分析
劉東明1王瑞蓮1劉 萍2
(1.中國(guó)石油西南油氣田公司重慶氣礦2.西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院)
土庫(kù)曼斯坦南約洛坦氣田試產(chǎn)初期正處于冬季(溫度最低達(dá)到零下20℃),嚴(yán)酷的氣候條件使天然氣的生產(chǎn)運(yùn)行面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。就冬季生產(chǎn)預(yù)處理廠站內(nèi)工藝設(shè)備及生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題及不足做了簡(jiǎn)要介紹,圍繞冬季生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題給出相應(yīng)解決措施,突出了南約洛坦氣田冬防措施的復(fù)雜性和特殊性,最后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出了冬季防凍堵必須工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理兩手抓,強(qiáng)調(diào)了運(yùn)行管理的重要性,為高含硫站場(chǎng)冬季生產(chǎn)運(yùn)行及管理提供借鑒。圖8表3參5
含硫氣田冬季天然氣水合物凍堵應(yīng)對(duì)措施
土庫(kù)曼斯坦南約洛坦氣田是目前世界上最大的整裝凝析氣田之一,產(chǎn)品氣總體規(guī)??蛇_(dá)600×108m3/a,其中南約洛坦EPC項(xiàng)目為其中100×108m3/a規(guī)模的地面建設(shè)工程。南約洛坦氣田兩個(gè)預(yù)處理廠位于馬雷州南約勒坦區(qū)無(wú)人沙漠地帶,該地區(qū)冬季最冷月平均溫度1.8℃,最低氣溫-20℃,空氣相對(duì)濕度60%,氣候較為惡劣。南約洛坦氣田于2013年8月投入運(yùn)行,單井井口壓力、溫度及產(chǎn)量較高,致使下游預(yù)處理廠站內(nèi)運(yùn)行參數(shù)也相對(duì)較高。預(yù)處理廠站內(nèi)運(yùn)行壓力9.3~9.5 MPa左右,空冷裝置前端溫度接近90℃,處理量(800~1000)×104m3/d。
兩個(gè)預(yù)處理廠自投產(chǎn)以來,成功經(jīng)受了該區(qū)冬季嚴(yán)酷低溫氣候的考驗(yàn),在充分發(fā)揮設(shè)備的優(yōu)良性能的同時(shí),通過精細(xì)化管理,加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控,保證了站內(nèi)相關(guān)設(shè)備及裝置能夠平穩(wěn)正常運(yùn)行,確保給下游處理廠提供了穩(wěn)定的氣源。特別是在2014年1、2月份(當(dāng)?shù)貧鉁亓阆?20℃),兩個(gè)預(yù)處理廠的裝置和設(shè)備也沒有出現(xiàn)大面積凍堵情況,裝置的防凍保溫措施、設(shè)施運(yùn)行效果良好,基本能滿足生產(chǎn)的需要。
南約洛坦氣田試運(yùn)投產(chǎn)初期正處于冬季,加之氣田“高溫、高壓、高產(chǎn)、高含硫、高含二氧化碳、高含氯離子”的“六高”特點(diǎn),天然氣預(yù)處理廠冬季防凍措施若考慮不周,將會(huì)導(dǎo)致設(shè)備、裝置及管線發(fā)生凍堵,給整個(gè)站場(chǎng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行造成影響。因此,預(yù)處理廠在設(shè)計(jì)初期就考慮了低溫條件下的防凍保溫措施。
1.1 站內(nèi)設(shè)備
為了保證冬季極寒條件下站場(chǎng)也能平穩(wěn)應(yīng)對(duì)原料氣的初級(jí)處理,預(yù)處理廠在設(shè)計(jì)上主要配置了鍋爐供熱系統(tǒng)、空調(diào)、電采暖器以及電伴熱系統(tǒng)等幾部分,為站內(nèi)設(shè)備、儀器的正常運(yùn)行提供保障。供熱系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng),鍋爐房?jī)?nèi)配置2臺(tái)WNR0.7-0.7/90/70型全自動(dòng)燃?xì)鉄崴仩t,正常情況下一用一備,為全站供熱;另配備2套定壓循環(huán)補(bǔ)水系統(tǒng),保證整個(gè)供暖系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
站場(chǎng)主體工藝流程見圖1。
生產(chǎn)、生活建筑主要采用了采暖熱水供暖,各變電間、配電間、UPS室、變電所采用空調(diào)供暖;陰保間采用電采暖器供暖,消防泵房、儀表風(fēng)房、緩蝕劑泵房等主要的輔助工藝設(shè)備間以及維修車間等均實(shí)現(xiàn)了采暖熱水供暖;裝置區(qū)儀器、儀表等采用電伴熱系統(tǒng)保溫。
1.2 工藝管道
由于預(yù)處理廠原料氣進(jìn)站溫度較高(通常在90~100℃之間),而出站溫度必須控制在45~55℃之間,因此設(shè)計(jì)上未考慮對(duì)站內(nèi)主體工藝管線實(shí)施保溫作業(yè),僅對(duì)一、二級(jí)分離器的沖砂管線、氣田水排污管線以及凝析油排污管線實(shí)施了保溫措施。管線保溫內(nèi)部采用復(fù)合硅酸鹽材料保溫包裹,外部再采用0.5 mm厚的鋁皮包裹、固定。
圖1 南約洛坦氣田預(yù)處理廠站場(chǎng)工藝流程總圖
雖然采氣廠成功地經(jīng)歷了首個(gè)嚴(yán)冬的考驗(yàn),未出現(xiàn)大面積凍堵情況,但在生產(chǎn)中還是暴露出了一些問題。這些問題部分是由于設(shè)計(jì)的缺陷引發(fā)的,還有部分是可以通過加強(qiáng)生產(chǎn)管理,加密站場(chǎng)巡檢來回避的,還需要在后續(xù)生產(chǎn)中不斷地摸索和總結(jié)。
2.1 空冷裝置
南約洛坦氣田單井采用氣液混輸工藝,高溫原料氣在預(yù)處理廠內(nèi)經(jīng)初步分離、計(jì)量后進(jìn)入下游凈化廠實(shí)施處理。由于預(yù)處理廠原料氣進(jìn)站溫度較高(多在90℃以上),為了使處理后的混合介質(zhì)滿足下游設(shè)備運(yùn)行要求,需對(duì)原料氣實(shí)施降溫、冷卻處理。兩個(gè)預(yù)處理廠各配置了4套抗硫原料氣空冷器(圖2),對(duì)站內(nèi)一級(jí)分離后的高溫原料氣實(shí)施冷凝、冷卻處理,降低混合流體溫度以及原料氣的含水率。
圖2 原料氣空冷裝置圖
(1)問題
高溫原料氣經(jīng)過空冷裝置(風(fēng)機(jī))快速降溫后,部分冷凝水會(huì)殘留在空冷裝置管束箱盤管內(nèi),如若單套空冷器處理氣量不夠,原料氣溫降過快,極易在管束箱盤管內(nèi)發(fā)生凍堵。如2013年12月27日上午,預(yù)處理3廠值班中控室監(jiān)測(cè)到站內(nèi)空冷裝置溫度異常,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢核實(shí)A4、B1、B2、C3列空冷裝置進(jìn)氣端管束箱溫度低于0℃(正常運(yùn)行溫度70~80℃),裝置出口端溫度也較低(表1)。
表1 預(yù)處理3廠空冷裝置溫度變化統(tǒng)計(jì)表
(2)應(yīng)對(duì)措施
由于空冷器進(jìn)口端無(wú)法監(jiān)控溫度,現(xiàn)場(chǎng)通過人體感官初步推測(cè)空冷器A套右列、B套左列以及C套右列管束箱發(fā)生了凍堵(圖3、圖4)?,F(xiàn)場(chǎng)緊急停用空冷器A4、B1、B2、C3,啟用D套空冷器運(yùn)行,同時(shí)對(duì)發(fā)生凍堵的空冷裝置實(shí)施降壓解堵。
圖3 空冷裝置現(xiàn)場(chǎng)模擬圖
圖4 空冷裝置管束箱
圖5 空冷裝置溫度變化趨勢(shì)圖
表2 南約洛坦預(yù)處理3廠生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2014年1月)
在泄壓過程中管束箱盤管內(nèi)有清脆的冰塊撞擊聲,排污閥處也能明顯感受到固狀物持續(xù)通過,解堵完成后,管束箱溫度逐步回升,但升溫效果不明顯。分別停運(yùn)A、B、C、D4套空冷器,利用排污、放空系統(tǒng)泄壓解堵。作業(yè)完成后4套空冷裝置管束箱進(jìn)、出口溫度基本恢復(fù)正常。值班中控室調(diào)整裝置風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率,合理控制溫降,確??绽溲b置出口溫度控制在45~55℃之間,裝置解堵完成。解堵作業(yè)前后空冷裝置出口溫度變化見圖5。
考慮預(yù)處理3廠日處理氣量640×104m3左右,啟用兩套空冷裝置已能完全滿足處理量要求(單套裝置處理量能達(dá)到450×104m3/d),后停用B、C空冷器,僅啟用A、D套空冷器生產(chǎn)運(yùn)行。之后裝置再未發(fā)生凍堵,運(yùn)行情況見表2。
2.2 凝析油管線
南約洛坦氣田單井產(chǎn)凝析油,因而需在天然氣預(yù)處理廠對(duì)原料氣中凝析油實(shí)施分離工藝,現(xiàn)場(chǎng)主要通過三相分離器實(shí)現(xiàn)對(duì)氣、水、油的分離。經(jīng)過兩級(jí)分離產(chǎn)生的凝析油經(jīng)站內(nèi)凝析油排污工藝管線在預(yù)處理廠出站處匯合,輸入下游,在處理廠內(nèi)對(duì)凝析油實(shí)施綜合處理(相關(guān)工藝流程見圖1)。
(1)問題
由于預(yù)處理廠凝析油日產(chǎn)量較少(產(chǎn)油量在1.5~3 m3/d左右),凝析油管線內(nèi)的流體基本處于停滯狀態(tài),而凝析油黏度較大,混合流體中又可能含有少量氣田水,冬季低溫、高壓(凝析油管線壓力通常8.5 MPa左右)條件下,可能發(fā)生凍堵。預(yù)處理3廠自2013年12月投產(chǎn)以來,共出現(xiàn)過兩次凝析油管線超壓的情況,且均發(fā)生在2014年初最冷的1~2月間。如2014年2月10日站內(nèi)凝析油管線出站壓力持續(xù)上漲,最高甚至達(dá)到9.72 MPa,超過了站場(chǎng)運(yùn)行壓力(站內(nèi)設(shè)備運(yùn)行壓力9.6 MPa),系統(tǒng)已無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常排油(圖6)。
圖6 凝析油管線出站壓力趨勢(shì)圖
(2)應(yīng)對(duì)處置措施
下游處理廠關(guān)閉凝析油進(jìn)站管線,對(duì)站內(nèi)未投用的一臺(tái)二級(jí)分離器實(shí)施泄壓,導(dǎo)通該分離器的凝析油排污管線,利用原凝析油管線內(nèi)的壓力將混合介質(zhì)返回已泄壓的分離器,實(shí)現(xiàn)對(duì)凝析油管線降壓解堵。
將站內(nèi)在運(yùn)的一、二級(jí)分離器凝析油管線排液方式導(dǎo)為手動(dòng)控制,導(dǎo)通一級(jí)分離器凝析油排污系統(tǒng),利用其排出的高溫凝析油(90℃左右)進(jìn)入管線再次吹掃,并加強(qiáng)管線沿途壓力變化情況監(jiān)控,跟蹤解堵效果,確保凝析油管線正常運(yùn)行。
3.3 電伴熱系統(tǒng)
電伴熱保溫技術(shù)是一種新型的將電能直接轉(zhuǎn)化為熱能的供暖技術(shù),它能維持相關(guān)設(shè)備、設(shè)施在特定溫度下工作,保證不發(fā)生凍堵。預(yù)處理廠采用電伴熱工藝的位置主要包括:氣田水、凝析油、檢修排污、生活污水、放空、生活用水等地面管線、閥門、管件及所安裝壓力表、壓力變送器引壓管段,側(cè)裝式雷達(dá)液位計(jì)、磁浮子液位計(jì)測(cè)量管段等。
(1)問題
預(yù)處理廠選用電伴熱帶的型號(hào)為恒功率并聯(lián)電熱帶THBBD-30/2 J,即電壓等級(jí)220 V,功率30 W/m,溫控器設(shè)定溫度為20℃。電伴熱系統(tǒng)自投運(yùn)以來,運(yùn)行一直較平穩(wěn),但生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)存在一些不適應(yīng)性,主要包括:
●不同溫度介質(zhì)設(shè)施共用一套溫控器
單井放空管線和原料氣生產(chǎn)管線共用電伴熱溫控器,且溫度傳感器安裝在生產(chǎn)管線上(圖7),正常生產(chǎn)中,生產(chǎn)管線溫度高于溫控器維持溫度,從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)放空管線的保溫;此外,單井進(jìn)站壓力變送器、壓力表引壓管線和生產(chǎn)管線共用電伴熱溫控器(圖8),管線溫度高于溫控器需維持的溫度,也無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)儀表管路的保溫作用。
圖7 單井電伴熱裝置
圖8 預(yù)處理廠電伴熱裝置
●保溫措施不完善
初期管線實(shí)施保溫作業(yè)時(shí),壓力變送器、壓力表、液位計(jì)等相關(guān)儀表僅安裝伴熱帶,未實(shí)施保溫作業(yè),起不到保溫伴熱的作用;此外,保溫層接口不嚴(yán)密,雨水易浸入內(nèi)層,使保溫效果大幅度下降,如遇護(hù)套破損,還可能造成電擊穿,發(fā)生火花或暗火,引發(fā)安全事故。
(2)應(yīng)對(duì)措施及效果
針對(duì)電伴熱系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)存在的不適應(yīng)性,采氣廠做出相關(guān)調(diào)整:①針對(duì)不同溫度介質(zhì)設(shè)施共用的溫控器,將溫控器溫度傳感器安裝于溫度較低處或者易于散熱的位置;②儀表管段補(bǔ)充安裝易于拆卸的保溫防水材料。對(duì)于管線接口處防水措施不完善,采用防水材料進(jìn)行封堵,防止進(jìn)水受潮,影響保溫效果和電伴熱使用。相應(yīng)措施實(shí)施后,使用電伴熱的設(shè)備、管道在2014年初的嚴(yán)寒氣候條件下未出現(xiàn)凍堵。
2.4 鍋爐供暖系統(tǒng)
預(yù)處理廠鍋爐房配備2臺(tái)WNR0.7-0.7/90/70全自動(dòng)燃?xì)鉄崴仩t,主要為工藝裝置以及全廠建筑采暖供熱。鍋爐供暖系統(tǒng)自帶控制柜,具有程序啟動(dòng)、自動(dòng)調(diào)節(jié)、超溫報(bào)警等控制及安全保護(hù)功能。系統(tǒng)補(bǔ)水定壓循環(huán)系統(tǒng)采用撬裝設(shè)備,系統(tǒng)控制柜可實(shí)現(xiàn)對(duì)補(bǔ)水泵、循環(huán)泵和軟化水設(shè)備的自動(dòng)控制。2臺(tái)變頻補(bǔ)水泵壓力控制在0.15~0.25 MPa。(圖9、圖10)
圖9 鍋爐系統(tǒng)
圖10 循環(huán)補(bǔ)水系統(tǒng)
(1)問題
預(yù)處理廠鍋爐供暖系統(tǒng)自2013年底開始投用,多次發(fā)生故障停車。初步統(tǒng)計(jì),從2014年1月至3月中旬,預(yù)處理3廠鍋爐系統(tǒng)(2套鍋爐)共計(jì)發(fā)生故障93次(表3)。
(2)應(yīng)對(duì)措施從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上看,除去A套鍋爐因CPU問題引發(fā)的27次故障外,鍋爐出水端壓力異常引發(fā)的故障占到所有故障比例的75.8%,而且該故障頻發(fā)期主要集中在2月底至3月初這段時(shí)間。這可能與氣候轉(zhuǎn)暖,站場(chǎng)生產(chǎn)、生活區(qū)部分采暖設(shè)備(散熱器)停運(yùn)有關(guān)。當(dāng)前鍋爐系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)適用于冬季寒冷條件下的工況條件,而當(dāng)氣溫轉(zhuǎn)暖后,多數(shù)散熱器停用后,鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行條件即發(fā)生改變?,F(xiàn)場(chǎng)通過調(diào)整鍋爐運(yùn)行參數(shù),恢復(fù)站內(nèi)部分采暖設(shè)備使用,鍋爐系統(tǒng)即恢復(fù)正常運(yùn)行。
表3 預(yù)處理3廠鍋爐系統(tǒng)故障統(tǒng)計(jì)
2.5 其它
除上述主體生產(chǎn)設(shè)備外,現(xiàn)場(chǎng)儀器、儀表、機(jī)泵等位置也易發(fā)生凍堵?,F(xiàn)場(chǎng)儀器、儀表管路、管徑偏小,且部分位置保溫處理不完全,易發(fā)生凍堵;單井的、低壓導(dǎo)閥組壓力表、預(yù)處理廠進(jìn)、出站壓力變送器、計(jì)量裝置變送器、凝析油管線上的壓力表等處均易發(fā)生凍堵;放空分液罐氣田水提升泵上游控制蝶閥內(nèi)漏,若轉(zhuǎn)水后未排空泵內(nèi)引水,極易導(dǎo)致泵體凍裂;此外,高孔閥引壓管及埋地排污管路等位置低溫條件下均存在凍堵可能。
(1)采氣廠冬季防凍保溫措施合理、有效,相關(guān)工藝、措施均能成功應(yīng)對(duì)該地區(qū)冬季惡劣生產(chǎn)條件,滿足生產(chǎn)需要,保證了裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。
(2)根據(jù)預(yù)處理廠原料氣處理量變化,合理調(diào)整空冷裝置運(yùn)行臺(tái)數(shù),解決了裝置處理量少而散熱快的矛盾;合理調(diào)節(jié)空冷裝置風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
(3)冬季安全生產(chǎn)除了考慮技術(shù)方面的因素外,還可以從運(yùn)行管理上入手,優(yōu)化調(diào)配裝置運(yùn)行參數(shù),摸索裝置不同工況條件下裝置最佳運(yùn)行參數(shù),提高裝置運(yùn)行穩(wěn)定性,減少故障的發(fā)生幾率。
(4)提前介入設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)階段對(duì)項(xiàng)目從功能設(shè)究[J].計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué).2006,23(6):559-564.
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(修改回稿日期2015-03-11編輯文敏)
劉東明,男,1980年出生,2007年畢業(yè)于西南石油大學(xué)油氣井工程專業(yè),碩士,工程師;現(xiàn)主要從事氣田開發(fā)以及試修作業(yè)相關(guān)工作。地址:(400021)重慶市江北區(qū)大石壩大慶村重慶氣礦氣田開發(fā)工藝研究所。電話:(023)67313721,15736276605。E-mail: liu_dongm@petrochina.com.cn