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      管式法高壓聚乙烯裝置能耗分析及節(jié)能對策

      2016-03-14 06:36:51黃仕發(fā)王智中科廣東煉化有限公司廣東茂名525011
      化工管理 2016年21期
      關鍵詞:管式冷器聚乙烯

      黃仕發(fā) 王智(中科(廣東)煉化有限公司,廣東 茂名 525011)

      管式法高壓聚乙烯裝置能耗分析及節(jié)能對策

      黃仕發(fā)王智(中科(廣東)煉化有限公司,廣東茂名525011)

      多年以來,人們以犧牲環(huán)境為代價的經濟發(fā)展方式,對自然生態(tài)產生了較大的負面影響,使得整個生態(tài)系統(tǒng)遭受到了嚴重的破壞。目前,人們已經認識到自然破壞的嚴重性,節(jié)能減排、保護生態(tài)環(huán)境成為時代主流。對石化企業(yè)而言,如何采取有效措施來降低裝置能耗水平成為企業(yè)重點關注的課題?;诖?,本文對管式法高壓聚乙烯裝置的能耗進行了詳細分析,并針對其不完善的地方提出了相應的建議,以期促進裝置節(jié)能減排,響應國家環(huán)境治理號召。

      管式法;高壓聚乙烯裝置;節(jié)能政策

      影響管式法高壓聚乙烯裝置能耗的原因有多種,企業(yè)要提出相應改善建議,在提高裝置資源利用率、達到節(jié)能目的的同時,為企業(yè)創(chuàng)造更多的經濟效益。

      1 管式法高壓聚乙烯裝置的工藝能耗分析

      1.1脫鹽水損耗

      在造粒水的冷卻過程中,聚乙烯的顆粒內部會自然析出少量的油酸酰胺,而這些析出物質會粘附在換熱器的內壁上,經過長時間的粘附后,板式換熱器的內壁就會出現(xiàn)一層厚厚的污垢,污垢層會直接導致?lián)Q熱器的工作性能降低,冷卻功能下降。當機器的冷卻功能下降到工作最低限度時,就會無法維持企業(yè)正常的工作需求,此時企業(yè)必須啟動備用的換熱器或者利用高壓水槍等昂貴設備對內部進行沖洗,這種做法會導致企業(yè)每年在機器清洗上耗費大量的水和蒸汽。

      1.2氮氣損耗

      在管式法高壓聚乙烯裝置的日常生產過程中,氮氣主要應用在設備的油箱、安全閥和放空管線中,在使用氮氣時要進行氮封處理,防止氮氣竄入內部,產生操作風險。同時,在每根單獨的氮氣管線上,裝置都會設置限流孔板,限流孔板的作用是為了保證氮氣的運行安全,同時也能夠盡可能地減少氮氣浪費。在高壓聚乙烯裝置的最初設計中,氮氣應該以0.7兆帕的壓力運行,但是在實際的操作中發(fā)現(xiàn),多數(shù)設備中的界區(qū)壓力在0.8兆帕,壓力的增加導致每根氮封管線的消耗增加,遠遠超出了裝置設計時的預計消耗。

      1.3電能損耗

      電能損耗有以下三個方面。一是一次壓縮機在能力調節(jié)時,大量的乙烯氣體被壓縮后通過旁路閥裝置進入壓縮機入口實現(xiàn)循環(huán)壓縮,在這個過程中壓縮機的功率極大,需要消耗大量的電能。二是在設計裝置時,水泵和風機都有一定的富余能力,這就使得裝置中必須消耗一部分的電能來進行流量的控制和調節(jié)。三是裝置中沒有設計完善的熱量回收系統(tǒng),必須消耗一定電能來控制風扇做散熱處理。

      2 管式法高壓聚乙烯裝置能耗的節(jié)能對策

      2.1減少脫鹽水損耗的節(jié)能措施

      為提高管式法高壓聚乙烯裝置的能源利用率,首先要合理降低裝置在脫鹽水部分的能源損耗。最好的處理辦法是在造粒板式換熱器部分設計一個脫垢系統(tǒng)。該系統(tǒng)的設計需要公司前期投入一定的資金和精力,同時還要引進先進的技術,突破相關技術難點,從而在換熱器部分增加一個實時的污垢清理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的引入有助于降低脫鹽水能耗,與目前利用高壓水或者蒸汽清理內壁的方法相比,能夠節(jié)省大量的水和蒸汽,具有長遠的節(jié)能意義。

      2.2減少氮氣損耗的節(jié)能措施

      在傳統(tǒng)的管式法高壓聚乙烯裝置運行過程中,需要消耗大量的氮氣,產生不必要的能源消耗,同時也造成了企業(yè)的經濟損失。因此,合理選擇節(jié)能措施,降低氮氣損耗是必不可少的步驟。具體來說,可以采取在氮氣界區(qū)管線中設置壓力調節(jié)閥的方法,通過壓力調節(jié)閥對不同壓力下的氮氣加以分級控制,將氮封壓力穩(wěn)定在約0.3兆帕。通過增設壓力調節(jié)閥,能夠使氮氣的消耗固定在原先的設計范圍內,甚至低于初始設計,從而減少企業(yè)的資金損失。

      2.3減少電能損耗的節(jié)能措施

      一是更換高性能空冷器。企業(yè)應該結合自身實際情況,加大對設備的投資力度,多選擇一些性能好、能耗低的空冷器,以明顯減少電能損耗,提高企業(yè)經濟效益。同時,針對原先的高能耗空冷器,可適當削減其數(shù)量。例如,由三臺空冷器高負荷運行改為一臺空冷器低負荷運行,在維持企業(yè)正常生產的同時,達到降低能耗的目的。二是為一次壓縮機引入Hydrocom技術。Hydrocom技術通過實時監(jiān)測壓縮機出口壓力變化估算機器所需進氣量,并通過入口閥門的液壓執(zhí)行機構來調節(jié)壓縮機循環(huán)中待壓縮的氣量,該技術有效減小了旁路調節(jié)閥的開度,能夠節(jié)約10%~15%的電能消耗。

      3 結語

      綜上,本文詳細介紹了管式法高壓聚乙烯裝置的三大能源損耗,并提出了幾點節(jié)能改進措施,以有效提高裝置工作性能,提高節(jié)能環(huán)保效果。

      [1]郭文.高壓聚乙烯在役老裝置高能耗原因分析及對策[J].石油化工技術與經濟,2011(03).

      [2]郭欽生.無級氣量調節(jié)系統(tǒng)在高壓聚乙烯裝置的節(jié)能應用[J].廣東化工,2013(12).

      [3]馬雷,候向俊,徐海波,等.管式法LDPE裝置工藝能耗及節(jié)能策略分析[J].化工管理,2014(32).

      [4]王國強.淺談高壓聚乙烯裝置工藝控制系統(tǒng)優(yōu)化方案[J].電子世界,2014(10).

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