于曉東 李科 孫震禮
(安徽埃夫特智能裝備有限公司,安徽蕪湖,241009)
工業(yè)機器人在電機行業(yè)高速沖床的應(yīng)用
于曉東李科 孫震禮
(安徽埃夫特智能裝備有限公司,安徽蕪湖,241009)
摘 要本文對電機轉(zhuǎn)子定子加工工藝過程進行分析,以安徽埃夫特智能裝備有限公司自主研發(fā)的ER50-C20工業(yè)機器人為應(yīng)用對象,結(jié)合電機轉(zhuǎn)子定子生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)使用機器人對電機轉(zhuǎn)子定子的自動化加工和生產(chǎn)。結(jié)果表明,應(yīng)用機器人生產(chǎn)電機轉(zhuǎn)子定子大大提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)品品質(zhì)也得到有效控制。
關(guān)鍵詞:機器人,電機轉(zhuǎn)子定子,磁性分張器,仿真
多年來,在電機轉(zhuǎn)子定子加工領(lǐng)域,生產(chǎn)自動化還停留在較低的生產(chǎn)水平,整個加工過程多采用人工進行上下料工作。隨著人員成本不斷上漲,企業(yè)加工產(chǎn)品的利潤率越來越低,而且人工進行上下料,存在危險度大、效率低、次品率高等問題。為了提高產(chǎn)品性能,降低人工在生產(chǎn)過程中的不利因素,部分生產(chǎn)廠家開始使用機器人進行機頭的上下料工作。
機器人作為智能裝備,具有精度高、穩(wěn)定性好、柔性化高等特點,使用機器人不但可以減低人員成本,提高設(shè)備利用率,還可以有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。本文以安徽埃夫特智能裝備有限公司開發(fā)的ER50-C20機器人為應(yīng)用對象,通過仿真軟件規(guī)劃機器人工作路徑,實現(xiàn)機器人對電機轉(zhuǎn)子定子進行機械加工。結(jié)果顯示,使用機器人進行上下料不僅改善了產(chǎn)品質(zhì)量,還減輕了員工的勞動強度,降低了企業(yè)對員工生產(chǎn)技能的要求。
ER50-C20為6自由度串聯(lián)機器人,內(nèi)用高性能IPC加實時系統(tǒng)機器人控制器,可以實現(xiàn)高精度同步控制,機器人具有動態(tài)性能好、定位精度高、維護和系統(tǒng)診斷方便、安全機制更完善等特點。
機器人主要由電控系統(tǒng)以及機械本體構(gòu)成,該項目中機器人末端抓具采用端拾器、磁性吸盤、真空吸盤、真空發(fā)生器組成抓手,并附帶氣路單元、主站PLC等。機器人模型見圖1,主要參數(shù)如表1所示。
圖1 ER50-C20機器人模型
表1 ER50-C20機器人主要性
機器人進行電機轉(zhuǎn)子定子加工的工藝如下:
機器人在原位等待,人工將板件放到上件位置。上件位設(shè)置定位對中裝置,定位裝置上設(shè)置磁分張裝置,負責(zé)把每個板件分離開,便于機器人抓取,避免誤抓兩層板件。機器人收到?jīng)_床信號和外部啟動信號后,運動到板件上方抓取位置,通過吸盤抓手抓取工件,一次抓取一個工件,運行到?jīng)_床加工區(qū),放入被加工板件,沖床檢測到板件到位信號后開始作業(yè)。沖床加工完成,機器人得到完成信號,
由機器人運動到下件位置,進行工件的堆放,放滿一定高度后,由人工將板件取走。下料位置放件區(qū)設(shè)置安裝檢測開關(guān),每次放件時必須確認該區(qū)域是否放置滿,如沒有放置滿可以進行放件作業(yè)。機器人要避免碰撞,放置完成后再回到上件抓取位置進行下一作業(yè)抓取。以此循環(huán)。
長度單位:mm圖2 整線平面布局圖
圖3 機器人抓手
整線采用PLC控制,profibus總線通信,平均上下料節(jié)拍14s,詳細布局圖如圖2所示。
3.1 抓具
項目中使用的機器人抓手可以根據(jù)廠家提供的產(chǎn)品數(shù)?;?qū)嶋H樣品進行設(shè)計,抓具采用端拾器磁性吸盤和真空發(fā)生器組成,詳細結(jié)構(gòu)如圖3所示。
3.2磁性分張器
在汽車、家電、工程機械等鋼鐵薄板應(yīng)用行業(yè),碼垛后的各層鋼板之間由于存在油膜或真空負壓現(xiàn)象,最上層鋼板不易取起,必須在垛料的側(cè)面和端面放置磁力分張器,通過其強大的同極性磁力,使最上層鋼板與下層板料相互排斥而產(chǎn)生15mm以上的大間隙,以便抓具逐層取用板料。
本項目采用磁性分張器把每個板件分離開,便于機器人抓取,以免其誤抓兩層板件,損壞高速沖床,磁性分張器示意圖如圖4所示。
整個工位設(shè)備包括:上料臺、下料臺、ER50-C20機器人、機器人用磁性吸盤抓具、按鈕盒、PLC控制系統(tǒng)、磁性分張工裝以及安全防護設(shè)施。
4.1系統(tǒng)控制
單臺機器人控制流程圖如圖5所示。
4.2工位仿真布局
通過使用DELMIA離線仿真軟件,對現(xiàn)場機器人進行工藝細節(jié)規(guī)劃,并對應(yīng)用環(huán)境及產(chǎn)品、工裝的三維模型進行仿真驗證,從而驗證機器人抓手以及機器人與高速沖床之間是否存在干涉。同時,根據(jù)仿真結(jié)果測算機器人
上下料工作節(jié)拍,確認機器人安裝尺寸,各個機床擺放位置,驗證機器人可達范圍,保證機器人與機床之間最大有效服務(wù)距離等。詳細仿真圖如圖6所示。
4.3機器人示教
人工通過機器人手持示教器對該項目軌跡編寫記錄,進行機器人位姿修改、拆垛碼垛相關(guān)技術(shù)參數(shù)設(shè)置、IO信號交互相關(guān)設(shè)置,完成機器人與機器人的配合。經(jīng)過初次調(diào)試后,再優(yōu)化機器人運動軌跡,刪除部分多余運動軌跡點,縮短機器人信號通信時間,提高機器人工作效率,并通過設(shè)置機器人干涉區(qū),防止機器人之間以及機器人與機床的潛在碰撞,提高生產(chǎn)線穩(wěn)定性。當(dāng)兩臺機器人存在潛在碰撞危險時,第一臺機器人優(yōu)先發(fā)出進入干涉區(qū)信號,防止其他機器人進入潛在碰撞區(qū)。
圖4 磁性分張器 長度單位:mm
圖5 單臺機器人控制流程圖
圖6 機器人三維布局圖
使用機器人進行電機行業(yè)轉(zhuǎn)子定子上下料工作,可以完成2臺高速沖床的上下料作業(yè),整個項目不但降低了員工勞動強度,還提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,并降低了產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中存在的潛在風(fēng)險,不但加工精度得以保障,而且廢品率也大幅降低,產(chǎn)品一致性以及質(zhì)量遠遠高于人工生產(chǎn)的產(chǎn)品。