艾龍增(任丘市宏華興化工有限公司,河北 滄州 062552)
油水井復(fù)合活性物自生土酸解堵技術(shù)研究應(yīng)用
艾龍增(任丘市宏華興化工有限公司,河北 滄州 062552)
隨著我國油田開發(fā)行業(yè)不斷的發(fā)展,對其油田開采的效率、質(zhì)量逐漸的重視;但是油田開采并不是一件容易的事,同時隨著地層壓力不斷的降低,開采的難度也在逐漸增加,尤其是原油乳化堵塞油層的問題,對其油層滲透率的影響較大;對此本文就基于油田油水井復(fù)合活性自生土酸解堵技術(shù)的現(xiàn)場應(yīng)用,結(jié)合其解堵過程、實例應(yīng)用等進行分析,希望對于我國油田開采行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,起著積極促進的意義。
油田油水井;酸化解堵技術(shù)
酸化是一種油田注水井投產(chǎn)、增產(chǎn)以及增注的關(guān)鍵方式;要想更好的保證油層穩(wěn)定的增產(chǎn)能力,就需要酸化技術(shù),對其進井地帶的堵塞進行解堵,從而實現(xiàn)孔隙的增大,表皮效應(yīng)的降低,使其產(chǎn)能得以恢復(fù);但是在實際的操作中,土酸酸化應(yīng)用有一定的局限性,對此對于技術(shù)人員的綜合素質(zhì)要求較高,使其操作更加的有效、安全。
其原理,主要是通過鹽酸、氫氟酸的綜合利用,對其近井地帶堵塞進行酸解除;鹽酸作用于是溫度、壓力等因素引起的污垢;氫氟酸是對于酸化后污垢的進一步處理;使其巖石骨架酸化,從而實現(xiàn)地層空隙的增加;同時對于清蠟劑使用的要求也相對較高。該技術(shù)適用于延長組長2以上的含油層位,作用于3層以下的層位時,會引起機械雜質(zhì)、硫化物等的堵塞情況,效果不佳,對此該方法的使用是有一定的局限性的。
針對于某石油企業(yè),進行楚28-12井復(fù)合活性物泡沫解堵操作;主要的操作內(nèi)容為污染油層治理,檢泵前該井日產(chǎn)液5.1t、日產(chǎn)油5.0t、含水4.6%;檢泵作業(yè)后產(chǎn)量日產(chǎn)液3.4t、日產(chǎn)油2.9t、含水23.1%。孔隙度為16.10%、17.89%,厚度/層位為55m/2層。對其楚28-12井污水結(jié)果分析,其中PH值分析項目,分析結(jié)果為5.7mg/L,Mg2+為mg/L,HCO3-為963mg/L,NO2為12.33mg/L,12顏色為淺棕半透明色等檢驗分析項及結(jié)果。解堵后該井日產(chǎn)液14.3t、日產(chǎn)油11.32t、含水4%、日增油7.12t。
2.1 解堵思路
該油井,受到能量補充不及時的影響,出現(xiàn)油層虧空的情況,熱洗修井極易出現(xiàn)的深度污染的情況,對此應(yīng)當選擇藥效強,且傷害小的化學反應(yīng)綜合解堵體系,使其實現(xiàn)油層深部污染解除的目的,以往土酸解堵技術(shù),在時間、效果方面并不是很理想,對此通過對其目的層污染情況的分析,決定采取復(fù)合活性物泡沫解堵體系,對其堵塞地帶進行解堵操作,為了更好清除深部的污染,設(shè)計解堵半徑控制在2.5m左右。
2.2 復(fù)合活性物泡沫反排解堵優(yōu)勢
該體系由活性添加劑、銨鹽復(fù)配組成,銨鹽作用于產(chǎn)物使其分解,對其油層滲透率的提高,起著積極促進的意義;當其復(fù)合活性體系,H離子濃度超過3.8mol/L、有效溶蝕率超過72.3%、反應(yīng)時間超過8小時,具有深部解堵效果,其對于N80碳鋼的腐蝕性低,安全性較高。反應(yīng)機理為氯化銨與氫離子反應(yīng),生成六亞甲基四胺、鹽酸以及氫離子;二氟化氫銨與氫離子反應(yīng),生成氫氟酸與銨根。將其鹽酸和氫氟酸混合形成土酸,使其與石英反應(yīng),此時二氧化硅與4個氫氟酸反應(yīng),生成四氟化硅與水;二氧化硅與2個氫氟酸反應(yīng),生成氟硅酸。將其反應(yīng)生成鹽酸可溶物,增加氟化氫銨,對其裸露砂粒、礦物溶蝕的能力,使其孔隙喉道得以擴大,繼而實現(xiàn)油層增產(chǎn)。氟化氫銨具有緩慢酸化深部的作用,經(jīng)過分散劑絡(luò)合形成的金屬離子加以應(yīng)用,具有避免反應(yīng)途中,分解產(chǎn)物污染油層等情況的作用。
2.3 復(fù)合活性物泡沫深部解堵體系溶液性質(zhì)概述
主處理液配方為氟化氫銨、檸檬酸、氯化銨、冰醋酸、+HX-63穩(wěn)定劑、HX-15緩蝕劑、HX-13活性劑、HXLX3阻垢分散劑、HX引發(fā)劑、水;技術(shù)指標中外觀體現(xiàn)為均勻液體、比重大于等于1.10、凝固點小于等于-15℃、粘度小于50mPa.s25℃、有機雜質(zhì)溶解性為分解后溶于水、表面張力小于等于23×10-2mN/m、界面張力小于等于2×10-2mN/m、碳酸鈣的溶蝕率大于等于17%、防膨率大于等于88%、粘土溶蝕率大于等于15%、絡(luò)合鐵率大于等于92%、配伍性體現(xiàn)為良好。
2.4 施工工藝
主要的施工流程,主要體現(xiàn)在以下幾點;第一、保持管柱不動的情況下,進行套管反擠操作。第二、將其抽油桿放下,利用其絲堵,對其盤根盒進行壓住并安裝壓力表。第三、解堵、安裝井口、試壓。第四、將其套管閘門開啟。第五、針對于套管解堵液的反擠,要根據(jù)指定的順序要求進行操作,當其壓力狀態(tài),處于極限時,要適當?shù)慕灯浣舛乱旱呐帕?。第六、在擠完解堵液后,要按照設(shè)計要求,進行頂替液的擠入操作。第七、關(guān)井后使其反應(yīng)指定時間,一般時間控制為7個小時。第八、針對于殘夜的返排,對其量控制在注入量的3.5倍左右,注重其反排殘液對于進系統(tǒng)的影響。第九、解堵操作完事后,需要工程師進行驗收,直到合格后才能恢復(fù)正常的生產(chǎn)工作。第十、將其解堵的施工工藝等詳細記錄進行整理總結(jié),然后一并交給甲方。
綜上所述,通過對于油水注水井復(fù)合活性自生土酸解堵技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用分析,發(fā)現(xiàn)油田開采工程中,難免會出現(xiàn)一系列的作業(yè)污染問題,隨著人們對于解堵技術(shù)的不斷研究,使其土酸酸化技術(shù),得到了廣泛的應(yīng)用,同時照比以往的表活劑吞吐、吐酸酸化、生物酶解堵等措施,效果要好很多,使其作業(yè)污染問題,通過解堵配方的優(yōu)化,徹底的達到了改善,從而更好的恢復(fù)其產(chǎn)能。
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