趙大鵬,張守偉,馬長復(fù)
(1.遼寧省水利廳,遼寧沈陽110003;2.遼寧省葠窩水庫管理局遼寧遼陽111000)
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TBM主軸承外密封擋圈故障診斷及洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)
趙大鵬1,張守偉1,馬長復(fù)2
(1.遼寧省水利廳,遼寧沈陽110003;2.遼寧省葠窩水庫管理局遼寧遼陽111000)
摘要:文章分析了敞開式TBM施工過程中主軸承外密封擋圈突然斷裂脫落的嚴(yán)重事故原因及其洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)。對故障的診斷方法、根據(jù)現(xiàn)場條件制定的修復(fù)技術(shù)及該部位的預(yù)防措施進(jìn)行了分析與說明,希望能夠為類似TBM機(jī)型的使用管理提供可借鑒的經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:擋圈;主軸承外密封;分段焊接
遼寧某重點水利工程一段四標(biāo)采用了兩臺羅賓斯公司敞開式TBM掘進(jìn),兩臺設(shè)備編號分別為TBM3、TBM4,開挖直徑8.53m,其中TBM3開挖總長15340m,第一掘進(jìn)段8833m,第二掘進(jìn)段6507m。2015年7月31日凌晨03:11,在第二掘進(jìn)段掘進(jìn)了370m時,發(fā)現(xiàn)機(jī)頭架處存在異響,隨即停機(jī)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)頭架左上部隔塵板損壞,主軸承外密封擋圈從中穿出。
1.1 事故排查
事故發(fā)生后,施工人員立即割除機(jī)頭架兩側(cè)隔塵板以拆除擋圈,技術(shù)人員進(jìn)入刀盤后方分別檢查了主軸承外密封及其壓環(huán)、主軸承潤滑油脂質(zhì)量并對主軸承腔內(nèi)進(jìn)行了打壓試驗。檢查結(jié)果認(rèn)為主軸承外密封及其壓環(huán)無損壞痕跡,油樣分析未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì),綜合判斷主軸承外密封及密封壓環(huán)無損傷。
在將擋圈分段切割運出洞外后施工人員對擋圈進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。擋圈斷口共3處,其中2處為擋圈吊裝孔位置、另一處為把合螺栓安裝孔位置。斷口截面顯示一處吊裝孔內(nèi)外側(cè)均為脆性斷裂;另一處吊裝孔外側(cè)為脆性斷裂、內(nèi)側(cè)母材因受外力強(qiáng)制拉伸導(dǎo)致斷裂;合螺栓孔處因內(nèi)側(cè)薄弱,內(nèi)側(cè)母材出現(xiàn)脆性斷裂,外側(cè)母材受外力強(qiáng)制拉伸導(dǎo)致斷裂。初步判斷第一處吊裝孔位置是由于脆性變形而最先發(fā)生斷裂,并導(dǎo)致其余2處先后發(fā)生斷裂。擋圈共計30個螺絲孔,其中18個螺栓孔螺紋完好,7個螺栓孔螺桿斷裂在螺栓孔內(nèi)的,另有5個螺栓孔螺桿斷裂脫落。
1.2 事故原因分析
(1)由于本機(jī)型設(shè)計缺陷造成施工人員日常維護(hù)過程中受空間局限性因素影響無法對外密封擋圈和壓環(huán)螺栓進(jìn)行檢查,只能每月定期從底支撐下側(cè)的“U形孔”進(jìn)入機(jī)頭架前方觀察擋圈局部是否發(fā)生移位和螺栓松動、損壞,無法全面準(zhǔn)確判斷該部位是否運轉(zhuǎn)正常。加之設(shè)備掘進(jìn)過程中刀盤、機(jī)頭架部分振動較大,擋圈與轉(zhuǎn)接座連接螺栓松動或斷裂后脫落,擋圈局部松動、振動加大,最終導(dǎo)致自身薄弱位置出現(xiàn)疲勞斷裂。由于無法及時發(fā)現(xiàn)擋圈斷裂,在擋圈隨刀盤旋轉(zhuǎn)過程中擋圈斷裂缺口處一旦與某異物接觸、卡住即在主驅(qū)動強(qiáng)大的扭矩下變形、斷裂。
(2)在制造過程中擋圈為分段下料并焊接為一個正圓后進(jìn)行車削、鉆孔等機(jī)加工工序,該擋圈吊耳孔處材質(zhì)與周邊材質(zhì)存在區(qū)別,可能由于吊耳孔正好處于兩段擋圈焊縫位置,且焊接過程中焊縫未熔透或后期熱處理未能較好的釋放焊接熱應(yīng)力,隨著擋圈振動而應(yīng)力釋放導(dǎo)致螺栓孔處突然斷裂。在擋圈隨刀盤旋轉(zhuǎn)過程中擋圈斷裂缺口處一旦與某異物接觸、卡住即在主驅(qū)動強(qiáng)大的扭矩下變形、斷裂。
1.3 現(xiàn)場情況
首先,由于掌子面后部約20m范圍內(nèi)地質(zhì)條件較差,均為Ⅳ類圍巖,支護(hù)方式為支設(shè)全環(huán)鋼拱架并配合鋼筋排支護(hù),現(xiàn)場不具備安全固定刀盤條件,且刀盤固定后施工人員更換擋圈作業(yè)過程中安全風(fēng)險極大。其次,羅賓斯備件庫刀盤連接螺栓儲備數(shù)量不足,刀盤拆卸后無足夠數(shù)量的新螺栓可供更換。而且,擋圈加工后整體運輸,需長距離開挖導(dǎo)洞,工期過長,嚴(yán)重影響整體的工程進(jìn)度。轉(zhuǎn)接座設(shè)計共30個螺栓孔與擋圈裝配把合,此次事故導(dǎo)致12個螺孔損壞,新加工的擋圈不再適合采用螺栓連接的安裝方式。
為徹底解決TBM3外密封擋圈斷裂問題,盡快恢復(fù)設(shè)備掘進(jìn)并確保剩余約6km隧洞開挖的順利完成,必須根據(jù)現(xiàn)場情況制定切實可行的處理方案。處理方案主要有3種方法:拆卸刀盤法、切割刀盤分段焊接安裝法、切割防塵板分段焊接安裝法。
2.1 拆卸刀盤法
拆卸刀盤并將其固定于掌子面上,拆除刀盤雙頭螺柱,后退TBM以留出足夠作業(yè)空間。取出轉(zhuǎn)接座螺栓孔內(nèi)已經(jīng)斷掉的螺栓,并對已損壞螺栓孔絲扣進(jìn)行處理。長距離開挖導(dǎo)洞以便將新?lián)跞\至機(jī)頭架處,然后安裝新的擋圈,再將設(shè)備復(fù)原。
2.2 切割刀盤分段焊接安裝法
在不拆卸刀盤的情況下,根據(jù)擋圈半徑選擇在刀盤背板半徑5.3m處每隔45°人工切割邊長為500mm的方孔,將加工好的新?lián)跞η懈畛?段由機(jī)頭架防塵板處運至安裝位置后使用千斤頂使其與轉(zhuǎn)接座緊密結(jié)合,在刀盤與擋圈之間每隔30°~45°焊接安裝1根鋼支撐,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過角焊縫焊接,最后將分段擋圈焊接成整圓。焊接過程中焊接人員可通過刀盤背部割開的方孔進(jìn)行焊接施工。
2.3 切割防塵板分段焊接安裝法
將加工好的新?lián)跞η懈畛?段,由機(jī)頭架防塵板處運至安裝位置,將設(shè)計螺栓切掉尾部后,擰緊在原螺栓孔上,將其焊接于轉(zhuǎn)接座上進(jìn)行栽絲固定。分段安裝擋圈,使用千斤頂使其與轉(zhuǎn)接座緊密結(jié)合,將螺栓與擋圈上螺栓孔封焊固定,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過角焊縫焊接,在刀盤與擋圈之間每隔30°~45°焊接安裝1根鋼支撐,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過角焊縫焊接,18個螺紋完好的螺栓孔仍使用螺栓固定;7個螺桿斷裂在螺栓孔內(nèi)的,根據(jù)斷裂螺桿長度安裝長度適合的螺栓,并在螺帽處焊接固定;5個螺桿斷裂在螺栓孔外的,將螺桿打磨平,采用塞焊的方式固定。最后將分段擋圈焊接成整圓。焊接過程中焊接人員可通過防塵板處割開方孔進(jìn)行施工。
2.4 優(yōu)缺點的對比分析
2.4.1 優(yōu)點
(1)方案一:整體安裝方案
外密封擋圈整體性好,易保證設(shè)計間隙。作業(yè)空間大,便于安拆外密封擋圈及第一道密封,質(zhì)量易保證。容易取出所有斷裂的螺栓并與設(shè)計一致。
(2)方案二:防塵板開孔后分段安裝方案
采用分段安裝方案,無需固定刀盤及開挖導(dǎo)洞,施工工程量小、周期短、造價低。
(3)方案三:刀盤開孔后分段安裝方案
采用分段安裝方案,不需要固定刀盤,不需要開挖導(dǎo)洞,工程量小、周期短、造價低。刀盤背部開孔后作業(yè)空間增加,擋圈定位及焊接質(zhì)量均可控制。
2.4.2 缺點
(1)方案一:整體安裝方案
需要將刀盤與機(jī)頭架脫離,對掌子面巖石穩(wěn)定性要求較高。需要85套刀盤雙頭螺柱,供貨周期3個月。為了擋圈整體運輸,需要長距離開挖導(dǎo)洞,工程量大。方案所需修復(fù)工期長,影響工程進(jìn)度。方案造價高,雙頭螺栓需約100萬元,開挖導(dǎo)洞需約150萬元。
(2)方案二:防塵板開孔后分段安裝方案
由于安裝空間狹小,安裝質(zhì)量難以控制。采用分段安裝,在機(jī)頭震動大的環(huán)境下可靠性有待檢驗。
(3)方案三:刀盤開孔后分段安裝方案
由于刀盤背部鋼板被割開,施工后重新焊接,改變了刀盤應(yīng)力分布,對后期掘進(jìn)過程中刀盤壽命造成一定影響。采用分段安裝,在機(jī)頭震動大的環(huán)境下可靠性有待檢驗。
綜合現(xiàn)場情況,根據(jù)該工程特點,選擇采用方案二,即防塵板開孔后分段安裝方案。
3.1 重點難點
由于該方案在未拆卸刀盤情況下既進(jìn)行了擋圈的焊接更換,施工過程中存在諸多不便,其重點難點如下:
(1)嚴(yán)格控制焊接變形,防止外密封壓環(huán)和擋圈間的出水、出油縫隙消失;
(2)嚴(yán)格控制焊接溫度,防止焊接時的高溫?fù)p傷外密封;
(3)焊接電流有燒傷主軸承接合面的可能;(4)無法徹底的檢查外密封情況。
3.2 應(yīng)對措施
(1)將擋圈外圈加工為錐面補(bǔ)償焊接變形,焊接完成后再用塞尺檢查縫隙大??;
(2)采取小電流焊接,先段焊既每段長3~5cm、間隔3~5cm,最后逐一填補(bǔ)間隔的方法控制焊接時間。經(jīng)試驗證明,焊接處周圍溫度不超過45℃;
(3)采取就近搭接地線,防止電流經(jīng)過主軸承;
(4)在現(xiàn)有條件下已通過油樣化驗、主軸承打壓試驗、目測觀察等方法對密封進(jìn)行了全面的檢查,結(jié)論為外密封密封并未污染及破損;
(5)焊接前及焊接過程中施工人員需多次測量擋圈與壓環(huán)之間的間隙,確認(rèn)符合設(shè)計間隙要求后方可繼續(xù)實施焊接;
(6)在完成擋圈全部焊接、安裝工作后,需在機(jī)頭架上方防塵板10點~11點方向制作了一個可開閉的觀察孔,以便在后續(xù)掘進(jìn)后可定期對擋圈進(jìn)行檢查。
上述外密封擋圈修復(fù)方案相比其他方案而言為項目節(jié)省了上百萬元的費用支出,極大的縮短了設(shè)備修復(fù)周期。設(shè)備修復(fù)完成后目前已掘進(jìn)1475m,目前外密封及其擋圈工作狀態(tài)良好。
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中圖分類號:U455.3+1
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1008-1305(2016)02-0105-03
DOI:10.3969/j.issn.1008-1305.2016.02.042
收稿日期:2016-02-18
作者簡介:趙大鵬(1988年—),男,助理工程師。