趙慧軍
(內(nèi)蒙古某國產(chǎn)熱電廠 鄂爾多斯 017010)
350MW超臨界直流鍋爐運行調(diào)整
趙慧軍
(內(nèi)蒙古某國產(chǎn)熱電廠 鄂爾多斯 017010)
內(nèi)蒙古某國產(chǎn)熱電廠2×350MW機組在滿負(fù)荷運行時再熱汽溫高,減溫水用量大;低負(fù)荷運行時脫硝SCR反應(yīng)器入口煙溫低,脫硝系統(tǒng)投不上,NOx不好控制,通過運行調(diào)整得到有效解決。
350MW超臨界直流鍋爐;燃燒調(diào)整;再熱汽溫;NOx
內(nèi)蒙古某國產(chǎn)熱電廠2×350MW機組,1號機組于2013年12月投產(chǎn),2號機組于2014年1月投產(chǎn)。鍋爐為上海鍋爐廠制造的第二臺350MW超臨界直流爐,國內(nèi)尚且沒有完整的運行調(diào)整經(jīng)驗。本文根據(jù)該熱電廠1、2號機組在調(diào)試、運行期間再熱汽溫高,事故減溫水用量大、低負(fù)荷時NOx不好控制等分析總結(jié)了部分調(diào)整方法。
(1)機組正常運行時DCS系統(tǒng)各火檢指示信號基本滿量程且無閃爍,煤粉的著火距離適中,火焰穩(wěn)定,且均勻地充滿爐膛。盡量減少不完全燃燒損失,減少NOx排放量,提高鍋爐運行的經(jīng)濟性,保證鍋爐各級受熱面不超溫。
(2)值班員應(yīng)積極了解本班入爐煤質(zhì)情況,以便根據(jù)燃料特性及時調(diào)整燃燒工況,當(dāng)來煤偏離設(shè)計煤種較大或陰雨天來煤較濕時運行人員應(yīng)在班前做好事故預(yù)想。
(3)為保證燃燒的經(jīng)濟性要定期對煤粉細(xì)度進(jìn)行測量和調(diào)整,定期對飛灰、大渣進(jìn)行取樣分析。值班人員應(yīng)依據(jù)測量及分析結(jié)果及時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
(4)為了防止燃燒器擺動機構(gòu)卡澀,燃燒器擺角不允許長時間停留在同一位置,每班至少人為活動2次;燃燒器擺角不允許長時間下擺,以防冷灰斗結(jié)焦。低負(fù)荷調(diào)整再熱汽溫時,燃燒器擺角最高擺動位置最好不要超過75%,否者會出現(xiàn)燃燒不穩(wěn),火檢閃爍的現(xiàn)象。
(5)燃燒穩(wěn)定情況下,調(diào)整爐膛負(fù)壓在-150~-50Pa范圍內(nèi),保證鍋爐上部不向外冒煙氣。在進(jìn)行風(fēng)機啟停操作時,及時通知捅焦人員撤離,關(guān)閉捅焦口。鍋爐不捅焦時,及時關(guān)閉捅焦口,減少爐膛漏風(fēng),提高鍋爐效率。
(6)正常運行中制粉系統(tǒng)出力受鍋爐負(fù)荷指令控制,一般給煤出力應(yīng)在30~50t/h之間,根據(jù)不同制粉系統(tǒng)設(shè)備狀況,值班員可適當(dāng)加偏置,以改變不同制粉系統(tǒng)的出力。就地要加強石子煤排放,排渣人員要將石子煤情況及時反饋給監(jiān)盤人員,以便于調(diào)整。
(1)直流鍋爐過熱汽溫調(diào)整以控制煤水比為主,結(jié)合噴水減溫;再熱氣溫的調(diào)整以調(diào)整二次風(fēng)擋板為主,緊急情況下投入事故減溫水。
(2)一次風(fēng)影響
①一次風(fēng)量,相同負(fù)荷下一次風(fēng)量占鍋爐總風(fēng)量的比例增加會降低爐膛溫度,鍋爐效率下降,會使煤粉燃燒推遲,導(dǎo)致火焰中心上移,從而導(dǎo)致主再熱汽溫升高。即在保證磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度在規(guī)定范圍之內(nèi)時,增大磨煤機入口一次風(fēng)量,有利于主再熱汽溫升高。反之,則會導(dǎo)致主再熱汽溫降低。
②一次風(fēng)壓:適當(dāng)提高一次風(fēng)母管壓力,會使進(jìn)入爐膛的煤粉剛度增大,煤粉著火推遲,導(dǎo)致火焰中心上移,從而導(dǎo)致主再熱汽溫升高。反之,則會導(dǎo)致主再熱汽溫降低。
(3)煤粉細(xì)度變化影響
相同的負(fù)荷下,煤粉變粗會使著火點推遲,燃燒、燃燼時間變長,火焰中心上移,導(dǎo)致鍋爐各受熱面的吸熱比例變化,水冷壁吸熱量下降,過、再熱器吸熱量增加,主再熱汽溫升高。對于液壓式的中速磨,適當(dāng)降低変加載油壓可使磨出口煤粉變粗;對于彈簧式的中速磨,適當(dāng)降低磨煤機出口分離器轉(zhuǎn)速可使磨出口煤粉變粗,這樣調(diào)整有利于主再熱汽溫的提高。反之,則會導(dǎo)致主再熱汽溫降低。
(4)爐膛漏風(fēng)的影響
爐膛漏風(fēng)及磨煤機漏風(fēng)都會導(dǎo)致爐膛火焰中心上移,主再熱汽溫升高。有爐底水封的鍋爐要定期檢查水封系統(tǒng)運行正常。干式排渣的鍋爐,應(yīng)定期檢查干排渣系統(tǒng)渣箱通風(fēng)孔及觀察孔門關(guān)閉良好。
(5)加減負(fù)荷時汽溫的控制
AGC加減負(fù)荷時,負(fù)荷變化率大,煤量增減幅度大且存在過調(diào)現(xiàn)象,對主再熱汽溫的影響比較明顯。在早、晚高峰連續(xù)升負(fù)荷前可提前適當(dāng)降低主再熱汽溫。高負(fù)荷時再熱氣溫不好控制,可在升負(fù)荷過程中及早將輔汽聯(lián)箱起源由冷再導(dǎo)至四抽,以增加進(jìn)入低溫再熱器的蒸汽流量,降低再熱器入口溫度,從而達(dá)到降低再熱汽溫的目的。
(6)啟停磨對汽溫的影響
啟磨過程中,暖磨過程會使大量一次風(fēng)吹入爐膛,導(dǎo)致爐膛火焰溫度降低,煤粉著火推遲,火焰中心上移;當(dāng)啟動上層磨時同樣也會使?fàn)t膛火焰中心上移,必然引起主再熱汽溫升高。停磨過程中,隨著煤量減少,為維持磨出口溫度正常,同樣會有大量冷風(fēng)吹入爐膛,太高火焰中心,是過再熱汽溫升高。建議啟停磨煤機時,在保證負(fù)壓跟蹤正常的情況下快速操作。停磨時最好將磨煤機內(nèi)殘存的煤粉吹盡,防止下次啟磨時爆燃。液壓式中速磨,磨煤機啟動后,啟動給煤機,最小煤量布煤10s即可降磨輥,磨輥下降過程任然是布煤的過程,這樣既有利于磨煤機出口溫度以及主再熱汽溫的控制。啟動上層磨必然導(dǎo)致主再熱汽溫升高,可在啟磨前提前采取措施壓低主再熱汽溫。
(7)燃燒器擺角對汽溫的影響
燃燒器擺角向上或向下擺動會很有效的太高或降低爐膛火焰中心,對主再熱汽溫的調(diào)整效果比較明顯。但燃燒器擺角擺的過低(不得小于30%),會導(dǎo)致冷灰斗結(jié)焦,危害鍋爐安全運行;燃燒器擺角擺的過高(最好不高于70%),會導(dǎo)致煤火檢擺動,燃燒不穩(wěn)。大幅度擺動燃燒器時,注意爐膛負(fù)壓的變化,及時調(diào)整。
(1)當(dāng)SCR區(qū)具備投運條件時,及時投入煙氣脫硝系統(tǒng)。
(2)開大SOFA層二次風(fēng)門除了有消除煙溫偏差的作用,對于NOx控制也有很好的效果。消除NOx的宗旨就是爐膛底部缺氧燃燒,頂部富氧燃燒,所以下層二次風(fēng)門開小,上層二次風(fēng)門開大有利于NOx的控制。
(3)對于長時間低負(fù)荷運行的新投運機組,建議修改脫硝廠家給的保護定值,將SCR區(qū)反應(yīng)器入口煙氣溫度≤310℃跳脫硝系統(tǒng),改為300℃。因為50%負(fù)荷時SCR區(qū)反應(yīng)器入口煙氣溫度差不多在305℃左右。這樣有助于保證環(huán)保指標(biāo),同時可兼顧主再熱汽溫的調(diào)整。
(4)啟動上層磨煤機時,容易造成NOx短時間超標(biāo)。在啟磨前可提前增大供氨量或者開大頂層二次風(fēng)門壓低NOx,保證環(huán)保指標(biāo)不超限。
(5)為了解決機組低負(fù)荷工況時,煙氣溫度較低,SCR裝置脫硝效率低甚至需要退出運行的問題,國內(nèi)部分機組采用了“0號高加技術(shù)”,低負(fù)荷下通過0號高加的運行,給水溫度提高,能提高省煤器的出口煙溫,滿足SCR的運行條件,從而大大擴展了脫硝系統(tǒng)投運的負(fù)荷范圍,投運率可達(dá)到100%,極大提升機組環(huán)保水平。
TK229.3
A
1004-7344(2016)03-0195-01
2016-1-10