孫鵬勃(中油遼河油田公司,遼寧新民110316)
高滲透砂巖油藏生產(chǎn)管理分析
孫鵬勃(中油遼河油田公司,遼寧新民110316)
目前隨著A12塊的深入開發(fā),油藏已進入開發(fā)后期,表現(xiàn)出綜合含水高、采油速度低的特征,產(chǎn)量形勢比較嚴峻,屬于典型的復雜斷塊油田,油藏埋深大,地面情況復雜,深斜井較多,多采用機械式抽油機采油,偏磨問題十分嚴重,對油藏工藝管理配套技術應用及管理進行調(diào)研,合理協(xié)調(diào)和管理采油項目工程,提升油田的管理能力以及作業(yè)能力,從而提升油田整體的工作效率,推進實現(xiàn)了采油工藝技術的創(chuàng)新與突破,使采油工藝技術得到長足的進步與發(fā)展,滿足了油田生產(chǎn)發(fā)展的需要。
關健詞:高凝油;開發(fā)后期;生產(chǎn)管理
A12塊位于靜安堡構造帶中部,是一個四周被斷層所圍限的背斜構造,東高西低,含油面積8.1km2,石油地質(zhì)儲量3810× 104 t,油層埋深1550~2200m,為構造巖性油藏。油品性質(zhì)為高凝油,地面原油凝固點44℃以上,含蠟量為31%~45%。原油密度一般為02865~02887 g/cm3,膠質(zhì)瀝青含量一般為16.1%~19.3%。油田水類型為NaHCO3型,氣層氣為干氣。在精細化管理模式的推動下A12塊開展了桿斷治理和防泵漏專項治理,區(qū)塊內(nèi)油井免修期、躺井率、宏觀控制圖四個指標都有較大提高。
A12塊目前擁有223口,其中開井177口,抽油機生產(chǎn)175口,電泵生產(chǎn)22口,螺桿泵生產(chǎn)2口,撈油生產(chǎn)14口,日產(chǎn)液7193t,日產(chǎn)油360t,綜合含水95%,2014年躺井133井次,其中只要躺井為桿斷66井次,其次為泵漏45井次。
2.1泵漏次數(shù)多、因泵漏導致的生產(chǎn)周期短、躺井率中泵漏井占比大
對2014年泵漏躺井,從生產(chǎn)層位、沖砂量、泵漏井的平面位置、液量與泵漏關系四個方面進行了對比分析,得出隨著開采層位越來越淺,泵漏越多,產(chǎn)量越高泵漏越多,作業(yè)井沖砂進尺總米數(shù)在不斷增加,平面上主體部位泵漏最多,泵漏躺井隨著出砂量的增加而增多。根據(jù)現(xiàn)場跟蹤情況認為泵漏主要由于出砂磨損閥座與活塞造成。
2.2桿本體斷在躺井率占比22.9%,仍然很高。
從桿斷躺井情況看,桿本體斷和偏磨斷仍然是最多,占總桿斷的79.7%。從桿本體斷位置看,泵上50根桿斷持平,泵上51~井口51增加15口,井口50根減少6口,可見桿斷最多并不是承受負荷最大的上部,而是桿柱組合的中部。從桿偏磨斷位置看,主要是泵上50根撓曲部位。從撓曲形成的原因看,桿最下部彎曲最大,所以容易磨斷和倒扣脫;桿最中部受較大拉力及徑向扭力,所以,容易桿斷。因此,作業(yè)區(qū)將把治理桿中部本體斷及下部撓曲作為控制躺井重點工作之一。桿柱組合優(yōu)化工作已在進行中,偏磨治理已進行多年,雖然取得一定的效果,但仍需進一步改進和加強。
本著向管理要產(chǎn)量,制定了以上三條保障措施,以保證區(qū)塊內(nèi)油井以最高效率,最優(yōu)工況生產(chǎn),為完成自然產(chǎn)量保駕護航。
3.1精細油井管理,提高油井生產(chǎn)效率
建立“三及時”制度提高問題井處理速度:及時發(fā)現(xiàn)問題井,及時分析問題井及時處理問題井。為了及時發(fā)現(xiàn)如桿斷、卡泵、管漏等不能繼續(xù)生產(chǎn)且容易通過量油、巡井發(fā)現(xiàn)的問題井,我們給采油站制定了一井一策卡,要求發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。鑒于A12塊為目前采二最大區(qū)塊,油井多,面積廣,單井產(chǎn)量落實較難等特點。要求區(qū)塊內(nèi)各小隊周期性測功圖、液面,對項目組及時發(fā)現(xiàn)問題井起到關鍵性作用,當發(fā)現(xiàn)油井存在問題時及時進行憋泵驗管、碰泵等檢驗工作。最總項目組根據(jù)各個油井的基本數(shù)據(jù)及時發(fā)現(xiàn)問題井。采用“三及時”的方法總共處理泵漏、卡泵、溫度低、供液不足、電泵液面降5類問題井17井次,平均延長檢泵周期65天
建立油井閉式循環(huán)制度保證措施質(zhì)量:問題井管理閉式循環(huán),作業(yè)監(jiān)督閉式循環(huán),熱洗管理閉式循環(huán),措施工作閉式循環(huán)。根據(jù)問題井工況分析實行閉環(huán)管理,在實際工作中根據(jù)本次躺井原因結合該井井史,通過優(yōu)化泵型、優(yōu)化泵掛,采用防砂泵等措施延長油井檢泵周期,今年實施67井次,其中延長檢泵周期10口平均延長39.6天,縮短檢泵周期1口,縮短時間為48天,未延長目前正常生產(chǎn)井5口。
3.2采取專項治理降低躺井率
在治理躺井方面主要開展了以下五方面:加強使用防砂工具、無磁閥等工具中,共計67井次,其中使用無磁閥51井次、長柱塞9井次、旋轉(zhuǎn)防砂泵7井次;對178口井實施防泵漏措施85井次,平均延長檢泵周期37天,相比前年減少躺井8井次;加強桿柱強度減少桿柱本體斷,總共實施42口井,已延長檢泵周期14井次;優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),延緩檢泵周期,在沉沒度滿足的前提下,我們通過優(yōu)化泵型、泵掛,合理提液19井次,在減少躺井的同時又增加了油井的產(chǎn)量;采油偏磨工具偏磨躺井,泵上第一根采用防偏磨器總共實施29井次。通過針對專項躺井治理,躺井率由2014年的6.5%下降到6.3%,檢泵周期由478天增加到493天。
3.3實時把握油井工況深挖油井潛能
加大隱藏潛力井治理,及時準確的進行泵漏井的檢泵,對提高生產(chǎn)時率,穩(wěn)定自然產(chǎn)量意義重大,對供液充足井調(diào)摻提液增效,根據(jù)油井供液能力強弱在油井供液充足時上調(diào)沖次9井次,換大泵提液9井次。J67~231該井采用57泵生產(chǎn),生產(chǎn)周期超過2年以上,存在抽噴現(xiàn)象,該井潛力較大,通過提液后該井最高日增油達3噸,累計增油300噸。該區(qū)塊實施低產(chǎn)液強效檢泵的同時轉(zhuǎn)大泵提液井9井次,泵漏井低產(chǎn)液治理,通過常規(guī)的工況分析累計處理因泵漏導致的低產(chǎn)液井37口,低效檢泵后單井平均日增液26.3噸,單井平均日增油1.6噸,累計增油6937噸。
(1)合理確定確定油井的生產(chǎn)參數(shù),能夠減少躺井率,提高生產(chǎn)時率,穩(wěn)定自然產(chǎn)量;
(2)泵上第一根采用防偏磨器能夠有效控制躺井,提高開井率;
(3)建立生產(chǎn)管理制度,能夠縮短問題處理時間,延長生產(chǎn)周期。
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