田淑杰 王小存
摘 要:造紙制程中排放的清白水CODCr含量在400~500mg/L之間,B/C在0.3左右。本實驗以此白水作為介質(zhì),通過膜生物反應器(MBR)處理后,當進水溫度控制在25~36℃,控制污泥濃度在8000~11000mg/L,采用間歇抽吸出水、定期氣水反洗運行模式時,MBR膜組件抗污染能力強,反應器內(nèi)污泥相良好,并具有良好的抗沖擊負荷能力,MBR出水CODCr可以被降解到60mg/L以下,BOD小于2mg/L;
關鍵詞:膜生物反應器 白水 造紙 SDI 膜污染
中圖分類號:X7 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)01(b)-0000-00
膜生物反應器(membrane bioreactor,MBR)的工作原理是利用反應器的好氧微生物降解污水中的有機污染物,通過中空纖維膜進行高效的固液分離。膜生物反應器工藝通過膜分離技術大大強化了生物反應器的功能,與傳統(tǒng)的生物處理方法相比,具有生化效率高、抗負荷沖擊能力強、出水水質(zhì)穩(wěn)定、占地面積小、排泥周期長、易實現(xiàn)自動控制等優(yōu)點,是目前最有前途的污水回用處理技術之一[1]。
本文主要以造紙工業(yè)中產(chǎn)生的清白水作為介質(zhì),研究MBR運行參數(shù)及處理效果,并對相關參數(shù)進行確定.
1 實驗部分
1.1 實驗設備
實驗采用日本某公司生產(chǎn)的中空纖維膜元件,膜材料為PVDF,有效膜面積60m2。反應器污泥取自現(xiàn)有污水處理廠二沉池回流污泥。實驗用水直接取自該廠紙機白水排水系統(tǒng)。
白水經(jīng)冷卻塔冷卻后,重力流入調(diào)節(jié)池。經(jīng)提升泵提升至MBR反應器內(nèi),MBR反應器內(nèi)裝有浮球液位計以保持水位恒定。出水通過抽吸反洗泵的抽吸作用排出,操作壓力由泵前的真空表監(jiān)測。曝氣裝置設置在反應器中膜元件的下方, 同時設置折流擋板,以加大膜元件周圍水流速度,加大曝氣對膜絲表面的沖刷作用,曝氣量由鼓風機后的氣體流量計監(jiān)測[2]。
1.2 實驗方法
污泥投入后,首先對污泥進行馴化,當污泥濃度達到一定濃度后開始連續(xù)進水,此時,為保護膜組件,以較小的膜通量運行,當抽吸泵前真空度處于穩(wěn)定狀態(tài)時,將膜通量調(diào)整為0.48m/day,實驗期間設置溶解氧在1.5~2.5mg/L之間,PH維持在6.5~8之間,溫度控制在36℃以下。
當系統(tǒng)進入正常運行后,每天測MBR進水CODCr,MBR出水CODCr及MBR出水SDI值。本實驗MLSS:重量法;pH:pH計;DO:溶氧儀;TN:過硫酸鉀消解一紫外分光光度法;TP:鉬銻抗分光光度法;CODCr:重鉻酸鉀法。
1.3 實驗進水水質(zhì)
2 實驗結果及分析
2.1 懸浮污泥濃度(MLSS)對CODCr去除率的影響
提高MLSS值可以縮小生物反應器的容積,降低污泥負荷率,提高處理效率。系統(tǒng)正常運行后,為了達到最佳的處理效果,在保證溶解氧,PH,及溫度均在正常范圍內(nèi),本實驗采用不同MLSS,觀察MBR出水CODCr的變化。
由圖1可以看出,當MLSS低于8000mg/L時,出水CODCr較高,且波動較大。當污泥濃度高于8000mg/L時,隨著污泥濃度的增高,出水CODCr呈下降趨勢,且波動很小,這說明,MBR具有良好的抗沖擊負荷能力。當MLSS維持在8000~11000 mg/L時,MBR出水CODCr維持在較低水平,低于60mg/L(見圖2)。
2.2 溫度對CODCr去除率的影響
由于制程排出的白水溫度較高,本文采用冷卻塔幫助降溫。試驗過程中,維持MLSS在10000mg/L左右,觀察溫度的變化對MBR處理效果及污泥相的影響,見圖3、圖4。
當溫度在25~36℃時,MBR出水CODCr基本維持在100mg/L以內(nèi),此時,生物相以輪蟲及固著型纖毛蟲為主,污泥外觀呈茶褐色。而當溫度高于36℃時,MBR出水CODCr出現(xiàn)較大波動,此時污泥外觀呈土黃色,并有大量泡沫產(chǎn)生。
2.3 MBR對SDI的處理效果
SDI值俗稱污泥密度指數(shù)。SDI值(每分鐘衰減的百分數(shù))表征了進水中顆粒以及膠體物質(zhì)含量可能引起的膜堵塞程度,根據(jù)15分鐘時間內(nèi)水樣透過SDI儀中新的0.45μm過濾膜片時滲透流量的衰減。為了保證水樣滲透流量的測量精度,SDI儀將進水壓力保持在恒定的30psi(2.07bar)。在試驗開始以及接下來的5、10和15分鐘,在分別采集500mL的水樣的過程中對流速進行測量。本試驗采用杭州某公司生產(chǎn)的SDI測定儀及過濾膜測定MBR出水SDI值。SDI值計算公式如下:
P30:在0.21Mpa(≈30PSI)進水壓力下的堵塞指數(shù);
Tt:總的測時間(分)通常為T15,此時P30﹤75%,不然測試T10或T5,使此時的P30﹥75%;
T1:初始時收集500ml水樣所需的時間(秒);
T2:經(jīng)T1(通常T15)后收集500ml水樣所需的時間(秒)。
由于MBR兼顧泥水分離的作用,因此,系統(tǒng)進入正常運行后,每天檢測MBR出水SDI值。由圖5可以看出,試驗期間,MBR出水SDI基本在3以下。
2.4 對膜污染的控制
膜污染是運行中一系列增加膜阻力的總稱[3]?;钚晕勰唷⑷芙庑杂袡C物以及微生物在膜內(nèi)的滋生都會對MBR產(chǎn)生不同程度的膜污染。而膜污染是影響系統(tǒng)運行的關鍵問題,適當?shù)牟僮鞣椒梢杂行У乜刂颇の廴荆岣吣さ氖褂眯阅芗皦勖?。試驗中采用低壓、恒定膜通量、間歇抽吸出水、定期氣水反洗及分散進藥洗、空曝氣的運行方式。
膜面凝膠層會在高的操作壓力下變得更加密實,導致過濾阻力的增加。因此,試驗采用較低的操作壓力,保持恒定的出水流量,使系統(tǒng)在穩(wěn)定的狀態(tài)下工作。為延緩膜污染,延長超濾膜使用周期而采取的措施還包括出水方式及反洗措施。在PLC中設定抽吸泵計時器為13 min運行,2 min停止,每2小時進行一次氣水反洗,每三天進行一次分散進藥洗,從而保證MBR中一定的空曝氣時間。由于空曝氣產(chǎn)生的剪切作用,使膜面沉積的污物脫落,膜過濾性能有所恢復。同時,在停抽及反洗過程中,由濃差極化引起的膜面有機物積累也會返回混合液主體。 眾多措施的采取,可使膜污染現(xiàn)象得到有效的控制。
3 結束語
經(jīng)試驗證明,當以造紙工業(yè)清白水為介質(zhì),膜生物反應器運行過程中維持DO在1.5~2.5mg/L之間, pH在6.8~8,當以如下參數(shù)運行時,膜生物反應器運行穩(wěn)定:
(1)當污泥濃度在8000~11000mg/L時,出水CODCr可以被降解到60mg/L以下,BOD小于2mg/L;
(2)當進水溫度控制在25~36℃時,MBR反應器內(nèi)污泥相良好,MBR出水CODCr較低,基本維持在60mg/L以下;
(3)13min運行,2min停止及氣水反洗的間歇運行方法,不但可以使膜保持較高的水通量,還延長了膜的使用周期,降低膜的體外藥洗的頻率。
綜上所述,膜生物反應器(MBR)在上述參數(shù)條件下運行時,出水水質(zhì)穩(wěn)定,膜污染控制得當,可作為該種廢水處理的一種實用有效的方法用于實踐。
參考文獻
[1]張鑫.MBR工藝在污水處理中的應用[J].徐州工程學院學報,2006.21(9):70-71.
[2] 譚德君,王雅琴,等. 膜生物反應器處理生活污水的實驗研究[J].水處理技術,2007.33(5):37-40.
[3] Tom Stephenson,Simon judd,bruce Jefferson,keith brindle.張樹國,李永梅譯.膜生物反應器處理技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.