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      環(huán)己醇精餾塔塔底液中環(huán)己醇的回收

      2016-01-06 05:41:01魏新軍魏菁華李佳珂劉國良
      河南化工 2015年7期
      關鍵詞:環(huán)己醇減壓蒸餾

      魏新軍, 魏菁華, 李佳珂, 劉國良

      (1.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山 467000 ; 2.鄭州輕工業(yè)學院 , 河南 鄭州 450000 ; 3.河南省化工研究所有限責任公司 , 河南 鄭州 450052)

      環(huán)己醇精餾塔塔底液中環(huán)己醇的回收

      魏新軍1, 魏菁華2, 李佳珂3, 劉國良1

      (1.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山467000 ; 2.鄭州輕工業(yè)學院 , 河南 鄭州450000 ; 3.河南省化工研究所有限責任公司 , 河南 鄭州450052)

      摘要:采用減壓蒸餾加一段式分離精餾工藝,通過控制蒸餾釜內溫度、分離塔塔頂溫度和系統(tǒng)的真空度,對環(huán)己醇精餾塔塔底液中的環(huán)己醇進行回收。在料液經過分離精餾塔時,最大限度的分離出高沸物和二環(huán)己基醚,使流出液中環(huán)己醇含量達98%以上,環(huán)己醇回收率達到98%,且處理成本低、投資少、操作穩(wěn)定、效率高,經濟和社會效益顯著。

      關鍵詞:環(huán)己醇 ; 二環(huán)己基醚 ; 減壓蒸餾 ; 分離精餾 ; 高沸物

      0前言

      目前環(huán)己醇的工業(yè)化生產工藝通常采用環(huán)己烷氧化法和環(huán)己烯水合法,工藝過程中的精餾工段是將環(huán)己醇、環(huán)己烷、二環(huán)己基醚等混合物經分離,除去輕組分和重組分后,得到高純度的環(huán)己醇。平頂山市神馬萬里化工股份有限公司的環(huán)己醇生產裝置是成套引進國外的技術裝備,隨著尼龍產業(yè)的不斷發(fā)展和尼龍66鹽需求的增加,精己二酸的產能和產品質量都有大幅度的提升,相應地對作為己二酸生產原料的環(huán)己醇需求也日益增加,同時對環(huán)己醇的純度也提出了更加嚴格的要求,從原有的99.5%提高到99.7%,由于環(huán)己醇精餾塔精度及負荷的增加,使塔底料液外排數(shù)量劇增,造成有了效成分環(huán)己醇的損失和浪費。目前環(huán)己醇產品售價1萬元/t,但是為了避免塔底料液產生的二次污染,僅以0.2萬元/t價格作為燃料出售,每年所造成的直接經濟損失達數(shù)百萬元。

      1技術分析

      環(huán)己醇精餾塔塔底料液含有環(huán)己烯、環(huán)己酮、環(huán)己醇和二環(huán)己基醚等組分,其中環(huán)己醇86%,高沸物3.835%,二環(huán)己基醚8.62%。若采用減壓蒸餾技術,塔底料液中高沸物隨著環(huán)己醇大量蒸出(約30%),直接影響到環(huán)己醇的純度;若采用精餾工藝,塔精度要求過高,負荷太大,處理成本及投資太多,且塔底料液本身就來自精餾塔底,各組分已基本平衡,精餾分離難度很大;若采用萃取回收技術,工藝過程復雜,萃取劑價格太高且損失量大。

      2工藝流程

      工藝流程如圖1所示。

      3主要設備

      蒸餾釜,2 000 L(搪玻璃);精餾塔,20塊塔板(不銹鋼規(guī)整填料);冷凝器,20 m2(碳鋼);環(huán)己醇接收釜,2 000 L(碳鋼);塔底液儲罐,2 000 L(碳鋼);水環(huán)式真空泵,-95.6 kPa。

      4工藝操作過程

      圖1 回收工藝流程圖

      將環(huán)己醇精餾塔塔底料液1 600 kg泵入蒸餾釜,以中壓蒸汽逐漸加熱至150~180 ℃,若溫度低則料液氣化不完全,溫度高則料液氣化過快,易產生曝沸;開啟水環(huán)式真空泵,維持系統(tǒng)負壓-86.38~-69.1 kPa,若負壓太小則蒸餾速度慢,蒸餾釜溫度就會升高,負壓太大則高沸物不能完全凝結,造成夾帶量增加;采用減壓蒸餾加一段式分離精餾,控制塔頂溫度85~96 ℃,若塔頂溫度低則環(huán)己醇凝結量大,餾出量減少;塔頂溫度高則重組分凝結慢,易產生夾帶;環(huán)己醇氣相經冷凝器冷卻后,形成凝結液體,流入環(huán)己醇接收釜;待冷凝器中無液體流出時,打開放空閥使系統(tǒng)泄壓,然后排出蒸餾釜底殘液并儲存。此時所得餾出液為1 392.96 kg,釜底殘液207.04 kg,減壓蒸餾加一段式分離精餾的收率為87.06%。餾出液中環(huán)己醇含量98.175%,二環(huán)己基醚含量0.815%,高沸物含量0.005%,塔底液環(huán)己醇總收率98.56%。

      工藝特點:①蒸餾釜液溫和分離精餾塔的溫度隨真空度大小而變化,兩參數(shù)有相互可調性。②環(huán)己醇沸點168 ℃,高沸物和二環(huán)己基醚沸點大于220 ℃,兩組分沸點溫差50 ℃,釜溫、塔溫可由真空度大小來控制。③餾出液中環(huán)己醇的含量變化,由真空度和蒸餾釜內溫度所決定,負壓值大則高沸物夾帶多,餾出液中環(huán)己醇的含量低,蒸餾釜內溫度的高低也會影響到餾出液中環(huán)己醇的含量。

      5實施效果

      儀器名稱:安捷倫6890氣相色譜儀。環(huán)己醇精餾塔塔底料液處理前氣相色譜圖如圖2所示。

      圖2 處理前氣相色譜圖

      環(huán)己醇精餾塔塔底料液處理后氣相色譜圖如圖3所示。

      圖3 處理后氣相色譜圖

      峰序保留時間min峰寬min峰面積pA·s峰高pA濃度%物質名稱17.1670.03881522.46973577.0773385.977環(huán)己醇215.5430.02998.078213.946860.472113-環(huán)己基-1-環(huán)己烯315.7780.02618.263385.056590.48291-環(huán)己基環(huán)己烯415.8390.02547.677114.869030.44863-環(huán)己基環(huán)己醇516.0520.030212.771686.433700.7464亞環(huán)己基環(huán)己烷616.3690.0252147.5646894.402258.6240二環(huán)己基醚716.4640.02934.251582.227960.2484二環(huán)己基醚相似物總量1711.07637694.0137397.01

      表2 處理后氣相色譜分析結果

      從以上分析結果可以看出,處理前后環(huán)己醇精餾塔塔底料液中的環(huán)己醇含量由85.977%提高到98.175%,二環(huán)己基醚含量由8.624%減少到0.815%,高沸物含量也降至0.005%,環(huán)己醇的總回收率98.56%,各項操作參數(shù)完全達到設計要求,該工藝技術對環(huán)己醇精餾塔塔底料液中的環(huán)己醇回收是非常有效的。

      6結論

      神馬萬里公司5萬t/a環(huán)己醇裝置精餾塔塔底料液回收利用項目,環(huán)己醇的回收率在98%以上,每年可回收環(huán)己醇約400 t,不僅解決了由于環(huán)己醇產品純度提高,使精餾塔塔底料液劇增所造成的損失,而且還能為企業(yè)帶來很好的經濟效益。該項目采用間歇式減壓蒸餾和一段式精餾的工藝技術,具有工藝過程簡捷、設備投資少、生產成本低、操作穩(wěn)定等優(yōu)點,完全符合企業(yè)現(xiàn)階段的生產經營要求。

      作者簡介:魏新軍(1972-),男,工程師,從事企業(yè)技改管理工作,電話:15136999318;通訊聯(lián)系人:劉國良(1971-),男,教授級高工,碩導,化工工藝,電話:13938655192。

      收稿日期:2015-04-08

      中圖分類號:TQ223.16

      文獻標識碼:B

      文章編號:1003-3467(2015)07-0041-03

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