趙月良
(三環(huán)化工有限責(zé)任公司設(shè)備保障部,昆明650113)
自容式電液調(diào)速系統(tǒng)用于15 MW余熱發(fā)電機(jī)組
趙月良
(三環(huán)化工有限責(zé)任公司設(shè)備保障部,昆明650113)
余熱電站4#機(jī)組(15 MW)原調(diào)速系統(tǒng)存在的問題和改造過程,對比改造前后效果,指出自容式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)較原模擬電調(diào)(EHC)擁有獨立封閉油源,無錯油門等中間環(huán)節(jié),具有系統(tǒng)簡單、性能優(yōu)化、驅(qū)動力大、響應(yīng)快、可靠性強(qiáng)等特點。
自容式電液調(diào)速;余熱發(fā)電機(jī)組;應(yīng)用
汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)是一個鎖定負(fù)反饋閉環(huán)控制系統(tǒng),其作用是在各種干擾的情況下,將汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速、功率、主汽壓、抽汽壓力和排汽壓力等運行參數(shù)維持在給定值。汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)歷了液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)、電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的發(fā)展歷程。隨著機(jī)組向高參數(shù)、大容量方向的不斷發(fā)展,電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)也由模擬電調(diào)(EHC)向數(shù)字電調(diào)(DEH)方向發(fā)展。DEH系統(tǒng)以分散控制控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),具有對汽輪發(fā)電機(jī)組的啟動、升速、并網(wǎng)、負(fù)荷增減進(jìn)行監(jiān)視、操作、控制、保護(hù)、以及數(shù)字處理和CRT顯示等功能。
自容式電液調(diào)速系統(tǒng)作為一種集成式電液執(zhí)行器,用于與DEH配套,執(zhí)行DEH控制,可以替代低壓透平油型電液油動機(jī),控制汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)閥或主汽閥,執(zhí)行電液控制。因此,自容式電液調(diào)速系統(tǒng)其實是汽輪機(jī)數(shù)字式電液控制系統(tǒng)(DEH)中的一個組成部分,主要由供油系統(tǒng)(油站、蓄能器、抗磨液壓油等)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)(油動機(jī)、伺服閥、OPC電磁換向閥等)、液壓油及油管路系統(tǒng)(油管路及各閥門等)組成。
1.1 余熱電站4#機(jī)組設(shè)備概況以及調(diào)速系統(tǒng)存在的問題
余熱電站4#機(jī)組于2010年2月建成投產(chǎn),利用公司硫酸余熱發(fā)電,為公司重要的節(jié)能設(shè)備。機(jī)組為抽凝式汽輪機(jī)(CN15-3.43/0.49),裝機(jī)容量15 000 kW。余熱電站4#機(jī)組原調(diào)速系統(tǒng)屬于模擬電調(diào),即EHC,主要特點是由于機(jī)械彈簧對油源壓力變化所引起的二次脈動油壓變化沒有補(bǔ)償作用,任何原因引起的油源壓力變化容易干擾油動機(jī)的正常工作,形成寄生反饋。寄生反饋在開大調(diào)節(jié)閥方向為負(fù)反饋,關(guān)小調(diào)節(jié)閥方向為正反饋,嚴(yán)重影響了油動機(jī)的穩(wěn)定性。油動機(jī)遲緩率大,動態(tài)響應(yīng)差是此類調(diào)速系統(tǒng)的通病。
4#機(jī)組于2011年9月進(jìn)行大修后,做靜態(tài)試驗過程中就出現(xiàn)油動機(jī)開啟線性不好,并且不好調(diào)整等現(xiàn)象。啟動過程中,機(jī)組高壓油動機(jī)有大幅度波動,導(dǎo)致機(jī)組轉(zhuǎn)速、電負(fù)荷和抽汽壓力輸出波動比較大,不能滿足安全穩(wěn)定的運行要求。如油動機(jī)行程從30%~40%,負(fù)荷變化為1 MW,然而從40%~50%,負(fù)荷變化只能為2 MW。4#機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)不穩(wěn)定造成分公司高、低壓蒸汽管網(wǎng)大幅波動,影響后系統(tǒng)磷酸等后系統(tǒng)熱用戶的穩(wěn)定用汽。
1.24#機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)改造情況
1.2.1 改造依據(jù)
4#機(jī)組原采用機(jī)械彈簧錯油門,液壓系統(tǒng)性能較差,需要更換原機(jī)械彈簧錯油門為液力彈簧錯油門,以提高錯油門滑閥的靈敏度,和消除油源壓力變化造成的寄生反饋。這種低壓透平油純電調(diào),改造工作量較大,改造效果不易保證。若改用自容式,則可免去錯油門改造的麻煩,使改造工作量大為減少,并可達(dá)到較高的性能。采用自容式油動機(jī)進(jìn)行徹底改造,消除原系統(tǒng)存在的各種缺陷。如遲緩率大、控制精度低、輸出剛度差,動態(tài)響應(yīng)慢、動作不平穩(wěn)、寄生振蕩等問題。使控制系統(tǒng)的綜合性能達(dá)到高壓抗燃油系統(tǒng)的水平。
1.2.2 改造主要內(nèi)容
(1)取消部分。取消高壓油動機(jī)和抽汽油動機(jī)原來的CPC電液轉(zhuǎn)換器;取消高壓油動機(jī)和抽汽油動機(jī)原來的錯油門;取消高壓油動機(jī)和抽汽油動機(jī)原來的壓力變換器。
(2)加裝部分。增加獨立油源裝置:油站、蓄能器、抗磨液壓油等;增加伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu):油動機(jī)、伺服閥、OPC電磁換向閥等;增加油管路及各閥門等。
(3)拆除4#汽輪機(jī)上的調(diào)門油動機(jī)及連接的油管路,測繪原調(diào)門油動機(jī)的安裝底座尺寸,加工一個相同尺寸的蓋板,將蓋板安裝在原調(diào)門油動機(jī)的安裝位置上。
(4)與拆除部件連接的口,封堵,配做相應(yīng)的堵頭,有些口拆而不堵。
(5)根據(jù)新油動機(jī)組件的行程和連接方式,修改加工原調(diào)門連接桿的長度及連接方式(連接桿螺紋長度要保證裝上鎖緊螺母后有20 mm富裕),確保油動機(jī)與調(diào)門正確安裝,調(diào)門關(guān)閉時,油動動機(jī)還有2~3 mm行程。
(6)把G80-56油動機(jī)組件放在蓋板上,確定油動機(jī)的活塞桿與調(diào)門的連接桿安裝好,并且同軸(用掉線確認(rèn)),這時將油動機(jī)的焊接底板點焊在蓋板上,緊固油動機(jī)安裝底板與焊接底板的安裝螺釘,緊固鎖緊螺母,進(jìn)行焊接底板的滿焊。
1.2.3 油管路的安裝及液壓工作
原理
所有管材、管件材料采用不銹鋼(如0Cr18Ni9)。管材、管件數(shù)量依據(jù)現(xiàn)場具體情況確定,油站液壓工作原理為柱塞泵啟動后(最大流量約為20 L/min),經(jīng)過吸油濾油器,從油箱中吸入抗磨油。從柱塞泵出來后的壓力油,經(jīng)過油站出口組件(截止閥、單向閥、濾油器、溢流閥)為系統(tǒng)恒壓供油,其中蓄能器是吸收壓力油脈沖來穩(wěn)定系統(tǒng)壓力。
1.2.4 油站設(shè)備性能參數(shù)
柱塞泵流量15.8 cm3/(r/min),電機(jī)功率5.5 kW,系統(tǒng)電源AC 380 V,過濾精度5μm,系統(tǒng)供油壓力14 MPa,系統(tǒng)供油容積120 L,介質(zhì)L-HM68液壓油。
1.2.5 泵站控制原理
液壓泵站采用大流量變量柱塞泵,使系統(tǒng)工作壓力恒定在14 MPa,泵站的壓力變送器實時將系統(tǒng)壓力上傳至DEH,DEH將系統(tǒng)壓力跟設(shè)定值做比較,當(dāng)系統(tǒng)壓力低于設(shè)定值時,DEH給出指令,雙泵自動聯(lián)鎖,系統(tǒng)壓力高于設(shè)定值時,DEH給出指令,雙泵聯(lián)鎖解除,保證系統(tǒng)正常運行;泵站設(shè)有3個壓力開關(guān),DEH三取二判斷系統(tǒng)油壓,當(dāng)系統(tǒng)壓力低于設(shè)定的油壓低報警值,DEH給出報警信號。泵站采用雙泵冗余設(shè)計,1用1備,遠(yuǎn)程可以控制啟、停雙泵。
1.2.6 自容式油動機(jī)液壓原理
(1)開調(diào)門或加負(fù)荷。DEH給定一開調(diào)門或加負(fù)荷指令,經(jīng)運算比較后輸出一正偏值電壓ΔX,并作用在伺服閥上,伺服閥動作,從而驅(qū)動油動機(jī)動作并往上開啟調(diào)門。此調(diào)門位移經(jīng)油動機(jī)LVDT反饋回DEH進(jìn)行比較運算,直至其偏值電壓ΔX為0后,調(diào)門便停止移動,并停留在一個新的工作位置上。
(2)關(guān)調(diào)門或減負(fù)荷。作用過程與上相反。伺服原理框圖見圖1。
1.2.7 測速傳感器的安裝
CS-1磁性轉(zhuǎn)速傳感器采用電磁感應(yīng)原理來達(dá)到測速的目的,具有輸出信號大,不需要放大,抗干擾能力好,不需要外接電源,可在煙霧,油氣,水汽等惡劣環(huán)境中使用。
1.2.8 LVDT的安裝
(1)每個支架上同時安裝2只位移傳感器(冗余),并由一個傳動件帶動2只拉桿同時運動。
(2)LVDT機(jī)械安裝時,其次級線圈輸出電壓為零的位置(芯桿上中間刻度線)與油動機(jī)行程50%對應(yīng)。
圖1 伺服原理框圖
1.2.9 現(xiàn)場試驗后的主要控制參數(shù)
100%連續(xù)可調(diào)節(jié)工作,動作平穩(wěn),定位精度<0.1全行程;轉(zhuǎn)速控制精度+(-)1 r/min;負(fù)荷控制精度0.1 MW;快關(guān)時間<0.5 s;泵出口油壓恒定14 MPa。
1.2.10 改造后與原機(jī)組調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要區(qū)別(表1)
表1 改造后與原機(jī)組調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要區(qū)別
因4#機(jī)組利用硫酸余熱發(fā)電,主蒸汽壓力波動較大,原模擬電調(diào)即EHC(電液轉(zhuǎn)換器控制壓力變換器加錯油門)的液壓調(diào)速系統(tǒng),油動機(jī)開啟線性差,電負(fù)荷不好調(diào)整。而基于T80控制器的自容式液壓調(diào)速系統(tǒng)為優(yōu)化的高壓電液執(zhí)行器,將油源與電液執(zhí)行器分塊集成,具有系統(tǒng)簡單、性能優(yōu)化、驅(qū)動力大、響應(yīng)快、可靠性強(qiáng)等特點。
自4#機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)系統(tǒng)改造以來,經(jīng)過短短1個月運行,發(fā)電量明顯提高。6月發(fā)電量達(dá)901.03萬kW·h,創(chuàng)下了自建成以來的最高月發(fā)電量,為公司節(jié)約電費支出近140余萬元。改造前、后效果對比如下。
(1)改造前因調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)不住,4#機(jī)組進(jìn)汽量<17 t時必須停車,改造后可以保持<17 t的小汽量可連續(xù)穩(wěn)定運行,發(fā)電量得到顯著提高。同時,機(jī)組運行操作穩(wěn)定性提高、蒸汽排空浪費現(xiàn)象減少(改造前機(jī)組負(fù)荷只能維持在進(jìn)汽量為17 t(最小負(fù)荷)、33 t,42 t,70 t(滿負(fù)荷)時4個階段運行,因此在生產(chǎn)運行中常有因不能穩(wěn)定進(jìn)汽量而被迫減小進(jìn)汽量至17 t或33 t,42 t,從而降低發(fā)電負(fù)荷穩(wěn)定運行,并同時開啟排空的浪費現(xiàn)象出現(xiàn);改造后進(jìn)汽量可成線性增減,減少排空開啟,杜絕蒸汽浪費。
(2)改造后油動機(jī)動態(tài)穩(wěn)定性大幅度增加。即使壓力油源波動超過50%以上,能夠保證油動機(jī)波動不超過±1 mm,滿足機(jī)組高質(zhì)量的電/熱負(fù)荷輸出,大大提高機(jī)組運行效率和穩(wěn)定性。蒸汽消耗以及蒸汽排空現(xiàn)象明顯改善,為最大程度發(fā)揮余熱發(fā)電,節(jié)約能源奠定良好的基礎(chǔ)。初步估算,年發(fā)電量可提高10%~20%,低壓蒸汽放空減少30%~50%。同時,通過改造,對穩(wěn)定公司蒸汽管網(wǎng)壓力,避免蒸汽波動,穩(wěn)定后系統(tǒng)生產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。
經(jīng)過對4#機(jī)組(CN15-3.43/0.49)調(diào)速系統(tǒng)改造,以及改造前、后機(jī)組運行情況的對比可明顯看出,自容式電液調(diào)速系統(tǒng)(DEH)較原模擬電調(diào)(EHC),擁有獨立封閉油源,無錯油門等中間環(huán)節(jié),具有系統(tǒng)簡單、性能優(yōu)化、驅(qū)動力大、響應(yīng)快、可靠性強(qiáng)等特點,不失為技術(shù)先進(jìn),操作簡單,節(jié)能降耗的解決方案,為類似老機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)改造提供一些借鑒和參考。
[1]李建剛.汽輪機(jī)設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]康松.汽輪機(jī)原理[M].北京:中國電力出版社,2000.
〔編輯凌瑞〕
TM617
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.31