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      水平老井解堵后管內(nèi)高壓充填防砂工藝技術(shù)研究

      2016-03-14 05:11:55邵彥峰王海超董亞南劉言理大港油田公司第六采油廠大港油田公司石油工程研究院天津30080
      化工管理 2016年30期
      關(guān)鍵詞:篩管水射流防砂

      邵彥峰,王海超,董亞南,劉言理(.大港油田公司第六采油廠,.大港油田公司石油工程研究院,天津 30080)

      水平老井解堵后管內(nèi)高壓充填防砂工藝技術(shù)研究

      邵彥峰1,王海超1,董亞南1,劉言理2
      (1.大港油田公司第六采油廠,2.大港油田公司石油工程研究院,天津300280)

      近年來,各陸地油田加強(qiáng)了對(duì)水平井的開發(fā),對(duì)于油層埋藏較淺的情況,一般采用上部注水泥下部篩管完井工藝較多,該工藝可以大量節(jié)省中間套管,同事獲得較大的完井井徑,利于后期作業(yè)。但該工藝對(duì)于出砂嚴(yán)重的情況容易在篩管外形成堵塞,影響出油效果。本文結(jié)合孔85-18H2井的實(shí)際工況,對(duì)配套解堵工藝及解堵后管內(nèi)高壓充填防砂工藝進(jìn)行了相關(guān)研究,對(duì)礫石充填步驟進(jìn)行了優(yōu)化,通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用有效解決了該區(qū)塊存在的篩管堵塞、出砂嚴(yán)重導(dǎo)致油井不出液的技術(shù)難題,形成了解堵與管內(nèi)高壓充填防砂配套工藝。

      水平老井;解堵;高壓充填;防砂

      孔85-18H2井地理位置為河北省黃驊市官莊鄉(xiāng)孔韓莊西北角2km,構(gòu)造位置為孔店油田孔二南斷塊,開發(fā)層位為館陶組。該井完鉆井深1795m,最大斜度91.22度,采用上部注水泥下部篩管完井方式,油層套管和篩管尺寸為5寸半。該井油層屬于館陶組,埋藏淺,成巖疏松,從2015年2月份檢泵沖砂情況分析,射孔后僅生產(chǎn)6個(gè)月,出砂3方,說明25#出砂嚴(yán)重。自2009年投產(chǎn),已經(jīng)6年時(shí)間近井地帶、篩管存在堵塞。此次施工,對(duì)未射孔的25#層進(jìn)行高壓水射流解堵;對(duì)25#層進(jìn)行管內(nèi)、管外逆向充填防砂,進(jìn)行合采。

      1 技術(shù)思路及工藝特點(diǎn)

      1.1技術(shù)思路

      1.1.1解堵方式:利用高壓水射流解堵工藝對(duì)25#層1623.36~1640m篩管進(jìn)行解堵,與1640~1650m射孔層合采。利用高壓水射流裝置,能夠均勻解堵,提高解堵效果。

      1.1.2防砂方式:考慮到防砂井段上部有篩管,正向防砂有可能形成砂橋,使防砂失敗,因此建議采取逆向防砂工藝:進(jìn)行管內(nèi)、管外防砂,發(fā)揮射孔段、鄰近射孔的篩管段的作用,實(shí)現(xiàn)防砂、解堵雙重效果,從而達(dá)到提高油井產(chǎn)量的目的。

      1.2工藝特點(diǎn)

      (1)該工藝首先對(duì)堵塞油層進(jìn)行解堵,消除了近井地帶、篩管處的堵塞物對(duì)流體流動(dòng)產(chǎn)生的阻力影響,提高了滲透率,同時(shí)也為下一步高壓充填提供通暢充填空間。

      (2)該工藝對(duì)篩管完井老井進(jìn)行射孔二次開發(fā),采用高壓充填方式,能有效填補(bǔ)油層因出砂產(chǎn)生的油層虧空,不但可以填實(shí)虧空層減少出砂,同時(shí)也起到了改造地層的作用。

      (3)解堵管柱上下設(shè)置封堵裝置,確保了對(duì)特定位置堵塞篩管和近井地帶的針對(duì)性解堵。

      (4)高壓充填管柱采用優(yōu)化設(shè)計(jì),只需一趟管柱即可實(shí)現(xiàn)水平井的坐掛、充填、丟手等作業(yè)。

      2 施工管柱設(shè)計(jì)

      2.1解堵管柱設(shè)計(jì)

      解堵管柱從下到上依次為:油管短節(jié)+轉(zhuǎn)換工具+高壓水射流工具+防砂工具+油管串。

      2.2高壓充填管柱設(shè)計(jì)

      高壓充填管柱從下到上依次為:逆向充填沖砂工具+Ф73油管短節(jié)+5ZT2轉(zhuǎn)換工具+Ф78油管短節(jié)+φ95mm*0.20mm防砂篩管+Ф95銷釘式安全接頭4+φ95mm*0.20mm防砂篩管+Ф95銷釘式安全接頭3+φ95mm*0.20mm防砂篩管+φ78mm油管短節(jié)+ φ95mm銷釘式安全接頭2+φ95mm*0.20mm信號(hào)篩管+φ95mm銷釘式安全接頭1+Ф115防砂工具+提升短節(jié)+變徑接頭+油管柱。

      4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

      4.1施工方案

      通過對(duì)孔85-18H2井的油氣井措施地質(zhì)設(shè)計(jì)、完井管柱數(shù)據(jù)、油井儲(chǔ)層物性、流體物性和附近油井情況綜合分析,決定先下入高壓水射流解堵管柱對(duì)堵塞物進(jìn)行解堵,然后補(bǔ)孔,最后采用管內(nèi)高壓充填的方式進(jìn)行防砂。

      4.2高壓充填防砂施工

      4.2.1下入防砂管柱串:下入前必須保證通井、刮管、對(duì)1587m以上套管進(jìn)行驗(yàn)套,下入過程中單根速度以1根/2分鐘的速度勻速下入,嚴(yán)禁猛提猛放,到達(dá)位置后封隔器坐封位置避開套管接箍1577.89m、1589.40m。防砂管柱結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      4.2.2座封及驗(yàn)封:用本區(qū)脫油污水反洗井一周,洗至進(jìn)出口一致為止,然后由油管投Ф45mm鋼球一枚,沉球20min后,由油管打壓至5、8、10、12、15MPa,各穩(wěn)壓3min,將充填工具座封,繼續(xù)打壓至18MPa左右壓力瞬降,同時(shí)打開充填通道。繼續(xù)由油管打壓,若套管出口不返液,則座封成功,同時(shí)求得吸收量。

      4.2.3丟手:上提油管柱至原負(fù)荷,正轉(zhuǎn)油管20-30圈,將丟手部分丟開。丟手成功后,上提管柱1m,裝350型高壓井口,四道地錨固定,準(zhǔn)備充填施工。

      4.2.4擠壓充填:排量和壓力穩(wěn)定后,開始加砂,砂比控制在5~40%,注意壓力變化情況。

      4.3.5循環(huán)充填。待油壓、套壓穩(wěn)定后,緩慢打開套管閘門,正循環(huán)充填至設(shè)計(jì)環(huán)空砂量,頂替,隨時(shí)觀察施工壓力變化情況,施工壓力達(dá)到15MPa時(shí)停泵,充填結(jié)束。

      4.3.6反洗井:用400型水泥車反循環(huán)洗井,排量為500L/ min~600L/min,控制出口排量,將多余的礫石洗凈為止。

      4.3.7探?jīng)_砂:上提管柱120m,沉砂4小時(shí)后,探砂面深度,有砂沖砂至1657m。

      5 施工效果分析

      孔85-18H2井高壓水射流解堵和高壓充填防砂施工過程非常順利。各個(gè)工序的壓力值都在設(shè)定的范圍內(nèi)。該井自防砂結(jié)束后即進(jìn)行了下泵投產(chǎn)作業(yè),這里繪制了油井近半年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)量基本維持在2~2.5t/天,截止目前沒有出現(xiàn)出砂或者堵塞的情況。

      6 結(jié)語

      (1)該工藝的充填轉(zhuǎn)換工具適用于出砂嚴(yán)重的水平井,該工具可使管柱邊沖邊下,如遇砂卡可順利通過。

      (2)該工藝礫石充填工具充填結(jié)束后關(guān)閉可靠,能有效防止地層砂回吐進(jìn)入油井內(nèi)部。

      (3)該工藝首先對(duì)堵塞層位進(jìn)行解堵,為后期礫石充填作業(yè)提供順暢通道及較大的充填空間,能大大增加礫石充填效果。

      (4)高壓充填防砂,形成了篩管和礫石層兩級(jí)擋砂屏障,將油層出砂的概率降到最低,保證了防砂效果。

      (5)該工藝在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中防砂效果、油井出油效果非常顯著,可以在其它類似區(qū)塊進(jìn)行推廣應(yīng)用。

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