邵彥峰,王海超,董亞南,劉言理(.大港油田公司第六采油廠,.大港油田公司石油工程研究院,天津 30080)
水平老井解堵后管內(nèi)高壓充填防砂工藝技術(shù)研究
邵彥峰1,王海超1,董亞南1,劉言理2
(1.大港油田公司第六采油廠,2.大港油田公司石油工程研究院,天津300280)
近年來,各陸地油田加強(qiáng)了對(duì)水平井的開發(fā),對(duì)于油層埋藏較淺的情況,一般采用上部注水泥下部篩管完井工藝較多,該工藝可以大量節(jié)省中間套管,同事獲得較大的完井井徑,利于后期作業(yè)。但該工藝對(duì)于出砂嚴(yán)重的情況容易在篩管外形成堵塞,影響出油效果。本文結(jié)合孔85-18H2井的實(shí)際工況,對(duì)配套解堵工藝及解堵后管內(nèi)高壓充填防砂工藝進(jìn)行了相關(guān)研究,對(duì)礫石充填步驟進(jìn)行了優(yōu)化,通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用有效解決了該區(qū)塊存在的篩管堵塞、出砂嚴(yán)重導(dǎo)致油井不出液的技術(shù)難題,形成了解堵與管內(nèi)高壓充填防砂配套工藝。
水平老井;解堵;高壓充填;防砂
孔85-18H2井地理位置為河北省黃驊市官莊鄉(xiāng)孔韓莊西北角2km,構(gòu)造位置為孔店油田孔二南斷塊,開發(fā)層位為館陶組。該井完鉆井深1795m,最大斜度91.22度,采用上部注水泥下部篩管完井方式,油層套管和篩管尺寸為5寸半。該井油層屬于館陶組,埋藏淺,成巖疏松,從2015年2月份檢泵沖砂情況分析,射孔后僅生產(chǎn)6個(gè)月,出砂3方,說明25#出砂嚴(yán)重。自2009年投產(chǎn),已經(jīng)6年時(shí)間近井地帶、篩管存在堵塞。此次施工,對(duì)未射孔的25#層進(jìn)行高壓水射流解堵;對(duì)25#層進(jìn)行管內(nèi)、管外逆向充填防砂,進(jìn)行合采。
1.1技術(shù)思路
1.1.1解堵方式:利用高壓水射流解堵工藝對(duì)25#層1623.36~1640m篩管進(jìn)行解堵,與1640~1650m射孔層合采。利用高壓水射流裝置,能夠均勻解堵,提高解堵效果。
1.1.2防砂方式:考慮到防砂井段上部有篩管,正向防砂有可能形成砂橋,使防砂失敗,因此建議采取逆向防砂工藝:進(jìn)行管內(nèi)、管外防砂,發(fā)揮射孔段、鄰近射孔的篩管段的作用,實(shí)現(xiàn)防砂、解堵雙重效果,從而達(dá)到提高油井產(chǎn)量的目的。
1.2工藝特點(diǎn)
(1)該工藝首先對(duì)堵塞油層進(jìn)行解堵,消除了近井地帶、篩管處的堵塞物對(duì)流體流動(dòng)產(chǎn)生的阻力影響,提高了滲透率,同時(shí)也為下一步高壓充填提供通暢充填空間。
(2)該工藝對(duì)篩管完井老井進(jìn)行射孔二次開發(fā),采用高壓充填方式,能有效填補(bǔ)油層因出砂產(chǎn)生的油層虧空,不但可以填實(shí)虧空層減少出砂,同時(shí)也起到了改造地層的作用。
(3)解堵管柱上下設(shè)置封堵裝置,確保了對(duì)特定位置堵塞篩管和近井地帶的針對(duì)性解堵。
(4)高壓充填管柱采用優(yōu)化設(shè)計(jì),只需一趟管柱即可實(shí)現(xiàn)水平井的坐掛、充填、丟手等作業(yè)。
2.1解堵管柱設(shè)計(jì)
解堵管柱從下到上依次為:油管短節(jié)+轉(zhuǎn)換工具+高壓水射流工具+防砂工具+油管串。
2.2高壓充填管柱設(shè)計(jì)
高壓充填管柱從下到上依次為:逆向充填沖砂工具+Ф73油管短節(jié)+5ZT2轉(zhuǎn)換工具+Ф78油管短節(jié)+φ95mm*0.20mm防砂篩管+Ф95銷釘式安全接頭4+φ95mm*0.20mm防砂篩管+Ф95銷釘式安全接頭3+φ95mm*0.20mm防砂篩管+φ78mm油管短節(jié)+ φ95mm銷釘式安全接頭2+φ95mm*0.20mm信號(hào)篩管+φ95mm銷釘式安全接頭1+Ф115防砂工具+提升短節(jié)+變徑接頭+油管柱。
4.1施工方案
通過對(duì)孔85-18H2井的油氣井措施地質(zhì)設(shè)計(jì)、完井管柱數(shù)據(jù)、油井儲(chǔ)層物性、流體物性和附近油井情況綜合分析,決定先下入高壓水射流解堵管柱對(duì)堵塞物進(jìn)行解堵,然后補(bǔ)孔,最后采用管內(nèi)高壓充填的方式進(jìn)行防砂。
4.2高壓充填防砂施工
4.2.1下入防砂管柱串:下入前必須保證通井、刮管、對(duì)1587m以上套管進(jìn)行驗(yàn)套,下入過程中單根速度以1根/2分鐘的速度勻速下入,嚴(yán)禁猛提猛放,到達(dá)位置后封隔器坐封位置避開套管接箍1577.89m、1589.40m。防砂管柱結(jié)構(gòu)如圖3所示。
4.2.2座封及驗(yàn)封:用本區(qū)脫油污水反洗井一周,洗至進(jìn)出口一致為止,然后由油管投Ф45mm鋼球一枚,沉球20min后,由油管打壓至5、8、10、12、15MPa,各穩(wěn)壓3min,將充填工具座封,繼續(xù)打壓至18MPa左右壓力瞬降,同時(shí)打開充填通道。繼續(xù)由油管打壓,若套管出口不返液,則座封成功,同時(shí)求得吸收量。
4.2.3丟手:上提油管柱至原負(fù)荷,正轉(zhuǎn)油管20-30圈,將丟手部分丟開。丟手成功后,上提管柱1m,裝350型高壓井口,四道地錨固定,準(zhǔn)備充填施工。
4.2.4擠壓充填:排量和壓力穩(wěn)定后,開始加砂,砂比控制在5~40%,注意壓力變化情況。
4.3.5循環(huán)充填。待油壓、套壓穩(wěn)定后,緩慢打開套管閘門,正循環(huán)充填至設(shè)計(jì)環(huán)空砂量,頂替,隨時(shí)觀察施工壓力變化情況,施工壓力達(dá)到15MPa時(shí)停泵,充填結(jié)束。
4.3.6反洗井:用400型水泥車反循環(huán)洗井,排量為500L/ min~600L/min,控制出口排量,將多余的礫石洗凈為止。
4.3.7探?jīng)_砂:上提管柱120m,沉砂4小時(shí)后,探砂面深度,有砂沖砂至1657m。
孔85-18H2井高壓水射流解堵和高壓充填防砂施工過程非常順利。各個(gè)工序的壓力值都在設(shè)定的范圍內(nèi)。該井自防砂結(jié)束后即進(jìn)行了下泵投產(chǎn)作業(yè),這里繪制了油井近半年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)量基本維持在2~2.5t/天,截止目前沒有出現(xiàn)出砂或者堵塞的情況。
(1)該工藝的充填轉(zhuǎn)換工具適用于出砂嚴(yán)重的水平井,該工具可使管柱邊沖邊下,如遇砂卡可順利通過。
(2)該工藝礫石充填工具充填結(jié)束后關(guān)閉可靠,能有效防止地層砂回吐進(jìn)入油井內(nèi)部。
(3)該工藝首先對(duì)堵塞層位進(jìn)行解堵,為后期礫石充填作業(yè)提供順暢通道及較大的充填空間,能大大增加礫石充填效果。
(4)高壓充填防砂,形成了篩管和礫石層兩級(jí)擋砂屏障,將油層出砂的概率降到最低,保證了防砂效果。
(5)該工藝在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中防砂效果、油井出油效果非常顯著,可以在其它類似區(qū)塊進(jìn)行推廣應(yīng)用。