吳秋里
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
流量計計量偏差分析及改造
吳秋里
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
電廠S109FA型機(jī)組化學(xué)水兩處流量計在運(yùn)行中產(chǎn)生偏差,造成測量不準(zhǔn)確的原因是輸水不滿管,在流量計前端增加管徑為DN50 mm的排氣管,保持24 h的全開狀態(tài),排氣管安裝的高度所對應(yīng)的靜壓力≥供水壓力,以確保在排氣管無水排出時說明管道內(nèi)的空氣已排盡。改造后兩處流量計數(shù)值相符且測量準(zhǔn)確可靠。
S109FA型機(jī)組;化學(xué)水;流量計偏差;改造
某電廠4套(4×350 MW)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組使用的化學(xué)水原水來自泵站抽取的湖水,通過2根管道向電廠供水,供水管為DN250 mm,長度約6 km。泵站的出口安裝3臺上海創(chuàng)冠CGD-150(DN150 mm)型流量計(圖1),電廠原水池進(jìn)口安裝2臺E+H 50W2F-UDOA1AC1AAAA(DN250 mm)型流量計(圖2)。泵站改造后,由3條支管道分別供水,3條支管道通過連通管后引2根管供水,一般情況下只啟動1臺支管道泵,通過連通管后單管向電廠供水,即可滿足用水需求。供水過程中,由于電廠流量計平均每小時累計流量是泵站流量值的1/2,計量偏差給雙方的經(jīng)營核算造成了較大的影響。
圖1 泵站出口流量計安裝簡圖
圖2 電廠原水池進(jìn)口流量計現(xiàn)場安裝簡圖
2016年1月初,泵站改造完畢,通知電廠按照新流量計數(shù)據(jù)結(jié)算。2016年2月初,雙方核算時發(fā)現(xiàn)電廠流量計當(dāng)月累積流量是泵站當(dāng)月累積流量值的1/2,泵站稱流量計在改造時更新且校驗(yàn)合格,誤差在允許范圍內(nèi);電廠相關(guān)人員也對流量計進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)表的設(shè)置參數(shù)有問題??紤]到該流量計已投運(yùn)數(shù)年,流量計測量元件可能老化,于2016年3月更新流量計并送計量院檢驗(yàn)合格。更新流量計后又進(jìn)行了1個月的比對,同樣存在較大的偏差。
泵站供水泵出口管道(DN250 mm)改為DN150 mm,由DN150 mm轉(zhuǎn)為DN250 mm供水,懷疑是供水線路長和管徑加粗造成管道積有空氣,不滿足流量計測量條件。
開啟空管檢測功能,流量計空管報警,將流量計前端閥門全開,后端閥門開度緩慢降低,以增加背壓,但流量計依舊顯示空管報警,后端閥門開度緩慢降低,最后將為10%,以增加背壓,但流量計依舊顯示空管報警。管道內(nèi)不滿管,引起測量不準(zhǔn)確。針對現(xiàn)場工況,利用流量計后端的1個關(guān)閉的手動閥,將其改造成排氣閥門,將手動閥開啟后,管道內(nèi)大量氣體被排出,流量計經(jīng)約1 h的排氣后,開啟空管檢測,基本能不再發(fā)生空管報警。經(jīng)過幾個小時的觀察,流量計工況穩(wěn)定正常。臨時解決空管報警問題后,進(jìn)行測量數(shù)據(jù)比對。
(1)第一次校準(zhǔn)流量(2016年5月13日)。供水方式是關(guān)閉進(jìn)2號原水池的進(jìn)水閥,水只進(jìn)入到1號原水池且只進(jìn)不出,水通過聯(lián)絡(luò)管進(jìn)入到1號原水池,聯(lián)絡(luò)門的開度在閥門1/3處,1號原水池進(jìn)水閥開度10%,流量數(shù)據(jù)見表1。
表1 2016.5.13校準(zhǔn)對比流量數(shù)據(jù)
以上測量電廠流量計瞬時流量穩(wěn)定在74 t/h左右,龍湖泵站流量計瞬時流量穩(wěn)定在90 t/h左右。數(shù)據(jù)顯示,15:30-17:30電廠流量計累計讀數(shù)為145 t,1號原水池累積進(jìn)水146 t,泵站表計累積171 t;17:30-19:30電廠流量計累計讀數(shù)為145 t,1號原水池累積進(jìn)水148 t,泵站表計累積180 t;19:30-21:30電廠流量計累計讀數(shù)為152 t,1號原水池累積進(jìn)水157 t,泵站表計累積175 t。以上6 h電廠流量計累積讀數(shù)442 t,原水池實(shí)際累積451 t,泵站累積526 t。
當(dāng)泵站流量控制在90 t/h時,電廠流量計始終可以保持在滿管狀態(tài),從以上6 h的累積讀數(shù)看,電廠流量計的累積量更接近于原水池實(shí)際進(jìn)水量,泵站流量計值明顯高于原水池實(shí)際進(jìn)水量。
(2)第二次校準(zhǔn)流量(2016年5月14日)。供水方式是關(guān)閉進(jìn)1號原水池的進(jìn)水閥和聯(lián)絡(luò)門,水只進(jìn)入到2號原水池且只進(jìn)不出,2號原水池進(jìn)水閥的開度在10%,具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 2016.5.14校準(zhǔn)對比流量數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)顯示,9:40-11:40電廠流量計累計讀數(shù)為186 t,1號原水池累積進(jìn)水238 t,泵站表計累積247 t;11:40-13:40電廠流量計累計讀數(shù)為180 t,1號原水池累積進(jìn)水220 t,泵站表計累積230 t;13:40-15:40電廠流量計累計讀數(shù)為165 t,1號原水池累積進(jìn)水250 t,泵站表計累積231 t。
當(dāng)泵站流量控制在122 t/h時,電廠流量計不能始終保持在滿管狀態(tài),電廠流量計不間斷地報空管報警,從以上6h的累積讀數(shù)看,由于不滿管,電廠流量計的累積量比實(shí)際進(jìn)水量偏低,泵站流量計接近于原水池實(shí)際進(jìn)水量。
(3)第三次校準(zhǔn)流量(2016年5月15日)。計劃從2個池同時進(jìn)水進(jìn)行測量,將1號原水池進(jìn)水閥和2號原水池進(jìn)水閥的開度都控制在10%,由于現(xiàn)場實(shí)際需要制水,無法讓2個池的水都只進(jìn)不出從而進(jìn)行實(shí)測進(jìn)池的累積量,所以只能觀察表計有沒有空管報警且測量穩(wěn)定,具體測量步驟:①泵站出口流量穩(wěn)定在90 t/h時,只向1號池供水,1號原水池進(jìn)水閥開度在10%,供水2 h內(nèi)沒出現(xiàn)空管報警且測量穩(wěn)定,緩慢將2號原水池進(jìn)水閥的開度控制在10%,流量計間斷性的出現(xiàn)空管報警且讀數(shù)波動很大,無法進(jìn)行準(zhǔn)確計量。②通知泵站提高出口流量,最終能穩(wěn)定在122 t/h,按照步驟①的方式進(jìn)行測試,但只向1個池供水時都出現(xiàn)間斷性的空管報警且讀數(shù)波動很大,同時向2個池供水時且進(jìn)水閥控制在10%,連續(xù)6 h的測量,流量計間斷性的出現(xiàn)空管報警且讀數(shù)波動很大。
從以上測量數(shù)據(jù)分析得知,流量計工作正常,測量不準(zhǔn)確由輸水不滿管引起。由于泵站與現(xiàn)場距離較遠(yuǎn),泵開啟后流量的傳輸過程>0.5 h,2臺表之間的瞬時流量有滯后,不能作為比較的判據(jù),一段時間的累積流量可以作為比對。如果排氣管道無法達(dá)到排氣要求,流量計不能準(zhǔn)確測量。
在流量計前端增加管徑為DN50 mm的排氣管,保持24 h的全開狀態(tài),排氣管安裝的高度所對應(yīng)的靜壓力≥供水壓力,以確保在排氣管無水排出時說明管道內(nèi)的空氣已排盡,具體改造見圖3。
改造完畢后,排空閥保持全開,原水池進(jìn)水閥全開(不必控制在10%),流量計不報“空管報警”,先通過A管道單管供水,通過測量數(shù)據(jù)比對,雙方累積流量能夠基本吻合,誤差在允許范圍內(nèi),測量時間為2016年5月27日,流量數(shù)據(jù)見表3。
圖3 改造后管道及流量計示意圖
表3 改造后校準(zhǔn)對比流量數(shù)據(jù)
通過B管道單管供水,通過測量數(shù)據(jù)比對,雙方累積流量能夠基本吻合,誤差在允許范圍內(nèi),測量時間為2016年5月28日,流量數(shù)據(jù)見表4。
表4 2016.5.28校準(zhǔn)對比流量數(shù)據(jù)
通過A和B管道雙管供水,通過測量數(shù)據(jù)比對,雙方累積流量能夠基本吻合,誤差在允許范圍內(nèi),測量時間為2016年5月29日,流量數(shù)據(jù)見表5。
表5 2016.5.29校準(zhǔn)對比流量數(shù)據(jù)
表5所列的為流量計管路進(jìn)行改造后的計量數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)中在具有同比條件的兩處或多處可以得到相互印證,說明計量值準(zhǔn)確。
在燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠,當(dāng)有同比條件的兩表或多表的讀數(shù)超過它們精度的允許偏差時,應(yīng)引起運(yùn)行和檢修人員的足夠重視,這不僅是測量準(zhǔn)確與否的問題,還關(guān)系到發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)效益,甚至關(guān)系到設(shè)備運(yùn)行狀況是否安全、正常。因此,有關(guān)人員要仔細(xì)關(guān)注表計測量的條件及現(xiàn)場的具體工況,認(rèn)真查找出發(fā)生該情況的切實(shí)原因,提出對應(yīng)的改造方案,確保發(fā)電廠的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
〔編輯李波〕
TM611.3
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.30