張衛(wèi)星 張鳳娟(河南能源化工集團(tuán)中原大化,河南 濮陽 457000)
空分裝置夏季負(fù)荷不足的技術(shù)改造
張衛(wèi)星張鳳娟(河南能源化工集團(tuán)中原大化,河南濮陽 457000)
空分裝置夏季運(yùn)行由于溫度高使氧氣產(chǎn)量下降,導(dǎo)致氣化爐無法滿負(fù)荷運(yùn)行,通過倒灌液氧等方法的對比,確定技術(shù)改造的具體方案和實(shí)施效果,解決空分裝置夏季負(fù)荷不足的問題。
空分裝置;氧氣產(chǎn)量;主冷凝蒸發(fā)器;粗氬系統(tǒng);倒灌液氧
空分裝置在夏季運(yùn)行時,會因?yàn)闅鉁馗叨斐煽諝鈮嚎s機(jī)的打氣量下降,從而造成氧氣產(chǎn)量下降,這會對后系統(tǒng)用氧單位的負(fù)荷造成限制。特別是在煤化工裝置中,如果氣化爐無法滿負(fù)荷運(yùn)行,那么就會造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。本文中的空分裝置通過倒灌液氧等方式實(shí)現(xiàn)了后系統(tǒng)在夏季的高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。以下是對夏季提高氧氣產(chǎn)量以及倒灌液氧方案的闡述。
某煤化工項目配套空分裝置杭氧KDON-52000/61100型空分裝置,該空分裝置采用離心式空氣壓縮,常溫分子篩凈化,增壓透平膨脹機(jī),填料型上塔,全精餾無氫制氬,液氧(氮)泵增壓的內(nèi)壓縮工藝技術(shù),采用DCS控制,空壓機(jī)設(shè)計打氣量279000Nm3/h。
本套空分設(shè)計產(chǎn)量為滿足后系統(tǒng)殼牌氣化爐用氧量,在空分裝置運(yùn)行正常的情況下,完全可以滿足氣化爐100%負(fù)荷。但由于后系統(tǒng)新上一套用氧裝置,使耗氧量增加,當(dāng)后系統(tǒng)全部滿負(fù)荷運(yùn)行時,空分制氧量將無法滿足生產(chǎn)需要,且如遇空分裝置夏季運(yùn)行,空壓機(jī)打氣量減少,則問題更為突出。為保證后系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,解決制氧量不足問題,決定采用倒灌液氧的方法,提出以下方案:
(1)通過液氧采出管線進(jìn)行倒灌,這是空分裝置開車時采用的倒灌方法,目的是縮短開車時間,但是在正常裝置運(yùn)行時,這種方法有一定的風(fēng)險。因?yàn)榇斯芫€與液氧泵入口管線使用同一根主管線,如果倒灌過程中出現(xiàn)氣體,則可能會影響液氧泵的運(yùn)行,造成液氧泵的汽蝕,從而造成液氧泵跳車。
(2)通過主冷凝蒸發(fā)器底部排液閥進(jìn)行倒灌,這種方法因?yàn)橹苯蛹拥街骼淠舭l(fā)器液氧底部,對主冷的安全造成威脅,且對主冷凝蒸發(fā)器工況影響較大。
(3)通過氬系統(tǒng)粗氬塔Ⅱ底部液氬泵備用泵入口導(dǎo)淋進(jìn)行倒灌,把液氧從液氧儲槽灌至粗氬塔Ⅱ內(nèi),或通過液氧槽車泵將液氧輸送到粗氬塔II內(nèi),再通過液氬泵把液氧從粗氬塔II輸送到粗氬塔Ⅰ內(nèi),通過粗氬塔II底部進(jìn)入主冷凝蒸發(fā)器液氧側(cè)。優(yōu)點(diǎn)是可通過調(diào)節(jié)液氬泵負(fù)荷來控制倒灌量,并且粗氬系統(tǒng)可為倒灌提供緩沖,更安全可靠,對精餾塔工況影響較小;缺點(diǎn)是對粗氬系統(tǒng)工況有一定影響。
經(jīng)過比較,從安全性和可操作性上考慮,最終選擇第三種方法進(jìn)行改造。
3.1操作方法及注意事項
3.1.1自流倒灌,打開V07、V04、V01、V05或V06,V02、V03、V09,V08關(guān)閉,通過V01來調(diào)節(jié)進(jìn)液量,為防止粗氬系統(tǒng)工況異常導(dǎo)致粗氬塔底部氬濃度高從而影響氧純度,粗氬Ⅱ液位保證在2000mm~2500mm。
3.1.2通過泵倒灌,打開V07、V04、V01、V05或V06,啟動泵通過V08調(diào)整出口壓力,控制住0.4~0.5MPa,現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)避免泵超壓、安全閥起跳及對冷箱內(nèi)設(shè)備管線造成損害,通過V08調(diào)整進(jìn)液量。
為避免倒灌液氧對氧純度造成影響,操作時適當(dāng)降低了精餾塔上塔壓力,增大了主冷凝蒸發(fā)器溫差,增大了主冷凝蒸發(fā)器蒸發(fā)量,提高液氧純度。為避免倒灌液氧對氬系統(tǒng)工況的影響,操作時適當(dāng)減少了氬系統(tǒng)負(fù)荷,降低了氬餾分的抽取量,增大了粗氬氣放空量,嚴(yán)格控制氬餾分的指標(biāo),避免“氮塞”。
安全方面,所有管線、閥門均經(jīng)過吹掃、試壓、查漏、脫脂處理,管道進(jìn)行保溫,編制事故預(yù)案,對人員進(jìn)行專項培訓(xùn)、演練。
(1)對粗氬系統(tǒng)影響較小,降低負(fù)荷后可保證粗氬系統(tǒng)正常運(yùn)行,因精氬系統(tǒng)未投用,故后果未知。
(2)對精餾工況有一定影響,因加工空氣量不足,如果主冷凝蒸發(fā)器液氧液位過高,則會造成液氧蒸發(fā)量減小,氬、氮組分無法被完全蒸發(fā),會造成氧氣純度下降。操作中通過控制液氧的倒灌量,避免主冷凝蒸發(fā)器液氧液位過高,降低精餾塔上塔壓力,降低主冷凝蒸發(fā)器液氧液位,增大主冷凝蒸發(fā)器液氧蒸發(fā)量等措施后,氧氣純度未發(fā)生較大波動。
(3)對低壓換熱器影響較大,但在可控制的范圍,因加大了主冷凝蒸發(fā)器液氧的蒸發(fā)量,且要降低精餾塔上塔壓力,所以加大了污氮?dú)獾某槿×?,污氮?dú)馔ㄟ^低壓換熱器的量增大后導(dǎo)致低壓換熱器熱端溫差增大,由3℃以內(nèi)擴(kuò)大到6℃左右,冷損增大。
雖然倒灌液氧對整個空分裝置有一定的影響,但是均在可接受的范圍內(nèi)。通過此次改造,空分氧負(fù)荷可以滿足后系統(tǒng)的最大用氧負(fù)荷,解決了因氧氣不足而造成后系統(tǒng)無法滿負(fù)荷生產(chǎn)的問題,為公司提高經(jīng)濟(jì)效益,降低了運(yùn)行成本,目前來看是一項較為成功的技術(shù)改造。
張衛(wèi)星(1988-),男,助理工程師,河南能源化工集團(tuán)中原大化公司空分廠從事空分操作。