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      分子篩純化系統(tǒng)蒸氣加熱器改造

      2016-02-08 02:46:15穆繼偉
      設(shè)備管理與維修 2016年12期
      關(guān)鍵詞:可控硅空分電熱

      穆繼偉

      (遼陽石化公司動(dòng)力廠,遼寧遼陽111003)

      分子篩純化系統(tǒng)蒸氣加熱器改造

      穆繼偉

      (遼陽石化公司動(dòng)力廠,遼寧遼陽111003)

      將KDON-3200/6500型空分裝置蒸氣加熱器改造為電加熱器,并通過對(duì)控制系統(tǒng)的改進(jìn),解決了加熱器泄漏,效率下降的問題。改造后分子篩運(yùn)行平穩(wěn),保證了空分裝置長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

      分子篩純化系;蒸氣加熱器;電加熱器

      0 前言

      KDON-3200/6500型空分裝置分子篩純化系統(tǒng)由2個(gè)互相切換的分子篩吸附器組成,采用吸附法凈化空氣中的水分、二氧化碳、乙炔和其他碳?xì)浠衔?。分子篩吸附劑在常溫下將空氣中的水分、二氧化碳等吸附質(zhì)吸附在其表面上,加熱再生時(shí)利用吸附劑高溫下吸附容量減小的特性,再把吸附質(zhì)解析出來,達(dá)到連續(xù)凈化空氣的目的??諝獬龇肿雍Y吸附器的露點(diǎn)需要<-66℃,分子篩再生氣體溫度需要>170℃,分子篩再生冷吹峰值需要>100℃。

      分子篩純化系統(tǒng)由DCS程序控制器控制,控制器通過9個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)對(duì)分子篩純化系統(tǒng)的控制。每一步驟都設(shè)有為完成該步驟所需的等待時(shí)間及最長(zhǎng)等待時(shí)間。其中卸壓時(shí)間5 min;加熱時(shí)間120 min;冷吹時(shí)間105 min;均壓時(shí)間10 min。分子篩程序可視運(yùn)行工況,按操作人員的要求在自動(dòng)控制與手動(dòng)控制之間互相轉(zhuǎn)換。分子篩蒸汽加熱器投運(yùn)以來運(yùn)行平穩(wěn)。隨著使用年限的增加,為防止蒸汽加熱器泄漏增設(shè)1臺(tái)電加熱器,但使用中電加熱器電熱棒頻繁損壞,使用功率達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,由于電加熱系統(tǒng)不是原設(shè)備設(shè)計(jì),安裝地點(diǎn)距離分子篩容器較遠(yuǎn),熱損較大,熱效率低,只是在無蒸汽或蒸汽加熱器泄漏時(shí),才臨時(shí)切換使用該系統(tǒng)。

      1 蒸汽加熱器存在的問題

      空分裝置分子篩純化系統(tǒng)蒸汽加熱器在長(zhǎng)期使用過程中,由于蒸汽的長(zhǎng)期沖刷,加熱管束管壁明顯減薄。經(jīng)多次檢修堵漏,部分加熱管束已被堵死,換熱效率明顯下降,已不能滿足生產(chǎn)運(yùn)行需要。雖然幾次出現(xiàn)蒸汽加熱器泄漏事故都能及時(shí)發(fā)現(xiàn),但分子篩吸附能力已經(jīng)明顯下降,判斷蒸汽加熱器是否泄漏的技術(shù)手段滯后,只能通過二氧化碳在線分析儀報(bào)警提示,等到冷吹時(shí)將蒸汽加熱器污氮入口閥關(guān)閉,在蒸氣加熱器底部的污氮側(cè)吹除閥處,用小鏡子試驗(yàn)是否有水蒸氣附在鏡子表面。當(dāng)觀察到吹除閥有水蒸氣排出時(shí),分子篩吸附劑已受到嚴(yán)重污染,空分系統(tǒng)將被迫停車,重新活化分子篩,但活化效果并不理想。

      2 改造方法

      拆除原分子篩再生系統(tǒng)的蒸汽加熱器和電加熱器,更換為2臺(tái)電加熱器,互為備用,主流程采用原電加熱器流路,電加熱器加溫閥保留,蒸氣加熱器加溫閥取消。將原加熱時(shí)間和電加熱器通電時(shí)間一致(120 min),改為加熱115 min,加熱器聯(lián)鎖停電;電加熱器繼續(xù)通入污氮5 min后再切換,避免電加熱器切換與斷電同時(shí)進(jìn)行,造成電加熱器余熱過高,縮短使用壽命。電加熱器氣體出口溫度由可控硅調(diào)功器進(jìn)行調(diào)節(jié),并增設(shè)溫度高報(bào)警,高高聯(lián)鎖控制。

      2.1 設(shè)備選型

      新增電加熱器由電加熱器和控制系統(tǒng)兩部分組成,發(fā)熱元件采用具有良好耐蝕性、耐熱性,以及較好的冷作成型和焊接性的SUS304不銹鋼無縫管作為保護(hù)套,采用電氣物理特性穩(wěn)定、高溫力學(xué)性能好,冷變形塑性好,長(zhǎng)期使用不會(huì)產(chǎn)生脆性斷裂的Cr20Ni80電阻電熱合金絲,經(jīng)壓縮工藝成型。控制部分采用數(shù)字電路,集成電路觸發(fā)器、可控硅等組成可調(diào)測(cè)溫、恒溫系統(tǒng)。

      新增2臺(tái)電加熱器為立式,額定功率360 kW/臺(tái),1用1備。工況Ⅰ:通過氣量5000 m3/h,出口溫度220℃。工況Ⅱ:通過氣量7000 m3/h,出口溫度170℃。

      2.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)

      電加熱器為直立圓筒式結(jié)構(gòu),由多只管狀電熱元件和筒體組成,管狀電熱元件是在金屬管內(nèi)放入高溫電阻絲,空隙部分填入具有良好絕緣性和導(dǎo)熱性能的結(jié)晶氧化鎂粉,采用管狀電熱元件做發(fā)熱體。再生氣從上部進(jìn)入,通過電熱管組件使氣體溫度升高,再從下部出去進(jìn)入分子篩吸附器,電加熱器電熱元件共27支,每支15 kW,共405 kW。額定功率360 kW,接線24支,另有3支未接線,45 kW作為備用件預(yù)留在設(shè)備中,三項(xiàng)電源380 V,50 Hz。

      2.3 控制系統(tǒng)

      (1)AI808型數(shù)顯溫度控制柜,采用數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,集成電路觸發(fā)器,大功率可控硅和測(cè)溫元件組成測(cè)量、調(diào)節(jié)、控制回路。電加熱過程中,測(cè)溫元件將電加熱器出口溫度電信號(hào)送至數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行放大、比較后顯示測(cè)量溫度值。同時(shí)輸出4~20 mA電流信號(hào)至可控硅觸發(fā)器組件的輸入端,控制輸出脈沖相位,從而控制可控硅導(dǎo)通角度,實(shí)現(xiàn)良好的控制精度和調(diào)節(jié)性。

      (2)將原分子篩再生污氮流量指示報(bào)警回路改為流量指示報(bào)警聯(lián)鎖回路。當(dāng)污氮流量達(dá)到低限時(shí),控制室報(bào)警,當(dāng)污氮流量達(dá)到低低限時(shí)聯(lián)鎖停電加熱器;在電加熱器出口設(shè)置溫度指示報(bào)警聯(lián)鎖,當(dāng)溫度達(dá)到高限時(shí),控制室報(bào)警,當(dāng)溫度達(dá)到高高限時(shí),聯(lián)鎖停電加熱器;設(shè)有電加熱器爐膛溫度超高自動(dòng)斷電保護(hù),防止電加熱器干燒造成電熱元件損壞。

      (3)由于控制系統(tǒng)一直沒有升級(jí)更新,微機(jī)系統(tǒng)配置較低,導(dǎo)致內(nèi)部的原程序不易改動(dòng),為實(shí)現(xiàn)取消加溫閥和在分子篩加熱115 min時(shí)聯(lián)鎖停電加熱器,又不影響切換程序運(yùn)行,將加溫閥的開關(guān)信號(hào)在控制柜內(nèi)短接和設(shè)立一個(gè)單獨(dú)的計(jì)時(shí)程序計(jì)時(shí)。電加熱器控制測(cè)量點(diǎn)及參數(shù)見表1。

      表1 電加熱器控制測(cè)量點(diǎn)及參數(shù)

      3 改造效果

      改造前原電加熱器分子篩再生氣體溫度165℃,再生氣量≤5000 m3/h;蒸汽加熱器分子篩再生氣體溫度165℃,再生氣量≥6000 m3/h。再生出口氣體溫度冷吹峰值≤100℃,只達(dá)到分子篩再生需要的低限,分子篩中的水分、二氧化碳基本能解析,但隨著分子篩使用周期的增加,其吸附容量下降,吸附后期就會(huì)出現(xiàn)分子篩純化系統(tǒng)出口空氣中的二氧化碳含量上升的現(xiàn)象。

      改造后的電加熱器分子篩再生氣體溫度179℃,再生氣量≥6000 m3/h,再生氣體出口溫度冷吹峰值≥120℃,分子篩再生效果良好。

      分子篩再生加熱器改造投用后,由于設(shè)計(jì)配置合理,使再生氣量和溫度保持在最佳狀態(tài),滿足了分子篩再生需求,分子篩再生指標(biāo)達(dá)到了要求,安全性經(jīng)濟(jì)性得到了提高,保證了空分設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

      〔編輯李波〕

      TB657.9

      B

      10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.35

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